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        污水廠絮凝劑耗藥量對(duì)污泥脫水性能影響研究

        2012-11-05 08:53:30陸丁偉
        山西建筑 2012年34期
        關(guān)鍵詞:泥餅絮凝劑污泥

        陸丁偉

        (竹園第一污水處理廠,上海 200137)

        污水在處理過程中產(chǎn)生了大量的剩余污泥,污泥采用濃縮、機(jī)械脫水工藝處理后運(yùn)至污泥填埋場填埋處置。

        污水在生化處理過程中產(chǎn)生的剩余污泥是含水豐富(含水率達(dá)95%~99.5%)的帶負(fù)電荷的粒子群,故必須對(duì)其進(jìn)行脫水操作,以降低污泥含水率,減少污泥的質(zhì)量和體積以便于進(jìn)一步處置[1]。通過近年來的研究,最有效的減少污泥數(shù)量、改進(jìn)污泥脫水性質(zhì)的途徑之一,就是結(jié)合具體情況研究選用合適的絮凝劑。其作用原理為通過投加絮凝劑,在污泥膠質(zhì)微粒表面起化學(xué)反應(yīng)、中和污泥膠質(zhì)微粒的電荷,并通過架橋作用促使污泥微粒凝聚成大的顆粒絮體,同時(shí)使水從污泥顆粒中分離出來,從而提高污泥的脫水性能[2]。本文主要考察上機(jī)試驗(yàn)中絮凝劑耗藥量對(duì)污泥脫水性能的影響。

        1 污泥處理工藝流程

        污水處理過程中產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)由濃縮工藝處理,加入絮凝劑陽離子聚丙烯酰胺調(diào)理泥質(zhì),提高污泥的脫水性能,再由螺桿泵提升進(jìn)入離心脫水機(jī)在離心力的作用下使泥水分離、污泥得到減容減量處理。脫水設(shè)備使用ANDRITZ的D7LL臥螺式離心機(jī),絮凝劑采用巴斯夫公司絮凝劑。

        2 上機(jī)試驗(yàn)及檢測設(shè)備

        ANDRITZ臥螺沉降離心機(jī) 1臺(tái),Seepex污泥螺桿泵 1臺(tái),TOMAL絮凝劑溶解投配系統(tǒng)1套,MB45鹵素水分測定儀2臺(tái),HB43-5鹵素水分測定儀1臺(tái),燒杯、取樣針筒若干。

        3 試驗(yàn)過程與分析

        上機(jī)試驗(yàn)主要考察陽離子聚丙烯酰胺的藥耗對(duì)污泥脫水性能的影響,包括對(duì)脫水后泥餅含水率及濾液中的SS回收率等的影響,確定脫水效果佳且經(jīng)濟(jì)合理的藥耗參數(shù)。上機(jī)試驗(yàn)根據(jù)進(jìn)泥流量范圍分三個(gè)階段進(jìn)行:60 m3/h~65 m3/h,65 m3/h~70 m3/h,70 m3/h~75 m3/h。具體參數(shù)如表1所示。

        表1 試驗(yàn)流量范圍分段表

        從表1可看出,上機(jī)試驗(yàn)進(jìn)泥濃度基本維持在97%左右,略有波動(dòng)但波動(dòng)很小,這為脫水取得優(yōu)良效果提供了保證。

        3.1 進(jìn)泥流量為60 m3/h~65 m3/h時(shí)運(yùn)行分析

        第一階段試驗(yàn)進(jìn)泥流量為60 m3/h~65 m3/h,進(jìn)泥干固體負(fù)荷為1 750 kg/h~1 860 kg/h,逐漸減少絮凝劑的投加量,調(diào)節(jié)離心機(jī)的差速,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)得到流量60 m3/h~65 m3/h時(shí)泥餅含水率及污泥回收率隨藥耗變化曲線圖如圖1所示。

        圖1 泥餅含水率及污泥回收率隨藥耗變化曲線圖(流量60 m3/h~65m3/h)

        分析圖1可知,每噸干污泥耗藥量在3.69 kg/TDS~4.62 kg/TDS范圍內(nèi),隨著藥劑投加量的減少,泥餅含水率呈現(xiàn)一個(gè)先減小后增大的趨勢,而污泥回收率呈逐漸減小的趨勢。這是因?yàn)榧尤胍欢康男跄齽┖?,在其電性中和、吸附架橋等功能的作用下破壞了膠體的穩(wěn)定性,使其易于脫水,隨著劑量的增加脫水效果達(dá)到了一個(gè)最佳值;在此基礎(chǔ)上再加大藥劑量,過量的正電荷再次包圍著污泥顆粒形成穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu),進(jìn)而阻礙了細(xì)小顆粒的絮凝沉降,導(dǎo)致固液分離困難[3],表現(xiàn)為泥餅含水率回升。

        3.2 進(jìn)泥流量為65 m3/h~70 m3/h,70 m3/h~75 m3/h時(shí)運(yùn)行分析

        第二階段試驗(yàn)進(jìn)泥流量為65 m3/h~70 m3/h,進(jìn)泥干固體負(fù)荷為1 750 kg/h~2 100 kg/h;第三階段試驗(yàn)進(jìn)泥流量為70 m3/h~75 m3/h,進(jìn)泥干固體負(fù)荷為2 100 kg/h~2 200 kg/h,在各階段根據(jù)不同流量調(diào)節(jié)其加藥量和運(yùn)行差速,得到脫水后泥餅含水率和污泥回收率隨藥耗變化曲線如圖2,圖3所示。

        分析圖2可知,隨著加藥量逐漸減少其泥餅含水率也呈現(xiàn)一個(gè)先減小后增大的趨勢,表現(xiàn)出了與圖1一致的規(guī)律,而SS回收率也是呈現(xiàn)逐漸遞減的趨勢。

        分析圖3則表現(xiàn)出不一樣的趨勢:隨著加藥量的遞減其SS回收率呈現(xiàn)出遞減且不穩(wěn)定的狀態(tài),而泥餅含水率則呈現(xiàn)出逐漸增加的趨勢。分析其原因有二:1)藥劑投加量不夠,不足以中和掉污泥絮體表面的負(fù)電荷而破壞膠體的穩(wěn)定性;2)該廠臥螺離心機(jī)的最佳干固體運(yùn)行負(fù)荷為1 800 kg/h~2 100 kg/h,因其超負(fù)荷的運(yùn)行,多余的干固體將從上清液中排出,上清液的懸浮物會(huì)急劇增多,但脫水泥餅的產(chǎn)量并沒有增加,會(huì)造成電耗、污泥泵、離心機(jī)磨損的增加,不利于污泥脫水成本的控制[4]。而當(dāng)藥劑投加量不足時(shí),這種現(xiàn)象將更加明顯。

        圖3 泥餅含水率及污泥回收率隨藥耗變化曲線圖(流量70 m3/h~75 m3/h)

        4 結(jié)論與建議

        通過三個(gè)階段的離心脫水上機(jī)試驗(yàn),結(jié)果表明固體負(fù)荷在1 750 kg TDS/h~2 200 kg TDS/h,調(diào)整其差速在4 r/min~5 r/min的運(yùn)行狀態(tài)下,控制藥耗在3.93 kg/TDS~5.12 kg/TDS范圍內(nèi),皆可得到泥餅含水率不大于77%、污泥回收率不小于97%的優(yōu)良脫水效果。在固體負(fù)荷大于額定負(fù)荷2 100 kg TDS/h的狀態(tài)下,試驗(yàn)結(jié)果表明雖然藥耗沒有明顯增加,但藥耗優(yōu)化空間不大,泥餅含水率增加,SS回收率降低,故生產(chǎn)時(shí)設(shè)備在負(fù)荷臨界點(diǎn)附近運(yùn)行會(huì)有不達(dá)標(biāo)情況發(fā)生。

        [1]申迎華,王 斌,王志忠.有機(jī)高分子絮凝劑在污泥脫水中的應(yīng)用[J].高分子材料科學(xué)與工程,2004,20(5):55-58.

        [2]朱 亮,張文妍.水處理工程運(yùn)行與管理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003:194.

        [3]劉曉娜,孫幼萍,譚 燕,等.PAM絮凝劑對(duì)污泥脫水性能的影響研究[J].廣西輕工業(yè),2011,147(2):96-97.

        [4]張偉華.臥式螺旋離心機(jī)在污泥脫水中的運(yùn)行控制[J].北方環(huán)境,2011,23(11):42-43.

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