魏海娟
(上海城投污水處理有限公司白龍港污水處理廠,上海201201)
上海白龍港污水處理廠處理規(guī)模為200×104m3/d,出水達國家二級排放標準。該廠采用A2/O生物處理為主(160×104m3/d),化學一級強化處理為輔(40×104m3/d)的污水處理工藝。因此,產(chǎn)生的污泥來自三部分:初沉污泥、剩余污泥和化學污泥,日總產(chǎn)泥量達1200 t(含水率80%),部分污泥經(jīng)過污泥厭氧消化處理,處理規(guī)模為204 tDS/d。
白龍港廠污泥處理采用單級中溫厭氧消化工藝,設(shè)計消化溫度為35℃,該系統(tǒng)由勻質(zhì)池、消化池、沼氣處理、沼氣利用及加熱系統(tǒng)組成,工藝流程如圖1所示。
圖1 污泥厭氧消化處理工藝流程圖
污泥消化池采用蛋形結(jié)構(gòu),共8座,總?cè)莘e為99200 m3。單池容積為12400 m3,池體最大直徑為25 m,高度為44 m,地面以上高度為32 m,地下埋深為12 m。設(shè)計消化溫度為35℃,污泥停留時間為 24.3 d,有機負荷為 1.21 kgVSS/(m3·d),污泥產(chǎn)氣量為44512 m3/d。污泥攪拌采用導流筒導流,螺旋槳機械攪拌。
沼氣處理采用濕式脫硫和干式脫硫串聯(lián)形式。處理設(shè)施包括3套粗過濾器、2座濕式生物脫硫塔、2座干式脫硫塔、3套細過濾器、4座有效容積為5000 m3的干式氣囊式氣柜、1座沼氣增壓風機、3座沼氣燃燒塔、1座沼氣熱水鍋爐房和配套設(shè)施。設(shè)計沼氣中H2S濃度為(3000~10000)10-6,濕式脫硫后的H2S濃度為25 ppm,干式脫硫后H2S濃度小于20 ppm。
系統(tǒng)產(chǎn)生的沼氣經(jīng)脫硫后一部分進入熱水鍋爐房,對消化生污泥進行池外加熱;多余沼氣進入干化處理系統(tǒng),為污泥干化提供熱能。沼氣熱水鍋爐房設(shè)置3臺沼氣熱水鍋爐,冬季需熱高峰期3臺鍋爐并聯(lián)運行;夏季需熱低谷期2臺鍋爐并聯(lián)運行,1臺鍋爐可停爐檢修。
白龍港廠污泥厭氧消化工程調(diào)試項目由4部分組成:調(diào)試前的準備、單機調(diào)試、清水聯(lián)動調(diào)試和通泥聯(lián)動調(diào)試。調(diào)試之前對調(diào)試區(qū)域內(nèi)的所有構(gòu)筑物、設(shè)備管道、渠道及井室等進行檢查,使其具備調(diào)試能力。通過單機調(diào)試,逐臺逐系統(tǒng)檢查設(shè)備的安裝質(zhì)量是否符合安裝標準,檢查設(shè)備質(zhì)量和電器控制有效性,核查各種管道和設(shè)備的驗收是否合格。通過清水聯(lián)動調(diào)試,檢驗整個污泥處理工藝流程的順暢性,檢驗所有管路系統(tǒng)水流的通暢性等,保證正常運行后滿水量自流和安全超越功能。以上調(diào)試完成后即進入通泥聯(lián)動調(diào)試,該調(diào)試階段是整個調(diào)試階段的重點,目的在于培養(yǎng)消化污泥。而消化污泥培養(yǎng)正常的一個主要標志是產(chǎn)酸菌和甲烷菌數(shù)量上的動態(tài)平衡,培養(yǎng)過程緩慢并具有一定的危險性,因此對其作一詳細介紹。
由于白龍港廠無現(xiàn)成消化熟污泥可用,因此,首次啟動采用自然培養(yǎng)方法,待消化污泥培養(yǎng)成功后,后續(xù)消化池啟動可采用接種培養(yǎng)方法。8座消化池啟動分三階段,第一階段,自然培養(yǎng)1#、3#消化池,第二階段,1#、3#消化池培養(yǎng)成功后將熟污泥接種至2#、4#消化池;第三階段,2#、4#培養(yǎng)成功后接種1#~4#號中熟污泥至5#~8#消化池進行接種培養(yǎng)。
污泥厭氧消化過程會產(chǎn)生沼氣,沼氣是由甲烷、二氧化碳、硫化氫、氨氣、氮氣等氣體組成。其中,作為主要成分的甲烷是一種易燃易爆氣體,當空氣中的甲烷含量在5%~15%范圍內(nèi),遇明火或700℃以上熱源即發(fā)生爆炸。在消化池氣相及沼氣柜中,隨著消化污泥的培養(yǎng),甲烷需經(jīng)歷一個從無到有,從低含量到高含量的一個過程,其中必然經(jīng)過5%~15%的爆炸區(qū)。通常避免發(fā)生爆炸的方法是用氮氣置換消化池,但白龍港廠消化池體積大,氮氣置換不經(jīng)濟,因此,開始注泥時打開消化池頂部的沼氣罩觀察窗,將最初產(chǎn)生不合格的氣體高空排放到大氣中,在培養(yǎng)過程中監(jiān)測產(chǎn)生沼氣成分,當沼氣成分合格后再連同至沼氣系統(tǒng)。
1#、3#消化池啟動采用自然培養(yǎng)法,方案流程為:注水→加熱→投泥培養(yǎng)。先向1#、3#消化池各注入約12400 m3的中水,水位不超過正常泥位;對消化池中的中水進行加熱,因初次加熱無沼氣產(chǎn)生,因此采用天然氣加熱。通過廠區(qū)天然氣管路系統(tǒng)為燃氣鍋爐提供天然氣對消化池進水進行加熱,使池內(nèi)水溫不低于33℃。從2011年10月27日開始,向系統(tǒng)開始投泥。
調(diào)試初期進泥為初沉污泥和化學污泥,比例為2:3。低負荷時啟用機械攪拌會造成攪拌器的損壞,當消化池下部的干固體含量達到設(shè)計值,即大約3.5%DS時啟動葉輪攪拌器,因此投泥開始時使用污泥循環(huán)泵攪拌,防止污泥沉積。調(diào)試初始1#消化池投泥228 m3,3#消化池投泥355 m3,第2天各投泥量為25 m3和30 m3,隨后經(jīng)歷了緩慢增加投泥階段和平穩(wěn)投泥階段,直至第 94天,系統(tǒng)日投泥量達到設(shè)計值約500 m3/d,隨后進泥量維持在500 m3/d左右,系統(tǒng)保持穩(wěn)定運行。
從投泥第15天開始2座消化池內(nèi)均有明顯的沼氣釋放,尤其3#消化池可感知明顯的沼氣流量,監(jiān)測沼氣中CO2含量僅為8%,尚不合格,需繼續(xù)向大氣排放;第12天后,已有大量沼氣產(chǎn)出,檢測CO2含量1#消化池為30%;3#消化池為31%;從12月11日起,連續(xù)5 d檢測1#、3#消化池沼氣成分,甲烷含量均在65%左右,檢測結(jié)果如表1所列,隨后繼續(xù)穩(wěn)定培養(yǎng)。于12月21日,將1#、3#消化池所產(chǎn)的沼氣順利引進沼氣系統(tǒng)管線,同時啟動1#、3#消化池攪拌器進行機械攪拌,并隨后對后續(xù)管路及設(shè)備進行了調(diào)試檢測和沼氣置換,包括粗過濾器、500 m3儲氣柜、沼氣火炬及其連接管道,置換完畢后沼氣火炬成功實現(xiàn)自動點火。
歷經(jīng)3個多月的調(diào)試,1#、3#消化池消化污泥培養(yǎng)成功,pH值維持在7以上,有機物降解率達到40%以上;沼氣日產(chǎn)量達到10000 m3/d以上,其中CH4含量約65%,產(chǎn)量穩(wěn)定。因此,于2011年1月27日開始正式使用沼氣為系統(tǒng)加熱保溫。
表1 沼氣成分檢測數(shù)據(jù)
經(jīng)過對沼氣中成分中H2S含量的檢測發(fā)現(xiàn),H2S含量接近20000·10-6,大大超過了設(shè)計中的含量,因此于2011年1月30日停止進入化學污泥,開始采用初沉污泥進行培養(yǎng),沼氣中甲烷含量降低至設(shè)計范圍內(nèi)。
從2011年2月1日起開始正式對2#、4#消化池進行間斷加熱,在保證1#、3#消化池正常運行所需的熱量供應(yīng)外,將系統(tǒng)產(chǎn)出的多余沼氣全部用于加熱2#、4#消化池,進入接種前期準備;至2011年2月19日,2#、4#消化池溫度已達到35℃;201年2月23日開始,系統(tǒng)從3#消化池接種消化污泥進入2#、4#消化池,24 d接種完畢并投入調(diào)試,各接種約1500 m3。從3月份開始,監(jiān)測到2#、4#消化池CO2含量,連續(xù)維持在28%,3月11日經(jīng)檢測2#、4#消化池沼氣產(chǎn)量穩(wěn)定并合格,產(chǎn)氣正式接入沼氣處理系統(tǒng)。
2011年3月2日開始,將系統(tǒng)剩余的熱能用于對5#~8#消化池加熱,其加熱采取間斷進行方式;從3月27日開始,以1#~4#消化池作為接種污泥(其中:以1#消化池為主,4#消化池為輔,另再加上2#~3#消化池的污泥),分別向5#、7#、8#共3座消化池成功完成接種并,全面進入調(diào)試培養(yǎng)期。4月2日檢測5#、7#和 8#三座消化池CO2含量已達到27%,4月11日,經(jīng)檢測3座消化池中CO2含量到達28%,因此將此3座消化池沼氣也納入系統(tǒng)。
由于施工問題,導致6#消化池符合進泥調(diào)試時間較晚,因此單獨對其進行接種。4月12日以2#、3#消化池為主,1#、4#消化池為輔,作為消化污泥種源池完成向6#消化池成功接種并進入培養(yǎng)期。4月20日,經(jīng)檢測,產(chǎn)生沼氣合格并穩(wěn)定,將6#消化池沼氣也納入系統(tǒng)。至此,整個系統(tǒng)8座消化池都已產(chǎn)氣并都匯入沼氣系統(tǒng),整個消化池的培養(yǎng)過程結(jié)束,隨后,系統(tǒng)進入穩(wěn)定試運行期。
從以上分析可知,白龍港廠采取自然培養(yǎng)和接種培養(yǎng)相結(jié)合的方式進行厭氧消化污泥的培養(yǎng)是經(jīng)濟可行的。從培養(yǎng)過程來看,自然培養(yǎng)耗時較多,但為了為后續(xù)的接種培養(yǎng)提供性質(zhì)良好的接種污泥,歷經(jīng)103 d的培養(yǎng)是值得的。因此,在接種培養(yǎng)中,2#和 4#、5#、7#和 8#、6#消化池培養(yǎng)時間分別為16 d、12 d和8 d,為整個調(diào)試過程節(jié)省了時間和費用。
為了及時了解培養(yǎng)情況以便及時調(diào)整不利因素,因此自進泥調(diào)試起,每日進行各項指標檢測,包括消化污泥pH值、堿度、VFA、含水率、有機質(zhì)含量等。以下以1#和3#消化池為例,對培養(yǎng)過程中每間隔5 d的pH值、堿度和VFA數(shù)據(jù)進行分析(在調(diào)試初期,檢測指標為有機酸,檢測結(jié)果為未檢出,因此從12月份開始改為檢測VFA),檢測結(jié)果如表2所列。
表2 pH、總堿度和有機酸檢測數(shù)據(jù)一覽表(單位:mg/L)
從表2中可以看出,系統(tǒng)pH值均經(jīng)歷了先降低后升高的過程,升高后維持在7~7.5之間。而堿度逐漸增加,隨著消化污泥的逐漸成熟,有機物分解產(chǎn)生的堿度逐漸增大至1000 mg/L以上,待運行逐漸穩(wěn)定后,系統(tǒng)總堿度基本維持在2000 mg/L左右,達到酸堿平衡狀態(tài),主要是因為,隨著蛋白質(zhì)等有機物分解會產(chǎn)生少量的NH3,NH3在消化液中以NH4OH的形式存在,NH4OH中和了部分VFA形成的酸度;同時,甲烷菌分解有機物的同時,系統(tǒng)中也產(chǎn)生部分CO2,以HCO3-/CO32-的形成存在,在系統(tǒng)中形成重碳酸鹽和碳酸緩沖溶液,使系統(tǒng)中的酸和堿達到平衡。從表2中也可以看出系統(tǒng)中VFA基本維持在50~500 mg/L的正常范圍內(nèi)。主要原因在于此次培養(yǎng)投配率較低,日投泥量少,系統(tǒng)中的優(yōu)勢菌種為產(chǎn)甲烷菌,培養(yǎng)過程中不易形成酸積累,因此,系統(tǒng)中VFA值較低。
通過對沼氣成分的檢測發(fā)現(xiàn),在調(diào)試前期,以化學污泥和初沉污泥的混合污泥進行厭氧消化,由于一級強化處理工藝中投加的藥劑為Al2(SO4)3,因此化學污泥的投入導致沼氣中H2S含量高,造成脫硫壓力大,對系統(tǒng)相關(guān)管道與設(shè)備腐蝕大,因此,從2011年1月27日起停止化學污泥進消化池,隨后沼氣中H2S含量降低至設(shè)計范圍內(nèi)。
在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),白龍港廠污泥中也存在含渣量大的問題。浮渣隨污泥進入消化池后,在消化池液面形成很厚的浮渣層。浮渣層達到一定厚度時,就會屏蔽沼氣通道,當壓力過大時會沖破消化池頂部的安全閥,造成大量沼氣泄漏,形成了易燃易爆危險區(qū)。從拆卸的泵體中、機械攪拌器導流筒的固定拉索上也發(fā)現(xiàn)有大量浮渣纖維纏繞,勢必對泵和攪拌器造成損壞。造成以上問題的原因可能是該廠預(yù)處理系統(tǒng)中起攔截作用的粗、細格柵攔截能力不足,建議在污泥處理設(shè)施之前再加設(shè)細格柵,對污泥中垃圾和纖維進一步的攔截,保證消化系統(tǒng)能正常運行。
白龍港廠沉砂系統(tǒng)采用的是旋流沉砂池,就運行來看,除砂效果差。通過對重力濃縮后所有污泥進行含砂量檢測,發(fā)現(xiàn)廠區(qū)污泥中的含砂量高,不僅會對泵等設(shè)備造成磨損,而且大量砂粒進入消化池,沉積在消化池底部,造成消化池有效容積減小,帶來處理量減小、清池頻率高等眾多問題。因此建議提高廠區(qū)除砂能力。
白龍港廠經(jīng)過不到半年的時間,8座蛋形消化池的調(diào)試勝利完成;調(diào)試過程中采用了自然培養(yǎng)和接種培養(yǎng)兩種方式,加快了培養(yǎng)速度;氣體置換采用沼氣置換,節(jié)省了調(diào)試費用。同時,調(diào)試過程中也發(fā)現(xiàn)了化學污泥不易進行消化;污泥中的含渣和含砂量問題比較嚴重,有待進一步解決。通過白龍港廠的調(diào)試實踐,建議類似污水處理廠在進行厭氧消化工程之前,對污泥性質(zhì)及污泥中的含渣含砂量進行必要的評估和改善,以期為后續(xù)的運行減少難度。