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        影響循環(huán)氣壓縮機(jī)長周期運(yùn)行的原因分析

        2012-12-08 06:45:42
        中國設(shè)備工程 2012年10期
        關(guān)鍵詞:閥片緩沖器氣閥

        王 哲

        (中國石油獨(dú)山子石化公司乙烯廠,新疆 獨(dú)山子 833600)

        某廠甲醇裝置設(shè)置的2臺循環(huán)氣壓縮機(jī)組,一開一備。其作用是將合成工序出來的合成氣升壓后與轉(zhuǎn)化工序出來的新鮮氣混合送入合成工序大循環(huán)。循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行效果一直不理想,故障較多,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。通過原因分析,采取相應(yīng)措施后,取得了較好的效果。

        一、壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)

        甲醇裝置循環(huán)氣壓縮機(jī)為固定水冷對稱平衡二列一級無油潤滑型往復(fù)活塞式壓縮機(jī),壓縮機(jī)采用上進(jìn)下出方式。其工藝流程見圖1,壓縮機(jī)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)見表1。

        二、影響循環(huán)氣壓縮機(jī)長周期運(yùn)行的原因分析

        1.壓縮機(jī)填料冷卻回水超溫、填料使用周期短

        循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行初期,壓縮機(jī)填料冷卻水回水溫度經(jīng)常出現(xiàn)超溫情況,最高達(dá)50℃,填料更換次數(shù)較頻繁。原因分析如下:

        表1 壓縮機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù)

        (1)廠家提供的鎖閉環(huán)、密封環(huán)和節(jié)流環(huán)等配件質(zhì)量不良,部分配件內(nèi)徑不圓、厚度差別大,導(dǎo)致密封失效。(2)填料密封盒冷卻水流量偏小。

        2.壓縮機(jī)管線振動大

        (1)根據(jù)現(xiàn)場情況,循環(huán)氣壓縮機(jī)動力平衡性能良好,壓縮機(jī)進(jìn)行空負(fù)荷運(yùn)行時,管線振值均在正常的范圍內(nèi),但加載負(fù)荷后管線振動振幅才隨機(jī)變大,說明管線振動是由于氣流脈動引起的。

        (2)兩臺循環(huán)氣壓縮機(jī)的主機(jī)安裝在標(biāo)高4m的二層樓面,原設(shè)計進(jìn)出口閥門、管線標(biāo)高都超過2.8m,管線的支撐、管卡僅僅起到承重的作用而未起到固定作用。管架大部分為φ114mm×7mm無縫鋼管和少量300mm槽鋼,剛度偏小,導(dǎo)致整個管系的固有頻率偏低,容易發(fā)生共振。防振管卡強(qiáng)度不夠,焊接質(zhì)量不高,易斷裂,且防振管卡無襯墊,這些都增加了產(chǎn)生共振的傾向。

        (3)壓縮機(jī)排氣緩沖器排污閥門及管線無支撐,在壓縮機(jī)振動的情況下,極易疲勞,導(dǎo)致焊縫裂紋,從而發(fā)生泄漏。

        3.壓縮機(jī)氣閥故障

        2006年1月,循環(huán)氣壓縮機(jī)排氣量降低,根據(jù)壓縮機(jī)氣閥的聲音以及進(jìn)氣閥溫度上升的情況判斷,氣閥可能出現(xiàn)損壞。拆檢后發(fā)現(xiàn)彈簧和閥片部分?jǐn)嗔?,閥座密封面損壞,汽缸內(nèi)的積液量較多。原因如下。

        (1)介質(zhì)帶液。循環(huán)氣壓縮機(jī)壓縮的主要介質(zhì)為氫氣和甲烷,但其中還含有少量的甲醇?xì)怏w。由于溫差的影響,一部分甲醇?xì)怏w在50多米的入口管線里冷凝成液體,并隨氣流進(jìn)入壓縮機(jī),尤其在冬天介質(zhì)帶液更為嚴(yán)重。這些液滴對壓縮機(jī)氣閥產(chǎn)生液擊,使氣閥失效。

        (2)介質(zhì)腐蝕。由于循環(huán)氣中含有少量的CO2,對閥片及彈簧有腐蝕,加速了閥片和彈簧疲勞破壞。

        (3)彈簧失效。由于彈簧失效,閥片受力不均勻產(chǎn)生附加彎矩,加大了撞擊受力,導(dǎo)致閥片斷裂。

        4.壓縮機(jī)軸瓦磨損

        (1)甩油環(huán)接頭結(jié)構(gòu)不合理。甩油環(huán)固定螺釘無彈簧墊片易松脫,螺釘與軸瓦接觸摩擦后造成甩油環(huán)不能正常隨軸旋轉(zhuǎn),致使軸瓦缺油損壞。

        (2)潤滑油不合適。循環(huán)氣壓縮機(jī)電機(jī)軸瓦選用TSA46汽輪機(jī)油,由于它的黏度較低,導(dǎo)致油膜不能形成,致使軸瓦因潤滑不正常損壞。

        三、處理措施

        1.填料冷卻效果

        為了增大填料盒冷卻水流量,將其回水管徑從3/8″提至1″,同時將回水管直接接入回水總管進(jìn)一步降低阻力,使冷卻水回水溫度從改造前的50℃降至30℃,取得了良好的效果。

        2.解決壓縮機(jī)管線振動問題

        (1)改變管線的布局

        將循環(huán)氣壓縮機(jī)80%的管線標(biāo)高降低至1m以下,壓縮機(jī)進(jìn)出口閥門由垂直安裝改為水平安裝,有效的降低了管線振動。同時拆除壓縮機(jī)排氣緩沖器排污法蘭后閥門及管線,用盲板封堵。

        (2)增加管架、加強(qiáng)管線支撐

        循環(huán)氣壓縮機(jī)出口至合成氣混合罐、合成工序至循環(huán)氣入口緩沖罐之間的管線支撐,采用了雙柱式H型鋼做管架以增加穩(wěn)固性,支撐數(shù)量由原來不足18個增加到30多個。同時,對現(xiàn)有管架由鋼架支撐改為鋼筋混凝土支撐,以增加剛性

        (3)改造緩沖器

        通過校核計算,發(fā)現(xiàn)原緩沖器容積達(dá)不到API618標(biāo)準(zhǔn)要求。現(xiàn)將原容積為0.68m3的緩沖器擴(kuò)容為2.03m3。并在原緩沖器內(nèi)增加彎頭及一段直管,在上面開小孔構(gòu)成濾波元件,提高了脈動氣流衰減。

        (4)緩沖器的入口加孔板

        在管線系統(tǒng)大容器入口處加孔板,可以削弱氣流脈動孔板開孔尺寸應(yīng)按下式計算:d/D=0.43~0.50(d為孔板孔徑,D為管子內(nèi)徑),在此范圍內(nèi),氣流脈動的衰減效果最明顯。經(jīng)計算在循環(huán)氣壓縮機(jī)的左右兩列入口緩沖器的入口法蘭處分別增加了一塊φ59mm×106mm×4mm的孔板,效果很好

        3.增加甲醇分離器并加強(qiáng)切液操作管理

        為了減少壓縮機(jī)帶液運(yùn)轉(zhuǎn),在緩沖罐前增設(shè)了一級甲醇分離器。同時,強(qiáng)化現(xiàn)場巡檢,及時對壓縮機(jī)排液。

        4.改進(jìn)甩油環(huán)、更換潤滑油

        由于甩油環(huán)接頭易松動?,F(xiàn)將甩油環(huán)上沉孔內(nèi)徑擴(kuò)大0.5mm,安裝螺釘防松彈簧墊片,并將聯(lián)結(jié)螺釘更換為內(nèi)六方螺釘保證安裝預(yù)緊力達(dá)標(biāo)。同時更換潤滑油,采用黏度較高的HM68抗磨液壓油,改善軸瓦潤滑情況。

        5.加強(qiáng)質(zhì)量管理

        對配件質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),加強(qiáng)和廠家的溝通,確保配件出廠質(zhì)量合格。制定科學(xué)合理的檢修方案和驗(yàn)收程序,確保檢修質(zhì)量。

        四、結(jié)語

        通過采取以上措施,甲醇裝置循環(huán)氣壓縮機(jī)的檢修頻次大大降低,由2005年的7次減少到現(xiàn)在的每年1次,不僅降低了設(shè)備維修費(fèi)用,而且大大延長了壓縮機(jī)的運(yùn)行周期。

        [1]黨錫淇,陳守五.活塞式壓縮機(jī)氣流脈動與管道振動[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1984.

        [2](美)漢隆(PaulC.Hanlon),郝點(diǎn)等譯.壓縮機(jī)手冊[M].北京:中國石化出版社,2003.

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