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        HXD1機(jī)車風(fēng)源系統(tǒng)自動(dòng)除水除油裝置的研究

        2012-11-27 05:58:02曹記勝王俊勇
        鐵道機(jī)車車輛 2012年4期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)源干燥器電力機(jī)車

        曹記勝,冀 彬,王俊勇

        (1 太原鐵路局 機(jī)務(wù)處,山西太原030013;2 西南交通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,四川成都610031)

        機(jī)車風(fēng)源系統(tǒng)是機(jī)車空氣管路與制動(dòng)系統(tǒng)的基礎(chǔ),它為機(jī)車車輛制動(dòng)系統(tǒng)及全列車氣動(dòng)輔助裝置提供連續(xù)的、穩(wěn)定的、潔凈的壓縮空氣。HXD1型大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車是鐵道部為大秦鐵路重載運(yùn)煤專線技術(shù)引進(jìn)的8軸重聯(lián)機(jī)車,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)用和檢修,發(fā)現(xiàn)HXD1型電力機(jī)車風(fēng)源及凈化裝置的除水除油效果不太理想,曾多次造成機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)電子電氣部件故障和TCU模塊故障,嚴(yán)重影響HXD1型機(jī)車運(yùn)行安全。同時(shí),由于司機(jī)乘務(wù)員采用手動(dòng)方式排油,從而導(dǎo)致機(jī)械間內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生較差。因此,研制開發(fā)用于HXD1型電力機(jī)車風(fēng)源及凈化裝置的自動(dòng)除水除油裝置,對(duì)確保大秦線2萬(wàn)t重載組合列車運(yùn)輸安全具有重要意義。

        1 機(jī)車風(fēng)源系統(tǒng)自動(dòng)除水除油裝置的研制前提

        制動(dòng)系統(tǒng)是大秦線2萬(wàn)t重載組合列車的核心關(guān)鍵部件,壓縮空氣的質(zhì)量直接影響機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)的作用可靠性,并進(jìn)而影響大秦線運(yùn)輸安全,根據(jù)ISO 8573-1標(biāo)準(zhǔn),壓縮空氣質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下所述:

        (1)固體顆粒2級(jí):含塵≤1μm;固體顆粒3級(jí):含塵≤5μm;

        (2)水1級(jí)即壓力露點(diǎn):-70℃;水2級(jí)即壓力露點(diǎn):-40℃;水3級(jí)即壓力露點(diǎn):-20℃;水4級(jí)即壓力露點(diǎn):+3℃;

        (3)油2級(jí):含油≤0.1mg/m3;油3級(jí):含油≤1 mg/m3;油4級(jí):含油≤6mg/m3,即含油≤5ppm(1 ppm約等于1.2mg/m3)。

        而高速動(dòng)車組和鐵路機(jī)車對(duì)于風(fēng)源空氣質(zhì)量的要求分別是2-2-2級(jí)和2-2-3級(jí)。對(duì)于HXD1型電力機(jī)車風(fēng)源的空氣質(zhì)量,目前只能達(dá)到3-4-4級(jí)。即壓縮空氣中含水含油比例較高,因此帶來了如下嚴(yán)重問題:

        ①TCU模塊故障較多;

        ②機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)的制動(dòng)緩解電磁閥、總風(fēng)遮斷電磁閥、緊急電磁閥、隔離電磁閥、壓力開關(guān)、EBV自動(dòng)制動(dòng)閥等電氣部件故障較多。

        如圖1所示制動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)部的主要部件拆解后發(fā)現(xiàn)有積水現(xiàn)象,自2008年HXD1型電力機(jī)車在大秦線批量上線運(yùn)用以來,到2009年上半年,因壓縮空氣含油、水汽較高,造成了許多起安全運(yùn)用事故,主要集中在TCU模塊和制動(dòng)系統(tǒng)電氣部件故障方面,這就給大秦線2萬(wàn)t重載組合列車運(yùn)輸安全帶來嚴(yán)重不利影響。

        圖1 HXD1制動(dòng)模塊故障后的拆解圖

        2 設(shè)計(jì)目標(biāo)與原則

        2.1 設(shè)計(jì)原則

        一般條件下,機(jī)車風(fēng)源及凈化裝置由螺桿式空氣壓縮機(jī)和雙塔式空氣干燥器組成,沒有安裝自動(dòng)除水除油裝置。HXD1型電力機(jī)車壓縮空氣質(zhì)量,經(jīng)壓縮機(jī)出口后可達(dá)到ISO 8573-1標(biāo)準(zhǔn)的3-4-4級(jí);經(jīng)干燥器出口后可達(dá)到3-3-4級(jí)。

        機(jī)車空氣干燥器的吸附劑一般只能凈化水蒸氣和少部分的水滴,不可能凈化壓縮空氣中油、水。因此,機(jī)車運(yùn)用時(shí)間如果超過1年,機(jī)車空氣干燥器的吸附劑容易被壓縮機(jī)產(chǎn)出的油污染,從而導(dǎo)致吸附劑失效。所以需要在干燥器之前壓縮機(jī)出口之后增加一個(gè)有效降低壓縮空氣水、油含量的設(shè)備以提高干燥劑使用壽命,并保證干燥器出口的空氣質(zhì)量。

        2.2 系統(tǒng)目標(biāo)功能要求及描述

        針對(duì)前面所述的該特殊工況設(shè)計(jì),該自動(dòng)除水除油裝置主要包含水過濾器WSDR25和除油過濾裝置PDR60組成,完成主要的除水除油功能,同時(shí)由DC 110V12W電磁閥完成過濾器的周期排空,其排空周期與干燥器的雙塔切換周期一致,其中 WSDR25過濾器的基本參數(shù)如下:

        另外考慮到低溫運(yùn)行環(huán)境,增加AC 220V30W PTC板式加熱電阻片用于電磁閥的加熱,整個(gè)系統(tǒng)的工作循環(huán)及控制方式統(tǒng)一由裝置的控制器控制。所以整個(gè)除水除油裝置的控制與空氣干燥器相配合,按一定的時(shí)序順序工作。當(dāng)環(huán)境溫度下降到接近冰點(diǎn)時(shí),控制器會(huì)自動(dòng)向除水除油裝置上的PTC板式加熱板供電進(jìn)行加熱,從而防止設(shè)備結(jié)冰。原理圖如圖2所示。

        圖2 自動(dòng)除水除油裝置原理圖

        根據(jù)設(shè)計(jì)要求,除水除油裝置作為壓縮機(jī)組、空氣干燥器的配套系統(tǒng),它要按一定的時(shí)序要求配合空氣干燥器進(jìn)行工作,其時(shí)序要求如圖3所示。因此除水除油裝置上電磁閥的工作應(yīng)接受空氣干燥器的A、B塔電空閥的控制。

        圖3 自動(dòng)除水除油裝置工作時(shí)序圖(橫軸為時(shí)間s)

        該系統(tǒng)使用CYS-B型自動(dòng)除水除油裝置控制器控制,與空氣干燥器相配合,利用干燥器兩塔之間電磁閥切換得失電作為觸發(fā)信號(hào),控制器內(nèi)部則根據(jù)此控制信號(hào)激活排水排油電磁閥得電排空;其工作循環(huán)過程為:當(dāng)干燥器A塔吸附工作時(shí),塔內(nèi)壓力保持在750~950 kPa,此時(shí)B塔再生脫附(排大氣),B塔內(nèi)壓力排空至0 kPa,時(shí)間為70s;然后干燥器進(jìn)入保壓階段,在這段時(shí)間內(nèi)A塔和B塔需10s時(shí)間來建立壓力平衡,進(jìn)行柔性轉(zhuǎn)換;在此10s的間隙,自動(dòng)除水除油裝置的啟動(dòng)2s激活電磁閥自動(dòng)排出螺桿壓縮機(jī)出口壓縮空氣中的油和水。繼而在轉(zhuǎn)換至干燥器B塔吸附工作時(shí),A塔再生脫附(排大氣),同樣的工作循環(huán),并且在其循環(huán)周期內(nèi)自動(dòng)除水除油裝置同樣開啟電磁閥2s時(shí)間,自動(dòng)排出螺桿壓縮機(jī)出口壓縮空氣中的油和水。周而往復(fù),循環(huán)工作。

        當(dāng)打開控制器的電源開關(guān)后,除水除油裝置的DC 110V12W電磁閥處于失電狀態(tài)。根據(jù)時(shí)序圖的要求,每當(dāng)空氣干燥器A、B塔兩個(gè)排氣電空閥中的某一個(gè)電空閥的線圈上的電壓由DC 110V降至0V時(shí),其信號(hào)通過輸入電纜傳遞給控制器,在經(jīng)過4s的延遲后,除水除油裝置的DC 110V12W電空閥將得電2s,然后又恢復(fù)失電,直到下一個(gè)循環(huán)??紤]到電磁閥的使用壽命,該系統(tǒng)采取了常閉類型電磁閥,這樣就縮短了電磁閥的帶電時(shí)間,延長(zhǎng)使用壽命。

        3 裝機(jī)試驗(yàn)及驗(yàn)證效果

        3.1 裝車試驗(yàn)情況

        國(guó)內(nèi)目前大部分機(jī)車的風(fēng)源系統(tǒng)沒有除水除油過濾裝置,空壓機(jī)提供給干燥器的壓縮空氣總會(huì)有一定量的液態(tài)油、水混合物、油的氣溶膠、油霧和一些塵埃等固態(tài)雜質(zhì)等,2010-06-02在太原鐵路局湖東電力機(jī)務(wù)段HXD10104機(jī)車上安裝2套自動(dòng)除水除油裝置用以對(duì)比驗(yàn)證,在空壓機(jī)與干燥器之間增加除水除油過濾裝置后的位置及組成原理圖見圖4框內(nèi)部分所示。

        圖4 加裝自動(dòng)除水除油裝置的風(fēng)源示意圖(紅框內(nèi))

        3.2 裝車試驗(yàn)結(jié)果

        結(jié)果顯示空壓機(jī)出口壓縮空氣中的液態(tài)油、水與大顆粒水、塵埃雜質(zhì)由除水過濾器通過旋風(fēng)式氣液分離法分離出來并排除,而油、水及其氣溶膠、油霧、固體微粒、微生物等則由凝聚式高效除油過濾器過濾并排除,進(jìn)入干燥器的壓縮空氣除水蒸氣外幾無(wú)其他雜質(zhì),干燥器的干燥能力充分發(fā)揮出來,干燥器出口的壓縮空氣質(zhì)量得到較大幅度的提高;空氣質(zhì)量達(dá)到了2-2-3級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。裝機(jī)時(shí)測(cè)試其空壓機(jī)組排氣壓力750~1 000kPa狀態(tài)下,過濾器前壓縮空氣含水含油量為4.3,4mg/m3,過濾器后為0.33,0.19mg/m3,顯著改善壓縮空氣質(zhì)量。在該裝置運(yùn)用1年后,2011-09-07再次測(cè)試過濾器前后壓縮空氣含油量,過濾器前為3.9,4.1mg/m3,過濾器后為0.38,0.21mg/m3。驗(yàn)證了該自動(dòng)除水除油裝置工作平穩(wěn),性能可靠;達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,使得經(jīng)干燥器出口的壓縮空氣質(zhì)量達(dá)到ISO 8573-1標(biāo)準(zhǔn)2-2-3等級(jí)。

        4 自動(dòng)除水除油裝置的經(jīng)濟(jì)效益

        由于采用機(jī)車風(fēng)源系統(tǒng)自動(dòng)除水除油裝置并具有極高的除水除油效果,可以大大減少制動(dòng)部件的故障率及檢修周期,從而節(jié)約了檢修資金。而大部分國(guó)產(chǎn)機(jī)車如SS3,SS4,DF4,DF8等均未安裝過自動(dòng)除水除油過濾裝置。因此該裝置具有廣闊的應(yīng)用前景,一旦全面推廣使用,其經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值及效益是不可估量的。

        [1]王俊勇.準(zhǔn)高速DF11機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)研究與分析[J].西南交通大學(xué)學(xué)報(bào),1997,32(6):637-642.

        [2]ISO 8573-1:2001.Compressed air—Part1:Contaminants and purity classes[S].

        [3]羅飛平,王俊勇.HXD2電力機(jī)車風(fēng)源及凈化系統(tǒng)[J].鐵道機(jī)車車輛,2011,31(3):17-21.

        [4]王榮恩.機(jī)車風(fēng)源凈化裝置試驗(yàn)研究[J].內(nèi)燃機(jī)車,1992,217(3):15-24.

        [5]劉轉(zhuǎn)華,王俊勇,王其偉,李國(guó)平.大秦線20 000t貨物列車ECP制動(dòng)系統(tǒng)方案探討[J].鐵道車輛,2003,41(9):28-30.

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