文守成,饒喜麗(長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北 荊州 434023)
汪召華(中原油田天然氣產(chǎn)銷(xiāo)廠,河南 濮陽(yáng) 457000)
文23氣田氣井結(jié)垢及動(dòng)態(tài)除垢技術(shù)研究
文守成,饒喜麗(長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北 荊州 434023)
汪召華(中原油田天然氣產(chǎn)銷(xiāo)廠,河南 濮陽(yáng) 457000)
闡述了文23氣田氣井垢物形成機(jī)理,對(duì)地層水結(jié)垢趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。地層水礦化度過(guò)高,且隨開(kāi)發(fā)程度不斷深入,儲(chǔ)層壓力不斷下降,產(chǎn)出水大量蒸發(fā)以及水溶中酸性氣體逸出是導(dǎo)致該氣田結(jié)垢嚴(yán)重的主要原因。結(jié)垢預(yù)測(cè)結(jié)果表明,文108井與文109井產(chǎn)出水在井底條件下碳酸鈣與硫酸鈣飽和指數(shù)遠(yuǎn)大于1,結(jié)垢趨勢(shì)強(qiáng)。所結(jié)垢物類(lèi)型包含水溶性垢物氯化鈉以及難溶性垢物,其中難溶性垢物中,CaCO3占76.03%、CaSO4占6.58%、Fe2CO3占2.3%以及泥質(zhì)15.09%。針對(duì)文23氣田現(xiàn)場(chǎng)情況,研制了PDPT-1清垢劑,并結(jié)合動(dòng)態(tài)除垢工藝技術(shù)對(duì)文108井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)除垢試驗(yàn)。PDPT-1清垢劑為自行研制的螯合劑與有機(jī)酸、緩蝕劑、滲透劑、防膨劑以及助排劑復(fù)配而成,對(duì)碳酸鈣、硫酸鈣以及現(xiàn)場(chǎng)混合型垢物具有較強(qiáng)溶解、剝落、碎化、分散作用,90℃時(shí)溶解能力分別達(dá)到165.4、80.5與174.2g/L,且對(duì)井下管材腐蝕較弱,90℃時(shí)僅為0.0034mm/a。經(jīng)除垢作業(yè)后該井油壓明顯上升,產(chǎn)氣量增加30%以上。
文23氣田;氣井;結(jié)垢;清垢劑;動(dòng)態(tài)除垢工藝技術(shù)
文23氣田位于東濮凹陷中央隆起帶北部文留構(gòu)造的高部位,為典型的帶邊底水高壓干氣氣藏,氣藏埋藏深度2700~3050m,原始地層壓力38.62MPa,溫度約114.3℃。所產(chǎn)流體以甲烷為主,含量gt;95%,地層水為CaCl2型,總礦化度(26~30)×104mg/L[1]。目前,該氣田地層平均壓力降至9MPa以下,多數(shù)中高產(chǎn)氣井因結(jié)垢發(fā)生了突然停產(chǎn)的問(wèn)題,影響產(chǎn)能近49×104m3/d,已嚴(yán)重危及氣田平穩(wěn)生產(chǎn),生產(chǎn)形勢(shì)十分緊張[2-3]。筆者闡述了文23氣田氣井垢物形成機(jī)理,對(duì)氣井地層水結(jié)垢進(jìn)行了預(yù)測(cè),并針對(duì)性提出了除垢工藝。
文23氣田分為主塊、東塊、西塊和南塊4個(gè)區(qū)域。通過(guò)對(duì)文23-3、文109以及文69-1井等井底油管內(nèi)附作物分析,垢物外觀通常白色或黃褐色,主要成分為:氯化鈉、碳酸鈣、硫酸鈣、鐵垢以及黏土砂石等。用X射線衍射法測(cè)定難溶性垢物成分為76.03%碳酸鈣、6.58%硫酸鈣、2.3%碳酸鐵以及15.09%泥質(zhì)。氣井以及結(jié)垢部位不同,則各類(lèi)型垢物含量略有區(qū)別。
2.1垢物形成機(jī)理
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)資料顯示,該氣田儲(chǔ)層壓力已降至9MPa左右,而井底流壓降至5MPa以下,已處于低壓高溫狀態(tài)。應(yīng)用相關(guān)模型[4-5]計(jì)算了不同溫度條件下,天然氣中含水量隨壓力的變化。圖1為50、100、115、120℃下天然氣含水量隨壓力變化關(guān)系圖。由圖1可以看出,在低壓高溫條件下,尤其當(dāng)壓力降低至5MPa以下時(shí),天然氣飽和水蒸汽含量急劇增加,由此造成產(chǎn)出的地層水大量蒸發(fā),地層水中各種鹽(如NaCl、CaCO3、CaSO4等)達(dá)到飽和或過(guò)飽和狀態(tài),并在適宜條件下結(jié)晶沉淀,導(dǎo)致油套管鹽塞。
圖1 天然氣飽和蒸汽含量隨壓力變化圖
在井眼附近地層的孔喉內(nèi)、油管壁或地面控制設(shè)備內(nèi)。該類(lèi)結(jié)垢通常稱(chēng)之為誘發(fā)性結(jié)垢,最為普遍,但卻不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),往往是在管柱內(nèi)結(jié)垢后影響井下作業(yè)時(shí)才被發(fā)現(xiàn)。
2.2結(jié)垢預(yù)測(cè)
預(yù)測(cè)原理主要基于Stiff提出的飽和指數(shù)(SI)法,飽和指數(shù)法[7]的計(jì)算公式為:
SI=pH-pHs=pH-(K+pM+pAlk)
表1 文108、109井預(yù)測(cè)結(jié)果
當(dāng)SI=0時(shí),溶液與固體垢相平衡;當(dāng)SIgt;0時(shí),溶液含鹽過(guò)飽和或具有形成鹽垢條件;當(dāng)SIlt;0時(shí),則溶液欠飽和,或不能形成鹽垢。
對(duì)文108、109井不同生產(chǎn)時(shí)期井底條件下碳酸鈣與硫酸鈣的飽和指數(shù)計(jì)算表明,隨該氣田開(kāi)發(fā)程度不斷深入,飽和指數(shù)逐漸增加,目前飽和指數(shù)已大于1,具備了結(jié)垢條件。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1。
3.1清垢劑
針對(duì)文108井結(jié)垢情況研制了PDPT-1型清垢劑,主要采用自行研制的螯合劑與有機(jī)酸、緩蝕劑、滲透劑、防膨劑以及助排劑進(jìn)行復(fù)配而成,對(duì)無(wú)機(jī)垢有較強(qiáng)溶解、剝落、碎化、分散作用,而對(duì)井下管材腐蝕較弱。
表2 PDPT-1溶解垢物試驗(yàn)數(shù)據(jù)
1)溶垢試驗(yàn)評(píng)價(jià) 將20g碳酸鈣、硫酸鈣以及現(xiàn)場(chǎng)垢物放入250ml的燒杯中,并加入100ml PDPT-1清垢劑,在25、50以及90℃條件下反應(yīng)24h。不同溫度條件下溶解碳酸鈣、硫酸鈣以及現(xiàn)場(chǎng)垢物效果列于表2。由表2可見(jiàn),PDPT-1對(duì)純碳酸鈣與現(xiàn)場(chǎng)混合型垢物能力較強(qiáng),同時(shí)對(duì)純硫酸鈣垢物也具有一定的溶解能力。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)混合型垢物而言,在25℃條件下,PDPT-1溶解能力已達(dá)到145g/L以上,且隨溫度升高,溶垢能力逐漸增強(qiáng),90℃條件下溶解能力大174g/L以上。
2)腐蝕性能評(píng)價(jià) 取PDPT-1溶液300ml放入廣口瓶,放入N80鋼片后在20、50,90℃的水浴鍋內(nèi)恒溫168h,稱(chēng)量鋼片腐蝕前后的質(zhì)量。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。由表3結(jié)果可知,PDPT-1清垢劑對(duì)N80鋼片腐蝕性能極小,90℃條件下,PDPT-1清垢劑對(duì)N80鋼片平均腐蝕速率僅為0.00345mm/a。由此可見(jiàn),該清垢劑在清垢過(guò)程中不會(huì)對(duì)井下管材造成較大危害。
表3 清垢劑對(duì)N80鋼材腐蝕性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
3.2動(dòng)態(tài)清垢工藝技術(shù)
前期,中原油田天然氣產(chǎn)銷(xiāo)廠采用某廠研制的清垢劑對(duì)文109井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)清垢試驗(yàn)。試驗(yàn)雖然將井筒中的垢物完全清除,但對(duì)儲(chǔ)層造成了嚴(yán)重傷害,產(chǎn)量由9.0×104m3/d下降至3000m3/d。分析其原因,一方面,清垢劑對(duì)垢物的碎化與分散能力較差;另一方面,儲(chǔ)層壓力較低,靜態(tài)侵泡法除垢過(guò)程中井筒內(nèi)壓力逐漸上升,進(jìn)而可能導(dǎo)致含有大量雜質(zhì)的殘余清垢劑倒灌侵入儲(chǔ)層,由此對(duì)儲(chǔ)層產(chǎn)生嚴(yán)重傷害。
針對(duì)上述原因,一方面室內(nèi)針對(duì)性研制了上述PDPT-1清垢劑;另一方面,對(duì)清垢工藝進(jìn)行了改進(jìn),采用了動(dòng)態(tài)清垢工藝,即在不停產(chǎn)或適當(dāng)降低產(chǎn)量條件下利用產(chǎn)出氣體攪動(dòng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清垢過(guò)程。施工步驟如下:用泡排車(chē)直接從油管加入PDPT-1清垢劑原液,適當(dāng)降低氣井產(chǎn)量投產(chǎn),確保清垢劑與結(jié)垢部位充分接觸,24h用提噴的方法將殘液排出井筒。
3.3清垢效果分析
利用上述工藝對(duì)文108井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)清垢試驗(yàn)。24h后提噴排出液體為灰色泡狀液。通過(guò)凈化施工,通井遇阻位置明顯下降,氣井壓力恢復(fù)也得到明顯改善,油壓由2.0MPa上升至3.8MPa?,F(xiàn)場(chǎng)增產(chǎn)效果顯著,氣井產(chǎn)量由除垢前的6.0×104m3/d上升至8.5×104m3/d,增產(chǎn)2.5×104m3/d,增幅大于30%。
文23氣田地層水礦化度較高,且已進(jìn)入開(kāi)發(fā)中后期,儲(chǔ)層壓力急劇下降,產(chǎn)出水大量蒸發(fā),加之地層水中酸性氣體逸出,進(jìn)而導(dǎo)致氣井結(jié)垢嚴(yán)重,產(chǎn)能急劇下降。采用加注PDPT-1清垢劑并結(jié)合動(dòng)態(tài)除垢工藝技術(shù)一方面可有效提高氣井產(chǎn)能,防止清垢過(guò)程中含有大量雜質(zhì)的殘余清垢劑進(jìn)入儲(chǔ)層,對(duì)儲(chǔ)層產(chǎn)生嚴(yán)重傷害,另一方面可提高清垢速度與效率。該技術(shù)可在同類(lèi)低壓氣藏推廣應(yīng)用。
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[編輯] 洪云飛
TE358.5
A
1673-1409(2012)05-N133-03
10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.05.044
2012-02-12
文守成(1973-),男,1997年大學(xué)畢業(yè),博士,講師,現(xiàn)主要從事油田化學(xué)劑和采油工藝方面的研究工作。