(江陰興澄特種鋼鐵有限公司能源部,江蘇 江陰 214429)
當(dāng)時(shí)光進(jìn)入21世紀(jì)時(shí),國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期,江陰興澄特種鋼鐵有限公司(以下簡稱興澄特鋼)也進(jìn)行了較大規(guī)模的移地改造,在濱江廠區(qū)原一期基礎(chǔ)上建設(shè)了二期項(xiàng)目,新上了高爐、100 t轉(zhuǎn)爐等項(xiàng)目,在此情況下,原6 000 NM3/h的制氧機(jī)已無法滿足一、二期項(xiàng)目的用氧需要,因此興澄特鋼決定投資建設(shè)一套10 000 NM3/h的制氧機(jī),整個(gè)制氧機(jī)項(xiàng)目于2002年立項(xiàng)啟動,于2003年7月建成投產(chǎn),歷時(shí)一年時(shí)間。
本文針對10000NM3/h制氧機(jī)組中的空氣增壓機(jī)在安裝調(diào)試中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了研究探討,以期對此類壓縮機(jī)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié),供其他廠家或?qū)I(yè)人士一起學(xué)習(xí)。
這次新建的10 000 NM3/h的制氧機(jī),不同于原有的6 000 NM3/h制氧機(jī)(外壓縮流程),采用了當(dāng)時(shí)國際上較為先進(jìn)、國內(nèi)剛起步的內(nèi)壓縮流程,其工藝流程為規(guī)整填料的精餾塔、全精餾提氬、常規(guī)分子篩凈化、增壓透平膨脹機(jī)、內(nèi)壓縮氧氣產(chǎn)品、DCS控制系統(tǒng)的空分流程。主空壓機(jī)為進(jìn)口的COOPER公司的產(chǎn)品,空氣增壓機(jī)為INGERSOLL-RAND公司的產(chǎn)品,全套空分裝置為四川空分設(shè)備有限責(zé)任公司提供的,整套機(jī)組由中國空分設(shè)備有限公司進(jìn)行總成套。其生產(chǎn)的產(chǎn)品分三個(gè)工況,如表1所示。
表1 機(jī)組性能表
這套內(nèi)壓縮流程機(jī)組,它采用高壓液氧泵,在冷箱內(nèi)將來自主冷凝器的低溫液氧預(yù)先加壓到所需的壓力,然后在高壓換熱內(nèi)復(fù)熱汽化后送出冷箱供用戶使用。它的優(yōu)越性在于:
(1)用泵加壓低溫液氧安全性比離心式氧壓機(jī)好,火險(xiǎn)隱患小;
(2)產(chǎn)品氧氣壓力涵蓋的范圍大,只要大于5MPa,皆可用內(nèi)壓縮流程;
(3)裝置占地面積遠(yuǎn)比外壓縮流程??;
(4)泵的可靠性高,無故障運(yùn)行時(shí)間可達(dá)17 000小時(shí);
(5)工況調(diào)節(jié)范圍大,液體產(chǎn)品多,適應(yīng)范圍也大;
(6)操作方便,控制簡單。
由于內(nèi)壓縮流程的這些優(yōu)越性,且能節(jié)約占地面積,因此興澄特鋼在以后的工程中采用的制氧機(jī)20 000NM3/H和38 000 NM3/h均為內(nèi)壓縮流程。
此套制氧機(jī),空分裝置由四川空分公司提供及安裝,其余設(shè)備由上海安裝公司承包安裝,在業(yè)主、安裝公司、中國空分公司的全力協(xié)作下,從2003年3月開始安裝,至6月份安裝結(jié)束,歷時(shí)3個(gè)月時(shí)間,隨后進(jìn)入單機(jī)調(diào)試階段。在單機(jī)調(diào)試階段中,主要出現(xiàn)了以下兩個(gè)問題。
一是,離心空氣增壓機(jī)的電機(jī)與壓縮機(jī)在找對中時(shí)出現(xiàn)了特例。由于此壓縮機(jī)為INGERSOLL-RAND公司生產(chǎn)的三級壓縮的離心式空氣增壓機(jī)組,型號為C125MX3B(或5CⅡMX3)型,排氣量為 32 000NM3/H,調(diào)節(jié)范圍(75~105)%,吸入/排出壓力為0.5MPa/4.2MPa,吸入/排出溫度為26℃≤43℃,軸功率2 885 kW,電機(jī)功率(異步電機(jī))4 000 HP,總冷卻水量320M3/H。此壓縮機(jī)為整體式的,電機(jī)和壓縮機(jī)是在同一個(gè)底座上的,而此底座又設(shè)計(jì)成一個(gè)整體密封的油箱,即電機(jī)和壓縮機(jī)同座在一個(gè)整體油箱上,當(dāng)按照常規(guī)找對中安裝好電機(jī)和壓縮機(jī)后,電機(jī)比壓縮機(jī)高0.5~0.76MM,聯(lián)好聯(lián)軸器,在單機(jī)調(diào)試中,壓縮機(jī)在動行幾小時(shí)后,軸振動逐漸升高,到最后報(bào)警跳車。
解決方法:由于此壓縮機(jī)為INGERSOLLRAND公司生產(chǎn)的,機(jī)身材質(zhì)為鑄鋼件,而電機(jī)是TECO—Westinghouse生產(chǎn)的,機(jī)身為鋼板焊接的,由于電機(jī)與壓縮機(jī)同座在油箱上,在正常運(yùn)行時(shí),油溫在60~70℃,由于材質(zhì)不同,壓縮機(jī)與電機(jī)的熱膨脹系數(shù)不同,故在運(yùn)行幾個(gè)小時(shí)后,對中位置發(fā)生偏差,由此軸振動逐漸升高引起報(bào)警跳車。因此,我們把此信息傳給意大利廠家后,經(jīng)過廠方的計(jì)算后,重新調(diào)整電機(jī)與壓縮機(jī)的對中狀態(tài),使電機(jī)比壓縮機(jī)低0~0.13MM,經(jīng)過這樣的調(diào)整后,增壓機(jī)組運(yùn)行正常,并經(jīng)幾年運(yùn)行,未出現(xiàn)任何異常。
二是,離心空氣增壓機(jī)在單機(jī)試車中,在運(yùn)行一段時(shí)間后,由于高速軸軸承溫度升高而報(bào)警跳車,剛開始時(shí),我們認(rèn)為是軸瓦間隙不對引起的。所以,返復(fù)調(diào)整軸瓦間隙,多次試車,但最終還是失敗。在多次開蓋,返復(fù)壓間隙過程中,我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題,在一次打開蓋子的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)齒輪箱中油煙特別重,于是我認(rèn)為問題可能就出在這里。
解決方法:此壓縮機(jī)為INGERSOLL-RAND公司生產(chǎn)的三級壓縮的離心式壓縮機(jī)組,此機(jī)組的齒輪箱是垂直剖分的型式,一、二、三級高速軸齒輪呈三角形型式分布于大齒輪的周圍,最上端為一級高速軸齒輪,二、三級高速軸齒輪分布于下方。高速軸的軸承密封是石墨碳環(huán)密封,石墨碳環(huán)密封不同于迷宮密封的特點(diǎn)是密封性能好,泄露量小,更換維修方便,但此密封需由外界通入儀表氣,因此就有部份儀表氣通過密封進(jìn)入齒輪箱中,由此引起齒輪箱中的煙氣量比較多,齒輪箱中的煙氣隨油流入油箱,再由油箱上的油氣分離器排入大氣中,而此油箱是正壓形式的油箱,因此較多的煙氣量來不及從油氣分離器中排出油箱,而來不及排出的煙氣就在齒輪箱中集中,經(jīng)過齒輪的高速運(yùn)轉(zhuǎn),使煙氣得到再加熱,從而使煙氣的溫度更高,以此影響高速軸軸承溫度的升高而引起報(bào)警跳車。我們經(jīng)過分析找到問題后,我們在齒輪箱的中上部位置,并經(jīng)廠家同意后,開了兩個(gè)排氣孔,接上排氣管和油氣分離器,試車一次成功,至今運(yùn)行平穩(wěn)。
通過這次安裝調(diào)試,我們意識到:國外進(jìn)口的壓縮機(jī)雖然在技術(shù)上要比我們先進(jìn),效率也比國內(nèi)的要高些,但也會存在一些問題,因?yàn)?,國外生產(chǎn)廠家在試車時(shí),一般都在試車平臺上進(jìn)行,所以機(jī)組的運(yùn)行條件基本上接近理想狀態(tài),大的問題在試車時(shí)一般都會解決,但局部細(xì)節(jié)不一定會考慮的很周全,因此,還是需要我們在現(xiàn)場根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷,分析問題,最終解決問題,本文獻(xiàn)給同行的人們作為參考與借簽。