文/金德平
變頻控制技術(shù)在高突出礦井中的應(yīng)用
文/金德平
變頻器是具有無沖擊啟動與軟停機(jī)優(yōu)良控制特性的新型電力變換裝置,已廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。為解決機(jī)電運(yùn)輸高耗能設(shè)備這一問題,緩解礦井提升運(yùn)輸?shù)陌踩咝阅芘c煤炭事業(yè)快速發(fā)展之間的矛盾,平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦先后在己四采區(qū)鋼纜皮帶和主副井絞車電控系統(tǒng)改造中選擇使用了變頻控制技術(shù),使礦井機(jī)電設(shè)備的安全性、可靠性、操作性和節(jié)能性得到提升,生產(chǎn)效率得以提高。本文針對平煤股份十礦這一高突出礦井中變頻控制技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行了闡述。
1.變頻控制技術(shù)原理和發(fā)展
變頻控制技術(shù)原理是經(jīng)由半導(dǎo)體元件把工頻電流信號轉(zhuǎn)換成其他的頻率,而后再把轉(zhuǎn)換成的工頻交流電轉(zhuǎn)換為直流電,并在這一過程中通過逆變器實(shí)現(xiàn)對電壓與電流的控制和調(diào)節(jié),使機(jī)電設(shè)備處于無級調(diào)速的狀態(tài)之中。
進(jìn)入21世紀(jì)以來,機(jī)電設(shè)備傳統(tǒng)的電控技術(shù)與電力傳動被更快捷、安全、高效的電力電子信息化技術(shù)所取代,變頻控制技術(shù)在節(jié)能減排領(lǐng)域得到了越來越廣泛的認(rèn)可。變頻控制技術(shù)中智能控制模塊的出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了控制方式和控制功能的拓展,生產(chǎn)的綜合自動化水平得到了提高,也促進(jìn)了變頻控制技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展。
2.變頻控制技術(shù)在煤礦生產(chǎn)中的重要性
在煤礦生產(chǎn)中,變頻控制技術(shù)的應(yīng)用就是要通過電機(jī)轉(zhuǎn)速和電流頻率之間的同步增長關(guān)系,實(shí)現(xiàn)對電機(jī)轉(zhuǎn)速和機(jī)電設(shè)備的有效控制。變頻控制技術(shù)應(yīng)用于煤礦中,可以實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的平穩(wěn)和自動加、減速控制,從而提高煤礦的工作效率,降低能耗。
1.變頻控制技術(shù)在己四鋼纜運(yùn)輸中的應(yīng)用
己四系統(tǒng)是平煤股份十礦通往三水平的主運(yùn)輸系統(tǒng),全長1700米,原設(shè)計(jì)采用六部皮帶運(yùn)輸,最大運(yùn)行負(fù)荷功率達(dá)到1800KW,每臺電壓660V電流272A,煤量1000噸/日,每班上崗人員6人。具有耗能大,維護(hù)量大,功能單一等劣勢。采用變頻控制技術(shù)后,啟動可調(diào)給定0~50Hz頻率,啟動電流緩慢上升0~150A,每次啟動,降低了普通電機(jī)啟動電流4~7倍電流的計(jì)算,解決了大負(fù)載啟動對電網(wǎng)和機(jī)械設(shè)備的沖擊,節(jié)能達(dá)到15%。
在驅(qū)動設(shè)計(jì)上,根據(jù)平煤股份十礦己四采區(qū)的實(shí)際生產(chǎn)能力和交流電動機(jī)的性能等因素,采用ZJT系列隔爆變頻器進(jìn)行變頻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)了交流電動機(jī)的軟啟動,即低速起動。針對高突出礦井中電機(jī)還應(yīng)具有防爆功能和散熱性能的特點(diǎn),采用“隔爆型三相交流異步水冷電動機(jī)”,即選用了4×250KW隔爆型三相交流異步水冷電動機(jī)進(jìn)行拖動。與此同時,鋼絲繩牽引皮帶運(yùn)輸機(jī)具有兩個驅(qū)動輪帶動兩條鋼絲繩運(yùn)轉(zhuǎn)以帶動皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)。每個驅(qū)動輪由一臺減速機(jī)拖動,輸出軸一端與驅(qū)動輪相連,另一端安裝逆止器,雙輸入軸兩端各有一臺防爆電機(jī)拖動,每臺電機(jī)各有一臺變頻器供電并變頻。
己四防爆變頻鋼纜皮帶投入運(yùn)行后,最大運(yùn)行負(fù)荷功率1000KW,電流200A,運(yùn)輸煤量1500噸/日,每班上崗人員6人,解決了己四軌道運(yùn)輸提升壓力,提高了運(yùn)煤效率。每年節(jié)約電費(fèi)約192萬元,節(jié)約工資36萬元,提高運(yùn)輸煤量后增加凈利潤為4050萬元,合計(jì)效益4278萬元。
2.變頻控制技術(shù)在礦井提升機(jī)的應(yīng)用
平煤股份十礦主井擔(dān)負(fù)著戊組原煤的提升任務(wù),副井擔(dān)負(fù)著人和物料的提升任務(wù),在生產(chǎn)過程中起著非常重要的作用,但兩提升絞車的電控系統(tǒng)仍然采用老式的TKD系統(tǒng),即為繞線異步電機(jī)+轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速+高壓接觸器換向。這種轉(zhuǎn)子切換電阻調(diào)速方案存在諸多缺點(diǎn),已無法滿足現(xiàn)在的提升能力需求和安全保障,急需進(jìn)行技術(shù)改造和設(shè)備更換。采用轉(zhuǎn)子雙饋?zhàn)冾l調(diào)速方案后,將礦井主副井老電控系統(tǒng)改造為節(jié)能降耗的高效變頻電控系統(tǒng)。
(1)系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)。
實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子雙饋調(diào)速下電機(jī)的順利啟動,特別是主井雙機(jī)拖動時電機(jī)啟動出力的一致性;實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的四象限運(yùn)行,調(diào)速平滑穩(wěn)定,電機(jī)溫升比老系統(tǒng)運(yùn)行時降低10℃左右;縮短了單次提升循環(huán)時間,每鉤節(jié)省時間10s左右,增強(qiáng)礦井提升能力15%~30%。
實(shí)現(xiàn)能量的雙向流動,保證下放重物時發(fā)電產(chǎn)生的能量回饋至電網(wǎng);系統(tǒng)在整個工況中均運(yùn)行在高功率因數(shù)下,諧波符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
實(shí)現(xiàn)礦井提升或下放全過程的自動化控制,并應(yīng)用矢量控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對交—直—交變頻器的控制,達(dá)到了理想的控制精度;系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠,各項(xiàng)保護(hù)齊全且動作靈敏,系統(tǒng)故障實(shí)現(xiàn)自診斷;實(shí)際運(yùn)行節(jié)電率超20%。
(2)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算基礎(chǔ)及社會效益。
每天提升時間為16小時,則每天可多提煤量為:16小時×4鉤×9.8噸=627.2噸/天。
經(jīng)改造后,年提升能力(按330天計(jì))提高大約:330天×627.2噸/天=206976噸。
新的雙饋調(diào)速系統(tǒng),年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為(90元∕噸):M=90元/噸×206976噸=1862.7萬元。
副井每鉤提矸5.4噸,每小時多提5鉤,每噸按新增產(chǎn)值20元計(jì)算,可得到副井新增產(chǎn)值:N=5鉤×16小時/天×5.4噸/鉤×20元/噸×3 30天/年= 285.12萬元。
主副井提升能力得以提高后,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為:P=M+N=1862.7萬元+285.12萬元=2147.82萬元;
每天可以節(jié)約電能:9544度-7360度=2184度,全年按提升時間330天計(jì)算,一年可節(jié)約電能費(fèi)用: 2184度×330天×0.5元=360360元;
全年增收節(jié)支總額為:2147.82+36.036=2183.856萬元。
平煤股份十礦主副井電控系統(tǒng)改造方案保留了原電控裝置,可通過轉(zhuǎn)換柜方便切換,每套電控都可獨(dú)立運(yùn)行,為主提升系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。自試運(yùn)行以來,具有技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、保護(hù)完善和經(jīng)濟(jì)效益明顯等特點(diǎn),提高了主副井提升能力,降低了工人的勞動強(qiáng)度,緩解了礦井出煤提矸緊張的局面,有很高的推廣應(yīng)用價值。
變頻控制技術(shù)在平煤股份十礦先后投入使用以來,具有調(diào)頻范圍寬,分辨率高,保護(hù)齊全且靈敏度高,主功率器件自我保護(hù)功能良好,運(yùn)行平衡,通訊接口齊全,有利于上位機(jī)和遠(yuǎn)控控制等優(yōu)點(diǎn),體現(xiàn)了其優(yōu)良的技術(shù)特性和高效的節(jié)能效果。
隨著自動化控制、電子技術(shù)、信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)不斷在煤礦機(jī)電領(lǐng)域中得到應(yīng)用,煤礦機(jī)電設(shè)備的智能化水平也會越來越高,這將為變頻控制技術(shù)的應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(作者單位:平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦)
(責(zé)任編輯:周瓊)