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        KD521接轉(zhuǎn)站摻水泵的節(jié)能技術(shù)改造

        2012-11-15 02:58:36朱益飛戴劍飛張士杰楊梅朱海
        石油石化節(jié)能 2012年2期
        關(guān)鍵詞:勝利油田采油廠葉輪

        朱益飛 戴劍飛 張士杰 楊梅 朱海

        (1.勝利油田分公司孤東采油廠;2.勝利油田分公司技術(shù)檢測(cè)中心)

        KD521接轉(zhuǎn)站摻水泵的節(jié)能技術(shù)改造

        朱益飛1戴劍飛2張士杰1楊梅1朱海1

        (1.勝利油田分公司孤東采油廠;2.勝利油田分公司技術(shù)檢測(cè)中心)

        目前勝利油田孤東采油廠摻水泵由于油井產(chǎn)出液中含鹽、含硫、礦化度高,以及廢水中含有細(xì)菌等,導(dǎo)致泵站摻水泵腐蝕嚴(yán)重,摻水泵排量下降,漏失量增大,泵效降低。油田摻水泵的機(jī)組效率普遍不高,平均僅為20%左右。經(jīng)分析排量變小、節(jié)流損失、泵效降低和水質(zhì)合格率低是造成摻水泵機(jī)組效率低的主要原因。通過改善摻水泵防腐蝕能力,實(shí)施變頻節(jié)能技術(shù)改造,選用優(yōu)質(zhì)高效泵,改善污水水質(zhì)的酸堿度,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)和強(qiáng)化摻水表管理等技術(shù)措施,摻水泵機(jī)組綜合節(jié)電率達(dá)到10.8%,節(jié)能技術(shù)改造效果良好。

        摻水泵 腐蝕 節(jié)能改造 效果

        勝利油田稠油儲(chǔ)量非常豐富,隨著油田稠油開采工藝技術(shù)的不斷完善,稠油開發(fā)規(guī)模逐年擴(kuò)大,稠油產(chǎn)量目前已占油田總產(chǎn)量的25%左右。由于稠油的黏度大,流動(dòng)性能差,造成抽油機(jī)負(fù)荷大,地面管線回壓高,產(chǎn)液量低,能耗高,開采和集輸難度大[1]。為解決這一問題,油田普遍采用摻水開采的辦法,即利用油井產(chǎn)出液中的水,經(jīng)油水分離后,再用摻水泵將含油污水打回采油井的油管內(nèi),根據(jù)油井供液情況和稠油黏度的不同,摻水工藝分為油井井筒內(nèi)摻水和地面管線摻水兩種,以降低稠油井產(chǎn)出液的黏度,從而達(dá)到降低能耗和開采成本,提高油田采收率和油井產(chǎn)量的目的[2]。目前勝利油田孤東采油廠有各種型號(hào)的摻水泵31臺(tái),從現(xiàn)場(chǎng)使用情況來(lái)看,一方面由于油井產(chǎn)出液中含鹽、含硫、礦化度高,以及廢水中含有細(xì)菌等物質(zhì),導(dǎo)致泵站摻水泵腐蝕嚴(yán)重,摻水泵排量下降,漏失量增大,泵效降低,能耗浪費(fèi)嚴(yán)重;另一方面,由于存在摻水泵腐蝕問題,摻水泵維修頻繁,平均運(yùn)行時(shí)間達(dá)不到3000 h就需要大修,僅為普通離心泵正常大修時(shí)間的四分之一,造成摻水泵泵效降低。另外,由于摻水流量調(diào)節(jié)的需要,存在流量節(jié)能損失。據(jù)統(tǒng)計(jì),油田摻水泵的機(jī)組效率普遍不高,平均僅為20%左右,最低的機(jī)組效率不到10%。為此,提出了KD521油氣接轉(zhuǎn)站摻水泵節(jié)能技術(shù)改造方案,通過摻水泵能源利用效率分析,提出了有針對(duì)性的治理措施,收到了良好的節(jié)能技術(shù)改造效果。

        1 摻水泵使用現(xiàn)狀

        KD521站摻水泵于2003年6月投產(chǎn),共有3臺(tái)摻水泵(離心泵),每臺(tái)離心泵額定排量160 m3/h,額定功率130 kW。2007年因摻水泵葉輪和中段腐蝕損壞嚴(yán)重實(shí)施大修維護(hù),采用ZG45改用1Gr18Ni的合金鋼材料,使摻水泵腐蝕狀況得到一定改善。2008年隨著采油廠摻水量的不斷增加,摻水泵因泵體腐蝕損壞現(xiàn)象加劇,其連續(xù)運(yùn)行3~4個(gè)月,就需要大修1次,造成摻水泵排量快速下降,漏失量增大,泵效降低,經(jīng)采油廠節(jié)能監(jiān)測(cè)部門多次現(xiàn)場(chǎng)能耗監(jiān)測(cè),摻水泵機(jī)組效率最低時(shí)僅為8.7%,能耗浪費(fèi)嚴(yán)重,嚴(yán)重影響采油廠稠油井的正常生產(chǎn)。

        2 摻水泵低能效原因分析

        經(jīng)分析,造成摻水泵機(jī)組能效下降的主要原因有以下幾個(gè)方面。

        2.1 排量變小

        造成摻水泵機(jī)組能效下降的首要原因是摻水的泵葉輪整體腐蝕,造成摻水泵的排量變小,揚(yáng)程降低,同時(shí)出現(xiàn)泵體振動(dòng),噪音增大,嚴(yán)重的無(wú)法正常運(yùn)行。通過對(duì)摻水泵解體觀察發(fā)現(xiàn),泵葉輪整體腐蝕嚴(yán)重,有的葉輪只剩下本體,其中首級(jí)葉輪腐蝕最為嚴(yán)重,二級(jí)和三級(jí)葉輪表面被腐蝕透,成規(guī)則孔洞,葉輪之間的定位套腐蝕成坑狀。經(jīng)分析,葉輪直徑的減少降低了泵的揚(yáng)程,葉輪腐蝕使泵的轉(zhuǎn)子失衡,導(dǎo)致泵產(chǎn)生振動(dòng),噪聲增大。

        2.2 節(jié)流損失

        KD521站管理著2個(gè)采油隊(duì)300多口稠油井摻水生產(chǎn)工藝,對(duì)摻水量的流量調(diào)節(jié)、生產(chǎn)參數(shù)的調(diào)整主要通過閥門控制來(lái)完成,存在著一定的節(jié)流損失。泵站系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)節(jié)能力差,運(yùn)行調(diào)節(jié)管理仍采用人工方式,資料錄取、參數(shù)調(diào)控、保護(hù)監(jiān)護(hù)、技術(shù)分析操作方法簡(jiǎn)單,科學(xué)化程度低,造成資料準(zhǔn)確度差,系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,能耗高,故障率高,因此無(wú)法對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,嚴(yán)重制約著摻水泵站的管理水平和系統(tǒng)效率的提高。

        2.3 泵效降低

        由于摻水泵腐蝕,維修頻繁,而每維修一次,摻水泵自身效率就下降一次。摻水泵磨損大,漏失量大,泵效低,其運(yùn)行效率不可能達(dá)到指標(biāo)要求,摻水泵機(jī)組維修頻率高,泵效低,能耗高,嚴(yán)重影響摻水泵機(jī)組效率的提高。

        2.4 水質(zhì)合格率低

        油田污水是油井產(chǎn)出物,未經(jīng)處理的油田污水對(duì)金屬設(shè)備具有較強(qiáng)的腐蝕性,尤其是含有大量雜質(zhì)的油田污水對(duì)金屬設(shè)備腐蝕嚴(yán)重[3],主要有pH值的影響,溶解鹽、溶解氧的影響以及二氧化碳的影響等。不同的污水水質(zhì)其產(chǎn)生的腐蝕效果也不同,通過對(duì)不同水質(zhì)取樣化驗(yàn)和腐蝕掛片試驗(yàn),得到不同的腐蝕效果,結(jié)果見表1。

        表1 不同水質(zhì)腐蝕試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)表

        從表1可以看出,KD521站的水質(zhì)pH值小于7,明顯呈酸性。摻水泵在弱酸性的污水中受到全面腐蝕,葉輪導(dǎo)葉輪在高速液體的沖刷下,腐蝕速度加快,且腐蝕速率隨著污水介質(zhì)溫度的升高而增加。KD521站的水質(zhì)溫度比孤東油田四號(hào)聯(lián)合站的污水溫度高11℃,因此,酸性腐蝕是KD521站摻水泵腐蝕的主要原因。KD521站的水質(zhì)礦化度接近2×104mg/L,大于孤東四號(hào)聯(lián)合站的污水水質(zhì)礦化度7045 mg/L。由于污水的礦化度高,污水中的含鹽量高,導(dǎo)電性增大,其腐蝕性也隨之增大,污水中氯根含量達(dá)到11925 mg/L,而氯根是造成泵體葉輪點(diǎn)蝕的主要原因,和KD521摻水站一樣,孤東油田其他摻水站也存在點(diǎn)蝕問題,不同廠家不同型號(hào)的摻水泵存在同樣的點(diǎn)蝕現(xiàn)象。

        2.5 運(yùn)行參數(shù)不合理

        KD521站摻水的來(lái)源是油氣接轉(zhuǎn)站油水沉降罐油水分離后的污水,由于污水罐的儲(chǔ)量為100 m3,而每天摻水泵的排水量在1200 m3左右,使分離的污水無(wú)沉降時(shí)間。污水中含的油、地層砂及油泥等雜質(zhì)造成泵的磨損,同時(shí),這些雜質(zhì)附著在管壁,使供水管徑變小,泵供液能力變差,從而造成泵氣蝕現(xiàn)象。葉輪表面形成的孔洞就是氣蝕現(xiàn)象產(chǎn)生的。

        2.6 摻水表計(jì)量不準(zhǔn)確

        目前采油廠仍有相當(dāng)一部分摻水計(jì)量?jī)x表采用機(jī)械式水表和電子水表,摻水計(jì)量?jī)x表老化,計(jì)量誤差大;同時(shí)由于流量計(jì)量?jī)x表缺乏現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定手段,無(wú)法進(jìn)行周期檢定。

        3 摻水泵節(jié)能技術(shù)改造

        3.1 改善摻水泵防腐蝕能力

        通過提高摻水泵材料的耐腐蝕性,延長(zhǎng)摻水泵的使用壽命,但同時(shí)要考慮到經(jīng)濟(jì)上的可行性。一般情況下,鎳基耐蝕合金在酸、堿、鹽等各種環(huán)境中都具有良好的耐蝕性能,但其價(jià)格昂貴,應(yīng)用受到一定的限制。經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),低合金鋼耐腐蝕性要好于堿素鋼,奧氏體不銹鋼耐腐蝕性要好于低合金鋼。擇優(yōu)選用403奧氏體不銹鋼作為摻水泵的葉輪和導(dǎo)葉的使用,摻水泵口環(huán)采用銅或非金屬材料。

        在防止氯離子點(diǎn)蝕方面,采用Gr-Ni雙相不銹鋼,該材料兼有奧氏體和鐵素體不銹鋼的特點(diǎn),與鐵素體相比,具有塑性、韌性更高,無(wú)室溫脆性,耐晶間腐蝕性能和焊接性能均顯著提高,且具有超塑性特點(diǎn),它與奧氏體不銹鋼相比,強(qiáng)度高且耐晶間腐蝕和耐氯化物應(yīng)力腐蝕有明顯提高,雙相不銹鋼具有優(yōu)良的耐孔蝕性能,也是一種節(jié)鎳不銹鋼,但雙相不銹鋼價(jià)格偏高。

        3.2 實(shí)施變頻節(jié)能技術(shù)

        選用185 kW的MCROMASTE-R430型西門子變頻器,采用“一拖二”控制方式,實(shí)施一臺(tái)變頻器控制兩臺(tái)摻水泵的流量調(diào)節(jié),其中一臺(tái)處于工頻運(yùn)行狀態(tài),另一臺(tái)處于變頻調(diào)速運(yùn)行狀態(tài),從而達(dá)到流程無(wú)節(jié)流流量調(diào)節(jié)的目的,減少能量損失。

        3.3 選用優(yōu)質(zhì)離心泵

        選用優(yōu)質(zhì)高效泵,特別是耐腐蝕效果好的離心泵作為摻水泵。普通ZG45金屬材料在酸性介質(zhì)的條件下,其耐腐蝕性差,尤其在高速液體的沖刷下,腐蝕速度更快[4]。一般情況下,摻水泵金屬材料中Gr和Ni的含量越高,其耐腐蝕性越強(qiáng),但現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)應(yīng)用結(jié)果表明,無(wú)論是普通ZG45金屬材料,還是Gr18Ni普通合金鋼,在孤東四號(hào)聯(lián)合站和KD521站的摻水泵中使用,同樣存在點(diǎn)蝕問題,這說(shuō)明Gr18Ni普通合金鋼不適合于解決摻水泵腐蝕問題。因此,選擇腐蝕能力強(qiáng),泵效高的離心泵替代普通離心水泵十分必要。

        3.4 改善污水的酸堿度

        通過在污水中添加堿性藥劑,將水質(zhì)酸堿度控制在7.0~7.2之間,使水質(zhì)酸堿度達(dá)到中性或弱堿性,降低摻水泵的腐蝕程度。

        3.5 優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù),提高整體效能

        通過優(yōu)化泵生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù),提高泵的入口壓力,防止氣蝕現(xiàn)象的發(fā)生,提高整體效能。措施是提高污水罐的容量和高度;更換摻水泵的進(jìn)口管線。2009年實(shí)施了整體技術(shù)改造,用700 m3儲(chǔ)水罐替代原來(lái)的100 m3儲(chǔ)水罐,增加油水分離沉降時(shí)間,同時(shí)增設(shè)罐底排砂裝置,使污水的雜質(zhì)和含油量明顯降低。通過更新?lián)剿眠M(jìn)口管線后,泵的供液狀況得到明顯改善,入口壓力保持在0.05~0.08 MPa之間,消除了氣蝕現(xiàn)象。

        3.6 提高摻水表計(jì)量準(zhǔn)確度

        選用水表要適合小口徑、低壓、小排量的要求,并配備足夠的備用摻水水表,以便水表維修、標(biāo)定時(shí)周轉(zhuǎn)使用。對(duì)稠油摻水工藝流程油井的計(jì)量水表要合適選型,摻水工藝流程要符合計(jì)量測(cè)量要求,摻水表符合計(jì)量器具管理規(guī)定進(jìn)行定期檢定。由于油井井況(壓力、摻水方式、溫度、含水量、水質(zhì)等)不同,對(duì)摻水水表計(jì)量修正系數(shù)要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)測(cè)定,對(duì)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行修正,確保摻水計(jì)量準(zhǔn)確,提高計(jì)量準(zhǔn)確度。

        4 實(shí)施效果

        KD521站摻水泵技術(shù)改造取得了良好的節(jié)能效果。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

        1)摻水泵的耐腐蝕性能得到改善,提高了摻水泵機(jī)組的運(yùn)行可靠性。摻水泵的使用壽命由原來(lái)的3~4個(gè)月,延長(zhǎng)到24個(gè)月以上,連續(xù)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到2×104h以上,滿足了油田摻水生產(chǎn)的需要。

        2)降低了摻水泵機(jī)組的維修成本。由于摻水泵機(jī)組運(yùn)行安全可靠性明顯提高,大大降低了設(shè)備日常維修維護(hù)成本。

        3)提高了摻水泵機(jī)組的運(yùn)行效率,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),摻水泵機(jī)組平均運(yùn)行效率由改造前的12.6%提高到改造后的51.3%。

        4)節(jié)能效益明顯。采用變頻調(diào)速控制技術(shù)后,避免了摻水系統(tǒng)的節(jié)流能量損失,機(jī)組綜合節(jié)電率達(dá)到10.8%,取得了良好的節(jié)能效果。

        5)優(yōu)化了生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù),泵站平穩(wěn)運(yùn)行。通過優(yōu)化泵生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù),提高泵的入口壓力,改善了摻水泵的供液能力,不僅避免了摻水泵的氣蝕現(xiàn)象,而且提高了泵站的整體效能。

        6)提高了摻水計(jì)量的準(zhǔn)確度。采取多種有效措施提高了摻水計(jì)量的準(zhǔn)確度,將誤差控制在1.0%以下,滿足了油田摻水計(jì)量的技術(shù)要求。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        開展油田生產(chǎn)節(jié)能降耗技術(shù)研究,實(shí)施泵站節(jié)能技術(shù)改造是油田開發(fā)建設(shè)的需要,也是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。實(shí)踐表明,提高油田摻水泵耐腐蝕能力,實(shí)施變頻節(jié)能調(diào)速控制技術(shù),選用優(yōu)質(zhì)高效泵,改善污水水質(zhì),優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)和強(qiáng)化摻水表管理是提高油田摻水泵泵站整體效能,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低維修成本的有效措施。

        [1]李榮強(qiáng).勝利油田注水管柱腐蝕機(jī)理與防治技術(shù)[J].石油鉆探技術(shù),2008(4):64-66.

        [2]張智,施太和,周理志,等.油氣田開發(fā)過程中流場(chǎng)誘導(dǎo)腐蝕[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2007(3):79-81.

        [3]程姍姍,王金剛,王治國(guó).油氣田金屬設(shè)備硫化氫腐蝕行為研究[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2011(1):32-35.

        [4]化學(xué)工業(yè)部化工機(jī)械研究室.腐蝕與防護(hù)手冊(cè)——耐蝕金屬材料及防腐技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1996:440.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2012.02.008

        朱益飛,1989年畢業(yè)于華東石油學(xué)院生產(chǎn)過程自動(dòng)化專業(yè),高級(jí)工程師,從事于油田技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督工作,E-mail:zhuyifei112.slyt@sinopec.com,地址:山東省東營(yíng)市河口區(qū)仙河鎮(zhèn)勝利油田孤東采油廠技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督站,257237。

        2011-11-01)

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