岑 易
(浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 寧波 315208)
EDTA(乙二胺四乙酸)清洗工藝具有除垢能力強(qiáng),對(duì)金屬基體腐蝕性小等特點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用[1]。在EDTA清洗中,清洗液濃度、溫度、流速以及pH值都是重要的工藝控制指標(biāo)。研究表明,EDTA在高溫(120 ℃以上)情況下,對(duì)氧化鐵垢的溶解能力較之低溫條件(65 ℃以下)有明顯的提高。但是,由于EDTA的熱穩(wěn)定性不高,在150 ℃時(shí)EDTA與鐵、銅等金屬離子的絡(luò)合物就會(huì)出現(xiàn)明顯的熱分解傾向,同時(shí)溫度越高,金屬在EDTA溶液中的腐蝕速度就會(huì)迅速增大。因此,EDTA清洗溫度應(yīng)控制在130~140 ℃[2]。
目前,電站鍋爐EDTA清洗的加熱方式主要有2種:直接利用鍋爐燃燒系統(tǒng)在爐膛內(nèi)點(diǎn)火加熱;在清洗循環(huán)系統(tǒng)中安裝臨時(shí)蒸汽加熱器[3]。第1種方式具有加熱方法簡(jiǎn)單、效率高、升溫快的優(yōu)點(diǎn),清洗工藝可以選擇絡(luò)合煮爐工藝或者動(dòng)態(tài)循環(huán)清洗工藝,但該方法經(jīng)濟(jì)性差,腐蝕速率高。第2種方式能夠節(jié)約燃料,但只能采用動(dòng)態(tài)循環(huán)清洗工藝,且系統(tǒng)安裝要求較前者要復(fù)雜。另外由于電站鍋爐本體系統(tǒng)相當(dāng)龐大,容易出現(xiàn)升溫慢、溫度達(dá)不到預(yù)定溫度的現(xiàn)象,對(duì)清洗質(zhì)量會(huì)造成一定的影響。
浙能鎮(zhèn)海電廠6號(hào)鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG 670/140-8型鍋爐,該鍋爐為超高壓中間再熱、單汽包自然循環(huán)、固態(tài)除渣煤粉鍋爐,于1990年6月正式投產(chǎn),在2010年12月的大修中進(jìn)行了EDTA化學(xué)清洗,清洗范圍是鍋爐水冷壁及省煤器。根據(jù)小型試驗(yàn)確定的清洗溫度為125~135 ℃。清洗工藝采用動(dòng)態(tài)循環(huán)清洗,工藝步驟為:水沖洗→鍋爐暖爐→循環(huán)清洗→浸泡鈍化→廢液回收→水沖洗。由于EDTA清洗被安排在鍋爐具備點(diǎn)火條件之前進(jìn)行,因此選擇高壓蒸汽加熱器加熱的清洗方式。然而在加熱升溫的過(guò)程中,檢查發(fā)現(xiàn)水冷壁前墻溫度偏低,僅能維持在40 ℃左右,最高為75 ℃,這將直接影響到前墻以及整個(gè)鍋爐系統(tǒng)清洗效果。
按照清洗導(dǎo)則的要求,節(jié)流孔板的孔徑應(yīng)為下降管內(nèi)徑的1/7~1/8,DG 670/8型鍋爐的集中下降管規(guī)格為φ426 mm×36 mm,因此節(jié)流孔板孔徑應(yīng)小于50 mm。在EDTA清洗開始之前,檢修人員按此要求在位于汽包內(nèi)部的6根集中下降管入口安裝了節(jié)流孔板。
清洗過(guò)程中,清洗系統(tǒng)按照鍋爐中心線分為甲乙兩部分,分別包括1-3號(hào)和4-6號(hào)2組集中下降管及相關(guān)水冷壁和聯(lián)箱,并通過(guò)臨時(shí)管道和清洗循環(huán)泵連接,形成封閉的清洗回路。正常情況下,清洗液從鍋爐甲側(cè)下降管臨時(shí)接口進(jìn)入,安裝節(jié)流孔板后,清洗液將從水冷壁下聯(lián)箱進(jìn)入到甲側(cè)水冷壁,然后進(jìn)入汽包,并經(jīng)由水冷壁上聯(lián)箱進(jìn)入乙側(cè)水冷壁,最后從乙側(cè)下降管臨時(shí)接口流出,形成完整的循環(huán)回路。
由于6號(hào)鍋爐清洗過(guò)程中水冷壁前、后墻之間的溫度差始終存在,因此能夠確定清洗系統(tǒng)的循環(huán)回路存在問(wèn)題,其中可能性最大的是節(jié)流孔板發(fā)生移位,無(wú)法起到節(jié)流作用。如果節(jié)流孔板不起作用,將會(huì)導(dǎo)致循環(huán)回路局部出現(xiàn)短路,即清洗液直接從該下降管進(jìn)入汽包,與該下降管相連的水冷壁區(qū)域清洗液不能參與流動(dòng),無(wú)法建立有效的循環(huán),從而導(dǎo)致這部分受熱面始終處于浸泡狀態(tài)。在這種情況下,就會(huì)出現(xiàn)清洗母管和汽包的溫度始終維持在高位,而局部受熱面溫度持續(xù)偏低的現(xiàn)象。所以節(jié)流孔板移位是導(dǎo)致清洗過(guò)程中前墻溫度偏低的主要原因。
清洗結(jié)束后,檢修人員檢查發(fā)現(xiàn)3號(hào)、4號(hào)集中下降管的節(jié)流孔板存在不同程度的移位現(xiàn)象,而3號(hào)、4號(hào)集中下降管所對(duì)應(yīng)的正是水冷壁前墻下聯(lián)箱,這與該次清洗過(guò)程中出現(xiàn)的水冷壁前墻溫度異?,F(xiàn)象相吻合。
6號(hào)鍋爐清洗過(guò)程中,清洗液溫度變化曲線見圖1,溫度控制過(guò)程分為5個(gè)階段(A-E)。
圖1 水冷壁前后墻清洗溫度變化曲線
A時(shí)間段,在清洗開始2 h之后,水冷壁前后墻溫差逐漸加大,最大時(shí)水冷壁前后墻的溫差接近50 ℃,水冷壁前墻溫度明顯偏低。但此時(shí)汽包內(nèi)溫度穩(wěn)定在125 ℃左右,而蒸汽加熱器的出口溫度為140 ℃。
B時(shí)間段,為了改善水冷壁前后墻的溫度狀況,投入2臺(tái)清洗循環(huán)泵并聯(lián)運(yùn)行,通過(guò)加大清洗系統(tǒng)的流量使溫度得到提升,但效果不明顯。
C時(shí)間段,投入位于鍋爐水冷壁下聯(lián)箱的爐底加熱系統(tǒng),使得前墻溫度快速提升。由于爐底加熱系統(tǒng)的加熱方式為混合式,長(zhǎng)時(shí)間投運(yùn)會(huì)導(dǎo)致清洗液被過(guò)度稀釋,因此加熱只持續(xù)了1 h。
D時(shí)間段,切換甲、乙側(cè)水冷壁的循環(huán)回路,在這之后水冷壁前墻溫度下降較快,而后墻溫度則穩(wěn)步上升,兩者溫差逐漸擴(kuò)大至60 ℃。
E時(shí)間段,為了阻止水冷壁前墻溫度的進(jìn)一步下降,通過(guò)閥門切換,建立新的循環(huán)回路:清洗泵出口→省煤器→汽包→水冷壁前墻→清洗泵進(jìn)口,水冷壁后墻和水冷壁后豎井區(qū)域進(jìn)入浸泡狀態(tài)。在大幅度加強(qiáng)水冷壁前墻的清洗流量之后,前墻溫度逐漸穩(wěn)定,并出現(xiàn)上升趨勢(shì),直至清洗結(jié)束。
從上述溫度控制的5個(gè)時(shí)間階段看,每個(gè)階段都采用了不同的調(diào)整加熱方式,特別是在C時(shí)間段時(shí),投入位于鍋爐水冷壁下聯(lián)箱的爐底加熱系統(tǒng),較大幅度提高清洗液溫度,取得良好效果,但考慮到混合加熱的弊端就結(jié)束了該方式的運(yùn)行。如果能及早發(fā)現(xiàn)溫度偏低問(wèn)題和盡早采用該方式,同時(shí)加大清洗液的濃度,并配合逆流循環(huán)等清洗運(yùn)行方式,將會(huì)收到良好的效果。因此,對(duì)清洗過(guò)程預(yù)想不全、對(duì)發(fā)生問(wèn)題后的工藝過(guò)程控制和調(diào)整不當(dāng)是導(dǎo)致清洗過(guò)程中前墻溫度偏低的次要原因。
通過(guò)對(duì)整個(gè)清洗系統(tǒng)管路圖進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在系統(tǒng)回路設(shè)置過(guò)程中,盡管Ⅰ回路和Ⅱ回路之間的水容積基本相等,但前墻水冷壁系統(tǒng)管路明顯長(zhǎng)于后墻系統(tǒng),工質(zhì)流經(jīng)管線長(zhǎng),因此系統(tǒng)阻力也明顯大于后者,而使其管內(nèi)流速偏低,流通不暢,造成系統(tǒng)加熱混合不均勻和加熱緩慢,加之清洗時(shí)的室溫較低,晝夜溫差大、散熱量大,從而導(dǎo)致了前墻系統(tǒng)的清洗液溫度明顯低于后墻系統(tǒng)。
打開延伸水冷壁下集箱疏水判斷該處工質(zhì)流動(dòng)情況。經(jīng)觀察,延伸水冷壁下集箱有工質(zhì)流出,并且在打開疏水的情況下,前墻水冷壁的溫度在短時(shí)間內(nèi)上升2 ℃。經(jīng)綜合分析,判斷前墻水冷壁溫度難以大幅度上升與前墻工質(zhì)受阻循環(huán)不暢有關(guān)。
根據(jù)清洗過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,為了提高清洗液的溫度,保證清洗效果,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施了以下保溫控溫的措施。
a. 對(duì)清洗系統(tǒng)的臨時(shí)管道進(jìn)行保溫,關(guān)閉鍋爐本體各層入孔門和煙風(fēng)道擋板門。
b. 為了縮短加熱時(shí)間,降低清洗液與爐內(nèi)受熱面的溫差,鍋爐進(jìn)行暖爐操作,控制溫度在120 ℃。
c. 在EDTA清洗液配制完畢輸送進(jìn)鍋爐之前,通過(guò)配藥箱中的加熱裝置,將清洗液溫度加熱至55 ℃以上。
d. 清洗液輸送完成后,立即關(guān)閉爐頂排氣閥,投入蒸汽加熱器,開啟清洗循環(huán)泵。
e. 在水冷壁前墻疏水聯(lián)箱后接一路臨時(shí)管到清洗臨時(shí)管道上,有效改善前墻水冷壁循環(huán)加強(qiáng)問(wèn)題;同時(shí)增加配藥箱的藥品濃度,輔助加強(qiáng)爐底加熱系統(tǒng),提高清洗液溫度,滿足清洗過(guò)程中的溫度控制要求,保證清洗效果和質(zhì)量。
節(jié)流孔板發(fā)生移位是造成該次EDTA化學(xué)清洗中前墻溫度偏低的主要原因。同時(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)測(cè)不周、工藝過(guò)程控制不當(dāng)以及系統(tǒng)劃分不科學(xué)造成單側(cè)回路管線長(zhǎng)、流路不暢是影響前墻溫度偏低的重要原因。為保證EDTA化學(xué)清洗效果和質(zhì)量建議如下:
a. 在采用EDTA清洗過(guò)程中建議對(duì)關(guān)鍵的質(zhì)監(jiān)點(diǎn)必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做好事故預(yù)想,特別要對(duì)節(jié)流孔板的安裝嚴(yán)格驗(yàn)收;
b. 建議在鍋爐EDTA清洗過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控,及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取應(yīng)對(duì)措施,比如投加鍋爐蒸汽加熱系統(tǒng)或改善清洗液流動(dòng)情況,盡可能減少清洗溫度偏低導(dǎo)致的負(fù)面影響,確保得到良好的清洗效果。
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