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        輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)的生產(chǎn)調(diào)試及應(yīng)用

        2013-01-01 00:00:00吳君山么化民
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年2期

        摘 要:牡丹江北方水泥有限公司,其2#窯是由原牡丹江水泥廠自行設(shè)計的日產(chǎn)1848t/d熟料的預(yù)分解窯,生料制備為兩臺帶烘干機的Φ3.0m×11m閉路磨系統(tǒng),臺時產(chǎn)量130t/h。由于原生料制備系統(tǒng)產(chǎn)量低、出磨質(zhì)量差、能耗高等問題,我單位引進(jìn)一套Φ1800×1000生料輥壓機終粉磨系統(tǒng),臺時產(chǎn)量200t/h?,F(xiàn)將該系統(tǒng)調(diào)試中出現(xiàn)的問題及解決方法與同仁分享。

        關(guān)鍵詞:輥壓機;生產(chǎn)調(diào)試;應(yīng)用

        1 工藝流程及主機設(shè)備表

        1.1 工藝流程簡述

        從配料站來的混合料由膠帶輸送機(01)送至生料粉磨車間,膠帶輸送機上懸掛除鐵器(02),將物料中混入的鐵件除去;同時該皮帶上裝有金屬探測器(03),發(fā)現(xiàn)有金屬后氣動三通閥(04)換向,將混有金屬的物料由旁路卸出,以保證輥壓機的安全運行。不含金屬的物料由氣動三通經(jīng)鎖風(fēng)閥(05)喂入V型選粉機(06),在V型選粉機中預(yù)烘干后,通過提升機(07)提升進(jìn)入穩(wěn)流倉(08),該穩(wěn)流倉設(shè)有荷重傳感器檢測倉內(nèi)料位,物料從穩(wěn)流倉過飽和喂入輥壓機(11)進(jìn)行料床粉碎的擠壓過程,擠壓后料餅通過提升機(12)送入V型選粉機中打散、烘干、分級,細(xì)小顆粒被熱風(fēng)分選出來,粗顆粒與新喂入的混合料一同進(jìn)入循環(huán)擠壓過程。

        V型選粉機中被打散分選出來的細(xì)顆粒被熱風(fēng)帶至熱風(fēng)管道內(nèi)繼續(xù)烘干后進(jìn)入XR選粉機(13),通過籠型轉(zhuǎn)子進(jìn)行分選,粗粉通過雙層重錘鎖風(fēng)閥(13a)卸出至穩(wěn)流倉(08)后繼續(xù)擠壓,選出的生料成品通過旋風(fēng)除塵器(14) 氣料分離后,通過雙層重錘鎖風(fēng)閥(14a)卸入生料成品輸送斜槽(16)入生料庫。

        生料烘干熱源來自窯尾廢氣,可通過電動閥門(20)控制窯尾熱風(fēng)量,同時冷風(fēng)閥(21)可控制摻入冷風(fēng)量,以控制入V型選粉機的熱風(fēng)溫度。生料磨系統(tǒng)含塵廢氣由旋風(fēng)筒(14)經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(15)排出后,一部分經(jīng)調(diào)節(jié)閥(18)循環(huán)回V型選粉機進(jìn)風(fēng)管,大部分進(jìn)入窯尾廢氣處理電收塵器(22),除塵凈化后由風(fēng)機排入大氣。

        1.2 主要設(shè)備參數(shù)表

        2 生產(chǎn)調(diào)試中出現(xiàn)的主要問題及措施

        2.1 輥壓機左右兩側(cè)輥縫偏差較大

        輥壓機系統(tǒng)于2011年11月14日通過單機、聯(lián)動機試車后,于 11月20日投料生產(chǎn),系統(tǒng)總體運行正常,輥壓機喂料量160t/h~180t/h。但輥壓機兩側(cè)輥縫偏差較大,其中左、右側(cè)輥縫分別為30~33mm、64~67mm。經(jīng)查找、分析發(fā)現(xiàn)兩方面原因造成物料離析:一是新喂入的混合料和循環(huán)料存在偏料現(xiàn)象,進(jìn)入“V選”物料未均勻分布,導(dǎo)致輥壓機左右側(cè)輥縫偏差。二是穩(wěn)流倉內(nèi)安裝的布料器,由于原材料中雜物較多,將布料器下料口部分堵住,加劇了離析現(xiàn)象。

        針對以上兩種情況,采取的改進(jìn)措施分別為:一 將“V選”的進(jìn)料口處用厚度20mm耐磨鋼板三等分,保證進(jìn)入“V選”物料均勻分布,減小離析現(xiàn)象。二是將穩(wěn)流倉內(nèi)的布料器拆除,倉頂中心向倉內(nèi)焊接Φ800×1500mm的卷制圓筒進(jìn)一步減小物料離析,并加強進(jìn)廠原材料雜物清理工作,減小物料離析現(xiàn)象。

        經(jīng)上述改造后實現(xiàn)輥壓機臺時200t/h,工作輥縫左、右側(cè)43mm、47mm,動輥、定輥電流67A、71A。

        2.2 生料細(xì)度指標(biāo)中0.2mm篩余合格率低

        我單位出磨生料細(xì)度指標(biāo)為0.08mm方孔篩余14±2%、0.2mm方孔篩余>1.5% 。輥壓機喂料200t/h時,選粉機頻率18~22Hz,無論是怎么調(diào)整都難滿足以上兩個指標(biāo)的同時合格。和輥壓機廠家技術(shù)人員探討后,制定如下改造方案:

        2.2.1 去掉進(jìn)風(fēng)口處弧形導(dǎo)風(fēng)板,將進(jìn)風(fēng)口均勻?qū)L(fēng)口分為9格,用以對風(fēng)進(jìn)行整流。

        2.2.2 在渦殼進(jìn)風(fēng)側(cè)的渦殼壁上,加裝兩塊迎風(fēng)導(dǎo)風(fēng)板。

        2.2.3 在出風(fēng)側(cè)殼體下部,轉(zhuǎn)子端面加一L型倒扣的導(dǎo)風(fēng)板,減少密封環(huán)受沖刷的幾率。

        2.2.4 將轉(zhuǎn)子端面的工藝孔進(jìn)行堵焊,評見下圖

        2.3 外排氣動閥誤動作及供料系統(tǒng)能力不足

        2.3.1 由于金屬探測儀準(zhǔn)確性較低,正常生產(chǎn)中導(dǎo)致外排氣動閥頻繁誤動作,影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,同時給產(chǎn)、質(zhì)量帶來影響。結(jié)合兄弟廠家使用情況,我單位將金屬探測儀停用。為防止輥壓機內(nèi)進(jìn)鐵在原材料供料膠帶輸送機上又增加兩臺除鐵器,并堅持每周對穩(wěn)流倉清倉一次,有效地解決此問題。

        2.3.2 因該系統(tǒng)屬技改項目受廠地限制,有一臺原料供料膠帶輸送機布置角度達(dá)到15.6°,物料提升高度為700mm,電機功率30kw,生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)電機過載跳停事故。經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員研究將此電機功率加大到37kw后,這一問題得到解決。

        3 調(diào)試效果

        通過試生產(chǎn)、輥壓機系統(tǒng)改造使輥壓機臺時產(chǎn)量穩(wěn)定在200t/h以上。正常運轉(zhuǎn)時主要參數(shù):輥壓機電流67~71A、工作輥縫43~47mm,穩(wěn)流倉倉重為13~21t、工作壓力為8.5~9.0MPa、V粉入口溫度146℃、選粉機頻率19~22Hz、循環(huán)風(fēng)機電流130A。

        4 結(jié)束語

        隨著輥壓機生料終粉磨技術(shù)的不斷成熟,其必將以工藝簡單、裝機設(shè)備少、能耗低、、維護(hù)工作量小等優(yōu)勢得到更為廣泛的應(yīng)用。

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