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        膜法除硝擴能改造能效對比

        2013-01-29 03:19:00段成義陳尚敬盧麗萍李國驍
        中國氯堿 2013年8期
        關(guān)鍵詞:工藝系統(tǒng)

        段成義,陳尚敬,盧麗萍,李國驍

        (重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶401221)

        重慶市映天輝氯堿化工有限公司10 萬t/a 離子膜燒堿項目配套42 m3/h 淡鹽水膜法回收 (除硫酸鈉)處理系統(tǒng)。 將經(jīng)離子膜電解槽后的淡鹽水(含硫酸鈉),通過工藝分離膜系統(tǒng)進行分離,分離后的產(chǎn)水含微量硫酸鈉,直接回到淡鹽水蒸發(fā)工序進行濃縮。膜分離后的濃水含有氯化鈉和硫酸鈉(60~80 g/L),通過-5 ℃冷凍,使硫酸鈉過飽和析出,經(jīng)過離心機分離,得到成品芒硝(十水硫酸鈉)。結(jié)晶和離心后的母液含氯化鈉和小于7 g/L 的硫酸鈉, 經(jīng)過換熱升溫,可以回到淡鹽水蒸發(fā)工序濃縮。 2011 年底離子膜淡鹽水蒸發(fā)裝置建成投產(chǎn)實現(xiàn)全鹵制堿, 鹵水硫酸根含量平均為5.5~6.0 g/L。 原有膜法除硝裝置不能滿足全鹵制堿工藝,2012 年3 月, 開始實施對膜法除硝進行擴產(chǎn)改造。 處理能力由313 kg/h 提升至626 kg/h。

        1 工藝改造情況

        此次改造的目的是擴產(chǎn)及節(jié)能。 膜處理單元擴產(chǎn), 對冷凍除硝部分由-5 ℃直接冷凍脫硝改造為5 ℃冷凍水間接冷卻加結(jié)晶槽沉降的工藝。 在原有42 m3/h 淡鹽水膜法脫硝的基礎(chǔ)上, 加裝1 套SRO系統(tǒng)及冷凍脫硝系統(tǒng)等。 將經(jīng)離子膜電解槽后的脫氯淡鹽水(含硫酸鈉),通過并列的2 套SRO 膜系統(tǒng)進行分離,分離后的脫硝鹽水含少量硫酸鈉,直接到淡鹽水濃縮工序利用。 SRO 膜分離后的富硝鹽水,含有氯化鈉和硫酸鈉(約80 g/L),通過5 ℃冷凍使硫酸鈉過飽和析出,經(jīng)過離心機分離,得到副產(chǎn)品芒硝(十水硫酸鈉),結(jié)晶的母液含氯化鈉和微小硫酸鈉晶體,回到結(jié)晶槽處理,結(jié)晶后冷凍清液部分回到緩沖水槽重新進SRO 系統(tǒng)處理。改造前后冷凍膜硝工流程對比示意圖見圖1 和圖2。

        2 能耗對比

        根據(jù)硫酸鈉的溶解度曲線,見圖3。 新工藝比老工藝性能優(yōu)越, 完全解決了蒸發(fā)器堵塞和清洗問題,電耗節(jié)省約百分之二十,出水硝含量低至0.6 g/L。

        根據(jù)圖3 所示的硫酸鈉溶解度曲線,溫度在5~30 ℃時對溶解度影響最明顯,所以,新工藝通過二級膜濃縮把硫酸鈉濃度提高到105 g/L,冷凍沉硝溫度由舊工藝的由35 ℃降到-5 ℃改為只降到5 ℃,舊工藝沉硝后清液和膜透過液混合后去化鹽, 新工藝中,清液硫酸鈉濃度仍為25 g/L 左右,所以不去淡鹽水濃縮而是回流到中間貯槽經(jīng)過膜系統(tǒng)再濃縮2 次后,再次冷凍沉硝。 系統(tǒng)改造后,體現(xiàn)出以下優(yōu)勢。

        圖1 原冷凍脫硝工藝

        圖2 改造后冷凍脫硝工藝

        圖3 硫酸鈉在200 g/L氯化鈉溶液中的溶解曲線

        (1)舊工藝脫硝能力為313 kg/h,系統(tǒng)在線負荷為320.2 kW·h,冷凍機組功率為132 kW 電耗高、效率低, 全系統(tǒng)每脫出1 kg 十水硫酸鈉需要耗電1.02 kW·h。系統(tǒng)改造后,脫硝能力626 kg/h,系統(tǒng)在線負荷為533 kW·h, 冷凍機組功率雖為164.5 kW,約為老冷凍系統(tǒng)的1.24 倍, 但冷凍脫硝能力卻增加1倍。每脫出1 kg 十水硫酸鈉,耗電約0.85 kW·h,降低脫硝電耗0.17 kW·h, 以平均電費0.58 元/kW·h計算,全年運行8 000 h 計,綜合節(jié)約電費約五十萬余元。

        (2)舊工藝采用的列管式蒸發(fā)器由于堵塞嚴重基本上每5~8 h 需要清洗一次, 新工藝取消了該設(shè)備,在5 ℃冷凍水與濃縮液換熱過程中,芒硝堵塞換熱器問題得到有效緩解,沖洗更容易。

        (3)取消了冷凍液貯槽、濃縮液貯槽、兌鹵槽等設(shè)備,簡化了生產(chǎn)流程,系統(tǒng)運行更加平穩(wěn)可控。 在老工藝中,冷凍液、濃縮液硫酸鈉含量高、溫度低,冷凍液貯槽、濃縮液貯槽長期有芒硝沉降,造成設(shè)備及管道堵塞,冷凍系統(tǒng)停車檢修頻繁。 改造后,濃水直接進入結(jié)晶槽,利用濃水循環(huán)泵,在結(jié)晶槽內(nèi)循環(huán)的同時,與5 ℃乙二醇水溶液換熱,縮短了整個冷凍脫硝工藝流程,穩(wěn)定了生產(chǎn),簡化了操作。

        3 結(jié)語

        項目投資約四百萬元,歷經(jīng)3 個月,試車后,項目總體進展順利,投產(chǎn)后,系統(tǒng)脫硝能力提升,節(jié)能效果顯著,生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定,操作簡單,促進了全鹵制堿穩(wěn)定生產(chǎn)。

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