李樂銘,方財(cái)義
(奇瑞汽車股份有限公司,安徽 蕪湖 230009)
主機(jī)廠將新車質(zhì)量研究簡稱為IQS,IQS以擁車期2~6個(gè)月的新車車主,平均每百輛車出現(xiàn)的質(zhì)量問題數(shù)(PP100)為衡量指標(biāo),主要考查“故障/無法操作”和“設(shè)計(jì)缺陷”方面228個(gè)質(zhì)量問題,問題癥狀前十排名如表1所示。
表1 新車質(zhì)量問題TOP10排名
從表中可以看出,空調(diào)系統(tǒng)噪聲[1]問題已引起客戶廣泛關(guān)注,文中對引起空調(diào)系統(tǒng)噪聲的因素進(jìn)行歸納總結(jié),并在設(shè)計(jì)過程中模擬空調(diào)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀況,對系統(tǒng)風(fēng)道、流道進(jìn)行計(jì)算機(jī)流體動(dòng)力學(xué)分析(簡稱CFD分析),按整改措施逐一排查,最終將空調(diào)系統(tǒng)噪聲控制在設(shè)計(jì)目標(biāo)值范圍內(nèi),以減少客戶抱怨。
按照聲源不同,噪聲可以分為機(jī)械噪聲、空氣動(dòng)力性噪聲和電磁性噪聲。機(jī)械噪聲主要是由于固體振動(dòng)而產(chǎn)生的,在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)中,由于機(jī)械撞擊、摩擦、交變的機(jī)械應(yīng)力以及運(yùn)轉(zhuǎn)中因動(dòng)力不平均等原因,使機(jī)械的金屬板、齒輪、軸承等發(fā)生振動(dòng),從而輻射機(jī)械噪聲,如機(jī)床、織布機(jī)、球磨機(jī)等產(chǎn)生的噪聲;當(dāng)氣體與氣體、氣體與其他物體(固體或液體)之間做高速相對運(yùn)動(dòng)時(shí),由于粘滯作用引起了氣體擾動(dòng),就產(chǎn)生空氣動(dòng)力性噪聲,如各類風(fēng)機(jī)進(jìn)排氣噪聲、噴氣式飛機(jī)的轟聲、內(nèi)燃機(jī)排氣、儲氣罐排氣所產(chǎn)生的噪聲,爆炸引起周圍空氣急速膨脹亦是一種空氣動(dòng)力性噪聲;電磁性噪聲是由于磁場脈動(dòng)、磁致伸縮引起電磁部件振動(dòng)而發(fā)生的噪聲,如變壓器產(chǎn)生的噪聲。
空調(diào)系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)總成、冷凝器總成、HVAC總成、膨脹閥、管路、過渡風(fēng)道、線束幾個(gè)部分組成。按照聲源的不同,系統(tǒng)噪聲可分為氣體噪聲、固體噪聲以及液體噪聲,文中從整車結(jié)構(gòu)上將空調(diào)系統(tǒng)噪聲[2-4]分為前艙噪聲和室內(nèi)噪聲兩部分,如圖1所示。
空調(diào)系統(tǒng)前艙噪聲主要由壓縮機(jī)噪聲,冷卻模塊、管路振動(dòng)噪聲,以及冷媒流動(dòng)噪聲幾個(gè)部分組成,表2對空調(diào)系統(tǒng)前艙可能產(chǎn)生噪聲的原因進(jìn)行了歸納,并給出了排查過程中檢查的主要對象。
表2 系統(tǒng)前艙噪聲問題排查歸納
空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)主要由HVAC總成和各對接風(fēng)道組成,如果在各零部件設(shè)計(jì)過程中,由于對數(shù)據(jù)驗(yàn)證不充分,各截面積之間的大小變化不合理,會導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)壓力異常,造成HVAC總成箱體內(nèi)壓力異常,產(chǎn)生異響,如常見的悶響及轟鳴聲,在風(fēng)量最大擋表現(xiàn)最為明顯。文中從子系統(tǒng)級別對室內(nèi)噪聲進(jìn)行歸類,詳見表3所示。
表3 空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)噪聲問題排查歸納
為了降低空調(diào)系統(tǒng)噪聲,除了在低壓管上增加膠管和消聲器外,在高低壓管、冷凝器固定點(diǎn)處增加橡膠減振墊外,重點(diǎn)關(guān)注CFD分析技術(shù),對涉及到的零部件和系統(tǒng)進(jìn)行CFD先期模擬驗(yàn)證分析,來優(yōu)化設(shè)計(jì),減少后期出現(xiàn)反復(fù)整改,從而縮短開發(fā)周期和開發(fā)費(fèi)用。
文中以HVAC總成殼體設(shè)計(jì)優(yōu)化過程為例,解釋CFD分析技術(shù)帶來的方便性和經(jīng)濟(jì)性,從圖2中CFD分析流線圖(a)可以看出:蒸發(fā)器氣流不均勻,有些區(qū)域風(fēng)速大,有些區(qū)域風(fēng)速小,甚至有些區(qū)域沒有風(fēng)流過,出現(xiàn)死區(qū)。這會導(dǎo)致蒸發(fā)器部分區(qū)域得不到有效利用,蒸發(fā)器換熱效果差、易結(jié)霜,同時(shí)容易造成局部風(fēng)速過大、風(fēng)量分配不均勻而引起壓迫噪聲,與設(shè)計(jì)目標(biāo)不符。為了使蒸發(fā)器迎風(fēng)面壓力梯度小,且氣流最大限度流過蒸發(fā)器迎風(fēng)面,對殼體進(jìn)行修改,把蒸發(fā)器一側(cè)殼體型線修改成階梯狀,這樣會使氣流順著階梯逐步流向蒸發(fā)器迎風(fēng)面。氣流均布在蒸發(fā)器流場上,提高蒸發(fā)器換熱效率的同時(shí),減少風(fēng)道局部壓力過高,從而降低風(fēng)道噪聲。
為對比上述整改前后兩種方案,進(jìn)行了裝車對比驗(yàn)證,發(fā)動(dòng)機(jī)型號是我司CAC-SQR372,壓縮機(jī)為066 cc/r定排量渦旋壓縮機(jī),其他周邊件均為工裝件。測試過程中,將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在2000 r/min,開啟空調(diào),風(fēng)量設(shè)置在四擋最大擋位置,模式旋鈕打到吹面模式,音量傳感器布置在室內(nèi)主駕假人人耳位置,測得兩臺試驗(yàn)車噪聲結(jié)果見表4所示。
表4 殼體整改前后噪聲測試結(jié)果
從表4中可以看出,對空調(diào)系統(tǒng)采用上述調(diào)整措施后,測得發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2000 r/min狀態(tài)下,整車室內(nèi)噪聲由64.2 dB減小到63.0 dB,降噪有明顯改善。
引起汽車車內(nèi)噪聲的因素很多,如發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲、進(jìn)排氣噪聲、傳動(dòng)系統(tǒng)噪聲、空調(diào)系統(tǒng)噪聲以及高速行駛時(shí)的風(fēng)噪等。而汽車空調(diào)系統(tǒng)由于工作時(shí)產(chǎn)生明顯的車內(nèi)噪聲,相對容易被乘員辨識,從而產(chǎn)生抱怨。文中從整車、系統(tǒng)的角度總結(jié)歸納了可能降低空調(diào)系統(tǒng)噪聲的途徑,結(jié)合CFD分析的方法,對系統(tǒng)中零部件結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,改善系統(tǒng)中風(fēng)阻、流阻,減小噪聲。但隨著客戶對整車舒適性要求的提高,以及周邊件對空調(diào)噪聲要求的提升,如車載導(dǎo)航儀語言控制技術(shù)對降低噪聲的要求,使得空調(diào)系統(tǒng)降噪技術(shù)面臨新的挑戰(zhàn),降噪研究工作還需進(jìn)一步深入。
【1】李炳奎,張根云,張志文,等.車用HVAC總成[M].奇瑞汽車股份有限公司,2008.
【2】顧燦松,鄧國勇,何森東.汽車空調(diào)系統(tǒng)異響引起的車內(nèi)噪聲研究與解決[J].汽車技術(shù),2008(11):21-22.
【3】張立軍,靳曉雄,黃鎖成.汽車空調(diào)壓縮機(jī)引起的車內(nèi)噪聲試驗(yàn)研究[J].汽車工程,2002(5):30-34.
【4】朱愛武.空調(diào)壓縮機(jī)對車內(nèi)噪聲的影響[J].噪聲與振動(dòng)控制,2010(4):47-49.
【5】谷波,景步云,黎遠(yuǎn)光.板式蒸發(fā)器與熱力膨脹閥的匹配分析[J].制冷學(xué)報(bào),2003(1):50 -53.