徐震
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)自動(dòng)化部,山東 萊蕪 271104)
20 世紀(jì)50年代末期電子計(jì)算機(jī)開始應(yīng)用于高爐生產(chǎn)。當(dāng)時(shí)僅作為過程解析之用。20世紀(jì)60年代初期,用計(jì)算機(jī)對(duì)高爐進(jìn)行局部控制,擴(kuò)大了應(yīng)用范圍。在此期間,高爐由程序控制(上料系統(tǒng))、儀表控制(熱風(fēng)系統(tǒng)),逐步向計(jì)算機(jī)控制過渡。1975年世界上已有近半數(shù)的高爐采用計(jì)算機(jī)控制。
高爐本體自動(dòng)控制主要擔(dān)負(fù)爐身、爐底、爐頂、氣密箱、溜槽、冷卻水、氮?dú)?、蒸汽、氧氣等各測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)監(jiān)控,以及爐頂壓力調(diào)節(jié)閥組、灑水切斷閥、氧氣切斷閥、氮?dú)膺M(jìn)氣管切斷閥、密蒸汽電磁閥、混風(fēng)溫度調(diào)節(jié)閥等的自動(dòng)手動(dòng)控制。高爐本體及爐頂控制系統(tǒng)由4個(gè)機(jī)架組成,其中兩個(gè)冗余配置主機(jī)架,兩個(gè)遠(yuǎn)程機(jī)架。由于每個(gè)機(jī)架有I/O字?jǐn)?shù)的限制以保證數(shù)據(jù)采集的快速性、實(shí)時(shí)性,I/O模塊分布于2個(gè)遠(yuǎn)程機(jī)架中,機(jī)架之間通過S908協(xié)議通訊。PLC通過以太網(wǎng)模塊,經(jīng)過交換機(jī),采用TCP/IP協(xié)議連接到高爐區(qū)的局域網(wǎng)上,在高爐值班室設(shè)四臺(tái)監(jiān)控站,監(jiān)視本體、爐頂工藝和設(shè)備狀態(tài)。
本文研究并開發(fā)了高爐爐頂控制系統(tǒng),經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行實(shí)踐,表明該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,為企業(yè)創(chuàng)造了良好效益。
煉鐵生產(chǎn)過程是在高爐內(nèi)進(jìn)行的一系列氧化還原反應(yīng)。爐料從爐頂進(jìn)入高爐,冷風(fēng)經(jīng)過加熱形成高溫?zé)犸L(fēng)后進(jìn)入高爐,隨著氣流自下往上運(yùn)動(dòng)。爐料由上往下運(yùn)動(dòng)。相互接觸發(fā)生氧化還原反應(yīng),最后在爐子內(nèi)形成生鐵,同時(shí)形成爐渣。高爐煉鐵較其他部門需要更復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型,目前計(jì)算機(jī)控制主要用于各種數(shù)據(jù)的收集、分析、記錄,爐料的稱量、校正、裝卸、運(yùn)輸,控制熱平衡,穩(wěn)定爐況等。比較成熟的是用于熱風(fēng)爐系統(tǒng)和裝料系統(tǒng)的自動(dòng)控制。高爐自動(dòng)化控制主要是保證配料正確并裝入爐內(nèi),使?fàn)t料均勻下降,并控制爐料與氣體良好接觸,保證高爐整體處于正確的熱狀態(tài)。
(1)開關(guān)量輸入信號(hào)采用直接輸入,對(duì)不穩(wěn)定或保持時(shí)間較短的信號(hào)加以處理,保持信號(hào)的可靠性。(2)對(duì)于模擬量輸入,在程序中必須具有調(diào)整參數(shù)功能,以達(dá)到與現(xiàn)場值相吻合。(3)對(duì)于不同的爐頂工藝,保證工作制度切換時(shí),設(shè)備能夠正常工作。
(1)本系統(tǒng)有自動(dòng)、手動(dòng)兩種模式。(2)在開爐或調(diào)試重新啟動(dòng)PLC時(shí),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化.。
料車將原料運(yùn)到爐頂并倒入受料斗中(最多裝四車)。料罐經(jīng)過放散,然后打開上密閥和柱塞閥并向料罐填裝原料。裝料完成后料罐進(jìn)行均壓。收料斗準(zhǔn)備接受下一批原料時(shí)就進(jìn)行布料,先打開下密閥并將調(diào)節(jié)閥打開。通過射線檢測(cè)料罐清空并發(fā)出信號(hào)后,關(guān)閉料流調(diào)節(jié)閥、下密封閥以及放散閥進(jìn)行放散,準(zhǔn)備下一次裝料。
一批料中,焦礦可設(shè)定兩個(gè)不同的料線位置。當(dāng)探尺達(dá)到規(guī)定的料線位置后,自動(dòng)提升到位,發(fā)出布料信號(hào),下密封閥打開,布料溜槽進(jìn)行啟動(dòng)。β角旋轉(zhuǎn)到設(shè)定速度并且到達(dá)布料位置,開啟料流調(diào)節(jié)閥,按照批重及規(guī)定的布料程序,調(diào)節(jié)料流調(diào)節(jié)閥開度和流槽傾角,使每圈料流均勻、重量相等和首尾相接的向爐喉任意布料。
溜槽的旋轉(zhuǎn)由交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)。在齒輪箱上有位置傳感器,檢測(cè)溜槽的旋轉(zhuǎn)位置。在自動(dòng)模式下,溜槽不停的旋轉(zhuǎn),如果溜槽的傾角位置達(dá)到了上限或下限,或者探尺在爐內(nèi)時(shí)溜槽傾角大于45度,溜槽要立即停止旋轉(zhuǎn)并報(bào)警。在電子位置傳感器上設(shè)定一個(gè)觸點(diǎn),指示溜槽的拆卸位置。自動(dòng)模式下,每一次料罐卸料的起始位置可根據(jù)位置傳感器的設(shè)備設(shè)定,卸料的起始位置由操作員在爐頂布料料單中填寫。
料流調(diào)節(jié)閥的打開和定位是由液壓驅(qū)動(dòng)的。通過電磁閥控制液壓缸,料流調(diào)節(jié)閥的開度由一個(gè)線性位置變送器檢測(cè)。設(shè)定2個(gè)極限開關(guān)用來檢測(cè)料流調(diào)節(jié)閥的位置。PLC根據(jù)爐布料代號(hào)設(shè)定料流調(diào)節(jié)閥開始布料,當(dāng)接收到料罐清空信號(hào),關(guān)閉調(diào)節(jié)閥。
上料閘由液壓缸啟動(dòng),其打開和閉合位置由2個(gè)極限開關(guān)檢測(cè)。同時(shí)設(shè)計(jì)備用電磁閥臺(tái)。在自動(dòng)模式下,PLC按照無料鐘爐頂?shù)捻樞蚩刂粕狭祥l,如果料罐發(fā)出申請(qǐng)裝料信號(hào)且上密已經(jīng)打開且受料斗內(nèi)有料,則上料閘打開。延時(shí)一定時(shí)間后關(guān)閉,爐料裝入料罐中,這時(shí)受料罐發(fā)允許料車上行信號(hào)。
均壓閥和放散閥液壓缸啟動(dòng),其打開和閉合位置由2個(gè)極限開關(guān)檢測(cè)。在自動(dòng)模式下,PLC按照無料鐘爐頂?shù)捻樞蚩刂凭鶋洪y和放散閥。當(dāng)料罐發(fā)出申請(qǐng)裝料信號(hào)后,打開放散閥進(jìn)行放散,上密封閥關(guān)閉后關(guān)閉放散閥。在放散過程中,打開放散閥并料罐內(nèi)壓力等于大氣壓力,則認(rèn)為放散好。
爐頂壓力分高壓狀態(tài)和低壓狀態(tài)兩種操作方式。(1)爐頂?shù)蛪籂顟B(tài)操作:當(dāng)操作員在計(jì)算機(jī)畫面上選擇爐頂?shù)蛪籂顟B(tài)操作按扭時(shí),自動(dòng)控制方式將被切斷,調(diào)壓閥保持當(dāng)前位置且轉(zhuǎn)換到手動(dòng)控制(M),操作員可通過計(jì)算機(jī)畫面手動(dòng)控制調(diào)壓閥組各閥門的開度。(2)爐頂高壓狀態(tài)操作:當(dāng)操作員在計(jì)算機(jī)畫面上選擇爐頂高壓狀態(tài)操作按扭時(shí),計(jì)算機(jī)則根據(jù)程序自動(dòng)選擇高量程的變送器的數(shù)值作為爐頂壓力的測(cè)量PV。
當(dāng)選擇手動(dòng)操作方式時(shí),操作員可通過計(jì)算機(jī)畫面,參照畫面顯示的氧氣流量值,根據(jù)生產(chǎn)需要手動(dòng)控制閥門的開度,調(diào)節(jié)氧氣流量的大小。
操作員通過計(jì)算機(jī)畫面,參照畫面顯示的混風(fēng)溫度值,根據(jù)生產(chǎn)需要手動(dòng)控制混風(fēng)閥門的開度,調(diào)節(jié)混風(fēng)溫度。
當(dāng)選擇手動(dòng)操作方式時(shí),操作員可通過計(jì)算機(jī)畫面上的手操作器,根據(jù)電腦顯示的現(xiàn)場氮?dú)饪偣軌毫?,手?dòng)控制閥門調(diào)節(jié)氮?dú)饪偣軌毫?。在自?dòng)模式下,操作者在電腦顯示畫面上輸入氮?dú)饪偣軌毫Φ慕o定值SP,計(jì)算機(jī)則根據(jù)氮?dú)饪偣軌毫?,自?dòng)控制閥門的開度,保持氮?dú)饪偣軌毫Ψ€(wěn)定在給定值的范圍之內(nèi)。
本文介紹了1280m3高爐的控制工藝,研發(fā)了高爐爐頂控制系統(tǒng),經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行實(shí)踐,表明該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行,為企業(yè)創(chuàng)造了良好效益。
[1]王徐鵬.馬鋼新區(qū)高爐控制系統(tǒng)的組成與控制原理,安徽冶金[J].2011,(3):23-25.
[2]陳志虎.TRT裝置對(duì)高爐爐頂壓力的影響和控制,控制工程[J].2009,(3):22-26.