龍遠生
(中電投江西電力有限公司新昌發(fā)電分公司,南昌 330117)
新昌某電廠700MW機組鍋爐排煙除塵使用的是傳統(tǒng)的電除塵技術(shù),由于煙氣溫度偏高等因素的影響,使得粉塵比電阻增大,影響了電除塵效率的進一步發(fā)揮。
“十二五”期間,國家將進一步加大減排節(jié)能政策的執(zhí)行力度,環(huán)保新標準已經(jīng)出臺,排放限制要求不斷提高,該廠的除塵提效改造非常迫切,但由于受到場地、空間及工期等條件的限制,傳統(tǒng)的電除塵技術(shù)手段無論在效果還是經(jīng)濟性上都存在著一定的局限性。
綜合以上情況。經(jīng)過前期調(diào)研和論證,我廠決定采用余熱利用低低溫電除塵技術(shù)對原除塵器進行提效改造,以進一步提高電除塵對工況煙塵的適應性,以更好地滿足國家新的減排標準和節(jié)能運行要求。
該電廠2臺700MW機組分別于2009年12月和2010年2月建成投運,所屬鍋爐為東方電氣集團有限公司設(shè)計制造的超超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,單爐膛,一次再熱,平衡通風;鍋爐采用露天布置,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu)Π型煙煤鍋爐;設(shè)計煤種為混煤(黃陵煙煤∶豐城煤 = 60∶40)。每臺爐配套2臺福建某環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)的雙室四電場靜電除塵器。由于新國家標準和地方法規(guī)的出臺,以及進一步提高和穩(wěn)定除塵效率,經(jīng)過多方考察以及對多種提效方式的研討,最終決定采用余熱利用低低溫電除塵改造技術(shù),并在2013年由該廠與設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)共同對1#爐實施了余熱利用低低溫節(jié)能高效電除塵器提效改造。
改造內(nèi)容主要包括:在原電除塵煙氣進口端增設(shè)余熱利用換熱裝置,通過該裝置降低和調(diào)節(jié)進入電除塵器的煙溫,并實現(xiàn)節(jié)約煤耗;同時,對原電除塵器進行全面升級、維護,增設(shè)高頻電源,對原電除塵器氣流均布系統(tǒng)進行全面調(diào)整,全面檢修電場陰陽極極間距,以及灰斗及絕緣子保溫及其恒溫加熱控制系統(tǒng)等。改造后的設(shè)備外貌見下圖。
改造后的設(shè)備外貌
(1)調(diào)溫原理
余熱利用低低溫技術(shù)采用汽輪機冷凝水與熱煙氣通過換熱裝置進行熱交換,使得汽輪機冷凝水得到額外的熱量,以減小汽輪機冷凝水回路系統(tǒng)中低壓加熱器(簡稱“低加”)的抽汽量,并使得進入電除塵器的運行溫度由通常的低溫狀態(tài)(130℃~170℃)下降到低低溫狀態(tài)(90℃~100℃),實現(xiàn)余熱利用和煙氣調(diào)溫的目的。
(2)電除塵提效原理
煙溫降低后,煙氣中的SO3可以很好地與煙氣水分融合成H2SO4煙酸小液滴,與粉塵粒子懸浮于煙氣中形成氣溶膠,煙溫越低,產(chǎn)生的煙酸氣溶膠數(shù)量越多。這種煙酸液滴氣溶膠具有優(yōu)良的浸潤性能,而電除塵前的煙氣中粉塵顆粒比表面積較大,為充分吸附SO3及實現(xiàn)顆粒之間的凝并創(chuàng)造了良好的條件。這樣就有大量的SO3吸附在粉塵顆粒表面,并形成導電通道,使得煙塵比電阻降低。另外,煙溫降低后的煙氣量得以減小,使得原電除塵電場的風速也得到相應降低。綜上因素的作用,可使得電除塵效率得到有效提高。
煙氣降溫幅度≥30℃;除塵效率達到最新的環(huán)保標準要求;降低發(fā)電煤耗1.5g/kW·h以上;節(jié)省電除塵功耗15%~80%(保效節(jié)能運行模式);煙氣壓力損失≤700Pa(電除塵本體及換熱裝置)。
(1)標配電除塵煙溫自適應調(diào)節(jié)系統(tǒng)
通過對煙塵特性變化、煙溫變化、電除塵電場運行參數(shù)、伏安特性曲線族、反電暈指數(shù)、煙塵濁度變化及煙氣酸露點等數(shù)據(jù)的引入及分析處理,與預先設(shè)定的基準曲線等作出對比,根據(jù)對比結(jié)果自動調(diào)節(jié)控制換熱裝置,實現(xiàn)動態(tài)煙溫調(diào)節(jié),改變換熱后的煙氣溫度,使電除塵器工作在最佳狀態(tài)。
(2)靈活布置,不受場地限制
煙氣換熱裝置復合在電除塵進口煙箱內(nèi),此時兼作氣流均布裝置使用,可以用于新建或節(jié)能提效改造項目;也可將煙氣換熱裝置獨立布置在電除塵器進口煙道內(nèi),可以用于節(jié)能提效改造等受場地限制的項目。
(3)余熱利用,實現(xiàn)省煤省電
煙氣余熱利用最大降溫幅度≥30℃,降低發(fā)電煤耗在1.5g/kW·h以上,保效節(jié)能運行模式下節(jié)省電除塵功耗15%~80%。
(4)在線監(jiān)控,實現(xiàn)動態(tài)調(diào)整
換熱主回路設(shè)置溫度調(diào)節(jié)閥等,各監(jiān)控點均可引入DCS系統(tǒng),對換熱系統(tǒng)的流量、壓力、溫度實現(xiàn)在線監(jiān)控,可實時動態(tài)調(diào)節(jié)換熱后的煙氣溫度,具有良好的負荷變化適應性,滿足既節(jié)約煤耗和又可防止低溫腐蝕等要求。
(5)換熱回路,順排逆流布置
換熱媒體、煙氣呈順排逆流布置,使兩者的溫差最大化并充分延長熱交換時間,可確保高效換熱效果。
(6)控制煙速,使增加的流阻控制在最小范圍,不增加引風機系統(tǒng)運行出力
由于煙氣阻力與煙速的平方成正比,增設(shè)煙氣換熱裝置后,由于煙速降低,煙氣流阻增加不明顯,同時由于煙溫降低,經(jīng)過引風機的總體煙氣體積流量相應降低5%以上。因此,增設(shè)煙氣余熱換熱裝置并不會影響鍋爐引風機系統(tǒng)正常運行出力要求,實際上由于體積流量降低,引風機還可實現(xiàn)一定的節(jié)能。
改造后系統(tǒng)運行穩(wěn)定,并請江西省電力科學研究院對1#爐的排煙溫度、粉塵濃度、PM2.5及氣態(tài)汞脫除率、煤耗節(jié)能等進行了測試,測試結(jié)果如下:
1)出口煙塵平均排放濃度(α=1.4)達到16mg/m3,除塵效率達到了99.92%。
2)排煙溫度可從140℃下降到95℃,煙氣換熱降溫達到了預期效果。
3)測試阻力約500Pa,達到阻力<700Pa的設(shè)計要求。
4)PM2.5細微顆粒物的脫除率能夠達到99.8%以上,對PM1.0這種難以捕捉的顆粒物的脫除率都在99.3%以上,同時,ESP出口煙氣中氣態(tài)汞的含量,降幅達40%。
5)1#機組在余熱利用低低溫節(jié)能裝置投運工況較退出工況,熱耗平均降低54.69kJ/kW·h,廠用電率平均降低0.13%,供電煤耗平均降低2.57g/kW·h。在考慮環(huán)境溫度影響因素后,投運余熱利用低低溫節(jié)能裝置下的機組預評估年平均節(jié)能量為1.73g/kW·h。達到設(shè)計要求。
經(jīng)過為期一周的測試,余熱利用低低溫節(jié)能裝置行能夠明顯提升ESP對PM的脫除效率,并且有利于減少氣態(tài)汞的排放,具有非常明顯的環(huán)保效益。
該項目采用余熱利用低低溫電除塵器技術(shù),實現(xiàn)了既節(jié)省電煤消耗,又進一步保證實現(xiàn)低排放的環(huán)保與經(jīng)濟方面的雙重效益。同時對于該廠配套的濕法脫硫工藝,在應用該技術(shù)后,節(jié)省了脫硫用水量,減少了蒸發(fā)和煙囪水汽的排放。因此,余熱利用低低溫節(jié)能高效電除塵器技術(shù)是一種集節(jié)煤、節(jié)電、節(jié)水以及煙塵減排一舉多得的節(jié)能提效實用技術(shù),是一種煙氣調(diào)溫和除塵技術(shù)相結(jié)合的創(chuàng)新。該產(chǎn)品的應用完全符合國家提倡的節(jié)能減排的政策,具有較為顯著的推廣應用價值。