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        連云港堿廠重灰系統(tǒng)改造總結(jié)

        2012-12-23 01:37:20孫曉光
        純堿工業(yè) 2012年3期

        孫曉光

        (南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇連云港 222042)

        連云港堿廠重灰系統(tǒng)改造總結(jié)

        孫曉光

        (南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇連云港 222042)

        針對(duì)連云港堿廠重灰系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備存在的問(wèn)題、缺陷,分析原因,簡(jiǎn)要介紹使用中的改進(jìn)情況,及改造后重灰工序的設(shè)備能夠達(dá)到長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        重灰爐;流化床;設(shè)備改造

        連云港堿廠現(xiàn)有5套純堿重灰生產(chǎn)裝置,分為2套重灰爐裝置和3套流化床裝置,設(shè)計(jì)能力達(dá)到了年產(chǎn)115萬(wàn)t。2008年以來(lái),針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中存在的設(shè)備問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān)改進(jìn),確保了重灰生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,現(xiàn)將連云港堿廠重灰系統(tǒng)攻關(guān)情況介紹如下:

        1 重灰爐系統(tǒng)設(shè)備的改造

        連云港堿廠重灰爐為自身返堿式蒸汽煅燒爐,爐體直徑3.2 m,長(zhǎng)20 m,通過(guò)2個(gè)滾圈以1.7%的傾斜度架在4個(gè)直徑為1.4 m的托輪上,爐尾后滾圈兩側(cè)安裝有防竄擋輪,爐內(nèi)以同心圓排列3排加熱管,以管架支撐在爐體上。使用過(guò)程中,擋輪經(jīng)常損壞,使用周期短;同時(shí)爐內(nèi)加熱管頭部管架腐蝕較快,使用周期僅為1年,更換檢修時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)生產(chǎn)影響較大。

        2008年我們結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,分別對(duì)重灰爐

        擋輪組件及爐頭加熱管管架進(jìn)行更新改造:

        1.1 重灰爐擋輪組件改造

        煅燒爐爐尾擋輪的作用是防止?fàn)t體竄動(dòng),確保煅燒爐穩(wěn)定運(yùn)行。原設(shè)計(jì)擋輪與擋輪軸之間為銅瓦支承,如圖1所示;使用初期能滿足現(xiàn)場(chǎng)需要,對(duì)爐體竄動(dòng)起到一定的保護(hù)作用。但由于銅瓦不是均勻磨損,使用一段時(shí)間后,由于爐體竄動(dòng)擋輪受力沖擊較大,加劇了銅瓦的磨損,經(jīng)常發(fā)生銅瓦內(nèi)孔磨成橢圓或銅瓦短時(shí)間耗盡,損壞擋輪內(nèi)圓和軸表面;擋輪軸經(jīng)常竄出,導(dǎo)致?lián)踺啿荒苷^D(zhuǎn)動(dòng),影響使用;經(jīng)常性更換擋輪、擋輪軸、銅瓦、擋輪座等,檢修時(shí)間較長(zhǎng),備件費(fèi)用較高。針對(duì)此情況,結(jié)合輕灰煅燒爐擋輪組件使用周期較長(zhǎng)的特點(diǎn),參照它的擋輪組件結(jié)構(gòu)對(duì)重灰煅燒爐擋輪組件進(jìn)行改造:將銅瓦改為一對(duì)角接觸滾子軸承,對(duì)原擋輪、擋輪軸擋輪座結(jié)構(gòu)、尺寸進(jìn)行改進(jìn)。改造后如圖2所示,改造后,擋輪組件使用效果較好,延長(zhǎng)了擋輪組件的使用壽命,穩(wěn)定了重灰爐的運(yùn)行。

        1.2 重灰爐管架改造

        重灰爐內(nèi)有3排加熱管,每排45根,共135根。原設(shè)計(jì)加熱管頭部管架結(jié)構(gòu)型式為管板式,管板厚度為12 mm,材質(zhì)為普通A3鋼,安裝在加熱管頭部,起到支撐固定加熱管作用,如圖3所示。由于管架靠近一水堿與返堿混合區(qū),腐蝕較大,且受混合堿攪拌沖刷作用,管架磨損嚴(yán)重。通常一套新管架使用1年后厚度即減薄近2/3,管板腐蝕剝落嚴(yán)重,管架損壞脫落,并導(dǎo)致加熱管頭部段無(wú)固定而隨爐體轉(zhuǎn)動(dòng)甩動(dòng),經(jīng)常發(fā)生斷裂泄漏,被迫停爐檢修。通過(guò)分析,我們認(rèn)為管架材質(zhì)不耐腐蝕及沖刷是導(dǎo)致問(wèn)題出現(xiàn)的重要原因,同時(shí),原有管架結(jié)構(gòu)不利于堿的流動(dòng),間接延長(zhǎng)了混合堿對(duì)管架的腐蝕和沖刷。針對(duì)此問(wèn)題,我們結(jié)合輕灰煅燒爐管架使用情況,對(duì)管架結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,由管板式改為柵格式,材質(zhì)改為16 Mn,厚度18 mm。改造后管架結(jié)構(gòu)如圖4所示。

        改造運(yùn)行半年后檢查管架表面光滑,厚度基本上沒有變化,也沒有原來(lái)的腐蝕現(xiàn)象。通過(guò)管架的改造,保證了加熱管的正常使用,穩(wěn)定了重灰生產(chǎn)。

        2 流化床篩分、破碎系統(tǒng)改造

        我廠流化床篩分、破碎系統(tǒng)由重灰振動(dòng)篩、成品堿運(yùn)輸機(jī)、重灰堿塊破碎機(jī)等組成。由篩前設(shè)備送來(lái)的成品堿進(jìn)入振動(dòng)篩,篩分出來(lái)的合格產(chǎn)品送到包裝崗位包裝,篩分出的大顆粒重灰經(jīng)永磁除鐵器、重灰堿塊破碎機(jī)送入流化床再生產(chǎn)。

        2.1 破碎系統(tǒng)改造

        我廠原有2套流化床裝置,原設(shè)計(jì)的振動(dòng)篩篩分出來(lái)的粗物料粉碎設(shè)備為雙軸鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī),是利用鏈條的高速?zèng)_擊作用,對(duì)物料進(jìn)行中碎和細(xì)碎作業(yè)的破碎機(jī)械。鏈條鉸接于高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子上,送入破碎機(jī)的物料首先受到高速運(yùn)動(dòng)的鏈條的沖擊而初次破碎,并同時(shí)獲得動(dòng)能,高速飛向機(jī)殼內(nèi)壁上的破碎板而再次受到破碎。實(shí)際生產(chǎn)中粉碎效果不佳,造成生產(chǎn)返堿較多,影響了篩分能力,制約了系統(tǒng)產(chǎn)量的提升。在2008年新增3#流化床系統(tǒng)中,我們改用了新型HPC6060型齒輥式破碎機(jī)。

        該破碎機(jī)結(jié)合了雙輥式破碎機(jī)和鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)的特點(diǎn)。箱體上部是雙輥式破碎機(jī),下部分是單鏈破碎機(jī),箱體內(nèi)襯耐堿PVC板。雙輥式破碎機(jī)工作部件是兩個(gè)相對(duì)回轉(zhuǎn)的平行輥筒,輥?zhàn)邮遣捎锰厥獠牧虾凸に囍谱鞫桑砻骈_有斜齒,可以較長(zhǎng)時(shí)間滿足使用。齒輥帶可調(diào)節(jié)的自動(dòng)清掃機(jī)構(gòu),防止物料經(jīng)過(guò)碾壓后黏附在輥?zhàn)由希瑢?dǎo)致產(chǎn)量降低。固定齒輥的軸的兩端裝在固定軸承上,活動(dòng)齒輥的軸的兩端裝在活動(dòng)軸承上。固定軸承固定在基座上;活動(dòng)軸承可在機(jī)座上作前后平行移動(dòng),壓力彈簧起壓緊活動(dòng)輥筒的作用?;顒?dòng)軸承和固定軸承間安裝有支撐架和可移動(dòng)拆卸的墊板,用來(lái)調(diào)整兩個(gè)齒輥的間隙。工作時(shí),堿篩篩分出來(lái)的粗物料由上方給入兩齒輥中間,電機(jī)、減速機(jī)帶動(dòng)兩齒輥同步相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),利用輥面的摩擦力將物料咬入破碎區(qū),使之承受擠壓或劈裂而破碎,破碎后物料隨齒輥轉(zhuǎn)動(dòng)從下部排出。破碎堿粒度由兩齒輥的間隙決定。當(dāng)兩輥夾住不能破碎的硬質(zhì)物料或金屬塊時(shí),活動(dòng)齒輥上的彈簧被壓縮,使活動(dòng)齒輥向后移動(dòng),兩齒輥間隙變大使硬物卸出,而保護(hù)了破碎機(jī)。物料粒度或硬度改變時(shí),可調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,來(lái)保持出料粒度均勻不變。部分堿塊被齒輥擠成料餅,落下后經(jīng)過(guò)環(huán)鏈進(jìn)行二次破碎。堿塊經(jīng)過(guò)兩次破碎后重新進(jìn)入堿篩,合格物料進(jìn)入成品庫(kù),粗粒物料再次進(jìn)入破碎機(jī)破碎。

        改造后,破碎效果明顯,出料粒度均勻,提高了系統(tǒng)產(chǎn)能。

        2.2 振動(dòng)篩軸承潤(rùn)滑方式改造

        我廠流化床系統(tǒng)篩分設(shè)備為國(guó)產(chǎn)GLS2020型概率篩,篩箱兩側(cè)板上安裝有6套J0激振器,內(nèi)裝有軸承。工作時(shí),由電機(jī)經(jīng)聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸驅(qū)動(dòng)激振器旋轉(zhuǎn),激振器中的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力使篩箱振動(dòng),達(dá)到篩分重灰成品堿的目的。激振器軸承箱留有加油孔,加油方式為人工手動(dòng)油槍加油,油品為1#通用鋰基潤(rùn)滑脂。由于振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)問(wèn)題,加油位置困難,且每次加油,必須停下設(shè)備,費(fèi)時(shí)費(fèi)力又影響連續(xù)生產(chǎn),經(jīng)常發(fā)生因加油維護(hù)不到位而致軸承損壞,激振器不能正常工作,導(dǎo)致停車檢修,檢修時(shí)間較長(zhǎng)。結(jié)合潤(rùn)滑自動(dòng)加油泵在煅燒爐軸承潤(rùn)滑中的使用,對(duì)振動(dòng)篩潤(rùn)滑方式進(jìn)行改進(jìn)。具體方案是:在振動(dòng)篩旁安裝1臺(tái)潤(rùn)滑油泵(RZB-8),油泵與激振器軸承箱之間通過(guò)金屬耐壓柔性油管連接,振動(dòng)篩作業(yè)時(shí)油管與篩體同步振動(dòng)。日常維護(hù)時(shí)定期開啟油泵,依靠油泵壓力(12 MPa)對(duì)軸承進(jìn)行機(jī)械自動(dòng)注油,不受振動(dòng)篩是否工作的影響。通過(guò)改造,減輕了工人維護(hù)的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了軸承的損壞頻率,穩(wěn)定了重灰生產(chǎn)。

        2.3 斜刮板傳動(dòng)裝置改造

        連云港堿廠流化床1#、2#系統(tǒng)使用的輕灰主要由一條斜埋刮板運(yùn)輸機(jī)來(lái)提供。刮板型號(hào)為MX520,長(zhǎng)度約67.4 m,安裝斜度17°,鏈速v=0.32 m/s。電機(jī)功率37 k W,減速器為行星擺線針輪減速機(jī),速比1/43,電機(jī)與減速機(jī)通過(guò)液力耦合器進(jìn)行傳動(dòng)。1999年10月安裝,原設(shè)計(jì)能力30~45 t/h,僅供1#流化床系統(tǒng)使用。2002年增加2#系統(tǒng),系統(tǒng)日產(chǎn)能達(dá)到1 200 t。日常生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生減速機(jī)、耦合器故障,具體表現(xiàn)為減速機(jī)輸出端軸承損壞、偏心軸承滾柱磨損、擺線輪內(nèi)外圈損壞、油封損壞泄漏,液力耦合器易熔塞頻繁爆等。

        通過(guò)分析,我們認(rèn)為按現(xiàn)有2套流化床系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行每天產(chǎn)量按1 200 t計(jì)算,減速機(jī)已經(jīng)超負(fù)荷運(yùn)行,生產(chǎn)波動(dòng)時(shí)下堿量波動(dòng)頻繁,負(fù)荷已經(jīng)超出液力耦合器的防爆負(fù)荷。因此,必須對(duì)斜埋刮板傳動(dòng)裝置進(jìn)行改造。通過(guò)比較、計(jì)算,我們最終選擇圓柱硬齒面SEW-MC型50系列減速機(jī),該減速機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,軸承壽命長(zhǎng),運(yùn)行噪音低,能承受較大扭矩;減速機(jī)殼體為鋼制焊接型,許用徑向、軸向載荷較大,抗沖擊能力強(qiáng);速比提高到35,提高了刮板運(yùn)輸能力;電機(jī)功率保持不變,取消液力耦合器,代之以彈性柱銷聯(lián)軸器。2009年3月改造后,空載電機(jī)電流31 A,現(xiàn)場(chǎng)減速機(jī)、電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)噪音減少,滿足了生產(chǎn)。

        3 結(jié) 語(yǔ)

        通過(guò)以上幾項(xiàng)技術(shù)改造、改進(jìn),消除了生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備缺陷,我廠重灰系統(tǒng)的運(yùn)行狀況得到了較大改善,故障率大大降低,穩(wěn)定了我廠重灰系統(tǒng)的生產(chǎn)。

        [1] 大連化工研究設(shè)計(jì)院.純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004

        [2] 聞邦椿.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010

        TQ 114.15

        B

        1005-8370(2012)03-27-03

        2011-12-15

        孫曉光(1976—),大學(xué),工程師,連云港堿廠機(jī)動(dòng)處設(shè)備主管。

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