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        電泵井采油注水一體化管柱研制與應(yīng)用

        2013-01-12 06:24:18彭銀華黃志強(qiáng)邱成松趙普春郭忠良
        石油礦場(chǎng)機(jī)械 2013年7期
        關(guān)鍵詞:電泵效果

        李 琴,彭銀華,黃志強(qiáng),邱成松,彭 云,趙普春,郭忠良

        (1.西南石油大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,成都610500;2.中石化西北油氣田分公司 塔河油田,烏魯木齊830002)

        塔河油田是我國(guó)最大的古生界碳酸鹽巖整裝油田,油藏埋深度5 300~6 600m,屬于超深碳酸鹽巖巖溶縫——洞型復(fù)合油氣藏,儲(chǔ)層主要為高角度風(fēng)化裂縫和構(gòu)造裂縫、溶蝕孔洞及大型溶洞,基質(zhì)基本不具備儲(chǔ)滲能力,井間連通性差,大多數(shù)井井間不連通,為單井控制的封閉油藏[1-2]。其主力產(chǎn)層主要集中在風(fēng)化殼以下近3 000m內(nèi),油水關(guān)系極其復(fù)雜,原油主要為黏度大于100 000mPa·s(50℃)的稠油[3]。塔河油田的油藏特征、油品特性等因素造成油井生產(chǎn)工藝復(fù)雜,舉升難度大,在生產(chǎn)過(guò)程中需從油套環(huán)空摻入稀油來(lái)降低原油黏度[4];在地層能量不足時(shí),又需通過(guò)注水替油來(lái)補(bǔ)充地層能量,提高油井產(chǎn)能。原電泵管柱由于存在3個(gè)問(wèn)題,難以滿足油井摻稀生產(chǎn)和注水替油工藝的需要。

        1) 原電泵管柱結(jié)構(gòu)不合理,造成環(huán)空摻入的稀油與稠油混合效果差,造成原油入泵黏度高,增加了電機(jī)載荷,影響電機(jī)使用壽命,縮短檢泵周期。

        2) 只能進(jìn)行環(huán)空注水,使得注入水與電纜直接接觸,注入水中的微小懸浮顆粒在高壓作用下,對(duì)電纜保護(hù)層及鎧皮形成沖蝕作用,損壞電纜,縮短電纜壽命。

        3) 油井進(jìn)行環(huán)空注水時(shí),由于過(guò)電纜井口置承壓能力較低,一般不超過(guò)15MPa,使得反注水的注水壓力達(dá)不到理想注水壓力,影響油井注水替油效果。

        針對(duì)以上問(wèn)題,研制出一種適用于塔河油田稠油開(kāi)采的電泵井采油注水一體化管柱。該管柱通過(guò)提高摻稀混合效果,減低了原油黏度,延長(zhǎng)電機(jī)使用壽命;通過(guò)實(shí)現(xiàn)正注水,避開(kāi)了注入水與電纜的接觸,避免了注入水對(duì)電纜的損壞;同時(shí)正注水還可提高注水壓力,提高油井注水效果。

        1 一體化管柱結(jié)構(gòu)和工藝原理

        1.1 管柱結(jié)構(gòu)

        新型電泵井采油注水一體化管柱主要由油管、自主研發(fā)的井下開(kāi)關(guān)閥、離心泵、電機(jī)、導(dǎo)流罩、篩管和混配器等組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。在原電泵管柱的基礎(chǔ)上,在離心泵上端接入了自主研制的井下開(kāi)關(guān)閥,用以實(shí)現(xiàn)正注水;在電機(jī)外側(cè)安裝了導(dǎo)流罩,并在導(dǎo)流罩下端依次連接混配器、特制篩管、絲堵等,用以提高摻稀混合效果。

        圖1 電泵井采油注水一體化管柱及井下開(kāi)關(guān)閥

        1.2 工藝原理

        塔河油田由于其油藏及原油特性,與常規(guī)油藏相比,要求電泵管柱在生產(chǎn)過(guò)程中必須能夠進(jìn)行摻稀生產(chǎn)、注水替油及正循環(huán)洗井3種工藝。研制的新型采油注水一體化管柱可在不動(dòng)管柱的情況完成以上工藝。

        1.2.1 摻稀生產(chǎn)

        在進(jìn)行摻稀生產(chǎn)時(shí),井下開(kāi)關(guān)閥處于上下連通狀態(tài),如圖1b所示。稀油從油套環(huán)空摻入,并與原油一同從篩管進(jìn)入,依次通過(guò)混配器和加長(zhǎng)型導(dǎo)流罩,進(jìn)入離心泵,實(shí)現(xiàn)摻稀混配和稠油舉升。

        其中特制篩管長(zhǎng)度為9~15m,可保證在摻稀壓力出現(xiàn)波動(dòng)的情況下,始終保持稠油與稀油之間的接觸面在篩管長(zhǎng)度范圍內(nèi),避免了原管柱中離心泵在壓力出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),全部吸入稠油或全部吸入稀油的情況發(fā)生。篩管上部的混配器[5]則可對(duì)吸入的稠油和稀油進(jìn)一步進(jìn)行攪拌,提高混合效果,最大程度地降低原油入泵黏度。同時(shí),導(dǎo)流罩減小了電機(jī)周圍流體的過(guò)流面積,提高了流體速度,相比原電泵管柱,電機(jī)散熱效果更好,保證了電機(jī)的正常運(yùn)行[6]。

        1.2.2 注水替油

        在地層能量發(fā)生虧空需要注水時(shí),一體化管柱可采用正注水的方式,即從油管內(nèi)進(jìn)行注水。實(shí)施步驟:首先從井口向油管內(nèi)投入專用堵塞器,在堵塞器到位后,再通過(guò)油管柱向油管注水;由于堵塞器關(guān)閉了井下開(kāi)關(guān)閥的向下通道,在注水壓力達(dá)到開(kāi)關(guān)閥的啟動(dòng)壓力后,彈簧被壓縮,關(guān)閉套向下移動(dòng),閥體上的注水孔打開(kāi),使得油管與環(huán)空聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)正注水,如圖1c所示。

        由于新型電泵井一體化管柱采用油管內(nèi)注水,與原管柱從環(huán)空注水相比,注水壓力得到大幅提高,由原來(lái)的井口最大壓力15MPa可提高到30MPa以上,更大限度地滿足了底層對(duì)注水壓力的要求。另一方面,從管柱內(nèi)進(jìn)行注水還可避開(kāi)注入水與電纜的接觸,減少注入水對(duì)電纜的損壞,提高電纜使用壽命。

        1.2.3 正循環(huán)洗井

        生產(chǎn)過(guò)程中,在發(fā)生稠油上返造成堵泵的情況時(shí),需進(jìn)行正循環(huán)洗井。一體化管柱僅在注水時(shí)投入堵塞器,在注水完成后即從管柱中打撈出來(lái),上下通道暢通,可進(jìn)行正循環(huán)洗井作業(yè)。

        2 關(guān)鍵技術(shù)

        2.1 井下開(kāi)關(guān)閥

        在調(diào)研分析國(guó)內(nèi)外相關(guān)井下工具的基礎(chǔ)上[7-10],自主研制了適用于電潛泵稠油開(kāi)采的井下開(kāi)關(guān)閥。井下開(kāi)關(guān)閥主要由殼體和閥心總成2部分組成。殼體由上下接頭、閥體、密封等組成;閥心總成由堵塞器、關(guān)閉套、彈簧、調(diào)節(jié)螺母等組成,結(jié)構(gòu)如圖2所示。相關(guān)參數(shù)如表1所示,可滿足現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用要求。

        圖2 井下開(kāi)關(guān)閥結(jié)構(gòu)

        表1 井下開(kāi)關(guān)閥參數(shù)

        井下開(kāi)關(guān)閥具有5個(gè)特點(diǎn):

        1) 可根據(jù)需要,通過(guò)投撈堵塞器選擇性地控制油管柱上、下通道和旁通道,實(shí)現(xiàn)1趟管柱完成摻稀生產(chǎn)、正注水及正循環(huán)洗井3種工藝。

        2) 堵塞器可直接從井口投入,免去了下鋼絲繩,施工工藝簡(jiǎn)單可靠。

        3) 調(diào)節(jié)螺母可調(diào)節(jié)彈簧預(yù)緊力,改變井下開(kāi)關(guān)閥的啟動(dòng)壓力,適用于不同油井工況。

        4) 堵塞器前端設(shè)計(jì)了橡膠頭,避免堵塞器下落的沖擊力對(duì)關(guān)閉套密封錐面造成損傷。

        5) 在進(jìn)行正注水時(shí),堵塞器關(guān)閉了向下通道,阻止注水進(jìn)入離心泵,避免葉輪反轉(zhuǎn)損壞電泵。

        2.2 混配器

        混配器是一種提高液體混合效果的井下工具,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為:中心軸上帶有可轉(zhuǎn)動(dòng)的葉片,葉片可由井筒內(nèi)流體帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),從而攪拌流體,達(dá)到提高混合效果的目的。流體通過(guò)混配器后,混合效果如圖3所示。

        由圖3可以看出:在稠油與稀油按照0.4︰0.6比例從混配器左邊摻入后,經(jīng)葉片攪拌,稀油體積分?jǐn)?shù)發(fā)生變化,稀油體積分?jǐn)?shù)由原來(lái)的60%增大到70%以上,改善了稀油與稠油的混合效果。

        圖3 混配器內(nèi)軸向稀油體積分?jǐn)?shù)云圖

        2.3 篩管

        一體化管柱中,篩管[11]按照特定開(kāi)孔方式和比例設(shè)計(jì),可提高摻稀混合效果、防止因摻稀壓力波動(dòng)造成稠油入泵。其總長(zhǎng)度一般在15~30m,可根據(jù)油井情況下入不同長(zhǎng)度篩管。數(shù)值模擬分析結(jié)果如圖4所示。

        圖4 篩管稠油稀油體積分?jǐn)?shù)云圖

        圖4 中井筒下部深色區(qū)域代表稠油,上部環(huán)空中淺色區(qū)域代表稀油。由圖4可以看出:未安裝篩管時(shí)(如圖4a),油管柱中的顏色深度雖有所變淺,但整體變化不大,說(shuō)明在混合油中稀油所占的體積分?jǐn)?shù)小,稀油與稠油的混合效果較差;安裝篩管后(如圖4b),油管柱中混合物顏色從下至上逐漸變淺,說(shuō)明稀油體積分?jǐn)?shù)逐漸增加,管柱中稀油體積分?jǐn)?shù)最終達(dá)到65%左右。

        以上分析表明:在相同條件下,安裝篩管后管柱中稠油稀油混合效果明顯提高,更有利于降低井筒中稠油黏度。

        3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

        在對(duì)各個(gè)關(guān)鍵工具進(jìn)行地面試驗(yàn)和模擬分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。使用過(guò)程中,未發(fā)生因原油入泵黏度過(guò)高引起的故障停機(jī),檢泵周期也由原來(lái)的平均379d提高到435d,提高了油井生產(chǎn)效率。注水時(shí),堵塞器投撈順利,實(shí)現(xiàn)正注水,且井口壓力有所提高,滿足了注水壓力需要,一體化管柱取得了良好的應(yīng)用效果。

        4 結(jié)論

        1) 電泵井采油注水一體化管柱實(shí)現(xiàn)了在不動(dòng)管柱的情況下,完成摻稀生產(chǎn)、注水替油、正循環(huán)洗井等工藝,滿足稠油井的實(shí)際生產(chǎn)需要。

        2) 通過(guò)自主研制的井下開(kāi)關(guān)閥實(shí)現(xiàn)了電泵管柱正注水,注水壓力由原來(lái)的最高15MPa提高到24MPa以上,滿足了地層對(duì)注水壓力不斷增加的要求。同時(shí),正注水避開(kāi)了注入水對(duì)電機(jī)電纜的損壞,增加了電泵機(jī)組的使用壽命,延長(zhǎng)了檢泵周期,提高稠油井生產(chǎn)效率。

        3) 混配器和特制篩管提高了油井摻稀混配效果,降低了原油入泵黏度,減少了故障停機(jī)次數(shù),延長(zhǎng)電泵使用壽命。

        4) 該一體化管柱在應(yīng)用過(guò)程中也存在一些問(wèn)題,例如在稠油環(huán)境下,井下開(kāi)關(guān)閥中關(guān)閉套移動(dòng)比較困難,造成啟動(dòng)壓力較地面試驗(yàn)有所增加等,需要在今后的工作中做進(jìn)一步研究與改進(jìn),以提高應(yīng)用效果。

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