石鈺鋒,陽軍生,邵華平,龍 云,楊 峰
(1. 中南大學(xué) 土木工程學(xué)院,長沙 410075;2. 廣州鐵路集團公司,廣州 510600)
在富水軟巖地層進行超淺覆大斷面暗挖隧道施工,可能會發(fā)生塌方冒頂事故,危及隧道及人員安全。目前已有淺埋富水隧道工程實例,如褚東升等[1]分析了隧道穿越?jīng)_溝超淺覆段施工風(fēng)險,提出控制措施;李奎等[2]依托北京地鐵5號線過河過橋段,采用數(shù)值模擬手段對長管棚及加密小導(dǎo)管進行比選。然而,當(dāng)超淺覆大斷面隧道下穿富水河道,地表不具備排水、注漿等條件時,僅采取常規(guī)輔助手段難保施工安全。
本文針對江門隧道下穿富水河道段超淺覆、大斷面、富水等特點,闡述風(fēng)險產(chǎn)生的原因及造成危害,提出水平旋噴與大管棚復(fù)合超前支護并結(jié)合三臺階法開挖方案,介紹了實施效果。
江門隧道是廣-珠(廣州至珠海)鐵路貨運專線重點控制工程之一,為雙線長大隧道,設(shè)計時速為120 km/h,全長9185 m。該隧道DK111+115~210段所處為丘 區(qū)溝谷地,DK111+140~195段為山谷谷底,谷底有一河道,寬約20 m,基于征地難度大及環(huán)境保護考慮,隧道采用暗挖法下穿該河道,見圖1。
圖1 江門隧道下穿河道三維剖視圖(單位:m)Fig.1 3D cutaway view of geology profile beneath the channel (unit: m)
地層從上往下為:①素填 土,由黏性土及細砂組成。②全風(fēng)化花崗巖,粗粒結(jié)構(gòu),呈堅硬砂土狀。③強風(fēng)化花崗巖,褐灰色。④微風(fēng)化花崗巖。圍巖等級為Ⅵ級,隧道最淺埋深僅3 m[3]。
下穿河道段的全風(fēng)化花崗巖基本物理力學(xué)參數(shù)見表 1,由試驗獲得。由表可見,圍巖的黏聚力小,滲透系數(shù)較大,不利于隧道穩(wěn)定。
表1 全風(fēng)化花崗巖物理力學(xué)參數(shù)Table1 Physicao-mechanical parameters of completely weathered granite
隧道下穿河道段開挖輪廓高 11.6 m,寬 11.9 m,開挖面積為120 m2(見圖2)。初支設(shè)置27 cm厚C25噴射混凝土,I22工字鋼,0.5米/榀;二襯和仰拱采用 C35鋼筋混凝土,拱墻厚50 cm,仰拱60 cm[3]。
圖2 Ⅵ級圍巖斷面支護圖(單位:cm)Fig.2 The section of tunneling support system(unit: cm)
超淺覆大斷面隧道下穿河道,風(fēng)險源主要包括超淺覆大斷面等隧道特征,復(fù)雜的地質(zhì)條件,隧道開挖支護情況等。
超淺覆:江門隧道下穿河道段埋深僅有3 m,屬于超淺覆隧道,隧道開挖的擾動范圍可達地表,施工風(fēng)險極大。
大斷面:隧道的形狀及尺寸是其開挖擾動范圍的重要影響因素,隧道拱圈越平坦,跨度越大,自然成拱越高,松動區(qū)就越大。該隧道工程開挖面積達120 m2,圍巖擾動區(qū)大,極易引起塌方冒頂。
隧道洞身上部主要位于全風(fēng)化花崗巖中,下部位于強~微風(fēng)化花崗巖中。全~強風(fēng)化花崗巖強度低、壓縮性高、自穩(wěn)和自承能力差,且遇水崩解,強度基本消失,極易失穩(wěn)[4]。因此,富水條件下全風(fēng)化花崗巖地層加大了隧道塌方風(fēng)險。
3.3.1 開挖情況
開挖方法:淺覆隧道開挖斷面大時,易引起塌方,采用分部開挖可降低風(fēng)險。開挖進尺:若開挖進尺過大,圍巖塌方可能增大,應(yīng)采用短進尺。工序銜接:工作面開挖后暴露時間越長,應(yīng)力及變形釋放的越多,塌方風(fēng)險越大,應(yīng)加強施工管理,保證工序銜接順利,減少工作面暴露時間。
3.3.2 支護情況
初支強度:超淺覆大斷面隧道圍巖松動壓力為其上覆土層壓力,需設(shè)計合理支護強度,保證支護安全。初支施工質(zhì)量:全風(fēng)化花崗巖被水浸泡后,隧道內(nèi)施工環(huán)境惡化,增加了支護結(jié)構(gòu)施工難度;加之浸泡崩解后的全風(fēng)化花崗巖基本喪失承載力,支護封閉前起支撐作用的鎖腳錨管施工角度、深度及質(zhì)量難以保證,可能引起隧道支護后出現(xiàn)大變形甚至“掉拱”事故。初支封閉時機:采用分部開挖隧道,若不能及時封閉初支,將不利于支護受力及圍巖變形,存在圍巖大變形及失穩(wěn)風(fēng)險。二襯施作:淺覆大斷面隧道下穿河道時,二襯若不能緊跟掌子面,不利于隧道的變形穩(wěn)定。
淺覆大斷面隧道暗挖施工,多在適當(dāng)?shù)某爸ёo或注漿加固前提下,采用小斷面法開挖,既增加了施工造價又延長了施工工期。因此,需要尋找一種快速經(jīng)濟有效的加固方法,結(jié)合施工速度快、造價相對低的臺階法開挖,既降低隧道施工風(fēng)險,又解決安全、工期及造價之間的矛盾。
4.1.1 地層預(yù)加固方案選擇
花崗巖全風(fēng)化層注漿難度很大,止水和地層加固效果欠佳,注漿不能作為單一的措施使用。水平旋噴加固使土體與水泥漿液混合形成均勻的樁體,相鄰樁體間相互咬合,形成連續(xù)的旋噴樁帷幕體,達到止水和加固地層的雙重目的。在砂粒土和中細砂地層,固結(jié)體平均抗壓強度可達18~19 MPa[5],但成樁質(zhì)量控制難度較大,可能出現(xiàn)斷樁,且樁體抗剪強度低[6]。管棚注漿無止水功能,但剛度大,可以克服水平旋噴樁的上述缺點,采用管棚注漿和水平旋噴相結(jié)合方案,可望取得良好加固效果。
4.1.2 開挖方案
針對該工程上軟下硬的特點,采用 CD法、CRD法以及雙側(cè)壁導(dǎo)坑法存在較大困難,施工進度慢。臺階法支護拱腳能落在下部硬巖上,具備足夠的地基承載力,對上軟下硬地層較好的適應(yīng)性。水平旋噴止水加固后,臺階法施工進度快,可在圍巖遇水崩解前完成支護,降低施工風(fēng)險。
4.1.3 地表方案
在河道內(nèi)采用鋼管網(wǎng)鋪底,鋼管網(wǎng)上鋪設(shè)防水板,隔斷地表水和隧道之間的直接通道,確保施工期間地表水順暢流經(jīng)隧道頂部,防止施工中萬一發(fā)生塌方地表水倒灌隧道內(nèi)。
4.2.1 預(yù)加固措施的擬定
擬定以下3種工況進行分析。工況1:管棚注漿,管棚預(yù)加固范圍為拱頂120o范圍內(nèi),采用30 m長管棚下穿河道,管棚環(huán)向間距40 cm,外插角為1o~3o,注漿加固范圍假定為開挖輪廓線外 0.5 m范圍內(nèi),管棚編號1#~31#(見圖3)。工況2:水平旋噴,在上部軟巖區(qū)隧道輪廓線外施做一圈水平旋噴樁,樁徑為 50 cm,孔深 30 m,環(huán)向間距為0.35 m,外插角為6~8o,相鄰加固體咬合厚度大于10 cm。工況3:水平旋噴與管棚注漿復(fù)合:按工況二施作旋噴樁后,在隧道開挖輪廓和旋噴樁之間按工況一施作管棚,如圖4所示,圖4(a)標(biāo)出了三臺階法開挖步驟。
圖3 長管棚橫斷面圖Fig.3 The pipe-roof in the tunnel section
圖4 水平旋噴及管棚方案Fig.4 Schematic view of horizontal jet-grouting and pipe-roof grouting
4.2.2 模型建立
對埋深最淺段(DK111+135~DK111+165)建立三維模型進行分析。模型取橫向84 m,豎向自地表往下取40 m,縱向取50 m,如圖5所示。
圖5 三維計算模型Fig.5 3D numerical calculation model
模型邊界條件:底面為固定邊界,四側(cè)面為法向位移約束邊界,頂面為自由面。滲流邊界條件:計算初始值時,模型各面為不透水邊界,開挖后,上表面因地下水位不變,設(shè)置為透水邊界,初支施作前隧道掌子面為透水邊界。模型開挖20 m后,方進入河道下方。此時掌子面開挖20 m,留有4 m長核心土,中臺階滯后核心土4 m,中下臺落后中臺階8 m。模擬步驟:上臺階每步開挖1 m,中臺每步開挖2 m,分左右兩側(cè)開挖,并預(yù)留核心土,下臺階和仰拱作為整體進行開挖,每步開挖4 m。
隧道開挖時,地下水透過土體孔隙流動,流入開挖面,在其附近產(chǎn)生水頭差,形成滲透力。該力可視為附加力作用在隧道開挖面上,從而影響開挖面的穩(wěn)定。施工中采取止水措施時,可以簡化為不排水分析,可通過降低地層的摩擦角來考慮地下水對隧道開挖的影響,當(dāng)不采取止水措施時,需選用完全流固耦合模型考慮地下水的滲流影響。FLAC3D計算巖土體的流固耦合效應(yīng)時,將巖體視作等效連續(xù)介質(zhì),流體在介質(zhì)中的流動依據(jù) Darcy定律,同時滿足Biot方程。耦合計算主要方包括平衡、運動、本構(gòu)、相容等方程以及邊界條件[7]。
圍巖及水平旋噴加固區(qū)采用實體單元模擬,選用彈塑性本構(gòu)關(guān)系,服從摩爾-庫侖屈服準(zhǔn)則。管棚采用梁單元模擬,初支采用殼型單元模擬,二襯采用實體單元模擬,選用彈性本構(gòu)。模擬參數(shù)依據(jù)勘察報告[3]及試驗選取。試驗得旋噴樁力學(xué)參數(shù):抗拉、壓強度達1.74 MPa和26.55 MPa,彈性模量為4.07 GPa,泊松比為0.25。模擬管棚的梁單元參數(shù)按鋼管混凝土等效換算[8],見表2。工況2、3中全強風(fēng)化花崗巖受地下水影響考慮摩擦角折減,取20°[7]。圍巖及加固區(qū)的滲流相關(guān)參數(shù)見表3[9]。
上部軟巖(全風(fēng)化花崗巖)擴散特征時間為6.8 s,該問題分析所需要的時間遠大于擴散特征時間,流固耦合時必須考慮排水穩(wěn)定狀態(tài)分析。
表2 地層及支護參數(shù)Table2 Parameters of the ground and supporting
表3 地層滲透參數(shù)Table3 Parameters for seepage of ground
4.2.3 計算結(jié)果分析
(1) 地表沉降分析
圖6為掌子面開挖24 m時3種工況下地表沉降曲線。由圖可見管棚注漿方案引起地表沉降最大,最大值達7.8 cm,方案2、3引起地表沉降分別為3.24、3.04 cm。水平旋噴對控制地表沉降效果明顯優(yōu)于管棚注漿,但水平旋噴基礎(chǔ)上增設(shè)管棚對地表沉降控制作用不大。
圖6 地表沉降曲線Fig.6 Curves of Ground surface settlement profile
(2) 塑性區(qū)分布
圖7為隧道開挖12 m時掌子面周邊圍巖塑性區(qū)分布云圖。由圖可見,工況1隧道開挖產(chǎn)生的塑性區(qū)遠大于工況2。工況1:上部軟巖塑性區(qū)自掌子面沿縱向延伸至模型邊界處,橫向則延伸至加固圈外約4 m處,下部硬巖亦出現(xiàn)大面積的受拉區(qū)。工況2:上部軟巖塑性區(qū)沿著掌子面縱向延伸約6 m,加固圈外地層基本未出現(xiàn)塑性區(qū),下部硬巖僅在邊墻小范圍出現(xiàn)受拉區(qū)。3種工況下,掌子面縱向變形最大值分別為43.8、10.0、7.0 mm。因此,在控制掌子面變形、塑性區(qū)范圍方面,水平旋噴方案較管棚注漿方案好。
(3) 初支變形及受力規(guī)律分析
選取典型測點見圖 8(a),分析初期支護的變形,各點在3種方案下的變形量見表4。由表可見,水平旋噴預(yù)加固時初支變形量約為管棚注漿時的41%,復(fù)合加固時,初支變形進一步減小,但效果不明顯。
圖7 塑性區(qū)分布圖Fig.7 Pattern of plastic zone
表4 初支護變形值Table4 Deformation value of primary support
圖8 初支變形內(nèi)力測點布置圖Fig.8 Measuring point layout of deformation internal force of initial support
分析圖 8(b)中各點初支彎矩,列于表 5。由表可見,水平旋噴方案可在較大程度上減小初期支護受力,相對管棚注漿方案,初期支護彎矩最大減幅達45%。但因隧道超淺埋,上覆地層薄,初支彎矩總體很小。
管棚注漿預(yù)加固不能有效控制地層變形及保證掌子面穩(wěn)定,難以保證塌方風(fēng)險的可控性。水平旋噴預(yù)加固,可有效控制地層變形,減小塑性區(qū),大大降低隧道塌方風(fēng)險。水平旋噴及管棚注漿相結(jié)合可進一步減少地層變形,降低塌方風(fēng)險,但效果不顯著。然而,實際施工中水平旋噴工藝難以控制,可能存在斷樁現(xiàn)象,止水效果難以達理論效果,且水平旋噴樁存在抗拉及抗剪強度低[6],水平旋噴與管棚注漿可克服上述缺點,加強預(yù)加固質(zhì)量,降低隧道施工風(fēng)險。
表5 初支彎矩值Table5 Moments of primary support
通過現(xiàn)場測試分析對風(fēng)險控制措施的效果進行評價。對地表沉降及洞內(nèi)變形進行測試,在河道岸邊布置7個測點,河道中心布置3個測點,如圖9(a)所示,同時進行洞內(nèi)拱頂下沉、周邊收斂監(jiān)測。
圖9 地表沉降及初支受力測點布置圖Fig.9 Distribution of monitoring points for surface settlement and steel support
地表沉降結(jié)果表明,位于岸邊的B斷面沉降較河道中心A斷面沉降小,隧道中心線地表沉降趨于穩(wěn)定后最大值分別為9.4、10.2 cm。
洞內(nèi)變形值列于表 6,拱頂沉降最大值達 9.6 cm,收斂值最大值達10.3 cm,位于K111+150斷面(河道中心)。
表6 洞內(nèi)變形實測值Table6 Convergence of different positions at different sections
由于實際施工水平旋噴止水效果未達理想效果,而且施工中存在局部超挖,初支上臺未落在下部硬巖上,初支封閉較慢等原因[10],實測值較計算值大,但現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)表明地表及洞內(nèi)變形隨隧道掘進均趨于穩(wěn)定,隧道施工安全,且滿足施工及周邊環(huán)境要求。
對鋼支撐內(nèi)力進行測試,測點布置如圖9(b)所示,圖中共布A0、B1等10對測點。根據(jù)應(yīng)變值計算鋼拱架截面彎矩及軸力見表 7,計算得最小安全系數(shù)為3.7,滿足安全要求。
表7 鋼支撐實測彎矩、軸力值Table7 The moments and axial forces of steel support
綜上可知,超淺覆大斷面暗挖隧道下穿富水河道時,在地表隔水措施基礎(chǔ)上,采用水平旋噴與大管棚復(fù)合超前支護并結(jié)合三臺階法開挖方案,隧道結(jié)構(gòu)受力小,能保證隧道安全,且加快施工進度,降低工程造價。該方案有效規(guī)避了風(fēng)險,保證了隧道安全、快速下穿富水河道。
(1) 超淺覆大斷面暗挖隧道下穿富水河道易發(fā)生塌方、滲漏水、大變形事故,且風(fēng)險極高。必須采取合理有效技術(shù)控制措施,保證隧道安全。
(2) 水平旋噴樁結(jié)合大管棚可有效止水并加固地層,確保預(yù)支護結(jié)構(gòu)的加固效果,無需其他注漿、超前小導(dǎo)管等輔助措施即可有效規(guī)避塌方風(fēng)險。
(3) 在地表隔水措施基礎(chǔ)上,采用水平旋噴與大管棚復(fù)合超前支護并結(jié)合三臺階法開挖方案,既可降低隧道施工風(fēng)險,又解決了安全、工期及造價之間的矛盾。
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