劉志斌,王斌,徐國(guó)榮,魏晉,恵東志
(三一重工工程車輛研究院,湖南長(zhǎng)沙 410100)
往復(fù)式活塞泵供水壓力波動(dòng)試驗(yàn)研究
劉志斌,王斌,徐國(guó)榮,魏晉,恵東志
(三一重工工程車輛研究院,湖南長(zhǎng)沙 410100)
介紹一種可實(shí)現(xiàn)連續(xù)供水的往復(fù)式活塞泵系統(tǒng)與試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)。通過(guò)試驗(yàn)與測(cè)試,分析出水壓力波動(dòng)的原因,并利用蓄能器對(duì)出水壓力波動(dòng)抑制進(jìn)行了試驗(yàn)研究,取得了較好的效果。
往復(fù)式活塞泵;連續(xù)供水;壓力波動(dòng);試驗(yàn)研究
動(dòng)力端由液壓直接驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式泵[1]作為供水裝置應(yīng)用時(shí),出水具有高壓大流量的特點(diǎn),供水壓力可達(dá)4~6 MPa,此時(shí)流量仍可達(dá)到15~30 L/s;另一方面,可通過(guò)液壓系統(tǒng)快速調(diào)節(jié)輸水壓力和流量[2]。目前隨著超高層建筑越來(lái)越多,往復(fù)式泵作為供水裝置,用作消防泵或作為超高層建筑供水裝置,有較好的應(yīng)用前景。但是,往復(fù)式泵存在一定的流量、壓力波動(dòng),是它投入實(shí)際應(yīng)用的一個(gè)巨大阻礙。
作者在分析往復(fù)式活塞泵供水壓力波動(dòng)原因的基礎(chǔ)上,針對(duì)其供水特性,運(yùn)用蓄能器對(duì)波動(dòng)進(jìn)行抑制試驗(yàn)研究,結(jié)果表明可大大降低其出水壓力波動(dòng)性,提高了系統(tǒng)的可靠性。試驗(yàn)結(jié)果為液壓驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式活塞泵供水研究提供了一定的參考價(jià)值,也為往復(fù)式活塞泵作為消防供水裝置的實(shí)際應(yīng)用提供了試驗(yàn)依據(jù)。
試驗(yàn)平臺(tái)組成及工作原理如圖1所示,由水泵系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)[3]與測(cè)試系統(tǒng)組成。水泵系統(tǒng)為往復(fù)式雙缸雙作用活塞泵。水泵系統(tǒng)的運(yùn)行原理:控制器程序控制三位四通電磁換向閥6、7的電磁鐵DT1、DT2、DT3、DT4得失電順序,控制油缸各腔 A1、B1、A2、B2進(jìn)油順序,實(shí)現(xiàn)2個(gè)雙作用活塞泵8、9的交替往復(fù)動(dòng)作。系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,一缸活塞即將到位的壓力信號(hào)控制另一缸的啟動(dòng),保持兩缸出水的疊加,結(jié)合單向閥組實(shí)現(xiàn)出水口的連續(xù)供水。電磁鐵得電時(shí)序如圖2。
圖1 往復(fù)式活塞泵試驗(yàn)平臺(tái)組成及工作原理圖
圖2 電磁鐵得電時(shí)序圖
測(cè)試系統(tǒng)由檢測(cè)裝置——壓力傳感器、信號(hào)采集系統(tǒng)及用于處理和存儲(chǔ)的計(jì)算機(jī)組成。壓力傳感器布置如圖1所示,用于檢測(cè)4個(gè)油缸各腔壓力p1、p2、p3、p4,主系統(tǒng)壓力p以及水路出口壓力p0。試驗(yàn)通過(guò)采集各壓力傳感器數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中,由計(jì)算機(jī)處理后得到壓力-時(shí)間曲線。
(1)往復(fù)式活塞泵打水試驗(yàn)過(guò)程中,出水連續(xù)。通過(guò)分析壓力-時(shí)間曲線圖 (圖3)可知:出水口壓力p0出現(xiàn)周期性波動(dòng)變化,平均出水壓力3.6 MPa,上下波動(dòng)幅度最大1.3 MPa,波動(dòng)幅度約36%。
(2)出水口壓力波動(dòng)時(shí)刻。在某一缸活塞啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)刻,即活塞啟動(dòng)加速過(guò)程,此時(shí)工作油路壓力p、出水口壓力p0均存在掉壓現(xiàn)象?;钊麆蛩龠\(yùn)行時(shí),進(jìn)油腔內(nèi)壓力穩(wěn)定,出水口壓力平穩(wěn)。
圖3 壓力曲線圖
(3)對(duì)某一個(gè)換向時(shí)刻進(jìn)行分析,如圖4為曲線圖一個(gè)換向部分的放大。此時(shí)對(duì)應(yīng)壓力p2的油缸B1腔進(jìn)油,缸內(nèi)壓力從0開始上升,對(duì)應(yīng)活塞啟動(dòng)加速到勻速,直到系統(tǒng)穩(wěn)定平衡,此過(guò)程持續(xù)0.2 s左右。
圖4 曲線換向放大圖
從曲線圖上壓力變化可知:
①油缸內(nèi)壓力的建立需要一定的時(shí)間,理論上油液不可壓縮,此過(guò)程是負(fù)載建立所需時(shí)間,這是由負(fù)載側(cè)單向閥啟閉固有響應(yīng)時(shí)間導(dǎo)致。
②B1腔活塞啟動(dòng)瞬間,負(fù)載側(cè)此時(shí)連通水箱為常壓,近似為零,隨著活塞啟動(dòng)加速,負(fù)載壓力開始建立。此時(shí)系統(tǒng)工作油路壓力隨著活塞加速而降低,加速結(jié)束時(shí)降至最低[4]。
③運(yùn)行一缸因系統(tǒng)壓力下降,導(dǎo)致A2腔內(nèi)壓力隨系統(tǒng)壓力而產(chǎn)生波動(dòng)?;赜颓籅2由于油缸行程末端特有的緩沖腔結(jié)構(gòu),壓力略有上升,在受到A2腔的影響后產(chǎn)生波動(dòng)。
④在1缸活塞啟動(dòng)加速過(guò)程中,負(fù)載壓力上升又未完全建立,運(yùn)行一缸因活塞接近行程末端的緩沖腔,活塞開始減速,導(dǎo)致壓力下降,最終導(dǎo)致了出水口壓力的下降。在活塞運(yùn)動(dòng)速度變化與閥啟閉的聯(lián)合作用下,出水口壓力產(chǎn)生了先下降再上升的波動(dòng)現(xiàn)象。
⑤由于閥的啟閉產(chǎn)生的沖擊現(xiàn)象以及活塞運(yùn)動(dòng)的啟動(dòng)與停止產(chǎn)生的水擊現(xiàn)象,導(dǎo)致?lián)Q向時(shí)壓力曲線在上升或下降中存在局部波動(dòng)。
⑥水路上單向閥與液壓閥啟閉的滯后與泄漏等原因,也導(dǎo)致系統(tǒng)各處壓力變化,并不是完全同時(shí)保持一致。
(4)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不同流量進(jìn)行試驗(yàn),隨著出水平均流量的增大,出水壓力的波動(dòng)增大,如圖5。
圖5 不同流量下的出水口p0壓力曲線
(5)除了因閥的啟閉與活塞啟動(dòng)與停止造成出水壓力波動(dòng)外,水泵與液壓元件的性能差異同樣對(duì)出水壓力的波動(dòng)存在影響,試驗(yàn)過(guò)程中也存在一些隨機(jī)因素影響壓力波動(dòng),如進(jìn)出水閥滲漏或發(fā)卡等情況導(dǎo)致壓力波動(dòng)異常。
為改善活塞泵出水口壓力波動(dòng)缺陷,在出水口增加蓄能器3(容積40 L,充氣壓力2 MPa),如圖1所示,對(duì)壓力的波動(dòng)進(jìn)行抑制。通過(guò)測(cè)試得到如圖6所示壓力-時(shí)間曲線。水路壓力有較大改善,換向時(shí)的波動(dòng)曲線上波峰消除、波谷基本消除,波動(dòng)幅度由35%改善到10%以內(nèi)。
圖6 出水口連接蓄能器時(shí)p0壓力-時(shí)間曲線
通過(guò)對(duì)多組試驗(yàn)數(shù)據(jù) (同等出口流量,不同壓力)分析,蓄能器充氣壓力在出水壓力的80%左右抑制效果最佳。如圖7,蓄能器充氣壓力2 MPa,出口平均壓力2.5 MPa時(shí),波動(dòng)較小。
圖7 不同出口壓力下壓力波動(dòng)率
(1)往復(fù)式柱塞泵作為供水裝置時(shí)存在壓力波動(dòng)的難題,通過(guò)試驗(yàn)分析了出水壓力波動(dòng)的原因。
(2)雙缸往復(fù)泵在打水過(guò)程中,利用一缸與另一缸出水的疊加可以解決出水連續(xù)性,銜接的控制方法與結(jié)構(gòu)對(duì)波動(dòng)有較大影響。文中利用緩沖腔結(jié)構(gòu)和到位壓力信號(hào)控制兩缸打水銜接,控制簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn)。
(3)利用蓄能器對(duì)出水壓力波動(dòng)的抑制進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,取得了較好的衰減效果。
(4)直接在出水總管路上連接蓄能器時(shí),出水壓力波動(dòng)可由無(wú)蓄能器穩(wěn)壓時(shí)的35%降低到10%左右。
(5)蓄能器對(duì)出水壓力波動(dòng)有較大改善,不足之處是蓄能器固定的充氣壓力和容積參數(shù)對(duì)于不同的出水壓力和流量不能進(jìn)行匹配調(diào)節(jié),即無(wú)法保證不同工況下的最優(yōu)匹配,因此需要進(jìn)一步研究往復(fù)式活塞泵出水波動(dòng)的抑制方法。
【1】周長(zhǎng)云,劉洋,彭斌望,等.液壓往復(fù)泵及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2001(S1):61-63.
【2】高學(xué)仕,房軍,趙懷文.一種新型的液壓驅(qū)動(dòng)往復(fù)泵[J].液壓與氣動(dòng),2001(6):40 -41.
【3】王新華,王建新,齊明俠,等.液壓驅(qū)動(dòng)往復(fù)泵活塞運(yùn)動(dòng)特性分析[J].石油機(jī)械,2002,30(5):22 -24,27.
【4】周江林,王新華,王思民,等.液壓驅(qū)動(dòng)往復(fù)泵壓力特性的理論與實(shí)驗(yàn)研究[J].機(jī)床與液壓,2010,38(9):29-33.
Experimental Research on Water Pressure Fluctuation of Reciprocating Piston Pump
LIU Zhibin,WANG Bin,XU Guorong,WEI Jin,HUIDongzhi
(Engineering Vehicle Research Department,Sany Heavy Industry Co.,Ltd.,Changsha Hunan 410100,China)
A reciprocating piston pump which could be used to supply water continuously and a test system for this pump were introduced.The reasons about the water pressure fluctuation were analyzed based on the test results.An accumulator was used to restrain the pressure fluctuation and a good resultwas achieved.
Reciprocating piston pump;Continuous supply ofwater;Pressure fluctuation;Experiment research
TH137.51
A
1001-3881(2013)8-074-3
10.3969/j.issn.1001 -3881.2013.08.026
2012-03-27
劉志斌,男,高級(jí)工程師,現(xiàn)從事工程車輛研發(fā)管理工作。E-mail:wangbb3@163.com。