91~95稠油合作區(qū)塊隨著每年的產(chǎn)能開發(fā)建設(shè),油井和計量站數(shù)量不斷增多,油田生產(chǎn)與操作人員需求間的矛盾日益突出。目前公司有油井近3000口,計量站180多座,油井計量仍然是傳統(tǒng)的玻璃管量油模式。計量站計量工工作量和勞動強(qiáng)度比較大。為了緩解公司人員資源緊張的局面,自2008年開始在稠油上試驗應(yīng)用示功圖計量方法,2009年公司在老區(qū)結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行油井自動計量及數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)傳上報。
現(xiàn)狀
目前,公司有計量站180多座,每天計量的油井在800口左右,在油田生產(chǎn)的黃金時間,每天安排的碰泵、調(diào)參井,也有轉(zhuǎn)抽、檢泵等措施井,依據(jù)資料錄取的需要,連續(xù)加密計量。在九1~95稠油區(qū)塊都是傳統(tǒng)的油井計量工藝,使用計量分離器,人工玻璃管量油,根據(jù)計量時間、玻璃管液面高度,換算成該井當(dāng)天的日產(chǎn)液量。
計量站計量工每天的工作任務(wù)是油井產(chǎn)量的計量及井口資料的錄取,以及計量站各類資料、報表等的填寫上報,加之受計量設(shè)備數(shù)量的限制,只能一口一口井進(jìn)行計量,花費(fèi)時間比較長,勞動強(qiáng)度比較大。
油井自動計量試驗方案
2009年,在老區(qū)開始結(jié)合自己的實(shí)際情況,選擇對工藝流程進(jìn)行改造,應(yīng)用多通閥和現(xiàn)有的分離器,建立自動控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)油井自動計量,無人職守,上位監(jiān)控。
油井自動計量試驗方案原則:
老區(qū)計量站要充分利用已有的設(shè)備設(shè)施,結(jié)合多通閥集輸工藝技術(shù),進(jìn)行工藝改造;本著降低計量工的勞動強(qiáng)度和工作量,實(shí)現(xiàn)完全的自動計量,輔助人工干預(yù);人工和自動計量誤差控制在€?.5t/d;具有上位在線監(jiān)控及聲音報警功能。
油井自動計量試驗的各項要求:
工藝改造。拆除原計量間的集輸、計量及進(jìn)罐工藝管匯,保留計量間單井生產(chǎn)閘門及前端高壓管線,保留末端的進(jìn)罐管線、密閉管線,安裝電動多通閥,實(shí)現(xiàn)原有的油氣集輸功能。
油井自動計量選用設(shè)備設(shè)施要求。利用已有的分離器和輸油泵作為體積計量的主要設(shè)備;液位標(biāo)高使用具有液位標(biāo)高信號上傳的磁翻柱式液位計;計量站具有觸摸屏和以PLC為主的顯示和控制設(shè)施。
油井自動計量技術(shù)要求。自動計量系統(tǒng)具有自動計量和人工計量的功能,以及自動切換功能;以分離器液位標(biāo)高為主要控制單元,時間為輔助控制單元;多通閥流程切換到單井計量系統(tǒng),要求延遲3分鐘開始計量;計量中以30分鐘或30公分為單井計量控制參數(shù);分離器液位計標(biāo)高90公分和95公分為最高液位控制、啟泵液位和報警液位。自動控制系統(tǒng)界面具有單井產(chǎn)液量查詢及數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳功能,上位監(jiān)控;上位機(jī)具有工藝流程在線監(jiān)控和數(shù)據(jù)查詢功能;
油井自動計量試驗的開展
2009年先期在417計量站開展,后在412計量站推廣應(yīng)用。
工藝流程的改造:
拆除計量間的集輸、計量及密閉輸送管線,安裝電動多通閥,實(shí)現(xiàn)原有的計量站工藝功能。
多通閥的選用:
根據(jù)稠油生產(chǎn)的特點(diǎn)和計量站工藝流程、設(shè)計井式、油井來液溫高、汽大等特性,經(jīng)調(diào)研選用本地企業(yè)使用的陶瓷密封生產(chǎn)的MCPC12-PN2.5DN50/DN150型多通閥集輸系統(tǒng),能夠滿足生產(chǎn)需要。
計量站油井計量控制系統(tǒng):
磁翻柱式液位計。分離器使用計量站現(xiàn)有的設(shè)備,更換已有的液位計為性能可靠的磁翻柱帶變送遠(yuǎn)傳的液位計。根據(jù)浮力原理,浮子在測量管內(nèi)隨液位的升降而上下移動,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合作用,驅(qū)動紅、白色翻柱翻轉(zhuǎn)180€埃迪忠何壞鬧甘盡T詿判愿∽右何患粕習(xí)滄氨淥推鰨ü鷗∽由舷亂貧篷詈獻(xiàn)饔檬溝脊苣誆飭吭來味鰨竦玫繾櫳藕瘧浠懷?~20mA的標(biāo)準(zhǔn)電流信號輸出,與PLC聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)傳顯示及控制。
自動計量控制系統(tǒng)。RTU(遠(yuǎn)程終端單元)它主要包括控制器、I/O模塊、通訊模塊和應(yīng)用軟件組成。
標(biāo)高、時間換算產(chǎn)量
Q—日產(chǎn)液量,t
H—計量標(biāo)高,cm
t—計量時間,分鐘
上位觸摸屏控制系統(tǒng)具有的功能。登錄界面系統(tǒng)、油井計量標(biāo)高及時間的設(shè)置、報警界面、數(shù)據(jù)查詢、幫助畫面。
上位監(jiān)控中心:
監(jiān)控站區(qū)無人時,計量工藝流程、打油泵及分離器的工作狀況,并且具有根據(jù)油藏地質(zhì)油井月度計量運(yùn)行大表,每天自動按時開展油井計量。
計量數(shù)據(jù)的對比及誤差分析
完成了工藝改造及設(shè)備安裝調(diào)試后,進(jìn)行了計量取值分析,將自動計量值與原人工計量數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較分析:
兩座計量站單井自動計量取得的數(shù)據(jù)比人工計量都偏高,最高達(dá)到近14t/d,誤差62%。誤差最高達(dá)到近62%,說明單井產(chǎn)量高,誤差大,單井產(chǎn)量低,誤差低。
經(jīng)分析造成數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差的原因為:多通閥裝置在流程切換過程中,其它經(jīng)來液進(jìn)入計量系統(tǒng);
計量流程切換到位后,沒有等到玻璃管液面平穩(wěn),系統(tǒng)涉及沒有按照方案要求進(jìn)行3分鐘延時,導(dǎo)致單井計量偏高誤差。
由于油井不同時間段來液量大小存在差異,自動計量和人工計量選取時間段不同。
液位計誤差為1~2cm,人工計時及讀取標(biāo)高存在的人為因素。
根據(jù)以上原因分析,對系統(tǒng)進(jìn)行計量延時,油井以30分鐘(液位不超過60公分)計量,同時,在自動計量開始后,輔以人工計量,計量值誤差<0.5t/d,達(dá)到方案設(shè)計要求。
幾種計量方法的比較
目前單井計量大多計量站采用分離器計量,近幾年逐步出現(xiàn)稱重翻斗式自動計量及示功圖油井產(chǎn)液量計量法。
老區(qū)管匯分離器玻璃管計量,人工切換流程進(jìn)行油井計量,操作工勞動強(qiáng)度大,投資較大。
稱重翻斗式自動計量。稱重翻斗式自動計量裝置結(jié)構(gòu)簡單,具有一定計量精度,設(shè)備投資較大,不能應(yīng)用普通的計量罐,經(jīng)常出現(xiàn)漏量或倒不干凈的情況。
老區(qū)管匯分離器計量、稱重翻斗式計量及目前試驗的自動計量在油井計量中,都存在一定的誤差,主要是油井來液的不均,油井計量值都是相對的,計量數(shù)據(jù)僅為油井分析提供參考依據(jù)。
效果分析
在九1~95稠油合作區(qū)塊,計量站都是傳統(tǒng)的計量工藝系統(tǒng)和玻璃管量油,加之,油井來液的不均性及計量人為因素,日常誤差是存在的。
簡化工藝流程。使用多通閥油井集輸工藝技術(shù),簡化了工藝流程,將進(jìn)罐、密閉生產(chǎn)和計量工藝結(jié)合于多通閥一體,減少計量中,不斷開關(guān)閘閥。
以自動控制代替人工計量,降低勞動強(qiáng)度。省略了人工頻繁切換閘閥,取液位、時間值人工換算單井計量值,縮短了計量時間,縮短計量時間4個多小時,降低了勞動強(qiáng)度。
投資低,見效快。一座計量站總投資不超過20萬元,省去相關(guān)的管匯、閘閥安裝近30萬元。
結(jié)論
經(jīng)過現(xiàn)場工藝流程的改造,自動計量控制系統(tǒng)和上位監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用,可以得出以下幾方面的結(jié)論。
在老區(qū)稠油計量站應(yīng)用該自動計量系統(tǒng),滿足了油井計量和地質(zhì)安排的計劃,緩解現(xiàn)場人員緊張的局面。
由于實(shí)現(xiàn)了完全的自動計量,計量工較高的勞動強(qiáng)度和長時間計量得到徹底的改觀;
在產(chǎn)能開發(fā)中,大部分計量站都是露天管匯站,無人職守,采用這種自動計量模式,既可以降低建站成本和設(shè)備設(shè)施成本。
在隨后三年,每年10座計量站產(chǎn)能建設(shè)及在老區(qū)每年改造15座計量站中,公司都采用這種自動計量技術(shù),以減少投資,降低勞動強(qiáng)度,緩解人員緊張為目的。
(作者單位:中國石油新疆油田公司
新港作業(yè)分公司)