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        液壓定心機三級調(diào)壓回路的應用及故障處理

        2013-03-20 08:33:12張帆莫士廣
        機床與液壓 2013年4期
        關(guān)鍵詞:管坯定心心機

        張帆,莫士廣

        (1.天津冶金職業(yè)技術(shù)學院,天津300400;2.天津鋼管集團有限公司,天津300301)

        隨著生產(chǎn)自動化程度和控制精度的提高,機電液一體化技術(shù)滲透到了各行各業(yè)。許多鋼鐵企業(yè)的一些自動化生產(chǎn)線中,都大量用到了機電液聯(lián)合控制技術(shù)。在大無縫的MPM 軋管機組,其定心機的工作過程就是采用機電液相結(jié)合,該控制方式實現(xiàn)了自動化連續(xù)生產(chǎn),具有操作方便、動作可靠、響應快等優(yōu)點,但由于電液控制系統(tǒng)的故障比較復雜,不易排除,從而給日常生產(chǎn)維護帶來了一定難度。作者針對定心機在工作過程中電液控制系統(tǒng)的典型故障進行分析及處理。

        1 熱定心工藝簡介

        無縫鋼管熱軋生產(chǎn)線上的管坯定心機,布置在環(huán)形加熱爐至穿孔機之間。其作用是在管坯出爐后進穿孔機之前,在管坯的端部沖一個孔,即定心。管坯定心使頂頭能從管坯端面中心部位穿入,改善穿孔的咬入條件,減小毛管前端的壁厚不均,提高荒管壁厚的均勻性,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

        該定心機為立式自對中定心機,結(jié)構(gòu)如圖1所示,由機架、夾緊裝置、自對中裝置、沖頭及驅(qū)動液壓缸組成。

        其主要控制過程為:由熱檢測信號控制將加熱后的管坯撥到定心機→位置信號檢測管坯到位后,夾緊缸帶動夾模夾緊管坯→壓力信號檢測管坯夾緊后(包括增壓完成),控制定心沖頭對管坯前端面沖孔定心→定心沖頭由延時控制返回→位置信號檢測定心缸返回到位后,夾緊缸抬起→位置信號檢測夾緊缸到位后,控制撥叉將定心后的管坯撥出定心機送往穿孔機。

        2 夾模液壓控制原理

        圖2為夾模液壓控制原理圖,夾緊缸的供油由低壓和高壓兩套供油系統(tǒng)完成,其夾緊與返回動作由SNH1700型的螺桿泵(q=1 350 L/min)供給低壓大流量液壓油。為了達到3 MN的夾緊力,保證定心時管坯被夾緊,該夾緊缸夾緊后再由增壓缸增壓,增壓缸的供油由高壓供油系統(tǒng)完成。此外系統(tǒng)中所有控制油也來自于高壓供油系統(tǒng)。

        (1)夾緊缸的低壓供油回路

        夾緊缸工作前,電磁閥1YA失電,插裝閥1打開,低壓大流量液壓油經(jīng)插裝閥1直接回油,系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài)。

        ①夾緊缸夾緊動作(快速下降、慢速夾緊)

        快速下降。電磁閥1YA、2YA、3YA得電,插裝閥1關(guān)閉,插裝閥2、3 同時打開,低壓大流量液壓油經(jīng)插裝閥2進入夾緊缸無桿腔,夾緊缸有桿腔回油經(jīng)插裝閥3 回到主供油回路,再經(jīng)插裝閥2進入到夾緊缸無桿腔,形成差動連接回路,實現(xiàn)快速下降。

        慢速夾緊。當夾緊缸下降即將到位時,由PLC延時控制電磁閥3 YA失電、6YA得電,插裝閥3關(guān)閉,液控單向閥打開,切斷差動連接,夾緊缸有桿腔油液經(jīng)液控單向閥回油箱,實現(xiàn)慢速夾緊,避免速度過快而將管坯砸癟。

        ②夾緊缸返回動作

        圖2 夾模液壓控制回路

        電磁閥1YA得電、2YA失電、3YA得電、4YA得電,插裝閥2關(guān)閉,插裝閥3、4打開,低壓大流量液壓油經(jīng)插裝閥3 進入夾緊缸有桿腔,夾緊缸無桿腔油液經(jīng)插裝閥4 回油箱。當5YA得電,插裝閥4、5 同時打開,夾緊缸無桿腔油液經(jīng)插裝閥4、5 同時回油箱,速度加快。

        (2)夾緊缸的高壓增壓回路

        當夾模夾住管坯后,低壓系統(tǒng)處于保壓狀態(tài),由高壓系統(tǒng)繼續(xù)供油增壓。首先選定三級調(diào)壓的任一擋壓力,高壓油經(jīng)過三級調(diào)壓后,電磁閥6YA得電,插裝閥7關(guān)閉,插裝閥8打開,高壓油經(jīng)插裝閥8 進入增壓缸大腔,增壓缸活塞桿伸出,增壓缸小腔油液增壓后經(jīng)插裝閥10 進入夾緊缸無桿腔,實現(xiàn)對夾模的增壓(其增壓比k=D2/d2=2502/1802=1.93)。增壓完畢由壓力信號檢測,控制定心機沖頭動作。

        增壓缸的返回。電磁閥8YA得電、6YA失電、插裝閥8、10關(guān)閉,插裝閥9、7打開,高壓油經(jīng)插裝閥9 進入增壓缸小腔,大腔回油經(jīng)由插裝閥7 回到油箱。

        (3)手動加壓回路

        當增壓系統(tǒng)出現(xiàn)問題、不能對夾緊缸增壓時,可由人為干預進行強制加壓。按住電磁閥11 按鈕,插裝閥11打開,經(jīng)三級調(diào)壓后的高壓油可超越增壓缸回路直接給夾緊缸加以高壓,此時供給夾緊缸的高壓油為三級調(diào)壓后的實際壓力,并未經(jīng)過增壓缸增壓。電磁閥11 不能自鎖,當人為干預撤銷后,手動加壓即告結(jié)束。

        3 三級調(diào)壓回路控制原理

        (1)液壓控制原理

        圖3為三級調(diào)壓液壓控制回路,此回路中三位四通換向閥的3個位分別對應于3個直動型溢流閥(DBDS6K1X型力士樂生產(chǎn)),當電磁換向閥的電磁鐵a失電、b失電時,溢流閥1起作用,為高擋壓力;當電磁鐵a得電、b失電時,溢流閥2起作用,為低擋壓力;當電磁鐵a失電、b得電時,溢流閥3起作用,為中擋壓力。但調(diào)整時要注意溢流閥1的壓力必須高于溢流閥2和3,否則溢流閥2或3 不起作用。3個擋位由工人根據(jù)經(jīng)驗手動選擇,以適用現(xiàn)場不同鋼級和品種的需要。

        圖3 三級調(diào)壓液壓原理圖

        (2)PLC控制原理

        圖4為三級調(diào)壓PLC控制原理圖。當電磁鐵a得電時,OB_O0301閉合,OB_O0302常閉,溢流閥2起作用,夾模選用低擋壓力,PLC 設(shè)定壓力比較值為250;當電磁鐵b得電時,OB_O0302閉合,OB_O0301常閉,溢流閥3起作用,夾模選用中擋壓力,PLC 設(shè)定壓力比較值為900;當電磁鐵a失電、b失電時,OB_O0301 和OB_O0302 都處于常閉狀態(tài),溢流閥1起作用,夾模選用高擋壓力,PLC 設(shè)定壓力比較值為1200。無論選用哪一擋,只要壓力達到PLC設(shè)定的比較值,就會進入下一個步序。IB_10573閉合時為手動加壓程序,PLC 設(shè)定壓力比較值為500。

        圖4 三級調(diào)壓PLC控制原理圖

        4 定心機夾模液壓系統(tǒng)故障分析及排除

        (1)故障現(xiàn)象

        在熱軋生產(chǎn)線中,定心機夾模液壓系統(tǒng)以自動模式使用中擋壓力工作。在一次生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)夾緊缸下降到位后,定心沖頭不動作,操作臺指示燈閃爍報警,顯示夾模夾緊壓力低。改換手動模式操作,強制手動加壓按鈕,也不起作用,定心沖頭仍不動作。機電人員停機檢查,仍不能解決,隨后當班操作人員先改用低擋壓力維持生產(chǎn),此次故障造成生產(chǎn)線停機40 min,造成了一定的經(jīng)濟損失。

        (2)故障分析

        夾模在夾緊時,首先由低壓系統(tǒng)供油將夾模夾緊到位,再由增壓缸增壓,同時在夾緊回路中設(shè)置一壓力采集點,采集到的夾緊壓力由壓力傳感器(型號EDS1700 HDYIC)轉(zhuǎn)化成PLC可識別的數(shù)字信號,當壓力達到PLC 設(shè)定的比較值時,程序認為夾緊動作完成,可執(zhí)行沖頭定心的動作;若壓力達不到PLC 設(shè)定的比較值,則程序認為夾模缸沒有夾緊,條件不滿足,不會進入下一步序,顯示壓力低報警。

        此次故障時使用中擋壓力,出現(xiàn)壓力低報警,說明當時壓力傳感器采集到的壓力沒有達到PLC 設(shè)定的900數(shù)值,溢流閥3的壓力偏低,使用手動管路加壓也不會起作用,因為手動加壓的壓力也來自于三級調(diào)壓的溢流閥3。

        根據(jù)經(jīng)驗,中擋壓力的使用范圍可在2.8~4.2 MPa之間甚至更大的范圍內(nèi)調(diào)整,可適用于大部分鋼級和品種的坯料。但程序里中擋壓力設(shè)置成900,這就要求液壓系統(tǒng)的中擋壓力必須大于3.8 MPa 才能滿足要求。而實際使用中,中擋壓力又不能高于4.2 MPa,否則會將管坯夾癟。這樣中擋實際使用壓力就被限制在3.8~4.2 MPa之間,使用范圍受到嚴重制約,同時對三級調(diào)壓回路中的溢流閥3 也提出了更高的要求,致使經(jīng)常出現(xiàn)故障。在隨后的檢查中發(fā)現(xiàn)中擋實際壓力為3.8 MPa,比設(shè)定的理想壓力值有所下降,從PLC 在線監(jiān)控畫面可以看到壓力傳感器傳來的數(shù)值在870 左右達不到900,不能滿足PLC的控制要求,定心沖頭動作的條件不具備,沖頭自然不動了。

        當改換成低擋時,由溢流閥2實際調(diào)定的壓力為2.8 MPa,PLC 設(shè)定的比較值為250,只要當時低擋壓力能滿足現(xiàn)場需要,無論中擋壓力如何,溢流閥3是否故障,都不會影響低擋壓力的使用。

        (3)故障排除

        這次故障從表面上看是由于中擋壓力偏低、沒有達到PLC的設(shè)定值而造成的。PLC的設(shè)定值作為一個比較值,只是一個檢測信號,用來檢測夾模是否夾緊,作為下一個動作啟動的條件,并不控制現(xiàn)場實際壓力大小,其實際壓力由三級調(diào)壓的3個溢流閥決定,PLC 比較值的改變不影響實際使用效果。

        根據(jù)現(xiàn)場實際情況,管坯已經(jīng)被夾緊,這說明PLC程序里中擋壓力設(shè)置的比較值900 有些偏高。若將其改成650,中擋壓力可調(diào)范圍的下限將從以前的3.8 MPa 降低到2.6 MPa,不但擴大了中擋的適用范圍,還可避免再次出現(xiàn)類似故障。經(jīng)過調(diào)整后,定心機在使用過程中再也沒有出現(xiàn)過此類事故。

        5 結(jié)論

        在實際生產(chǎn)中,機電設(shè)備控制參數(shù)應以現(xiàn)場需要為依據(jù),服務于現(xiàn)場。該定心機在初期使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)中擋壓力低不能正常定心的情況,造成三級調(diào)壓的功能不能正常使用,每次更換規(guī)格品種或壓力狀況不理想時需要工人手動調(diào)整壓力值,費時費力,人為增加了工作量。后來經(jīng)過對三級調(diào)壓的反復調(diào)整試驗,總結(jié)出各擋位壓力經(jīng)驗值:低擋2.8 MPa 左右,中擋4.0 MPa 左右,高擋7.0 MPa 最為宜。同時找到了中擋壓力受限制于PLC 設(shè)定的比較值900 而不能正常發(fā)揮作用的原因。這一問題圓滿解決后,該系統(tǒng)運行平穩(wěn)可靠,從而保證了整個自動生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。

        【1】李群,高秀華.鋼管生產(chǎn)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.

        【2】童強.液壓定心機的改進[J].鋼管,1997(3):41-43.

        【3】徐靈.典型液壓系統(tǒng)故障的排除[J].浙江冶金,2004(2):38-40.

        【4】中國金屬學會熱軋板帶學術(shù)委員會.中國熱軋寬帶鋼軋機及生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

        【5】于俊.大管坯熱定心機投產(chǎn)[J].軋鋼,1987(5):63-64.

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