肖海彥,施 杰
(寶鋼發(fā)展公司工廠維護(hù)部,上海200941)
冶金焦化行業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生高濃度有機(jī)物的廢水,稱之為EMA廢水,該類廢水的COD濃度高達(dá)百萬ppm,如不經(jīng)預(yù)處理而直接進(jìn)入焦化酚氰廢水站,無論是采用A/O處理工藝,還是A/A/O/O工藝,均會對系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊負(fù)荷,直接影響出水水質(zhì)。本文通過使用三維催化氧化裝置,在常溫常壓下對寶鋼焦化廢水進(jìn)行現(xiàn)場中試,以考察該工藝對廢水的可生化性,為此類高濃度廢水的預(yù)處理提供經(jīng)驗(yàn)。
催化氧化法改進(jìn)自化學(xué)氧化法。傳統(tǒng)的化學(xué)氧化法是在廢水中加入氧化劑來氧化水中的有機(jī)物。但是僅靠氧化劑的氧化能力往往不能達(dá)到理想的氧化效果,所以使用一些輔助手段提高氧化效率,如利用高溫高壓等條件。但在長期研究中發(fā)現(xiàn),在某些催化氧化過程中還會產(chǎn)生毒性更大的中間產(chǎn)物,這一度造成了催化氧化技術(shù)難以推廣。
1958年F.J.Zimmermann提出的濕式氧化技術(shù)[1](WAO)是以空氣或純氧作氧化劑在高溫(150~350℃)高壓(0.5~28MPa)條件下,將廢水中的難降解有機(jī)物氧化分解為小分子有機(jī)物或CO2和H2O。但在WAO技術(shù)中使用了較高的溫度與壓力,這給設(shè)備的制造、運(yùn)行操作都帶來了相當(dāng)大的困難。高溫高壓的運(yùn)行條件一直是這種技術(shù)不能推廣的主要原因。
1894年Fenton發(fā)明了Fenton試劑[2],即以二價鐵和雙氧水混合后產(chǎn)生羥基自由基(·OH),·OH因其有極高的氧化電位(2.8V),其氧化能力極強(qiáng),與大多數(shù)有機(jī)污染物都可以發(fā)生快速的鏈?zhǔn)椒磻?yīng),無選擇性地把有害物質(zhì)氧化成CO2、H2O或礦物鹽,無二次污染。Fenton試劑是現(xiàn)代常溫常壓催化氧化技術(shù)的雛形,它解決了催化氧化技術(shù)在常溫常壓下使用的問題。但由于作為氧化劑的H2O2本身很不穩(wěn)定,極易分解,給現(xiàn)場運(yùn)行帶來很大的安全隱患,也影響了處理效率。
20世紀(jì)80年代后,國內(nèi)外許多研究者從研制高催化活性的電極材料入手,對電催化產(chǎn)生·OH的機(jī)理和影響降解效率的因素進(jìn)行研究,取得較大的突破,并開始用于特種難生物降解的有機(jī)廢水的處理。如隨后出現(xiàn)的鐵碳處理裝置[3],是現(xiàn)在固體催化技術(shù)的雛形。但由于電極材料的選擇及運(yùn)行成本的限制使催化氧化一度停步不前。
進(jìn)入21世紀(jì)后,材料技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了催化氧化技術(shù)的快速發(fā)展,利用不銹鋼電極、Ti/PbO2等新型電極材料對有機(jī)污染物取得了較好的電催化降解作用[4]。
三維催化氧化是在填充粒子和通入空氣條件下的電化學(xué)氧化,常溫常壓下實(shí)現(xiàn)·OH的生成。綜合采用合金化電極、固定催化劑及氧化劑技術(shù),利用·OH極高的氧化還原電位和很好的親電性使廢水中高分子氧化物的a位C-H鍵、β-C鍵、γ-C鍵、C-C斷裂成為低分子化合物,從而達(dá)到對廢水中高濃度有機(jī)物或難降解有機(jī)物的降解,達(dá)到降低COD及提高廢水的可生化性的目的。其主要反應(yīng)過程如下。
(1)有機(jī)物富集在電極內(nèi)。
(2)在模擬生物膜電極調(diào)動下,產(chǎn)生大量羥基自由基·OH及其伴生的其他活性自由基,對各類有機(jī)污染物進(jìn)行快速氧化,打斷大分子鏈(包括破壞醌式結(jié)構(gòu),重氮、偶氮雙鏈、破壞發(fā)色基團(tuán)等),降解去除水中的有機(jī)物。反應(yīng)機(jī)理如下。
羥基自由基 ·OH生成:
H2O→·OH+H++e
(3)斷鏈后的大分子有機(jī)物進(jìn)行部分氧化或完全氧化,反應(yīng)機(jī)理如下。
有機(jī)物+·OH→產(chǎn)物
2·OH→H2O+1/2O2
對寶鋼焦化廢水進(jìn)行了中試試驗(yàn)。試驗(yàn)水量10m3/d。進(jìn)水CODcr為800000mg/L,試驗(yàn)裝置采用間斷運(yùn)行。該方法可以將催化濾料的吸附——強(qiáng)化氧化——脫吸的最佳工況以序批方式在一個設(shè)備中逐步進(jìn)行。它將以最小能耗激發(fā)出最多的自由OH-,設(shè)備利用率高。
圖1 三維電催化氧化試驗(yàn)工藝流程圖
三維催化氧化裝置包括設(shè)備槽體、填充催化劑、陰陽電極、循環(huán)泵、電極可控整流柜、現(xiàn)場配電柜、PLC操作箱、現(xiàn)場檢測儀表、自動閥門等,裝置主要組成設(shè)備如下。
(1)三維催化氧化裝置本體。三級組裝的催化氧化箱,2套;強(qiáng)氧化預(yù)催化裝置,2套;前置調(diào)節(jié)槽,1個;后置出水調(diào)節(jié)槽,1個。
(2)復(fù)合催化劑。催化劑以活性炭為載體,按接種需要配制各種不同濃度的金屬硝酸鹽溶液浸漬后烘干,水洗至無金屬離子檢出后經(jīng)過幾個小時的烘干,再經(jīng)800℃以上的高溫焙燒活化,使用過程中無金屬粒子析出。在外加電場的條件下,催化劑粒子形成多元微電極,大大提高處理效果。
(3)電極。板式電極:陽極為多元電極,陰極為R3鋼鍍鋅電極。
(4)循環(huán)泵、反沖洗泵、控制閥門、管道、電源及PLC控制柜。
(5)藥劑及能源介質(zhì)消耗。試驗(yàn)用藥劑:H2SO4、NaOH、Al2(SiO3)3,控制電源:60V×200A、60V×80A;壓縮空氣:0.25MPa;工業(yè)用水:1.0MPa。
整套試驗(yàn)裝置電氣控制系統(tǒng)包括電極整流柜、配電箱、PLC操作箱及檢測儀表等,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動化控制。
電極整流柜采用三相可控硅穩(wěn)壓穩(wěn)流電源,采用三相電源供電,具有輸出功率大、穩(wěn)壓性能好等各種功能。可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,帶電流、電壓顯示及信號輸出。操作箱操作面板設(shè)啟動、停止按鈕和指示、故障指示,手動/聯(lián)鎖選擇開關(guān)?,F(xiàn)場ON-OFF控制在操作箱內(nèi)實(shí)現(xiàn)。操作面板可設(shè)觸摸屏實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場運(yùn)行狀態(tài)顯示及參數(shù)設(shè)定。操作箱內(nèi)設(shè)S7-200PLC,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)所有聯(lián)鎖控制,并可輸出信號至主控室DCS系統(tǒng)。
試驗(yàn)就廢水的進(jìn)、出水CODcr及T-CN進(jìn)行了檢測,去除結(jié)果見表1。
表1 三維電催化氧化試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總
結(jié)果表明:使用三維電催化氧化技術(shù)處理焦化廢水,CODcr從800000mg/L降到87400mg/L,去除率達(dá)到89.0%;T-CN從40.6mg/L降到11.0mg/L,去除率達(dá)到72.9%,試驗(yàn)同時對B/C進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)B/C從0.3提高到0.68,廢水可生化性好。該部分廢水經(jīng)催化氧化預(yù)處理后進(jìn)入酚氰廢水站,對生化處理進(jìn)水的承受力不會發(fā)生影響。
三維電催化氧化技術(shù)用于高濃度焦化廢水的預(yù)處理具有一定的技術(shù)優(yōu)勢,具體表現(xiàn)為:PLC控制,系統(tǒng)自動連續(xù)運(yùn)行,設(shè)備操作簡單,運(yùn)行維護(hù)方便;采用低壓(60V)電極,設(shè)備安全、運(yùn)行平穩(wěn);CODcr去除率高(去除率89.0%),耐沖擊負(fù)荷強(qiáng);出水穩(wěn)定,可靠,可生化性好(B/C≥0.45)。
根據(jù)裝備配置情況,設(shè)備一次性投資成本詳見表2。
表2 三維電催化氧化試驗(yàn)裝置一次性投資成本
按照中試情況,本套裝置主要運(yùn)行費(fèi)用是電費(fèi),具體運(yùn)行成本詳見表3。以上設(shè)備一次性投資成本及運(yùn)行成本均為間斷運(yùn)行模式下的費(fèi)用,從運(yùn)行管理角度考慮,連續(xù)運(yùn)行比間斷式更容易操作管理,如在將來的實(shí)際應(yīng)用過程中將三維催化氧化改為連續(xù)運(yùn)行,每天運(yùn)行8h,則但套催化氧化裝置處理量為1.25m3/h,催化停留時間每批30min,單級設(shè)備容量2.0m3(不包括濾料)。單級反應(yīng)完成后自動進(jìn)入下一級裝置,最后一級排空后,前一級進(jìn)水,依次類推。反沖洗根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)情況不定期進(jìn)行。連續(xù)運(yùn)行成本和間歇式基本一致,設(shè)備費(fèi)用略高。
表3 三維電催化氧化試驗(yàn)裝置運(yùn)行成本
三維電催化氧化技術(shù)用于處理寶鋼焦化MEA廢水:CODcr從800000mg/L降到87400mg/L,去除率達(dá)到89.0%;T-CN 從40.6mg/L降到11.0mg/L,去除率達(dá)到72.9%,B/C從0.3提高到0.68,廢水可生化好。具有較大的技術(shù)可行性。
寶鋼焦化MEA廢水現(xiàn)每月外送量大約50m3,一年需人民幣324萬元。根據(jù)中試結(jié)果,采用三維催化氧化裝置進(jìn)行預(yù)處理后進(jìn)入酚氰廢水處理站,一年內(nèi)可以回收建設(shè)費(fèi)用,減去折舊和運(yùn)行成本,每年可以節(jié)約資金200萬元,同時避免了對外圍廢水轉(zhuǎn)嫁污染的嫌疑。具有良好經(jīng)濟(jì)及社會效益。
[1] 溫東輝,祝萬鵬.高濃度難降解有機(jī)廢水的催化氧化技術(shù)發(fā)展[J].環(huán)境科學(xué),1993,15(5):88~91.
[2] 孫德智,于秀娟,馮玉杰.環(huán)境工程中的高級氧化技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[3] 李德生,王寶山.曝氣鐵碳微電解工藝預(yù)處理高濃度有機(jī)化工廢水[J].中國給水排水,2003,19(10):58~60.
[4] 戴達(dá)煌.現(xiàn)代材料表面技術(shù)科學(xué)[M].北京:冶金出版社,2004.