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        降低220 t/h鍋爐低溫過熱器出口溫度研究與應(yīng)用

        2012-12-31 00:00:00劉易斯
        科技與生活 2012年24期

        摘要 本文主要介紹了某臺(tái)220 t/h次高溫次高壓燃煤氣鍋爐的試運(yùn)過程,通過對(duì)鍋爐負(fù)荷提升受限過程中各項(xiàng)參數(shù)的記錄比較,制定降低低溫過熱器出口溫度的方案,鍋爐實(shí)現(xiàn)正常投產(chǎn)。

        關(guān)鍵詞 低溫過熱器;換熱面積;蛇形管

        中圖分類號(hào) TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1673-9671-(2012)122-0138-01

        某臺(tái)220 t/h燃煤氣鍋爐由江西江聯(lián)能源環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)制造,本鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、集中下降管、倒“U”型布置的全燃高爐煤氣鍋爐,使用焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火,可摻燒30%(按照熱值比)焦?fàn)t煤氣,鍋爐熱效率88.32%。在經(jīng)過承壓部件安裝、水壓試驗(yàn)、內(nèi)襯保溫、烘爐、煮爐、吹管、沖洗等一系列工作后,鍋爐轉(zhuǎn)入試運(yùn)行階段,當(dāng)蒸發(fā)量升至150t/h時(shí),出口蒸汽集箱溫度到達(dá)500℃(正常475±5℃),已經(jīng)超溫,且噴水減溫調(diào)節(jié)閥全部打開,仍然無效果。同時(shí)由于自制冷凝裝置的投入,出現(xiàn)汽包水位無法控制等一系列問題,被迫停爐。本鍋爐是通過低溫過熱器和高溫過熱器之間的減溫器進(jìn)行噴水減溫,為此計(jì)劃實(shí)施降低低溫過熱器出口溫度的改造方案,進(jìn)而降低過熱器出口溫度,使鍋爐實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行的同時(shí),減少鍋爐噴水時(shí)的熱損失,提高鍋爐效率,取得良好效果。

        1 過熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)工藝簡(jiǎn)介

        鍋爐系統(tǒng)工藝簡(jiǎn)介:凝結(jié)水泵→除氧器→鍋爐給水泵→低溫省煤器→高溫省煤器→汽包→低溫過熱器→減溫器→高溫過熱器→蒸汽集箱→汽輪機(jī)。本鍋爐蒸汽溫度調(diào)節(jié)采用給水噴水減溫方式,由噴水減溫器作為調(diào)節(jié)平臺(tái),噴水減溫器由笛形噴管、混合套筒和外殼組成。在減溫水管道上裝設(shè)有流量孔板、調(diào)節(jié)閥、截止閥等。減溫水水源由兩部分組成:一部分為自制冷凝水(水質(zhì)較好);另一部分為高壓給水,其中自制冷凝水為主調(diào)節(jié)方式,高壓給水供給作為備用、補(bǔ)充。

        2 改造方案的確定

        根據(jù)鍋爐升負(fù)荷時(shí)的情況,針對(duì)改變噴水調(diào)節(jié)閥的開度,不能最終保持集汽聯(lián)箱過熱汽溫為恒定值,噴水使用量過大,效率降低,鍋爐不能正常運(yùn)行的情況,特制訂以下方案:

        2.1 方案一:減溫管路改造

        1)改造高壓給水噴水管路,將原DN32管徑改為DN50,即增加了噴水流量,而且當(dāng)自制冷凝水未投入時(shí)也能實(shí)現(xiàn)集汽聯(lián)想過熱汽溫恒定,滿足工藝要求。

        2)分析鍋爐汽包水位出現(xiàn)波動(dòng)較大的原因主要是因?yàn)樽灾评淠b置冷卻水源管路與鍋爐調(diào)節(jié)閥組并聯(lián)安裝,當(dāng)自制冷凝裝置進(jìn)口閥門和出口閥門打開時(shí),一部分鍋爐給水直接通過自制冷凝器進(jìn)入鍋爐,將鍋爐給水調(diào)節(jié)閥組旁路,在燃料閥門開度不變的情況下,鍋爐進(jìn)水流量與蒸發(fā)量出現(xiàn)不平衡,蒸發(fā)量小于給水量,導(dǎo)致汽包水位劇烈變化。為解決這一問題,同時(shí)不增加其他管路及調(diào)節(jié)閥門,決定把冷凝裝置冷卻水源進(jìn)水電動(dòng)閥門由鍋爐給水調(diào)節(jié)閥組前移至閥組后,原給水閥組后隔離電動(dòng)閥門只能遠(yuǎn)程控制全打開或全關(guān)閉,改造后加裝電動(dòng)閥門“中?!惫δ埽瑢?shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié),此功能可保證在鍋爐給水調(diào)節(jié)閥組穩(wěn)定鍋爐給水供應(yīng)及自制冷凝裝置冷卻水進(jìn)口閥門和出口閥門全部打開的前提下,能夠?qū)崿F(xiàn)自制冷凝水裝置噴水流量的遠(yuǎn)程可調(diào)性,問題得到解決。

        2.2 方案二:使用排除法進(jìn)行綜合分析

        排除法1:檢測(cè)高爐、焦?fàn)t煤氣熱值

        鍋爐蒸發(fā)量為150 t/h,而進(jìn)省煤器的給水溫度不變(104℃),燃料閥門開度與設(shè)計(jì)值相當(dāng),所以需要對(duì)燃?xì)獾臒嶂颠M(jìn)行檢測(cè),如果熱值較高,也會(huì)導(dǎo)致燃燒工況相同的情況下過熱器出口溫度升高。經(jīng)過相關(guān)部門鑒定,高爐煤氣熱值為:3650 KJ/Kg,焦?fàn)t煤氣熱值為:18260 KJ/Kg,熱值數(shù)符合工藝要求。

        排除法2:校核過熱器平均熱負(fù)荷

        做進(jìn)一步分析,過熱器出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,可能是低溫過熱器平均熱負(fù)荷較高,導(dǎo)致減溫器噴水流量達(dá)到設(shè)計(jì)極限后,鍋爐主蒸汽出口溫度仍高于額定值。需要校核管屏換熱效率,計(jì)算公式如下:

        實(shí)際平均熱負(fù)荷q0(W/m2)

        q0=Tg-Ta/{βμ【2δ/λ(β+1))+1/a2】+1/ ad+af}

        Tg煙氣溫度;Ta蒸汽溫度;β管子外徑與內(nèi)徑比值;μ熱量均流系數(shù);δ取0.004;λ金屬導(dǎo)熱系數(shù);a2蒸汽至壁的放熱系數(shù);ad煙氣對(duì)流放熱系數(shù);af煙氣輻射放熱系數(shù)

        通過查詢焓墑表及相關(guān)資料,計(jì)算得出當(dāng)?shù)蜏剡^熱器出口溫度為389℃時(shí),設(shè)計(jì)平均熱負(fù)荷結(jié)果為0.76 q0 ,說明實(shí)際熱負(fù)荷高出設(shè)計(jì)負(fù)荷約25%,對(duì)比后決定在實(shí)現(xiàn)方案一的基礎(chǔ)上,割除低溫過熱器中4個(gè)回路中的一個(gè)回路(蛇形管與集箱連接處進(jìn)行封堵,材質(zhì)20G-GB5310,管徑¢38*4.5,節(jié)距100 mm),減小低溫過熱器的換熱面積,實(shí)現(xiàn)減溫器內(nèi)低過工質(zhì)與減溫水的熱交換平衡,較少減溫噴水流量,達(dá)到使鍋爐主蒸汽出口溫度恒定的目的。

        3 改造效果

        1)方案一:改造后,鍋爐上水時(shí),避免了高壓給水直接通過自制冷凝水裝置進(jìn)入鍋爐汽包,鍋爐升降負(fù)荷時(shí)給水流量控制穩(wěn)定,可以通過改變給水閥組后隔離電動(dòng)閥門開度調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)自制冷凝水裝置的變量運(yùn)行,另外,不需要增加調(diào)節(jié)設(shè)備,確保了鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        2)方案二:通過試運(yùn)前后運(yùn)行日志及數(shù)據(jù)對(duì)比,可以得出結(jié)論,改造后在鍋爐負(fù)荷相同或增加的前提下,自制冷凝水噴水量明顯下降,已達(dá)到設(shè)計(jì)要求,自制冷凝水可以滿足鍋爐滿負(fù)荷時(shí)集汽箱溫度保持額定值運(yùn)行,減溫器入口溫度(即:低溫過熱器出口溫度)明顯降低,基本達(dá)到設(shè)計(jì)值要求。改造后,減少了減溫器中的熱交換損失,提高了鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo),鍋爐熱效率明顯提升,按上述效果的50%計(jì)算,熱效率提高了1.44個(gè)百分點(diǎn),鍋爐不但順利進(jìn)入滿負(fù)荷試驗(yàn)階段,并取得良好效果。過熱器是把飽和蒸汽加熱成具有一定溫度的過熱蒸汽的設(shè)備,飽和蒸汽加熱成過熱蒸汽后,提高了蒸汽在汽輪機(jī)中的做功能力,即蒸汽在汽輪機(jī)中的有用焓降增加,從而提高了熱機(jī)的循環(huán)效率。此外,合理的過熱蒸汽溫度還可降低汽輪機(jī)排汽濕度,避免汽輪機(jī)葉片被侵蝕,為汽輪機(jī)進(jìn)一步降低排汽壓力及安全運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件。所以過熱蒸汽溫度控制在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中非常重要。

        4 結(jié)束語

        在燃?xì)忮仩t運(yùn)行中,過熱蒸汽溫度是一個(gè)很重要的控制參

        數(shù)。過熱蒸汽溫度是鍋爐運(yùn)行質(zhì)量的重要指標(biāo)之一,過熱蒸汽溫度較高,可能造成過熱器蒸汽管道損壞;過熱蒸汽溫度過低,會(huì)降低內(nèi)功率。方案實(shí)施后,目前220 t/h燃煤氣鍋爐已經(jīng)進(jìn)入正式投產(chǎn)階段,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)正常,作為公司的煤氣系統(tǒng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,它可消耗高爐煤氣約21萬m3/h(純高爐煤氣),同時(shí)在焦?fàn)t煤氣富裕的情況下,可摻燒30%(按熱值比計(jì)算約13萬m3/h)焦?fàn)t煤氣,解決了煤氣放散帶來的大量可利用資源損失問題,能夠?yàn)楣編砜捎^的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        參考文獻(xiàn)

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        [3]山西省電力工業(yè)局編.鍋爐設(shè)備檢修技術(shù)[J].水利電力出版社,1985.

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