徐祥開,張偉,吳立群,馮志軍
(浙江浙大網新機電工程有限公司,浙江杭州 310007)
取消旁路煙道的煙氣脫硫方案技術經濟比較
徐祥開,張偉,吳立群,馮志軍
(浙江浙大網新機電工程有限公司,浙江杭州 310007)
以岳陽電廠三期工程為例,介紹了石灰石―石膏濕法脫硫系統(tǒng)取消旁路煙道后,為解決鍋爐啟停時的煙氣排放,提出了電除塵器并聯(lián)40%鍋爐負荷煙氣量的水膜除塵器、一爐二塔和增加40%鍋爐負荷煙氣量的吸收塔等三種方案。比較結果表明,方案一可靠性差、投資最高,方案二可靠性較高、投資最低,方案三可靠性最高、投資適中,且對燃煤硫分變化的適當性最強。
煙氣脫硫;無旁路;技術;經濟;比較
華能岳陽電廠三期工程,鍋爐采用燃油點火形式,煙氣系統(tǒng)無旁路,在鍋爐啟動時電除塵器不投運,致使含有大量粉塵和未燃盡油滴的煙氣直接進入吸收塔,嚴重影響石灰石的活性。機組運行時,無法停運脫硫系統(tǒng),所以無法排空吸收塔漿液以維持脫硫系統(tǒng)運行。因此,直接取消煙道旁路而不采取其他補救措施,是不可行的。鑒于以上情況,提出了電除塵器并聯(lián)40%鍋爐負荷煙氣量的水膜除塵器、一爐二塔和增加40%鍋爐負荷煙氣量的吸收塔等三個解決方案,并進行技術和經濟性比較。
華能岳陽電廠一期工程采用2×362.5MW進口亞臨界機組,二期工程采用2×300MW國產亞臨界機組,分別已建成投運,一、二期機組配套脫硫裝置均采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝。脫硫煙氣系統(tǒng)設計旁路目的是在鍋爐投油啟動、電除塵器未投運時,為了避免煙塵和未燃盡油滴污染吸收塔,煙氣可以通過旁路直接排入煙囪。當鍋爐正常運行時,電除塵器投運,使煙氣粉塵含量小于FGD裝置的進口要求后,增壓風機啟動,F(xiàn)GD裝置進出口擋板門打開,旁路擋板門關閉,F(xiàn)GD投運。華能岳陽電廠三期工程建設2×600MW機組,配套脫硫裝置同樣采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,按照國家環(huán)境保護總局的要求,取消旁路煙道。
華能岳陽電廠三期2×600MW機組脫硫系統(tǒng)主要設計參數(shù)見表1。
表1 脫硫系統(tǒng)主要設計參數(shù)
煙氣系統(tǒng)主要設備:出、入口擋板及電動執(zhí)行器各2臺,電動單軸雙百葉窗密封擋板,規(guī)格(W×H)分別為8.7m×5.5m、6.0m×9.5m。旁路擋板及氣動執(zhí)行器2臺,電/氣動單軸雙百葉雙密封擋板,三組執(zhí)行機構,兩電動一氣動,規(guī)格5.4m×11.0m。擋板密封風機、電機各4臺,風機型號9-26-5.6A右90°,離心式,流量為7185m3/h,壓力為7400Pa;電機電壓為380V,功率為30kW。密封空氣加熱器2臺,電壓為380V,功率為200kW。增壓風機及電機2臺,選用動葉可調軸流式風機,TB點流量為2518260m3/h(濕),壓力2520Pa,溫度123.7℃,電壓6kV,功率2900kW。
吸收塔系統(tǒng)主要設備:噴淋塔2個,15.5m× 38.33m;殼體材料:碳鋼襯鱗片。吸收塔攪拌器及電機8臺,側進式,軸、葉輪材質為全金屬合金結構,功率55kW。除霧器2套,尺寸Ф 15.5m,級數(shù)2,聚丙烯材質;噴淋層8層,尺寸Ф 15.5m,材質為FRP;空心錐型噴嘴960個,SiC材質,流量67.9m3/h。循環(huán)泵及電機2臺,離心式,流量8150m3/h,電壓6kV,轉速為1490rpm。氧化風機及電機6臺,采用羅茨風機,流量4610m3/h,出口壓力118kPa,電壓6kV,功率280kW。石膏漿液排出泵及電機4臺,離心式,流量90.1m3/h,揚程60m,功率45kW。
石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)取消旁路煙道后,增壓風機和引風機合并,電除塵器并聯(lián)40%負荷水膜除塵器。在鍋爐啟動負荷≤40%時,原煙氣通過水膜除塵器除塵、降溫后,進入引風機、吸收塔后排入煙囪。鍋爐正常運行時,原煙氣經過電除塵器除塵、引風機增壓、吸收塔脫硫,凈煙氣排入煙囪。該方案增加了水膜除塵器,不設置增壓風機、FGD系統(tǒng)出、入口及旁路擋板門,系統(tǒng)相對簡化。
由于該方案取消了增壓風機,故障點相對減少,但是濕煙氣通過引風機,對引風機材質要求比較高。同時,水膜除塵器除塵效率較低,不能滿足吸收塔入口煙塵濃度小于200mg/m3的要求。鍋爐啟動時,吸收塔噴淋系統(tǒng)不應啟動,以免煙塵與石灰石漿液充分接觸影響石灰石活性。當吸收塔發(fā)生故障時,必須停運整個發(fā)電機組,降低了整個發(fā)電機組的可靠性。水膜除塵器占地比較大,布置上有困難。
石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)取消旁路煙道后,增壓風機和引風機合并,設置兩個50%BMCR的吸收塔A、B,分別設置吸收塔入口擋板門A、B,出口擋板門A、B。鍋爐啟動時打開吸收塔入口擋板門A,出口擋板門A,關閉吸收塔入口擋板門B,出口擋板門B。原煙氣經過引風機增壓后進入吸收塔A,在入口處經過事故噴淋噴水降溫,然后進入煙囪,吸收塔A噴淋系統(tǒng)不投運。當鍋爐負荷大于40%且小于等于50%、電除塵器投運時,打開吸收塔進口擋板門B,出口擋板門B。關閉吸收塔入口擋板門A,出口擋板門A,排空吸收塔A內的煙塵。然后,向吸收塔A輸送石灰石漿液,當吸收塔A滿足投運條件后,打開入口擋板門A,出口擋板門A,然后可以把鍋爐負荷從50%調節(jié)到100%。
一爐二塔方案煙氣系統(tǒng)主要設備:出、入口擋板及電動執(zhí)行器各4臺,電動單軸雙百葉窗密封擋板,規(guī)格(W×H)分別為5500mm×5000mm、5500mm ×4500mm。擋板密封風機及電機4臺,離心式,流量為7185m3/h,壓力7400Pa,功率30kW。密封空氣加熱器2臺,功率200kW。
吸收塔系統(tǒng)主要設備:吸收塔4個,采用噴淋塔,11.0m×34.3m,殼體材料碳鋼襯鱗片。攪拌器及電機12臺,側進式,軸、葉輪全金屬合金結構,功率30kW。除霧器4套,尺寸Ф 11.0m,級數(shù)2,聚丙烯。噴淋層12層,尺寸Ф 11.0m,F(xiàn)RP??招腻F型噴嘴1008個,SiC材質,流量68.1m3/h。循環(huán)泵及電機4臺,離心式,流量5700m3/h,轉速1490rpm。循環(huán)漿液閥門12個,材質DN900。氧化風機及電機6臺,羅茨風機,流量為 4320m3/h,出口壓力為126KPa,功率315kW。石膏漿液排出泵及電機8臺,離心式,流量45m3/h,揚程60m,功率22kW。
該方案在鍋爐啟動時,通過事故噴淋噴水降溫,而吸收塔噴淋系統(tǒng)不啟動,以免粉塵與石灰石漿液充分接觸影響石灰石活性。該方案提高了系統(tǒng)的可靠性,1臺引風機或者1臺吸收塔故障時,可以降低機組負荷到50%運行。煙氣經過2臺引風機后匯合,然后分別進入兩座吸收塔,2臺引風機和兩座吸收塔分別互為備用,減少了因為輔機故障引起的發(fā)電機組停運情況發(fā)生。
取消旁路煙道,增壓風機和引風機合并,設置了40%吸收塔及出、入口擋板門,F(xiàn)GD出、入口擋板門,同時設置40%吸收塔循環(huán)泵、噴淋層、除霧器、排出系統(tǒng)、40%吸收塔地坑系統(tǒng)。40%吸收塔配置和主吸收塔一樣達到脫硫除塵的效果。
鍋爐啟動負荷小于40%時,關閉FGD入、出口擋板門,開啟40%吸收塔入、出口擋板門,含有高粉塵和未燃盡油滴的原煙氣進入40%吸收塔洗滌,經過洗滌后的煙氣排入煙囪。脫硫系統(tǒng)啟動時,工藝水泵持續(xù)向40%吸收塔補充工藝水,并且由石灰石供漿系統(tǒng)向40%吸收塔內提供漿液。
鍋爐正常運行時,關閉40%吸收塔入、出口擋板門,開啟FGD入、出口擋板門,原煙氣進入吸收塔脫硫洗滌,然后排放到煙囪。此時,清洗40%吸收塔系統(tǒng)。
增加40%吸收塔方案煙氣系統(tǒng)主要設備:FGD進、出口擋板門各2臺,電動單軸雙百葉擋板,規(guī)格分別為5400mm×11000mm、5500mm×8700mm。40%吸收塔進、出口擋板門各2臺,電動單軸雙百葉擋板,規(guī)格分別為6000mm×5000mm、5000mm×5 500mm。擋板門密封風機及電機4臺,離心風機,流量9000m3/h,壓力5000Pa,功率22 kW。擋板門密封風機加熱器2臺,功率200kW。
40%吸收塔系統(tǒng)主要工藝設備:40%吸收塔2個,噴淋塔,Ф10m×H31m,材質碳鋼襯玻璃鱗片樹脂。120°空心錐噴嘴456個,SiC材質。噴淋層共4套,尺寸Ф 10m,級數(shù)2,聚丙烯。除霧器共4套,尺寸Ф 10.0m。循環(huán)泵及電機4臺,離心式,流量為5700m3/h,揚程20m,功率500kW。攪拌器及電機6臺,側進式,功率55kW。排出泵及電機4臺,離心式,流量150m3/h,揚程40m,功率90kW。排水坑泵及電機 2臺,流量 100m3/h,揚程 30m,功率45kW。排水坑攪拌器及電機2臺,頂進式。
鍋爐啟動時,煙塵不會污染吸收塔的石灰石漿液。在啟動完畢后,可將40%吸收塔內部漿液完全排空,并清洗40%吸收塔。可靠性方面,吸收塔故障時,建議降低機組負荷到40%,煙氣通過40%吸收塔進入煙囪,不影響鍋爐起停。由于燃煤變化很大,當硫分比設計值增大并滿負荷運行時,100%吸收塔和40%吸收塔同時運行,可以增加脫硫系統(tǒng)對燃煤硫分的適應性。
電除塵器并聯(lián)水膜除塵器、一爐二塔、增加40%吸收塔三種無煙氣旁路方案與有旁路方案投資比較見表2。
表2 三種無旁路方案與有旁路方案費用比較
(1)由以上分析可以看出直接取消旁路的方案在鍋爐采用燃油點火形式,電除塵器不投運時,煙氣通過水膜除塵器初步處理,不能滿足吸收塔入口煙塵小于200mg/m3的要求。整個系統(tǒng)的可靠性不高,投資最大,布置存在一定困難。
(2)一爐二塔方案可以解決脫硫故障而造成整個機組的啟停情況,可靠性較高,投資最低。
(3)增加40%吸收塔方案有效地解決了鍋爐采用燃油點火形式,電除塵器不投運時,含有很高的灰塵和未燃盡的油滴的煙氣污染吸收塔漿液的問題。該方案可靠性最高,投資適中,并可以增加脫硫系統(tǒng)對燃煤硫分的適應性。
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[3]馬曉瓏,李 桓.濕法脫硫發(fā)電機組取消旁路煙道的技術研究[J].能源與環(huán)境,2011,(2):88-90.
[4]白云峰,許正濤,吳樹志,等.脫硫機組取消旁路煙道的技術經濟分析[J].中國電力,2008,41(1):73-75.
Technical and economic comparison of flue gas desulfurization projects canceling bypass
Taking Yueyang Power PlantⅢ project as an example,the technical programs of limestone gypsum wet flue gas desulfurization system canceling bypass were introduced.In order to solve the problem that the flue gas emissions when boiler was started or stopped,three proposals were put forward,which was ESP parallel connected to water film dust remover of 40%boiler load,a furnace with two tower process and increasing 40% boiler flue gas volume absorption tower respectively.The technical and economic comparison of the above three schemes indicated that the first proposal had poor reliability and high investment,the second proposal had high reliability and the lowest investment,the third proposal had highest reliability,moderate investmant and is most appropriate for changed sulfur concent of coal.
flue gas desulfurization;FGD without bypass;technical;economic;comparision
X701.3
B
1674-8069(2012)01-052-03
2011-09-06;
2011-12-21
徐祥開(1977-),男,工程師,碩士,主要從事煙氣脫硫設計工作。E-mail:xuxiangkai@zdwxjd.com