王昀睿
(西安科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,西安 710054)
LCD顯示器裝配流水線的作業(yè)由前段、中段和后段三部分組成,現(xiàn)有的前段和后段的工作程序已經(jīng)達(dá)到了比較理想的狀態(tài),但是裝配線的中段存在測(cè)試的工位,如白平衡、BU測(cè)試、功率測(cè)試、DDC燒入及高壓測(cè)試等都需要應(yīng)用程序的處理時(shí)間,受到硬件方面的約束,處理時(shí)間長(zhǎng)短就決定了該工位的作業(yè)時(shí)間。現(xiàn)在裝配線的運(yùn)行并沒有考慮中段的實(shí)際作業(yè)時(shí)間,只是把前段和后段的瓶頸時(shí)間作為中段各工位的作業(yè)時(shí)間,如果瓶頸時(shí)間是在中段的話,也就沒有直觀的表現(xiàn)出來(lái),被隱藏在產(chǎn)線的偷工現(xiàn)象中,這樣使裝配流水線的平衡沒有實(shí)際的意義,所謂的線平衡損失率也就含有很大的水分[1]。
裝配線的中段共包含12個(gè)工位,分別為預(yù)熱前功能測(cè)試、AUTO LEVEL、白平衡調(diào)整(3人)、BU測(cè)試、功率測(cè)試、彩階確認(rèn)、高壓測(cè)試、模擬DDC燒入、數(shù)字DDC燒入、畫面確認(rèn)、成品功能確認(rèn)、出廠確認(rèn)。測(cè)表研究法是工作研究中最為廣泛采用的方法[2],在現(xiàn)場(chǎng)采用連續(xù)記時(shí)的方法進(jìn)行測(cè)量記錄,秒表在整個(gè)過(guò)程中是連續(xù)不斷走動(dòng)的,觀測(cè)人員在每一個(gè)工作要素的終點(diǎn)將時(shí)間記錄下來(lái),在全部觀測(cè)結(jié)束后,用依次相減的方法,求出每個(gè)作業(yè)要素的時(shí)間,這里將一次完整操作過(guò)程定義為一次循環(huán)[3]。為了保證工時(shí)數(shù)據(jù)的精確度,對(duì)每個(gè)工位的測(cè)時(shí)次數(shù)取為10次,對(duì)10次測(cè)量后的平均值作為該工位的作業(yè)時(shí)間。
經(jīng)過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn)工位5功率測(cè)試與工位7高壓測(cè)試的作業(yè)時(shí)間都是比較高的,達(dá)到了12.6s,在實(shí)際的作業(yè)要求中,這兩個(gè)工位都應(yīng)該控制在流水線的節(jié)拍10.29s以內(nèi),因此對(duì)這兩個(gè)工位做出了改善[4]。改善的方案為:對(duì)于功率測(cè)試工位,由于其部分作業(yè)元素是不能改變的,經(jīng)過(guò)反復(fù)討論與試驗(yàn)將功率測(cè)試的時(shí)間降至6.38s,使該工位總作業(yè)時(shí)間為8.98s;對(duì)于高壓測(cè)試工位,其中包含的拔插電源線作業(yè)太多,可以將電源線的拔插取消,在下面的導(dǎo)電電子通高壓電源,讓集電板流動(dòng)到該工位就直接與高壓電源相連接,該工位的總作業(yè)時(shí)間為降至7.7s。
裝配線的平衡問(wèn)題就是將一系列的作業(yè)元素(任務(wù))分派到一定數(shù)量的工作站,以使各個(gè)工作站在節(jié)拍內(nèi)都處于繁忙狀態(tài),完成最多的工作量,從而使各個(gè)工作站的閑置時(shí)間最少。啟發(fā)式裝配流水線平衡方法是根據(jù)作業(yè)元素組成及優(yōu)先順序圖,以節(jié)拍為基準(zhǔn),列表計(jì)算探索求解的方法。根據(jù)目前企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、作業(yè)時(shí)間及每個(gè)作業(yè)元素的前接作業(yè)元素和后接作業(yè)元素,可以畫出整個(gè)顯示器的裝配作業(yè)順序和作業(yè)時(shí)間分析表,其中,作業(yè)元素的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間中包含有正常作業(yè)時(shí)間和寬放時(shí)間以及工作人員取料過(guò)程中所消耗的時(shí)間[5]。由于流水線采用的是集電板周轉(zhuǎn),因此每個(gè)作業(yè)員的作業(yè)時(shí)間都應(yīng)該加上1s的流動(dòng)時(shí)間。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得到裝配線各工位的操作時(shí)間及總操作時(shí)間,經(jīng)過(guò)比較確定出整個(gè)裝配線的瓶頸環(huán)節(jié),計(jì)算出其它的相關(guān)參數(shù)。顯示器裝配線的生產(chǎn)節(jié)拍C=10.5s,工作站數(shù):N=46,流水線作業(yè)員總數(shù)S=54,產(chǎn)品裝配總作業(yè)時(shí)間T=459.44s,每天的生產(chǎn)產(chǎn)能為:
實(shí)行每班8小時(shí),雙班輪換的方式進(jìn)行生產(chǎn),因此每條線每日的產(chǎn)量為5506臺(tái),14條線的日產(chǎn)量為77084臺(tái)。
裝配線的平衡效率η:
其中:Ti:第i工位的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間;
Si:第i工位的作業(yè)員人數(shù);
流水線的平衡效率越大,說(shuō)明流水線的生產(chǎn)效率越高。一般機(jī)械化的流水線的平衡效率不應(yīng)低于75%,以手工為主的裝配流水線的平衡效率應(yīng)在85% ~90%以上。該流水線的效率偏低只有81.34%,造成這一原因的根源在于各裝配工作站的操作時(shí)間存在不平衡[6-7]。
裝配線的平衡問(wèn)題通常包括三類:第Ⅰ類是給定裝配線的節(jié)拍,求最小工作站數(shù);第Ⅱ類是給定最小工作站數(shù),使裝配線的節(jié)拍最小;第Ⅲ類是在裝配線的工作站數(shù)和節(jié)拍得到優(yōu)化的條件下,平衡裝配線上工作站的負(fù)荷?,F(xiàn)在顯然屬于第III類平衡問(wèn)題。如果繼續(xù)使用普通的啟發(fā)式平衡的基本方法,在平衡過(guò)程會(huì)不難發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:假設(shè)某工位的閑置時(shí)間還有11s,而下一工作要素的作業(yè)時(shí)間為12s,由于理論工位時(shí)間大于節(jié)拍時(shí)間,該工作要素將被轉(zhuǎn)到下一工作中心,這就會(huì)造成所有工作站的前幾個(gè)工位的節(jié)拍時(shí)間低于理論節(jié)拍時(shí)間,而后幾個(gè)工位特別是最后工位的節(jié)拍時(shí)間遠(yuǎn)大于理論節(jié)拍時(shí)間,或會(huì)造成流水線工作站數(shù)量的增加,這又會(huì)造成新的裝配流水線不平衡現(xiàn)象。為了解決這一問(wèn)題,當(dāng)該作業(yè)元素的作業(yè)時(shí)間超過(guò)該工位的剩余時(shí)間,比較超出時(shí)間與原剩余時(shí)間,哪個(gè)與理想節(jié)拍最為接近,以最接近的那個(gè)元素作為該工位的最后一個(gè)工序[8-9]。這樣的目的是保證整個(gè)裝配流水線系統(tǒng)中各工作中心的節(jié)拍均與理想節(jié)拍最為接近,即各工作中心同步,這就是改進(jìn)后的啟發(fā)式平衡算法,其流程如圖1所示。
圖1 改進(jìn)后的啟發(fā)式平衡流程圖
由流程圖可以看出,用改進(jìn)的啟發(fā)式方法進(jìn)行平衡裝配線時(shí)需從第一個(gè)工位開始分配作業(yè)元素,在滿足約束條件的前提下分配盡可能多的作業(yè)元素至此工位,直到?jīng)]有可以再分配的作業(yè)元素為止,此時(shí)此工位的分配結(jié)束,然后分配第二個(gè)工位,再分配第三、第四個(gè)工位的作業(yè)元素,直到所有作業(yè)元素被分配完畢,分配過(guò)程中一次只分配一個(gè)元素[10]。
應(yīng)用改進(jìn)后的啟發(fā)式方法對(duì)流水線進(jìn)行平衡后可以得到如下數(shù)據(jù)[11]:
裝配線生產(chǎn)節(jié)拍C:取平衡后裝配線裝配流程中的瓶頸工作站的作業(yè)時(shí)間為裝配線的節(jié)拍。即C=9.98s
工作站數(shù):N=44
裝配流水線作業(yè)員總數(shù):S=52
產(chǎn)品裝配總作業(yè)時(shí)間:T=457.44s
生產(chǎn)產(chǎn)能P:
實(shí)行每班8小時(shí),雙班輪換的方式進(jìn)行生產(chǎn),每條線每日的產(chǎn)量為5770臺(tái),則14條線的日產(chǎn)量為80780臺(tái)。
裝配線的平衡效率η:
將各工作站的作業(yè)時(shí)間和空閑時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)平衡前后的工作站工作狀況繪制了作業(yè)時(shí)間不平衡差異圖,分別如圖2和圖3所示。圖中水平軸表示裝配線上各站點(diǎn),垂直軸表示各站所花費(fèi)的作業(yè)時(shí)間(單位:s)。各條形柱狀呈現(xiàn)上、下兩部分不同的顏色,下半部淺色區(qū)域,表示裝配線各工作站的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間(Standard Time),上半部深色部分為各工作站的作業(yè)閑置時(shí)間(Idle Time)。
圖2 平衡前各工位作業(yè)時(shí)間不平衡差異圖
圖3 平衡后各工位作業(yè)時(shí)間不平衡差異圖
從圖2中可以看到,裝配生產(chǎn)線平衡前的作業(yè)瓶頸時(shí)間是10.5s,這條裝配生產(chǎn)線的周期時(shí)間為該瓶頸工作站的作業(yè)時(shí)間,平均每10.46s生產(chǎn)出一臺(tái)LCD顯示器,各工作站間作業(yè)時(shí)間具有明顯的差異,而圖3中各站點(diǎn)的作業(yè)時(shí)間得到了改善,閑置時(shí)間減少了。
對(duì)LCD裝配流水線進(jìn)行平衡后,節(jié)拍由原來(lái)的10.5s減少為9.98s,裝配工作站數(shù)由原來(lái)的46個(gè)減少至44個(gè),裝配作業(yè)員總數(shù)從54人減少至52人,生產(chǎn)產(chǎn)能由每天的5506臺(tái)提高到每天的5770臺(tái),裝配線的平衡效率由81.34%提高到目前的88.15%,平衡效率大于85%,裝配線平衡效果已經(jīng)達(dá)到了良好的狀態(tài)。
使用改進(jìn)的啟發(fā)式平衡方法對(duì)LCD顯示器裝配流水線進(jìn)行平衡,將研究成果應(yīng)用于企業(yè)實(shí)際生產(chǎn),通過(guò)對(duì)各工位操作工序的重新分配平衡后,減少了節(jié)拍,提高了產(chǎn)能及效率,這也證明了改進(jìn)的啟發(fā)式平衡法應(yīng)用于LCD顯示器裝配流水線的平衡是有效的。
[1]侯琳娜,王海燕,等.液晶顯示器外殼生產(chǎn)線平衡分析與改善[J].工業(yè)工程,2011(4):124-128.
[2]侯東亮.工作研究在雙邊裝配線平衡中的應(yīng)用[J].工業(yè)工程與管理,2008(3):121-124.
[3]郭伏,張國(guó)民.工作研究在流水線平整中的應(yīng)用[J].工業(yè)工程與管理,2005(2):120-124.
[4]唐自玉,朱華炳,等.汽車后橋裝配生產(chǎn)線節(jié)拍平衡優(yōu)化[J].組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù),2009(8):109-113.
[5]陸瑤,徐克林,等.T企業(yè)生產(chǎn)線平衡改善分析研究[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2009(2):111-114.
[6]杜運(yùn)普,楊月新.裝配生產(chǎn)線的平衡問(wèn)題研究[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2003(2):104-106.
[7]高廣章,孫建華.動(dòng)作分析法在生產(chǎn)線平衡中的應(yīng)用[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2007(7):204-206.
[8]沈維蕾,謝峰,等.基于啟發(fā)式平衡搜索法的裝配線平衡方法[J].組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù),2008(11):86-89.
[9]楊潔丹,湯鐵裝,等.生產(chǎn)線均衡改進(jìn)研究[J].綠色科技,2011(3):180-182.
[10]楊軍.混合裝配線平衡問(wèn)題的啟發(fā)式算法[J].滁州學(xué)院學(xué)報(bào),2010(12):13-15.
[11]羅卓.裝配線平衡系統(tǒng)研究與開發(fā)[D].廣州:廣東工業(yè)大學(xué),2006.