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        消除汽缸變形提高機(jī)組熱效率

        2012-11-06 01:55:12王愛軍
        應(yīng)用能源技術(shù) 2012年11期
        關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)變形

        王愛軍

        ( 江蘇鹽城發(fā)電有限公司,江蘇鹽城 224003)

        0 前言

        某熱電廠#10機(jī)組于2005年投入運(yùn)行,汽輪機(jī)采用哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超高壓、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽抽凝式汽輪機(jī),型號(hào)為C135/N150 -13.24/535/535/0.981。額定工況:額定功率135 MW,抽汽流量100 t/h;夏季工況能發(fā)額定功率135 MW;純凝工況額定功率150 MW。

        在2011年#10機(jī)組大修,汽機(jī)本體解體檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)高中壓內(nèi)缸變形嚴(yán)重(圖1),電端和調(diào)端的直徑誤差L1-L2均為6.1 mm,汽缸平面內(nèi)開口最大2.15 mm。

        合缸后,緊1/3汽缸螺栓,測(cè)得高中壓上、下內(nèi)缸各處間隙如圖2所示:

        圖1 高中壓內(nèi)缸合缸后軸向視圖內(nèi)徑尺寸

        如圖3所示,隔板與汽缸隔板槽應(yīng)保有3 mm~5 mm的腹脹總間隙,由于汽缸變形,實(shí)際測(cè)得的量如下表:

        由于汽缸變形嚴(yán)重,造成汽缸內(nèi)級(jí)間漏氣嚴(yán)重,對(duì)高中壓缸內(nèi)效率產(chǎn)生較大影響。

        1 汽缸變形的處理過(guò)程

        發(fā)現(xiàn)高中壓內(nèi)缸嚴(yán)重變形后,我們首先跟制造廠取得聯(lián)系,哈汽廠要求返廠處理。但存在加工費(fèi)用過(guò)高(80萬(wàn)還不含運(yùn)費(fèi))以及加工、運(yùn)輸時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(一個(gè)月)的問(wèn)題。后經(jīng)多方聯(lián)系,我們找到了有加工設(shè)備,但從未有過(guò)類似加工經(jīng)驗(yàn)的揚(yáng)州電力修造廠。經(jīng)過(guò)協(xié)商,揚(yáng)修廠僅負(fù)責(zé)提供加工設(shè)備(C5235立車)以及操作人員,具體加工要求包括加工尺寸、加工精度、汽缸找中方案等技術(shù)方面均由我方負(fù)責(zé)。合作雙方均沒有加工汽缸的類似經(jīng)驗(yàn)。最終,我們通過(guò)努力,加班加點(diǎn),僅用5天時(shí)間就完成了任務(wù)。

        由于汽缸變形嚴(yán)重,汽缸平面以及圓周均沒有基準(zhǔn)面,技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)找出汽缸平面以及圓周變形的規(guī)律,通過(guò)變形規(guī)律來(lái)找到基準(zhǔn)面。因加工設(shè)備的限制,在圓周加工時(shí),無(wú)法一次找中后從第一級(jí)加工到最后一級(jí),必須反轉(zhuǎn)汽缸,從另一端繼續(xù)加工。這就需要重新找中,還要確保反轉(zhuǎn)后與第一次加工時(shí)的汽缸中心基本吻合才能繼續(xù)進(jìn)行加工;現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員不怕辛苦,多次調(diào)整,終于將平面度、圓周以及垂直度均調(diào)整到與前一次中心誤差在0.02 mm以內(nèi)。具體加工方案如下:

        1.1 上、下缸汽缸平面車削

        如圖2汽缸平面,將4個(gè)貓爪處的最高點(diǎn)確定為加工基準(zhǔn)面,在立車上用百分表測(cè)量出加工基準(zhǔn)面到汽缸平面最低點(diǎn)的高度差,此數(shù)值即為汽缸平面的車削值。根據(jù)此方法,上缸車削1.30 mm、下缸車削0.75 mm。加工完成后,合缸,緊1/3螺栓,檢查汽缸結(jié)合面間隙,用0.05 mm塞尺不能通透,內(nèi)開口位置約有0.07 mm的間隙,考慮到汽缸對(duì)磨還能磨掉約0.03 mm,車削尺寸正好合適。

        1.2 隔板槽圓周車削

        (1)現(xiàn)場(chǎng)取下下缸底部的隔板縱銷,以免影響圓周車削。上下缸合缸,裝上汽缸中分面立銷,緊固汽缸螺栓,測(cè)量各級(jí)隔板槽的相應(yīng)尺寸,根據(jù)相應(yīng)隔板尺寸以及腹脹間隙3 mm~5 mm,確定汽缸各級(jí)隔板槽、各道圓周的車銷量。

        表2 根據(jù)隔板尺寸以及腹脹間隙確定的各隔板槽道的車銷量

        (2)利用汽缸隔板槽的徑向平面,確定加工平面;利用汽缸隔板槽軸向圓周,確定加工中心。校核其余隔板槽徑向平面是否與加工平面平行、其余隔板槽軸向圓周是否與加工中心同心。然后在端面車削出一個(gè)基準(zhǔn)面。根據(jù)確定的各隔板槽道的車銷量進(jìn)行車削加工。由于立車加工深度受限,無(wú)法一次性完成所有隔板槽道的加工。由于在端面加工出一個(gè)基準(zhǔn)面,翻轉(zhuǎn)汽缸后加工平面基本確定,再重新找加工中心,復(fù)核其余隔板槽徑向平面是否與加工平面平行、其余隔板槽軸向圓周是否與加工中心同心后,將其余未加工的槽道車削完成。

        (3)為保證加工汽缸平面的平面度,將上、下汽缸涂抹紅丹粉進(jìn)行對(duì)磨,打磨掉部分突出點(diǎn)后,緊1/3螺栓測(cè)量如下:

        表3 隔板與隔板槽道間隙數(shù)據(jù)

        磨缸后,用0.05 mm塞尺檢查汽缸平面間隙,均不能通透,邊緣數(shù)據(jù)如圖3所示。

        2 取得的經(jīng)濟(jì)效率

        (1)節(jié)約檢修費(fèi)用約72.7萬(wàn)元。(哈汽廠加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)—修造廠加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi))

        (2)通過(guò)加工處理,消除了汽缸變形,大大減少級(jí)間的漏氣現(xiàn)象,提高了高中壓缸的缸效,降低了機(jī)組供電煤耗。

        根據(jù)江蘇方天電力技術(shù)有限公司對(duì)#10機(jī)組大修前、后的性能試驗(yàn)報(bào)告:高中壓內(nèi)缸加工后,135 MW純凝工況下,主汽門前高壓缸效率為76.32%,較大修前提高1.78個(gè)百分點(diǎn),中聯(lián)門前中壓缸效率為90.73%,較大修前提高0.63個(gè)百分點(diǎn);

        圖3 車削、磨缸后高中壓內(nèi)缸合缸平面測(cè)量的間隙

        表4 中壓缸效率數(shù)據(jù)

        135 MW純凝工況下,機(jī)組試驗(yàn)熱耗率為8678.13 kJ/(kW·h),修正后機(jī)組熱耗率為8396.17 kJ/(kW·h),較大修前熱耗率降低184.61 kJ/(kW·h);

        表5 熱耗計(jì)算數(shù)據(jù)(表中壓力為絕對(duì)壓力)

        3.煤耗計(jì)算

        供電煤耗計(jì)算公式:

        q—汽輪發(fā)電機(jī)組熱耗率Kj/(Kw·h),消除汽缸變形后#10機(jī)組熱耗率降低184.61 Kj/(Kw·h)。

        ηg—鍋爐效率,2011年#10機(jī)組鍋爐效率為92.61%。

        ηp—管道效率,管道效率取98.0%。

        e—發(fā)電廠用電率,2011年#10機(jī)組發(fā)電廠用電率為7.10%。

        由以上公式可知,在消除汽缸變形后#10機(jī)組供電煤耗降低7.48 g/(Kw·h)。

        4.節(jié)能效果

        2011年,#10機(jī)組實(shí)際完成自發(fā)電量7.9061億(Kw·h)、入庫(kù)標(biāo)煤含稅價(jià)1052.83元/噸,按此計(jì)算年節(jié)約標(biāo)煤5493.9 t,年節(jié)約燃料成本578.4 萬(wàn)元。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        汽輪機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中,因外界負(fù)荷、蒸汽參數(shù)、及汔輪機(jī)本身結(jié)構(gòu)變化,均會(huì)汽輪機(jī)級(jí)內(nèi)各項(xiàng)參數(shù)的變化,進(jìn)而影響其經(jīng)濟(jì)性和安全性。汽缸是汽輪機(jī)設(shè)備的重要組成部分,高中壓內(nèi)缸結(jié)合面是否嚴(yán)密對(duì)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著舉足輕重的作用。此次,電廠通過(guò)與修造廠合作,自主處理了汽缸變形嚴(yán)重的缺陷,提高了高中壓缸的缸效,為企業(yè)的節(jié)能降耗取得了明顯的成效。同時(shí),也加強(qiáng)了檢修技術(shù)人員解決同類問(wèn)題的能力,對(duì)電力行業(yè)中同類型機(jī)組類似問(wèn)題的解決也有著較好的借鑒作用。

        [1]王罡.大型汽輪機(jī)組全工況運(yùn)行熱經(jīng)濟(jì)性在線分析[D].華北電力大學(xué),2000.1-2.

        [2]林萬(wàn)超.火電廠熱力系統(tǒng)定量分析[M].西安交通大學(xué)出版社,1997.38 -40.

        [3]馮立宇,李建榮,陳廣元等.常規(guī)干燥余熱回收裝置的研究[J].森林工程,2012,28(2):22 -25.

        [4]西安熱工院.電站汽輪機(jī)熱力性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)程(GB-8117 -87)[S].北京:水利電力出版社,1996.39 -42.

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