摘 要 詳細(xì)介紹了SVEDALA公司雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)噴淋油系統(tǒng)工作原理,并以大唐湖南耒陽(yáng)電廠實(shí)際運(yùn)行故障為例,提出解決辦法,通過小改小革降低齒輪噴淋油量,實(shí)現(xiàn)花小錢創(chuàng)大效益。
關(guān)鍵詞 SVEDALA 雙進(jìn)雙出磨煤機(jī) 齒輪噴淋
中圖分類號(hào) TN914 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1673-9671-(2012)071-0159-01
0 引言
大唐耒陽(yáng)發(fā)電廠二期工程安裝2臺(tái)300MW燃煤發(fā)電機(jī)組。鍋爐為亞臨界參數(shù),單爐膛,自然循環(huán),平衡通風(fēng)汽包爐,一次中間再熱,固態(tài)排渣,露天戴帽布置。磨煤機(jī)為美國(guó)SVEDALA公司雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),采用進(jìn)口瀝青基油脂作為潤(rùn)滑,磨煤機(jī)噴淋油系統(tǒng)使用的是威特魔力的單線制噴灑系統(tǒng)。
1 問題的產(chǎn)生、原因及分析
1.1 問題的產(chǎn)生
大唐湖南耒陽(yáng)電廠300MW機(jī)組磨煤機(jī)自投產(chǎn)以來就存在噴淋油量大,噴淋系統(tǒng)故障多的問題,經(jīng)過統(tǒng)計(jì),#3機(jī)組每臺(tái)磨煤機(jī)平均每月3桶油,#4機(jī)組每臺(tái)磨煤機(jī)平均3.5桶油(61Kg每桶,價(jià)格為81.4元/Kg),按#3機(jī)組來計(jì)算,每臺(tái)磨平均每天用油量達(dá)到6Kg,每年按每臺(tái)磨機(jī)運(yùn)行6000小時(shí)計(jì)算,兩臺(tái)機(jī)組年消耗油量為12000Kg,折合人民幣97.68萬元。并且由于噴淋油系統(tǒng)故障率高,檢修人員維護(hù)量大,齒輪也存在一定損傷。
1.2 原因及分析
問題產(chǎn)生后,我們對(duì)磨煤機(jī)齒輪噴淋系統(tǒng)進(jìn)行了大量調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)存在以下幾個(gè)主要問題:
磨煤機(jī)噴淋油系統(tǒng)使用的是威特魔力的單線制噴灑系統(tǒng),該系統(tǒng)存在一個(gè)致命的缺陷,就是系統(tǒng)憋壓。如圖1所示,正常噴淋系統(tǒng)啟動(dòng)后,電磁閥1和電磁閥2同時(shí)開啟,壓縮空氣分成兩路,一路直接送至噴嘴用于吹掃,而另外一路進(jìn)入油泵,同時(shí)將噴淋油加壓至油管路,最后到達(dá)油分配器開始噴油,這時(shí)計(jì)數(shù)器開始計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)8次以后,電磁閥2關(guān)閉,由于從電磁閥2至油分配器的油管路有7-8米,油管道充滿了油,加之油本身的彈性,又沒有泄壓裝置,造成了油泵停止后,油分配器仍能繼續(xù)噴油,只有到油壓比較小才停止。所以系統(tǒng)設(shè)定噴淋4次實(shí)際上卻噴了8次甚至10次以上,造成了噴淋油的大量浪費(fèi)。
噴淋油故障率高,磨煤機(jī)噴淋油計(jì)數(shù)器是通過油分配器打油來推動(dòng)推桿,推桿碰撞行程開關(guān)后送開關(guān)量至DCS來實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)。由于行程開關(guān)存在死區(qū),而油分配器推桿行程相對(duì)很小,因此很容易造成油分配器動(dòng)作(即已經(jīng)噴油)而計(jì)數(shù)器不動(dòng)作的情況,計(jì)數(shù)器只要不動(dòng)作,電磁閥2就會(huì)持續(xù)開啟直到整個(gè)噴淋結(jié)束(60秒),因此這種情況一發(fā)生,每40分鐘就會(huì)多噴近1Kg油,造成大量浪費(fèi)。
邏輯存在問題,由于系統(tǒng)憋壓,通常計(jì)數(shù)器到了8次以后關(guān)閉了電磁閥2(即關(guān)閉氣泵),但關(guān)閉后計(jì)數(shù)器仍要?jiǎng)幼鲙状危鴦?dòng)作的這幾次就會(huì)被算到下一個(gè)周期,也就是說,多動(dòng)了2次,那么下個(gè)周期計(jì)數(shù)器就只動(dòng)作2次就關(guān)閉電磁閥2,如果多動(dòng)3次,那么下個(gè)周期計(jì)數(shù)器就只動(dòng)作1次就關(guān)閉電磁閥2,如果多動(dòng)了8次甚至以上,那么下個(gè)周期,電磁閥2根本就不會(huì)開啟。這就造成了有時(shí)候根本不噴油,很可能造成齒輪損傷。
磨煤機(jī)噴淋采用的是噴淋大齒的方式,由于大齒接觸面積大,需要油量較多,因此設(shè)定噴淋次數(shù)以及噴頻率較高(原設(shè)計(jì)為40分鐘噴淋一次,噴淋時(shí)間60秒,噴淋次數(shù)8次,吹掃時(shí)間
圖1 磨煤機(jī)噴淋油系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
60秒)。
2 解決辦法及措施
2.1 將單線噴灑系統(tǒng)改為雙線噴灑系統(tǒng)
所謂雙線噴灑系統(tǒng)就是將原來的開環(huán)控制改為閉環(huán)控制,在油分配器至油桶間增加一路油管道,在靠近油分配器處安裝電磁閥3,并且修改DCS邏輯,在電磁閥2開啟的時(shí)候關(guān)閉電磁閥3,電磁閥2關(guān)閉的時(shí)候開啟電磁3,系統(tǒng)憋壓由于電磁閥3的開啟而不復(fù)存在。
2.2 改造計(jì)數(shù)器,將行程開關(guān)改為高靈敏接近開關(guān)
通過改造,我們將原行程開關(guān)更換為高靈敏接近開關(guān),通過近3年時(shí)間運(yùn)行,沒有發(fā)生一次因計(jì)數(shù)器故障而造成的多噴油情況。
2.3 修改DCS邏輯
通過修改DCS邏輯,增加RS觸發(fā)器,通過電磁閥2關(guān)閉來復(fù)位計(jì)數(shù)周期,使下次噴淋計(jì)數(shù)永遠(yuǎn)從0開始,杜絕不噴油的情況。
2.4 將大齒輪噴淋改為小齒輪噴淋
通過更改為小齒輪噴淋,我們修改了DCS邏輯,將噴淋次數(shù)8次修改為4次,大大降低了耗油量,修改邏輯后,每天對(duì)齒輪溫度、振動(dòng)進(jìn)行測(cè)量,運(yùn)行2個(gè)月后對(duì)齒輪面進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)任何問題,同時(shí)小齒輪振動(dòng)曲線逐步降低,證明該改造是成功的,也大大降低了噴淋油量。
3 結(jié)語(yǔ)
通過小改小革已經(jīng)基本解決了齒輪噴淋系統(tǒng)故障率高,噴油過多或者不噴的問題,噴淋油量也從以前的40分鐘8-15次降低到40分鐘4-6次,噴淋油計(jì)數(shù)一次所噴油量大約是0.003KG,按單臺(tái)磨計(jì)算,每臺(tái)磨每40分鐘噴淋一次,那么每天多噴的油量就是24×60/40×(0.012至0.027),約0.432-0.972KG,全廠8臺(tái)磨每天節(jié)約的油量就是3.456-7.776 KG,以每臺(tái)磨每年平均運(yùn)行6000消失計(jì)算,全年多損耗的油量就是864-1944 KG,一年節(jié)省的潤(rùn)滑油成本大約11萬元,實(shí)現(xiàn)了花小錢創(chuàng)大效益。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介
林峰(1980—),男,福建莆田人,大唐湖南耒陽(yáng)電廠熱控專責(zé)工程師,研究方向:熱工維護(hù)。