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        聚乙烯反應(yīng)器夾套管的腐蝕與防護(hù)

        2013-02-14 06:22:26曾科烽
        腐蝕與防護(hù) 2013年5期
        關(guān)鍵詞:夾套水口外壁

        曾科烽

        (中國石油化工股份有限公司茂名分公司,茂名525000)

        某石化廠的高壓聚乙烯裝置采用管式法生產(chǎn)低密度聚乙烯,該裝置自投用以來,曾多次發(fā)生聚乙烯反應(yīng)器夾套管的穿孔泄漏事件。反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行的是乙烯的聚合反應(yīng),乙烯在高溫高壓的條件下聚合成低密度聚乙烯。為了防止生成的聚乙烯在溫度過高時(shí)發(fā)生分解,反應(yīng)器外用夾套管通熱水進(jìn)行冷卻。反應(yīng)器夾套管穿孔泄漏的現(xiàn)象在剛開始投用的前幾年還只是偶爾發(fā)生,但近幾年出現(xiàn)的頻率卻明顯提高,有時(shí)不得不停車進(jìn)行處理,嚴(yán)重影響了裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

        圖1所示為反應(yīng)器夾套管的主要結(jié)構(gòu),反應(yīng)器采用套管式換熱,夾套管材質(zhì)為10#鋼,外徑1 94mm,壁厚為8mm,反應(yīng)管外徑為114.3mm,套管內(nèi)介質(zhì)為鍋爐給水。反應(yīng)管內(nèi)的工作溫度為327~335℃,夾套管中的環(huán)形腔通鍋爐給水控制反應(yīng)溫度,夾套水的工作溫度為175℃。

        圖1 反應(yīng)器夾套管局部示意圖

        1 試驗(yàn)

        1.1 夾套水分析

        在夾套管發(fā)生腐蝕期間,曾對(duì)水質(zhì)進(jìn)行調(diào)查,了解到提供該鍋爐水的動(dòng)力廠熱電車間由于鍋爐除氧器噴頭老化及供水量波動(dòng),自2007年4月4日開始相繼出現(xiàn)鍋爐給水溶解氧不合格現(xiàn)象,在采取更換除氧劑(將二甲基酮肟改為聯(lián)胺)等措施后,鍋爐溶解氧仍然不合格。

        在高壓聚乙烯裝置現(xiàn)場(chǎng)對(duì)夾套水進(jìn)行采樣分析,其溶解氧含量為188μg·L-1,而參考《GB/T 12145-2008》,溶解氧含量不應(yīng)超過7μg·L-1,因此夾套水的溶解氧含量已嚴(yán)重超標(biāo)。

        1.2 外觀檢查

        據(jù)車間反映,歷次發(fā)生穿孔泄漏的主要位置為夾套管入水口三通處。在檢修中車間對(duì)減薄穿孔的位置一般采取包焊處理。但此舉并未從根本上解決壁厚減薄的問題,在隨后的大修中發(fā)現(xiàn)經(jīng)過包焊的夾套管內(nèi)壁仍然減薄嚴(yán)重,且有進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)。

        將減薄嚴(yán)重的夾套管割下進(jìn)行觀察(見圖2、圖3),可以發(fā)現(xiàn)在入水口附近有成片的紅褐色及黃色銹跡,且分布有成片的凹坑,原來的夾套管已經(jīng)完全減薄穿孔,可以看見外層包焊的管內(nèi)壁,在三通焊縫處還可看見被流體沖刷過的痕跡。

        觀察反應(yīng)管外壁(見圖4),發(fā)現(xiàn)外壁上黏附有一層黑色物質(zhì),用刮片用力刮下后成黑色粉末狀。

        1.3 夾套管化學(xué)成分分析

        應(yīng)用光譜分析儀測(cè)試,此管材質(zhì)確為10#鋼,成分符合GB/T 699標(biāo)準(zhǔn)要求,見表1。

        表1 夾套管化學(xué)成分與GB/T 699標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)表%

        1.4 反應(yīng)器外壁垢樣X射線熒光分析

        對(duì)從反應(yīng)器外壁采集下來的垢樣進(jìn)行X射線熒光分析,結(jié)果表明(見表2)該黑色粉末主要成分為四氧化三鐵,其外觀為晶狀黑色固體,與實(shí)物對(duì)照也正吻合四氧化三鐵的這一特征。在刮去反應(yīng)器外壁的黑色粉末后,反應(yīng)器外壁的金屬光澤仍然清晰可見,使用滲透探傷的方法也未發(fā)現(xiàn)外壁有金屬損傷,因此可以基本判定四氧化三鐵并非由反應(yīng)器外壁的金屬氧化而成。

        表2 反應(yīng)器外壁垢樣X射線熒光分析結(jié)果%

        2 泄漏原因分析

        2.1 夾套管有限元分析

        用ANSYS軟件對(duì)夾套管冷卻水的流域進(jìn)行模擬建模,劃分網(wǎng)格后用ANSYS CFX對(duì)其進(jìn)行計(jì)算分析。夾套水流動(dòng)過程為穩(wěn)態(tài)流動(dòng),水流量為175m3·h-1,入口溫度169℃,出口溫度為174℃,在流動(dòng)過程中帶走反應(yīng)管外壁的熱量。圖5所示為夾套水流域的剖分體。

        圖5 夾套水流域建模

        其流線圖和溫度云圖如圖6和圖7所示,從圖6可以看出在夾套水入水口與收縮環(huán)之間存在一個(gè)流動(dòng)死區(qū),在這個(gè)區(qū)域夾套水基本不流動(dòng)。從圖7可以看出夾套水的高溫區(qū)域集中在靠近反應(yīng)管外壁的流體層以及流動(dòng)死區(qū),在流動(dòng)死區(qū)內(nèi)的夾套水最高被加熱到446.6K。

        利用CFX分析夾套水壓力分布以及對(duì)夾套管內(nèi)壁的剪切力分布,計(jì)算結(jié)果如圖8和圖9所示。

        從圖中可以看出夾套水對(duì)入水口以及相鄰下游方向的局部區(qū)域內(nèi)形成較大的沖擊,對(duì)夾套管內(nèi)壁的最大剪切力達(dá)39.69Pa。

        2.2 夾套管腐蝕原因分析

        從夾套管內(nèi)壁紅褐色的銹跡、腐蝕的形貌,以及反應(yīng)器外壁黏附的四氧化三鐵粉末可以判斷出,夾套管內(nèi)壁發(fā)生了比較嚴(yán)重的氧腐蝕。氧腐蝕是一種電化學(xué)腐蝕[1-6],鐵和氧形成腐蝕電池,鐵的電極電位總是比氧的電極電位低,所以在鐵氧腐蝕電池中,鐵是陽極,遭到腐蝕,而水中的溶解氧則被還原,經(jīng)過一系列復(fù)雜的電化學(xué)反應(yīng),最終生成主要腐蝕產(chǎn)物Fe(OH)3和Fe3O4,其反應(yīng)式如下:

        發(fā)生氧腐蝕后金屬表面會(huì)產(chǎn)生潰瘍銹皰,潰瘍銹皰表面是一層黃褐色或磚紅色硬殼,下面一層是黑色粉末狀物,清除這些粉末后會(huì)呈現(xiàn)凹坑,這就是氧腐蝕的宏觀特征[7-9]。仔細(xì)觀察穿孔泄漏的夾套管內(nèi)壁,發(fā)現(xiàn)腐蝕區(qū)域分布有許多大小不一的凹坑(見圖10),這與氧腐蝕的特征也基本吻合。

        參考ANSYS CFX的分析結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),在夾套管的入水口處存在氣蝕的現(xiàn)象。水進(jìn)入夾套管以后并不是均勻地沿著管的前后兩個(gè)方向流動(dòng),因?yàn)槿胨谂c收縮環(huán)之間存在一個(gè)夾套水流動(dòng)的死區(qū),在這一區(qū)域水的流動(dòng)性很差,而相反的一側(cè)則是大部分水主要的流動(dòng)方向,也是夾套水與反應(yīng)器外壁主要的換熱場(chǎng)所。水進(jìn)入夾套時(shí)的溫度是169℃,而反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)溫峰可以達(dá)到335℃,這樣流動(dòng)死區(qū)內(nèi)的水因?yàn)槿狈α鲃?dòng)性被不斷加熱汽化而產(chǎn)生氣泡,氣泡粘附在入水口區(qū)域的內(nèi)壁面,其后又在周圍流體壓力的擠壓下破裂,使得液滴不斷沖擊夾套管內(nèi)壁面產(chǎn)生氣蝕凹坑。而夾套管內(nèi)壁面的腐蝕產(chǎn)物則在水的沖刷作用下脫離表面并被帶走,最后便形成了如圖10所示的腐蝕形貌。

        圖10 夾套管內(nèi)壁面腐蝕凹坑

        腐蝕產(chǎn)物并沒有全部被水帶出夾套管,有一部分由于摩擦產(chǎn)生的靜電吸附在反應(yīng)管的外壁,隨著時(shí)間的推移,吸附在反應(yīng)管外壁的腐蝕產(chǎn)物也越來越多,最后便形成一層粘附在反應(yīng)管外壁的黑色粉末層(見圖4)。

        3 結(jié)論

        綜上所述,造成反應(yīng)器夾套管腐蝕穿孔失效的原因主要有:

        (1)夾套管內(nèi)的鍋爐給水溶解氧含量超標(biāo),造成夾套管由內(nèi)而外的氧腐蝕,直至穿孔泄漏;

        (2)夾套水入口結(jié)構(gòu)不合理,造成流動(dòng)死區(qū),在入口區(qū)域產(chǎn)生氣蝕。

        4 防護(hù)措施

        (1)加強(qiáng)鍋爐給水的除氧措施,可以考慮在裝置內(nèi)增加注聯(lián)氨除溶解氧的工藝環(huán)節(jié)[9],同時(shí)定期監(jiān)控夾套水的氧含量;

        (2)將夾套管入水口由徑向入水改為切向入水,增加水的流動(dòng)性,避免形成流動(dòng)死區(qū);

        (3)加大夾套管內(nèi)水流量。

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