吳建軍
(神華國華浙能發(fā)電有限公司B廠,浙江 寧波 315612)
神華國華浙能發(fā)電有限公司B廠百萬千瓦等級機組鍋爐型號為SG3091/27.56-M54X,鍋爐額定工況下蒸汽壓力為27.56 MPa。汽輪機是由上海汽輪機有限公司和德國西門子公司聯(lián)合設(shè)計制造的N1000-26.25/600/600(TC4F)型超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回?zé)岢槠?、反動凝汽式汽輪機,額定主蒸汽壓力為26.25 MPa、主蒸汽溫度為600℃,額定再熱蒸汽壓力為5.0 MPa、再熱蒸汽溫度為600℃,屬超超臨界機組,熱循環(huán)效率高,在機組系統(tǒng)設(shè)計上充分考慮了經(jīng)濟性。
(1)鍋爐本體系統(tǒng)配置容量為30%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)的啟動循環(huán)泵,將大氣擴容式啟動系統(tǒng)中外排的疏水改為排往省煤器入口,與簡單疏水啟動系統(tǒng)相比,具有高熱量回收及低工質(zhì)損失的優(yōu)點。爐水的再循環(huán)保證再循環(huán)水所含熱量又回到爐膛水冷壁中,在鍋爐啟動的大部分過程中,沒有熱量損失及工質(zhì)損失,減少了啟動時所需要的燃料量,同時也減少了水處理量。
(2)鍋爐燃燒系統(tǒng)在B層采用軸向插入式等離子燃燒器,改小B層燃燒器對應(yīng)的油槍;采用等離子點火技術(shù),在鍋爐啟動及系統(tǒng)深度調(diào)峰時起到良好的節(jié)能作用,這在百萬千瓦等級超超臨界塔式鍋爐中還是首次使用。
(3)磨煤機配置有動態(tài)分離器,分離器采用變頻方式控制轉(zhuǎn)速,可進行偏置調(diào)節(jié),煤種在一定范圍內(nèi)發(fā)生變化及磨煤機出現(xiàn)一定磨損后煤粉細度仍可達到要求,保證了鍋爐效率。
(1)汽輪機采用全周進汽方式,高壓缸進口設(shè)有2個高壓主汽門、2個高壓調(diào)節(jié)門和1個補汽閥。高壓缸排汽經(jīng)過再熱器再熱后,通過中壓缸進口的2個中壓主汽門和2個中壓調(diào)門進入中壓缸,中壓缸排汽通過連通管進入2個低壓缸繼續(xù)做功后分別排入2個凝汽器。該機組取消調(diào)節(jié)級,采用全周進汽滑壓運行方式,效率較高。
(2)采用了補汽技術(shù)。在主調(diào)節(jié)閥門開足的情況下,由補汽閥向機組供汽。補汽技術(shù)是西門子公司特有的技術(shù),是從機組熱耗保證(THA)工況開始從主汽閥后、主調(diào)閥前引出一些新蒸汽(額定進汽量的5% ~10%),經(jīng)補汽閥節(jié)流降低參數(shù)(蒸汽溫度約降低30℃)后進入高壓第5級動葉后的空間,主流蒸汽與這股蒸汽混合后在以后各級繼續(xù)膨脹做功的一種措施。補汽技術(shù)提高了汽輪機的過載和調(diào)頻能力,它使全周進汽機型的安全性、可靠性及經(jīng)濟性全面超過噴嘴調(diào)節(jié)機型。補汽點選擇在汽輪機最大連續(xù)出力(TMCR)工況,從THA工況起補汽閥才開始進汽,機組在TMCR工況以下時,主調(diào)節(jié)閥在額定流量下設(shè)計成全開,避免了蒸汽節(jié)流,從而提高了TMCR工況以下所有工況的效率。采用補汽技術(shù)不僅成功解決了全周進汽機組快速調(diào)頻的壓力損失問題,還可解決額定工況下滑壓運行時進汽壓力偏低的問題。
(3)凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)3臺50%容量的凝結(jié)水泵,凝結(jié)水泵正常時2臺運行,1臺備用。當任何一臺泵發(fā)生故障時,備用泵自動投入運行;當機組負荷≤50%額定負荷時,單臺凝結(jié)水泵運行。如果使用2臺100%容量的凝結(jié)水泵(大流量的凝結(jié)水泵需要進口),會增加投資,而采用3臺50%容量的凝結(jié)水泵,大大減少了投資,增加了運行的靈活性和可靠性。
(4)給水系統(tǒng)配置2臺50%容量的汽動給水泵作為經(jīng)常運行的給水泵,不設(shè)電動調(diào)速給水泵作為機組啟動和汽動給水泵故障時的備用泵,大大節(jié)省了投資。
(5)循環(huán)水系統(tǒng)采用了閉式循環(huán)方式,建有全國最大的海水冷卻塔,可以做到對附近海域零熱污染。
(6)#6低壓加熱器疏水帶疏水泵,將疏水送入加熱器出口凝結(jié)水管道,凝結(jié)水系統(tǒng)采用了1臺疏水冷卻器,提高了機組的經(jīng)濟性。
神華國華浙能發(fā)電有限公司B廠凝汽器采用雙背壓凝汽器,凝汽器原抽真空管路采用串聯(lián)式抽真空方式,即高壓凝汽器的抽空氣管路直接接入低壓凝汽器中,通過低壓凝汽器的抽氣管路間接地對高壓凝汽器抽氣,導(dǎo)致低壓凝汽器內(nèi)積聚空氣的抽出受阻,造成低壓凝汽器與高壓凝汽器背壓相差很小。通過改造,正常運行時保持高、低壓凝汽器并聯(lián)式抽氣方式,高、低壓凝汽器抽氣互不干擾,使低壓凝汽器傳熱惡化情況得到治理。以機組75%的負荷率計算,改造后凝汽器背壓可降低0.18 kPa,機組效率提高約0.144%,供電煤耗降低0.4g/(kW·h)。
空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率是鍋爐運行的關(guān)鍵指標,漏風(fēng)率的大小直接關(guān)系到鍋爐效率,而空氣預(yù)熱器的密封裝置直接影響漏風(fēng)率的大小。傳統(tǒng)的密封裝置只在熱端的徑向密封處設(shè)置了密封跟蹤裝置,用于減小運行時的漏風(fēng)率,而冷端的徑向密封和旁路密封則存在“密封死點”。機組投運后,對空氣預(yù)熱器冷端漏風(fēng)控制系統(tǒng)進行了改造,在空氣預(yù)熱器冷端轉(zhuǎn)子與隔板間隙大于4.5 mm的部位和旁路采用不銹鋼絲做成的“鐵掃帚”進行密封,使得2臺鍋爐的空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率均低于4.00%,#5鍋爐A,B空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)率分別為3.14%和3.23%,達到了目前國內(nèi)的最優(yōu)值,大大提高了鍋爐效率。
加氧處理可有效降低腐蝕速度和鍋爐沉積率,延長鍋爐酸洗周期,增加精處理周期制水量,降低機組運行成本。神華國華浙能發(fā)電有限公司B廠技術(shù)人員積極探索百萬千瓦等級機組的給水加氧技術(shù),并取得了初步的成績,達到了節(jié)能減排的效果,每年可節(jié)約260萬元藥品和除鹽水的直接費用。對比168 h試運行和實際運行工況,在機組負荷為1000 MW時,鍋爐一次系統(tǒng)阻力(省煤器入口至過熱器出口)壓降降低了0.2~0.3 MPa,單臺小汽輪機轉(zhuǎn)數(shù)降低100 r/min左右,提高了機組效率。
神華國華浙能發(fā)電有限公司B廠鍋爐投產(chǎn)以來一直存在再熱汽溫偏低的情況,影響機組的循環(huán)效率。通過采取以下措施,使鍋爐的平均再熱汽溫上升10℃左右,累計降低煤耗0.5 g/(kW·h)。
(1)鍋爐燃燒調(diào)整。在保證煤粉著火、燃燒階段風(fēng)量的前提下,適當增大燃盡風(fēng)的風(fēng)量,抬高了鍋爐的燃燒中心,從而提高了鍋爐的再熱汽溫,使再熱汽溫的的左右偏差減小。
(2)優(yōu)化鍋爐吹灰。根據(jù)鍋爐的燃煤特點,不同負荷段、不同時間段,摸索了新的吹灰方式。在水冷壁易結(jié)焦區(qū)域每天吹灰1次,在不易結(jié)焦區(qū)域(再熱器、二級過熱器)分批次吹灰。采用新的吹灰方式后,吹灰頻率下降近75%,再熱汽溫明顯提高。
神華煤種的灰熔點溫度偏低(1100~1200℃),具有較強的結(jié)渣傾向,尤其在連續(xù)高負荷時結(jié)焦情況較為嚴重,不僅威脅鍋爐的安全,還影響鍋爐的效率。因此,用石炭煤(軟化溫度為1 500℃左右)進行摻燒,并對不同煤種進行合理摻配,很好地控制了鍋爐的結(jié)焦情況,降低了鍋爐的排煙溫度,也對鍋爐再熱汽溫的提高有較大影響。
4.3.1 點火前利用臨機輔汽對本機鍋爐進行熱態(tài)沖洗
直流鍋爐爐水無定排和連排系統(tǒng),對水質(zhì)要求高,啟動階段冷、熱態(tài)沖洗時間比較長,延長了機組啟動時間。改變以往直流鍋爐點火升壓,然后進行鍋爐熱態(tài)沖洗的做法,在點火前利用鄰爐輔汽加熱除氧器,逐漸提高給水溫度至170℃及以上、水冷壁出口溫度至150℃后進行鍋爐熱態(tài)沖洗。鍋爐每次冷態(tài)啟動時采用此方法不僅可節(jié)約除鹽水4 400 t、節(jié)約燃料200 t(折算成煤量)、縮短啟動時間6 h,還可以提高爐膛的整體溫度,強化鍋爐啟動初期的燃燒,減小水冷壁熱偏差。
4.3.2 單側(cè)風(fēng)組啟動
鍋爐啟動初期,鍋爐的風(fēng)量基本控制在30% ~40%,而單側(cè)送、引風(fēng)機就可以滿足要求。因此,采用在機組并網(wǎng)前再啟動另一側(cè)風(fēng)組的方法,在保證機組安全的前提下,既可以滿足鍋爐啟動的要求,又可以大量節(jié)約廠用電。送風(fēng)機的額定功率為2 800 kW,引風(fēng)機功率為6 100 kW,以節(jié)約20%的功率計算,每小時可節(jié)約的電量為1780 kW·h。
4.3.3 循環(huán)水恢復(fù)
機組在大小修后系統(tǒng)恢復(fù)初始階段,循環(huán)水通過相鄰機組聯(lián)絡(luò)管道保持注水來冷卻閉式水,在機組投運輔汽前啟動循環(huán)水泵,避免了過早啟動循環(huán)水泵,從而節(jié)約了廠用電量。循環(huán)水泵的額定功率為5800kW,按80%的功率計算,每小時可節(jié)約電量4640 kW·h。
4.3.4 優(yōu)化等離子點火方式
神華國華浙能發(fā)電有限公司B廠百萬千瓦等級機組采取了等離子點火方式,但該等級機組鍋爐容積較大,全國也沒有經(jīng)驗可借鑒。該廠技術(shù)人員大膽嘗試,采取了以下措施:點火初期投B層4支油槍,等C磨煤機啟動后,煤量在120t/h左右時,根據(jù)鍋爐燃燒情況,只留2支油槍,3臺磨煤機運行穩(wěn)定后,油槍全部停用,每次啟動用油量大大減少。
該廠機組配置了3臺凝結(jié)水泵,每臺為50%容量。采用低負荷單凝結(jié)水泵運行方式后,在機組負荷650 MW以下時,只維持1臺凝結(jié)水泵運行,完全能滿足安全運行的要求。根據(jù)統(tǒng)計,每月600 MW以下的運行時間不小于200 h,單臺凝結(jié)水泵運行比2臺凝結(jié)水泵運行時功率小900 kW左右,因此,2臺機組每月可節(jié)約電量360 MW·h。
所謂真空補水即是停運凝結(jié)水輸送泵,依靠凝汽器的真空負壓對凝汽器進行補水。根據(jù)該廠的系統(tǒng)布置特點,采用真空補水的方式。按機組年運行7800 h計算,扣除事故和緊急情況下需要啟動低壓凝結(jié)水輸送泵對凝汽器補水的時間,凝結(jié)水輸送泵可停運時間為7000 h。
經(jīng)濟性估算:按2臺機組估算,每臺機組停運1臺低壓凝結(jié)水輸送泵,凝結(jié)水輸送泵電機功率為75 kW,凝結(jié)水輸送泵電機的效率為80%,1年停運低壓凝結(jié)水輸送泵7000h,則可節(jié)約電量840MW·h。
該廠循環(huán)水泵運行方式為:夏季2機3泵,其余季節(jié)單機單泵,完全能滿足機組對循環(huán)水量的要求。在2機3泵方式下,4臺循環(huán)水泵中的3臺泵運行,停運泵作為備用泵,#5,#6機組循環(huán)水泵出口2個聯(lián)絡(luò)門打開。單機單泵方式下,#5,#6機組各運行1臺循環(huán)水泵,#5,#6機組循環(huán)水泵出口2個聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉。
經(jīng)濟性估算:按循環(huán)水泵電機效率為80%、兩機三泵運行時間為90 d估算,則每臺循環(huán)水泵每年可節(jié)約電量10020 MW·h。
單機單泵運行時間按200 d計算,則#5,#6機組2臺循環(huán)水泵每年可節(jié)約電量44 540 MW·h,每年共節(jié)約廠用電量54560 MW·h。
提高真空度、增強機組做功能力、減少燃料量是提高經(jīng)濟性的重要措施。
(1)堅持每月進行1次真空嚴密性試驗,要求真空度下降速率小于0.133 kPa/min。
(2)充分利用停機機會進行凝汽器灌水查漏,處理真空系統(tǒng)漏點,提高真空嚴密性。
(3)保證主機及小機軸封供、回汽運行正常。(4)運行中經(jīng)常檢查負壓系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)泄漏及時處理。
(5)每周投用1次凝汽器膠球清洗裝置,保證換熱面清潔。
為了規(guī)范操作,該廠發(fā)電部專門制作了詳細的操作卡,使操作規(guī)范化,把失誤減少到最小,避免因為誤操作造成機組的非計劃停運和設(shè)備的損壞。利用機組大、小修的機會組織人員參加仿真機的培訓(xùn),提高員工的操作水平和事故處理水平,為機組安全、經(jīng)濟運行提供了保障。該廠2臺百萬千瓦等級機組自2009年雙投以來,#5機組連續(xù)運行近300 d,維持了較高的可靠性,對節(jié)能減排起到了較大作用。
事實證明,采取各項措施并優(yōu)化機組運行方式后,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益十分明顯。同2010年相比,相同負荷率下,2011年該廠機組廠用電率大幅下降,供電煤耗下降約2 g/(kW·h),全年全廠累計節(jié)約標煤約25萬t,節(jié)能效果顯著。
[1]包勁松.大型汽輪發(fā)電機組雙背壓凝汽器抽真空系統(tǒng)節(jié)能改進方案[R].杭州:浙江省電力試驗研究院,2010.
[2]張連濤.循環(huán)水泵性能試驗技術(shù)措施[R].寧波:神華國華浙能發(fā)電有限公司B廠,2011.