朱國(guó)元
(常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司,江蘇常州213012)
拖拉機(jī)半軸的中頻淬火是典型的熱處理工藝,一般中頻淬火工藝是感應(yīng)淬火+低溫回火。我公司的中頻感應(yīng)淬火是由一臺(tái)立式中頻淬火機(jī)(如圖 1)承擔(dān),低溫回火由箱式加熱爐承擔(dān),立式淬火機(jī)的工作原理是機(jī)床通過(guò)頂尖帶動(dòng)工件旋轉(zhuǎn)(350r/min)并在感應(yīng)線圈中以5~10mm/s的速度向下移動(dòng),中頻電源(4100Hz/100kW)驅(qū)動(dòng)淬火變壓器工作使固定不動(dòng)的感應(yīng)線圈加熱,冷卻中頻電源、淬火變壓器及感應(yīng)線圈的內(nèi)外循環(huán)冷卻系統(tǒng)同時(shí)開(kāi)始工作,淬火結(jié)束時(shí)工件已基本浸入水中,已淬火的工件集中放入箱式爐中進(jìn)行低溫回火(180℃~230℃),保溫90~120min后將工件取出空冷至常溫,這樣就完成了中頻淬火的全過(guò)程,立式淬火機(jī)由于其設(shè)備陳舊及缺乏數(shù)控系統(tǒng),造成工件不同外圓的淬火硬度和深度均不同,隨著我公司輪拖質(zhì)量和產(chǎn)量逐年提升,原先的立式淬火機(jī)已不能滿足生產(chǎn)要求。
近年來(lái),為了提高工藝水平,我公司多次組織工藝人員到日本井關(guān)(拖拉機(jī))公司進(jìn)修及訪問(wèn),在井關(guān)公司機(jī)加工車(chē)間里,工藝人員看到他們的半軸中頻淬火工藝是在一臺(tái)機(jī)床上完成的,即感應(yīng)淬火線圈在半軸上走一個(gè)來(lái)回(4~5min)就完成了感應(yīng)淬火+低溫回火的中頻淬火熱處理過(guò)程。為盡快提升中頻淬火的加工質(zhì)量及生產(chǎn)能力,公司決定學(xué)習(xí)日本的先進(jìn)技術(shù),自主設(shè)計(jì)改造臥式半軸中頻淬回火專機(jī)。
半軸中頻淬回火專機(jī)(見(jiàn)圖2)主要由淬火電源、回火電源、淬火變壓器和感應(yīng)線圈、用于冷卻淬回火電源、淬火變壓器及感應(yīng)線圈的內(nèi)部循環(huán)冷卻水裝置、感應(yīng)線圈外部循環(huán)冷卻水裝置、驅(qū)動(dòng)半軸轉(zhuǎn)動(dòng)和感應(yīng)線圈運(yùn)行的機(jī)床以及操作控制臺(tái)等七部分組成。在專機(jī)改造啟動(dòng)之前,為了獲得可靠的熱處理技術(shù)的支持,我們對(duì)杭州、蘇州及無(wú)錫等許多熱處理電器公司進(jìn)行了調(diào)研,最終選擇了一家無(wú)錫電器公司。
在無(wú)錫電器公司(該公司提供淬火變壓器、淬回火電源及內(nèi)部冷卻循環(huán)裝置)的合作支持下,我公司對(duì)一臺(tái)已經(jīng)報(bào)廢多年的半自動(dòng)仿形車(chē)床進(jìn)行了修復(fù)改造,通過(guò)改進(jìn)設(shè)計(jì)主電機(jī)(由11kW改為3kW)、皮帶輪、尾架頂尖和交換齒輪等恢復(fù)改進(jìn)了機(jī)床的傳動(dòng)系統(tǒng),使機(jī)床轉(zhuǎn)速(350r/min)滿足中頻淬火工藝的要求,設(shè)計(jì)了數(shù)控系統(tǒng)及氣動(dòng)裝置,取代了機(jī)床原有的液壓系統(tǒng)及刀架,使該機(jī)床能攜帶淬火變壓器和感應(yīng)線圈以不同的速度運(yùn)行,從而確保半軸各檔外圓表面獲得相同的硬度和深度。
中頻淬火的工作原理是首先機(jī)床主電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)半軸旋轉(zhuǎn),其次數(shù)控電機(jī)通過(guò)滾珠絲杠帶動(dòng)淬火變壓器及感應(yīng)線圈在半軸上向左移動(dòng),然后淬火電源按設(shè)定頻率和功率(淬火頻率3100Hz,功率80kW)驅(qū)動(dòng)淬火變壓器工作,使感應(yīng)線圈加熱至850℃~900℃,同時(shí)用于冷卻淬火電源、感應(yīng)線圈及淬火變壓器的內(nèi)外部冷卻水開(kāi)始循環(huán)冷卻供水。線圈走到終點(diǎn)時(shí)淬火電源停止工作并切換到50kW的回火電源(回火頻率800Hz)工作,線圈外部冷卻水同時(shí)停止供水(內(nèi)部冷卻循環(huán)系統(tǒng)由淬火電源轉(zhuǎn)換到回火電源),回火電源按設(shè)定頻率和功率(淬火頻率800Hz,功率50kW)驅(qū)動(dòng)線圈低溫加熱至250℃~300℃,線圈開(kāi)始從終點(diǎn)走回到起點(diǎn),線圈回到起點(diǎn)時(shí),機(jī)床、回火電源及內(nèi)部冷卻系統(tǒng)停止工作。
專機(jī)改造的主要部件是淬回火電源、淬火變壓器及感應(yīng)線圈,而淬回火電源和淬火變壓器是熱處理電器專業(yè)公司的成熟產(chǎn)品,因此專機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)是感應(yīng)淬火線圈的設(shè)計(jì)與制造。在電器公司設(shè)計(jì)的感應(yīng)線圈兩次試驗(yàn)失敗的情況下,我公司決定自主設(shè)計(jì)制造,我們?cè)诳偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)制作了感應(yīng)線圈,該感應(yīng)線圈采用45°角噴射冷卻水,既保證了淬火硬度及深度的要求,又保證了工件的冷卻效果。最初由于我們對(duì)感應(yīng)線圈的內(nèi)部冷卻要求沒(méi)有完全掌握,導(dǎo)致感應(yīng)線圈在試驗(yàn)中因局部發(fā)熱而燒壞,根據(jù)燒壞的部位,我們確定感應(yīng)線圈燒壞的原因是冷卻水在盲孔部位不能流動(dòng)而形成積水,積水的溫度隨著感應(yīng)線圈加熱而不斷升高,這種現(xiàn)象必然造成感應(yīng)線圈燒壞,為此我們將盲孔打通形成循環(huán)冷卻管路,解決了感應(yīng)線圈的冷卻問(wèn)題,感應(yīng)線圈(見(jiàn)圖3)的使用壽命達(dá)到了預(yù)期的要求(半年以上)。
中頻淬回火專機(jī)在淬火過(guò)程中,工件冷卻需連續(xù)不斷供應(yīng)冷卻水,夏天加工時(shí),由于循環(huán)水池的氣溫太高,只能用自來(lái)水代替冷卻水,而從工件上流下來(lái)的熱水只能白白地流掉,為了節(jié)省水資源,我們安裝了冷凝裝置,確保了中頻淬回火專機(jī)的正常工作。
中頻淬回火專機(jī)的改造成功不僅提升了公司的熱處理生產(chǎn)能力,節(jié)省了設(shè)備投入,而且是公司熱處理工藝的創(chuàng)新,它改變了熱處理回火需2~3h的加工方式(中頻淬回火只需4min),使熱處理設(shè)備并入冷加工生產(chǎn)線變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),縮短了工藝流程和節(jié)拍,減少了人工及機(jī)械搬運(yùn),為公司推行精細(xì)化生產(chǎn)管理及提升實(shí)物質(zhì)量創(chuàng)造了較好的工藝基礎(chǔ)。