許濤
(南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司,山西運(yùn)城 044000)
工業(yè)技術(shù)
高鎂鹵水生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣的應(yīng)用研究
許濤
(南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司,山西運(yùn)城 044000)
以運(yùn)城鹽湖高鎂鹵水為原料,通過(guò)鹵水石灰法聯(lián)產(chǎn)氫氧化鎂和碳酸鈣,其最佳工藝條件為:石灰的消化溫度為50~60℃、消化時(shí)間為30min、水量為石灰質(zhì)量的4~5倍;加料速度控制在80 mL/min以下;攪拌轉(zhuǎn)速控制在80 r/min以下;反應(yīng)時(shí)間為40 min。此工藝簡(jiǎn)單可行,最關(guān)鍵是利用灘田日曬處理低濃度的氯化鈉母液,設(shè)備投資少,生產(chǎn)成本低,整個(gè)工藝流程較原鹵水石灰法生產(chǎn)氫氧化鎂和氯化鈣更合理,較一般工業(yè)輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)工藝更簡(jiǎn)單,是一條值得推廣的生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣的工藝路線。
鹵水;石灰法;輕質(zhì)碳酸鈣
運(yùn)城鹽湖屬內(nèi)陸硫酸型鹽湖,鹵水屬 Na+、 Mg2+∥Cl-、SO2-4—H2O四元交互體系,經(jīng)過(guò)多年的硫酸鈉的提取開(kāi)發(fā),鹽湖中鎂離子不斷富集,不僅造成鎂資源浪費(fèi),而且影響硫酸鈉產(chǎn)品質(zhì)量。為平衡開(kāi)采鹽湖資源,2000年南風(fēng)化工集團(tuán)硫化堿分公司已上馬一套“鹵水硫氫化物法聯(lián)產(chǎn)氫氧化鎂和氯化鋇”工程,工程試車后,生產(chǎn)運(yùn)行良好,但生產(chǎn)成本較高。為降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,南風(fēng)集團(tuán)技術(shù)中心前兩年開(kāi)始研究鹵水石灰法生產(chǎn)氫氧化鎂的工藝,工藝路線基本可行,氫氧化鎂質(zhì)量也好。但由于鹽湖高鎂鹵水中鎂離子含量較一般鹵水高,達(dá)90 g/L以上,鎂離子含量高,所需的石灰乳量就大,與石灰乳反應(yīng)后,造成母液體積大、濃度低(僅1.116 g/cm3左右),而且高鎂鹵水中還含有少量的氯化鈉,每生產(chǎn)1 t氫氧化鎂,蒸發(fā)出0.07 t的氯化鈉,所以反應(yīng)完的母液其實(shí)是氯化鈉和氯化鈣的混合液,根據(jù)NaCl-CaCl2-H2O系統(tǒng)的溶解度數(shù)據(jù)對(duì)母液進(jìn)行分離,通過(guò)兩次蒸發(fā)分別得到氯化鈉和二水氯化鈣產(chǎn)品[1]。由于蒸發(fā)含有氯離子的溶液,蒸發(fā)器材質(zhì)必須用價(jià)格昂貴的鈦材,而且低濃度溶液蒸發(fā)兩次,勢(shì)必造成設(shè)備投資大、生產(chǎn)成本高,這樣由于高鎂鹵水的鎂離子含量高和含有少量氯化鈉的特殊性,使得鹵水石灰法生產(chǎn)氫氧化鎂就失去了低成本的優(yōu)越性。
綜合考慮以上因素,筆者提出將母液中的氯化鈣通過(guò)與純堿反應(yīng),一方面生產(chǎn)出純度較高、市場(chǎng)銷量很好的輕質(zhì)碳酸鈣,另一方面母液為單一的氯化鈉溶液,由于濃度很低,可將其排放至鹽湖單獨(dú)存放,利用夏天灘田自然日曬進(jìn)行蒸發(fā),這樣不僅省掉了大額蒸發(fā)器設(shè)備投資,而且降低了占生產(chǎn)成本很高的蒸發(fā)能耗,使鹵水石灰法生產(chǎn)氫氧化鎂的工藝路線更完善,更適合運(yùn)城鹽湖的高鎂鹵水的綜合開(kāi)發(fā)利用。
鹵水為運(yùn)城鹽湖的高鎂鹵水,其組成為: ρ(Mg2+)=94 g/L,ρ(SO2-4)=38 g/L,ρ(Cl-)= 260 g/L;石灰由臨汾土門鎮(zhèn)的石灰石煅燒而成,其組成為:w(CaO)=96.16%,w(MgO)=0.87%,w(Fe)=0.087%,w(SiO2)=0.55%;純堿為運(yùn)城豐喜純堿廠生產(chǎn)的優(yōu)級(jí)品,其w(Na2CO3)≥99%。
圖1 生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣的工藝流程圖
圖1為生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣的工藝流程圖。以運(yùn)城鹽湖的高鎂鹵水為原料,先用氯化鈣與高鎂鹵水反應(yīng),除去其中的硫酸根,得到硫酸鈣產(chǎn)品[2],離心分離后得到的母液Ⅰ與消化好的石灰進(jìn)行反應(yīng),再經(jīng)過(guò)濾、洗滌后,得到純度較高的氫氧化鎂,母液Ⅱ與純堿進(jìn)行反應(yīng),經(jīng)過(guò)濾、洗滌、干燥、粉碎過(guò)篩后得到輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品,母液Ⅲ由于濃度較低,直接排入鹽湖進(jìn)行自然蒸發(fā)得到產(chǎn)品氯化鈉。
4.1 原料石灰的選擇
石灰法生產(chǎn)氫氧化鎂和碳酸鈣,石灰中的雜質(zhì)含量直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量,要得到質(zhì)量好的氫氧化鎂和碳酸鈣,石灰的選擇至關(guān)重要。山西臨汾一帶的石灰由于鐵含量[w(Fe)<0.01%]和其他雜質(zhì)離子含量較低,用它做原料得到的產(chǎn)品白度和純度較好。
4.2 石灰的消化
消化除雜是石灰法生產(chǎn)碳酸鈣很重要的一步,消化的目的是除去石灰中不能參加反應(yīng)的雜質(zhì)[3],通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定消化條件:溫度為50~60℃、時(shí)間為30 min、水量為石灰質(zhì)量的4~5倍,消化完過(guò)孔徑為75μm的篩網(wǎng),這樣得到的石灰乳滿足實(shí)驗(yàn)要求。
4.3 加料速度的選擇
在生產(chǎn)中要控制結(jié)晶產(chǎn)品的晶粒大小、控制產(chǎn)品質(zhì)量,就必須控制加料速度。分別取加料速度為40、80、120、150 mL/min進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1。從表1可看出,加料速度控制在80 mL/min以下,產(chǎn)品質(zhì)量就較好。加料速度直接影響成核速率。加料太快,體系溶液的過(guò)飽和度很大,此時(shí),晶核的形成速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其生長(zhǎng)速率,易得到小顆粒沉淀,給分離帶來(lái)困難;加料速度慢時(shí),體系溶液的過(guò)飽和度小,晶核的生長(zhǎng)速率大于成核速率,這樣晶核容易長(zhǎng)大,形成大顆粒,在離心分離時(shí)夾帶的母液量就少,容易洗滌,得到的產(chǎn)品質(zhì)量好。
表1 加料速度對(duì)碳酸鈣質(zhì)量的影響
4.4 攪拌轉(zhuǎn)速的選擇
對(duì)溶液進(jìn)行攪拌,可改善溶液中各組分的傳質(zhì)過(guò)程,使結(jié)晶成核速率加快,對(duì)均相成核來(lái)說(shuō),在過(guò)飽和溶液中發(fā)生震動(dòng)或攪拌,成核速度明顯增加??刂破渌麠l件不變,轉(zhuǎn)速分別控制在50、80、120、200 r/min進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示,轉(zhuǎn)速低的明顯比轉(zhuǎn)速高的產(chǎn)品易過(guò)濾、易洗滌、純度高,這主要因?yàn)椋瑪嚢杷俣仍铰?,固體晶?;ハ嘟佑|頻率減少,成核速率越慢,這樣產(chǎn)生的晶粒就大而少,所以控制轉(zhuǎn)速即可控制成核速率,控制晶體的碰撞次數(shù)和劇烈程度,從而達(dá)到增大產(chǎn)品粒度與提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。在實(shí)際生產(chǎn)中,轉(zhuǎn)速控制在80 r/min左右時(shí),產(chǎn)品的粒度和質(zhì)量較為理想。
4.5 反應(yīng)時(shí)間的選擇
反應(yīng)時(shí)間對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是反應(yīng)是否完全,它影響產(chǎn)品數(shù)量、母液量及母液組成;二是影響產(chǎn)品的生成速度和晶體顆粒的生長(zhǎng)時(shí)間。控制其他條件不變,反應(yīng)時(shí)間為20、40、60 min進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2。從表2可以看出,反應(yīng)時(shí)間達(dá)40 min以上時(shí),Ca2+轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品質(zhì)量變化就不是很明顯,這就說(shuō)明此時(shí)反應(yīng)已經(jīng)很充分了。所以反應(yīng)時(shí)間選取40 min。
表2 反應(yīng)時(shí)間對(duì)Ca2+轉(zhuǎn)化率的影響
根據(jù)所定的工藝路線進(jìn)行了一系列的實(shí)驗(yàn),碳酸鈣產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3,氯化鈉產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表4。產(chǎn)品碳酸鈣質(zhì)量達(dá)工業(yè)沉淀碳酸鈣優(yōu)級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)[4],灘曬氯化鈉質(zhì)量也達(dá)工業(yè)鹽一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
表3 碳酸鈣產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)HG/T 2226—2000)
表4 氯化鈉產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果(GB/T 5462—2003日曬工業(yè)鹽)
每生產(chǎn)1 t氫氧化鎂,可生產(chǎn)1.54 t的輕質(zhì)碳酸鈣、1.88 t的氯化鈉和0.3 t的硫酸鈣,擬建年產(chǎn)1萬(wàn)t氫氧化鎂的生產(chǎn)線,預(yù)算項(xiàng)目投資1 000萬(wàn)元。氫氧化鎂的生產(chǎn)成本為5 024.82元/t,氫氧化鎂的售價(jià)為4 000元/t,碳酸鈣售價(jià)為3 000元/t,氯化鈉售價(jià)為300元/t,硫酸鈣售價(jià)為150元/t。每年的銷售收入為9 229萬(wàn)元,年生產(chǎn)成本為5 024.82萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)為3 153.14萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
以運(yùn)城鹽湖高鎂鹵水為原料,通過(guò)鹵水石灰法聯(lián)產(chǎn)氫氧化鎂和碳酸鈣,工藝簡(jiǎn)單可行,最關(guān)鍵是利用灘田日曬處理低濃度的氯化鈉母液,不但省掉昂貴的蒸發(fā)器設(shè)備投資,節(jié)約蒸發(fā)能耗,大大降低生產(chǎn)成本,而且使整個(gè)工藝流程較原鹵水石灰法生產(chǎn)氫氧化鎂和氯化鈣更完善、更合理,較一般工業(yè)輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)工序更簡(jiǎn)單,是一條值得推廣的生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣的工藝路線。
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TQ132.32
B
1006-4990(2012)01-0040-03
2011-08-04
許濤(1970— ),男,碩士,高級(jí)工程師,主要從事鹽湖資源與無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)工作,已發(fā)表論文多篇。
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