練美華
(上海新亞藥業(yè)有限公司新亞制藥廠,上海201209)
新版GMP的頒布,對無菌藥品生產(chǎn)工藝有了更加嚴(yán)格的規(guī)定,對其設(shè)備也有了更高的要求。在無菌藥品生產(chǎn)中,物料、與物料直接接觸部分的容器和密封組件首先以適當(dāng)?shù)姆绞椒謩e滅菌或除菌,然后組合到一起。在組合完成之前,每個部分通常都要接受不同程度的滅菌處理。該生產(chǎn)工藝的每一個步驟均要驗證,并對其進(jìn)行過程控制。任何一個工序發(fā)生錯誤,都將導(dǎo)致產(chǎn)品的污染。然而,膠塞清洗是無菌控制的重要環(huán)節(jié)之一,膠塞作為關(guān)鍵的內(nèi)包材,是直接藥品接觸包材,要求更加嚴(yán)格。本文以新版GMP為切入點,從數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及密碼管理、箱體檢漏功能、滅菌與管路3方面探討了膠塞清洗機(jī)改造的合規(guī)性。
膠塞清洗機(jī)在無菌藥品生產(chǎn)中起著關(guān)鍵作用,是保證藥品無菌的前提,而控制無菌的手段之一即控制溫度,以達(dá)到可靠滅菌的目的。在膠塞清洗機(jī)中,膠塞滅菌溫度的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性成為保證無菌的前提。
通常滅菌參數(shù)的控制是通過采集設(shè)備數(shù)據(jù)后并進(jìn)行分析來實現(xiàn)的,同時也為滅菌驗證提供依據(jù)。一般通過儀表、PLC或PID進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,而溫度則通過溫度探頭來實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,最后計算機(jī)終端利用相應(yīng)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析處理,生成圖譜,從而對設(shè)備進(jìn)行有效的控制。
上述條件的完成需要對原有的膠塞清洗機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造。通過對內(nèi)部PLC和控制程序進(jìn)行修改,來實現(xiàn)在控制溫度的同時進(jìn)行溫度的數(shù)據(jù)傳輸,使其能穩(wěn)定有效、迅速直觀地反映在操作人員面前,從而方便工作人員對生產(chǎn)工藝調(diào)節(jié)、生產(chǎn)包材批次管理、偏差原因分析等現(xiàn)場及后期數(shù)據(jù)進(jìn)行管理。
三級密碼管理控制屏如圖1所示。根據(jù)新版GMP要求,設(shè)備應(yīng)有完整維護(hù)保養(yǎng)記錄、電子記錄及簽名記錄的功能。其中,簽名記錄基于設(shè)備三級密碼技術(shù),將密碼進(jìn)行操作人員、維修人員和管理人員3級分類:
(1)操作人員只需負(fù)責(zé)啟動、停止運行,以簡單、直接、模塊式的操作方式進(jìn)行操作,減少人為錯誤操作的風(fēng)險,從而保證批次生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性,并對設(shè)備風(fēng)險點及偏差原因進(jìn)行分析。
(2)維修人員只有調(diào)試設(shè)備的權(quán)限,卻無權(quán)更改、刪除數(shù)據(jù),以保證數(shù)據(jù)的不可變更性,進(jìn)而保證原始記錄的真實性和準(zhǔn)確性。
(3)管理人員有最高權(quán)限,對生產(chǎn)任務(wù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯,對操作人員及調(diào)試記錄進(jìn)行管理,以滿足生產(chǎn)部門對設(shè)備、工藝的參數(shù)設(shè)置。
上述條件的完成需要對原有的膠塞清洗機(jī)進(jìn)行三級密碼管理的技術(shù)改造,從而滿足新版GMP的電子記錄的要求,達(dá)到數(shù)據(jù)的可追溯性。
新版GMP附錄1第七十一條明確要求:滅菌工藝中包括抽真空操作的,應(yīng)當(dāng)定期對腔室作檢漏測試。這就要求膠塞清洗機(jī)應(yīng)具備真空檢漏功能。真空檢漏的目的是為了更好地證明箱體的密閉性,減少風(fēng)險。
檢漏功能是在空載情況下抽真空,停止10m in后查看真空度,并與停止抽氣前的真空度對照。設(shè)備真空度的極限為-93 kPa,穩(wěn)定后超過10m in可接受的泄漏率為0.13 kPa/m in。真空檢漏作業(yè)提示屏如圖2所示。
為實現(xiàn)此功能,需對原有的膠塞清洗機(jī)進(jìn)行改造,增加部件:Fx2n-5A模塊、ST-200壓力傳感器、PT100/0-400溫度探頭,以上部件安裝完成后再對原程序進(jìn)行修改。圖3為溫度與壓力曲線顯示屏,通過壓力傳感器測定箱體內(nèi)的真空壓力,同時通過溫度探頭進(jìn)行溫度的測定。由圖3可知,溫度與壓力成明顯的比例關(guān)系。根據(jù)所形成的溫度與壓力曲線,能夠更清晰地分析設(shè)備的工藝狀況,若能及時糾偏,就可以在更好地控溫操作的同時檢測箱體是否泄漏,以減小風(fēng)險。由于人的視覺無法發(fā)現(xiàn)腔體泄漏,因此就無法評定腔體是否泄漏,這樣就會對無菌生產(chǎn)造成破壞,導(dǎo)致產(chǎn)品污染。在這種情況下,生產(chǎn)的產(chǎn)品不可能具有穩(wěn)定性、均一性,更不可能成為合格的產(chǎn)品。
新版GMP強(qiáng)調(diào)無菌生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有滅菌功能,所以需對原有的膠塞清洗機(jī)進(jìn)行管道工藝改造,以達(dá)到需滅菌部分腔體、管路均可滅菌的目的。把原有的蒸汽閥挪到上部,這樣就可實現(xiàn)對進(jìn)氣管道滅菌的同時也對箱體滅菌的目的。
對膠塞清洗機(jī)管路進(jìn)行技術(shù)改造,將原有進(jìn)注射用水、純化水的氣動球閥改為氣動隔膜閥,以避免產(chǎn)生死水的風(fēng)險點,并將原有純化水和注射用水設(shè)備分別設(shè)置獨立進(jìn)水,以避免交叉污染。此外,還可以增加新風(fēng)管道,改變原有取風(fēng),從膠塞暫存間取A級新風(fēng),來減少新風(fēng)污染的風(fēng)險。圖4為改造后的膠塞清洗機(jī)管路。
本文以新版GMP為切入點,從數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及密碼管理、箱體檢漏功能、滅菌與管路3方面探討了膠塞清洗機(jī)改造的合規(guī)性。通過上述工藝的改進(jìn),使膠塞清洗機(jī)更好地滿足了穩(wěn)定運行與滅菌的要求。
膠塞清洗機(jī)的不斷完善,促使其在無菌藥品生產(chǎn)中需要進(jìn)行關(guān)鍵風(fēng)險控制。膠塞清洗機(jī)以它獨有的準(zhǔn)確、潔凈、自動化特點,應(yīng)用于無菌制劑生產(chǎn)領(lǐng)域,減少了生產(chǎn)環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的問題,生產(chǎn)出了更加合格的產(chǎn)品,使無菌制劑產(chǎn)品達(dá)到了更高的要求。
[1]國家衛(wèi)生部.藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年修訂)[S].北京:人民衛(wèi)生出版社,2011
[2]國家食品藥品監(jiān)督管理局.藥品GMP指南·無菌藥品[M].北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2011