鄧 俊,巫德勝,楊 金
(四川二灘國(guó)際工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司,四川成都 610072)
觀音巖水電站大壩混凝土總量約865萬(wàn)m3,其中碾壓混凝土約470萬(wàn)m3,常態(tài)混凝土約380萬(wàn)m3,噴混凝土約15萬(wàn)m3,需供應(yīng)混凝土粗細(xì)骨料約1 860萬(wàn)t。毛料采用距壩址左岸下游20km的龍洞石料場(chǎng)二迭系下統(tǒng)茅口組(P1m)灰?guī)r。
砂石系統(tǒng)主要分龍洞區(qū)和樞紐區(qū)兩個(gè)區(qū)布置,龍洞區(qū)主要有龍洞石料場(chǎng)、龍洞粗碎、龍洞半成品料倉(cāng);樞紐區(qū)布置其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)的車(chē)間及設(shè)施。
砂石系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模為粗碎設(shè)計(jì)處理能力3 300t/h,設(shè)計(jì)成品生產(chǎn)能力為2 700t/h(其中粗骨料1 780 t/h,常態(tài)混凝土用砂370t/h,碾壓混凝土用砂550t/h)系統(tǒng)建設(shè)分兩期實(shí)施。一期系統(tǒng)粗碎處理能力不低于 1 400t/h,成品生產(chǎn)能力不低于1 150t/h。二期系統(tǒng)粗碎處理能力不低于3 300t/h,成品生產(chǎn)能力不低于2 700t/h。
砂石系統(tǒng)破碎采用粗碎、中碎、細(xì)碎三段破碎工藝,采用半干法制砂工藝,主要破碎設(shè)備采用反擊破,制砂設(shè)備采用立軸式中高速破碎機(jī)。粗碎開(kāi)路,中碎、細(xì)碎與相應(yīng)的篩分車(chē)間形成閉路循環(huán)生產(chǎn)工藝,系統(tǒng)主要設(shè)備及車(chē)間布置按雙線生產(chǎn)模式配置。觀音巖水電站砂石系統(tǒng)加工工藝流程見(jiàn)圖1。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)變壓器總?cè)萘繛?9 860kVA,總裝機(jī)功率為21 868.4kW。其中高壓容量占總負(fù)荷的4.57%,低壓容量占總負(fù)荷的99.53%。負(fù)荷率約為總裝機(jī)容量的80%。根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行耗電分析,其主要負(fù)荷來(lái)自于系統(tǒng)各車(chē)間設(shè)備運(yùn)行以及膠帶機(jī)運(yùn)輸?shù)?。系統(tǒng)功率配置包括主要工藝設(shè)備、骨料生產(chǎn)運(yùn)輸線、輔助設(shè)備及夜間照明系統(tǒng)等。其中主要工藝設(shè)備功率約9 500kW,骨料生產(chǎn)運(yùn)輸線功率約3 700kW,輔助設(shè)備功率約8 200kW,夜間照明系統(tǒng)約50kW。按照砂石系統(tǒng)設(shè)計(jì)負(fù)荷率80%考慮,以每小時(shí)滿(mǎn)負(fù)荷帶料運(yùn)行計(jì)算,系統(tǒng)生產(chǎn)每噸砂石骨料設(shè)計(jì)耗電量為:21 868.4×0.8÷2 700=6.48(kW·h/t)。
砂石系統(tǒng)全面投產(chǎn)后,先后進(jìn)行了各項(xiàng)用電節(jié)能技術(shù)改進(jìn),主要包括:(1)增加PLC電氣自動(dòng)控制技術(shù);(2)下運(yùn)帶式輸送機(jī)能量回饋?zhàn)詣?dòng)控制措施;(3)制砂工藝改進(jìn)。
3.2.1 PLC電氣自動(dòng)控制技術(shù)
圖1 觀音巖水電站人工砂石加工系統(tǒng)工藝流程框圖
砂石系統(tǒng)運(yùn)行初期,系統(tǒng)啟停機(jī)均屬于手動(dòng)控制,按指令順序延時(shí)啟動(dòng),操作員必須按值班長(zhǎng)的命令準(zhǔn)確操作,效率低,且在發(fā)生啟停機(jī)故障時(shí)容易出錯(cuò)。根據(jù)測(cè)算,整個(gè)系統(tǒng)采用手動(dòng)正常啟動(dòng)時(shí)間約為30min,空載耗電量約1 500kW·h,停機(jī)為逆向操作,耗電量與啟動(dòng)相當(dāng)。若每天兩班生產(chǎn)運(yùn)行,啟停機(jī)耗電量達(dá)6 000kW·h。系統(tǒng)投產(chǎn)后增加了先進(jìn)的PLC自動(dòng)控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)對(duì)所有電氣設(shè)備的自動(dòng)保護(hù)、控制與監(jiān)視。PLC系統(tǒng)可預(yù)先設(shè)定系統(tǒng)各設(shè)備起停機(jī)順序及延時(shí)啟停時(shí)差,由中控室電腦一鍵控制。開(kāi)機(jī)啟動(dòng)后,可自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)并反饋運(yùn)行參數(shù),若遇設(shè)備故障,經(jīng)反饋信號(hào)處理,可發(fā)出緊急事故停機(jī)控制指令,使該設(shè)備與上級(jí)設(shè)備立即停機(jī)。增加PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)后,系統(tǒng)的開(kāi)停機(jī)完全轉(zhuǎn)由電腦控制,系統(tǒng)正常啟動(dòng)時(shí)間縮短到15min內(nèi),較之前手動(dòng)啟動(dòng)可減少50%的耗電量,每天兩班生產(chǎn)可在啟停機(jī)過(guò)程節(jié)約電量約3 000kW·h。
3.2.2 下運(yùn)帶式輸送機(jī)能量回饋?zhàn)詣?dòng)控制措施
在以往工程慣例中,人工砂石加工系統(tǒng)很少使用下運(yùn)帶式輸送機(jī),但在大型、特大型人工砂石加工系統(tǒng)中的一些特殊場(chǎng)合必須使用。大型下運(yùn)帶式輸送機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中往往由于慣性作用使電動(dòng)機(jī)出現(xiàn)負(fù)工況運(yùn)行,易出現(xiàn)飛車(chē)現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備及人身安全事故,使用變頻調(diào)速及常用的制動(dòng)方式很難達(dá)到良好的控制效果。觀音巖水電站砂石系統(tǒng)龍洞區(qū)A4帶式輸送機(jī)就是典型的下運(yùn)帶式輸送機(jī)。
下運(yùn)段有載荷情況時(shí),A4帶式輸送機(jī)電機(jī)為負(fù)工況(即發(fā)電工況),最大負(fù)功率為356kW,設(shè)計(jì)功率為2×200 kW。此時(shí)異步電動(dòng)機(jī)實(shí)際上已成為異步發(fā)電機(jī),將在變頻器直流側(cè)電容上產(chǎn)生很高的泵生電壓,若不及時(shí)高效地釋放這部分能量,運(yùn)行至此工況時(shí)會(huì)引起變頻器過(guò)壓保護(hù)動(dòng)作,造成變頻器主回路功率器件的過(guò)壓損壞、燒壞電機(jī),導(dǎo)致帶式輸送機(jī)飛車(chē)事故。在通過(guò)系統(tǒng)前期運(yùn)行總結(jié)與分析后,生產(chǎn)單位對(duì)A4膠帶機(jī)運(yùn)行采取了能量回饋?zhàn)詣?dòng)控制措施:即利用變頻控制加回饋制動(dòng)單元將直流側(cè)泵生電壓逆變送回電網(wǎng)。不僅安全可靠地控制了下運(yùn)帶式輸送機(jī)的運(yùn)行,而且在運(yùn)行中通過(guò)能量回饋到系統(tǒng)節(jié)約了電能,大大降低了能耗和運(yùn)行成本。采取改進(jìn)措施后,通過(guò)實(shí)際監(jiān)測(cè)A4膠帶機(jī)運(yùn)行情況,以每天生產(chǎn)8h、每月生產(chǎn)25d計(jì)算,則每月節(jié)能40 512kW·h。
3.2.3 制砂工藝改進(jìn)
水電工程傳統(tǒng)制砂工藝主要采用棒磨機(jī)制砂,其特點(diǎn)是:(1)成品砂質(zhì)量穩(wěn)定、粒形好;(2)耗電、耗水量高、鋼棒耗量大;(3)建筑安裝量大;(4)石粉損失量大,水處理費(fèi)用高。觀音巖水電站砂石系統(tǒng)通過(guò)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)論證,系統(tǒng)設(shè)計(jì)放棄了棒磨機(jī),全部采用立軸破制砂,實(shí)現(xiàn)了“以破代磨”的制砂工藝。立軸制砂的特點(diǎn)是:(1)工藝流程簡(jiǎn)單,單位能量消耗低;(2)5~2.5mm的石料循環(huán)破碎,破碎效果差,能量消耗略偏大;(3)成品砂中2.5~1.25mm、1.25~0.63mm粒徑的石料偏少;(4)成品砂的細(xì)度模數(shù)控制難;成品砂率偏低。觀音砂石系統(tǒng)制砂工藝設(shè)計(jì)通過(guò)增加石粉回收裝置(ZX250-C)與8臺(tái)立軸破搭配,并經(jīng)篩網(wǎng)調(diào)節(jié)摻和比例成功克服了立軸破制砂的缺點(diǎn),能確保生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定的成品砂。制砂工藝改進(jìn)最大的優(yōu)點(diǎn)在于降低了系統(tǒng)的能耗,并能有效控制成品砂的含水率。
通過(guò)一系列措施的改進(jìn),系統(tǒng)生產(chǎn)每噸成品骨料的耗電量較原設(shè)計(jì)耗電量大為降低。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),觀音巖水電站砂石系統(tǒng)從2009年10月一期建成投產(chǎn)運(yùn)行至2012年5月底,已供應(yīng)合格砂石骨料560萬(wàn)t,生產(chǎn)運(yùn)行總耗電量為1 967萬(wàn)kW·h,平均每噸砂石骨料耗電量為1 967÷560=3.51kW·h/t。較設(shè)計(jì)耗電量6.48kW·h/t降低了2.97kW·h/t,已較原設(shè)計(jì)節(jié)約電能1 663.2萬(wàn)kW·h。
觀音巖水電站砂石加工系統(tǒng)工程生產(chǎn)用水主要用于骨料沖洗、設(shè)備冷卻、防塵用水等,原設(shè)計(jì)用水量為2 000m3/h(一期1 000m3/h,二期 2 000m3/h),相應(yīng)的廢水處理能力為2 000m3/h。其廢水處理工藝采用兩級(jí)沉淀池(豎流沉淀池和斜管沉淀池)進(jìn)行沉淀濃縮,然后通過(guò)沉淀池排漿底閥排放至污泥干化車(chē)間(主要脫泥設(shè)備為圓盤(pán)真空過(guò)濾機(jī))進(jìn)行固液分離,分離后的尾水經(jīng)二次沉淀后泵送回高位水池循環(huán)利用。
系統(tǒng)一期建成后,通過(guò)實(shí)際運(yùn)行反饋,水處理效果不甚理想,僅達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力的30%。主要表現(xiàn)在以下兩方面:
(1)生產(chǎn)廢水量超過(guò)設(shè)計(jì)處理能力。主要源于毛料含泥量大、半成品料裹泥嚴(yán)重、一篩沖洗水量大,致使沖洗用水量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)量。
(2)固液分離設(shè)備處理效果差。由于廢水沉淀后濃度高達(dá)到30%,且泥漿粘性大,而已安裝的GP96-8型圓盤(pán)真空過(guò)濾機(jī)可靠性差,在運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常堵塞濾布濾孔,處理能力大大降低。
系統(tǒng)一期建成運(yùn)行后通過(guò)對(duì)水處理存在的問(wèn)題分析,在二期對(duì)水處理工藝進(jìn)行了一系列改進(jìn)。其主要工藝采用了“一級(jí)回收、二級(jí)沉淀、污泥干化”的水處理方案,并在生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格控制毛料含泥量。新工藝在一篩車(chē)間增設(shè)了ZX250C型黑旋風(fēng)細(xì)砂回收裝置,進(jìn)入沉淀池的廢水經(jīng)黑旋風(fēng)一級(jí)回收后,主要含量為泥漿的廢水仍通過(guò)豎流沉淀池和斜管沉淀池兩級(jí)沉淀濃縮后,高濃度泥漿通過(guò)排漿底閥排放至污泥干化車(chē)間進(jìn)行固液分離。取消污泥干化車(chē)間圓盤(pán)真空過(guò)濾機(jī)設(shè)備,重新配置KWL800離心脫離機(jī)以及LW760ND離心脫泥機(jī)作為固液分離設(shè)備。廢水處理工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 廢水處理工藝流程
4.3.1 嚴(yán)格控制毛料含泥量,改進(jìn)沖洗措施,降低沖洗水耗
觀音巖砂石系統(tǒng)料源取自龍洞大地料場(chǎng),料場(chǎng)料區(qū)地表灰?guī)r溶蝕現(xiàn)象明顯,毛料含泥較嚴(yán)重,且機(jī)械剔除非常困難,致使半成品含泥過(guò)高。經(jīng)檢測(cè),前期平均含泥量高達(dá)8%。半成品料在一篩沖洗干凈困難,生產(chǎn)用水量大。通過(guò)分析,降低水耗及水處理壓力的源頭在于嚴(yán)格控制毛料開(kāi)采選料及粗碎車(chē)間毛料脫泥。料場(chǎng)開(kāi)采爆破后,首先對(duì)于出現(xiàn)的溶溝溶槽等泥團(tuán)進(jìn)行機(jī)械剔除,同時(shí),加強(qiáng)粗碎車(chē)間脫泥篩設(shè)備運(yùn)行管理,選用合適孔徑的篩網(wǎng),對(duì)于篩分≤15mm以下的骨料作為棄料處理,以保證半成品含泥率滿(mǎn)足要求。通過(guò)上述措施,最終使毛料含泥量控制在2%左右。其次,將三篩車(chē)間成品中小石沖洗后低濃度(質(zhì)量濃度約3%)廢水回收利用至一篩車(chē)間沖洗,可顯著降低一篩沖洗用水量400m3/h。
通過(guò)上述常規(guī)措施改進(jìn),系統(tǒng)二期建成后,骨料沖洗合格用水量可基本控制在1 000m3/h左右,按系統(tǒng)2 700t/h成品處理能力計(jì)算,平均沖洗耗水量為1 000÷2 700=0.37(m3/t),而未改進(jìn)控制措施之前耗水量為1.18m3/t,改進(jìn)后每噸骨料沖洗可節(jié)約用水0.81m3。
4.3.2 黑旋風(fēng)一級(jí)回收大量石粉,大幅度降低了水處理壓力,并提高了石粉利用率
系統(tǒng)一篩沖洗、螺旋洗石機(jī)產(chǎn)生的廢水主要懸浮物為細(xì)砂、石粉及泥,原工藝設(shè)計(jì)中主要采用刮砂機(jī)回收一篩沖洗廢水中的石粉,效果不甚理想,仍有大量石粉經(jīng)廢水流失,致廢水濃度較高。后在一篩車(chē)間增加了ZX250C型泥漿凈化裝置(黑旋風(fēng))與刮砂機(jī)聯(lián)合運(yùn)行,石粉回收更為充分。一篩廢水進(jìn)入黑旋風(fēng)的平均質(zhì)量濃度為12.7%,經(jīng)回收處理后的濃度降低為6.5%。黑旋風(fēng)設(shè)備平均處理能力為245m3/h,平均單臺(tái)回收砂量為21.78t,經(jīng)處理后的廢水流入豎流沉淀池進(jìn)行沉淀,大大降低了后序水處理壓力。
4.3.3 沉淀后的廢水經(jīng)末級(jí)離心機(jī)脫泥處理,實(shí)現(xiàn)廢水循環(huán)利用
一篩車(chē)間產(chǎn)生的廢水經(jīng)泥漿凈化裝置ZX250C的處理后,自流入豎流沉淀池,廢水濃度平均6.5%,廢水量約1 000m3/h。經(jīng)豎流沉淀池自然沉淀3~4h后,濃縮后廢水濃度在25% ~30%之間,通過(guò)池底排污管自流入離心機(jī)。其中豎流沉淀池主要用于沉淀車(chē)間生產(chǎn)廢水,預(yù)留1座池子用于沉淀離心機(jī)處理后加藥的尾水,經(jīng)沉淀后再次通過(guò)離心機(jī)循環(huán)處理。斜管沉淀池主要用于二次沉淀豎流池自然沉淀后溢出的清水,沉淀后自流入清水池,再用清水泵抽入高位水池循環(huán)利用。離心機(jī)聯(lián)合運(yùn)行檢測(cè)成果見(jiàn)表1。
表1 離心機(jī)聯(lián)合運(yùn)行檢測(cè)成果
離心機(jī)排出的尾水濃度平均約10%,廢水中懸浮物沉淀速度慢,需添加絮凝劑以使懸浮物快速絮凝成團(tuán)、快速沉淀。根據(jù)砂石系統(tǒng)生產(chǎn)廢水物理特性,并考慮無(wú)毒害等環(huán)保要求,實(shí)驗(yàn)選取了陰離子聚丙烯酰胺(APAM)作為絮凝劑。在添加絮凝劑后泥漿濃度能快速提升至25% ~30%,APAM添加最佳用量為200~300g/m3。
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,離心機(jī)設(shè)備進(jìn)水濃度越大,其處理水量越小。進(jìn)水濃度在25% ~30%時(shí),脫泥量最大,其單臺(tái)設(shè)備平均處理量約70m3/h,平均出泥量12.3t/h,脫泥后平均出水濃度10%,泥塊含水率在18%~22%之間。分離的尾水若采取加藥方案,經(jīng)離心機(jī)處理后效果更加顯著,其再次分離的尾水濁度SS≤1 000mg/L,可直接回收利用。
(1)砂石系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水量為1 000m3/h,經(jīng)黑旋風(fēng)處理后的廢水濃度為6.5%,系統(tǒng)每天2班14h運(yùn)行,共產(chǎn)生廢水14 000m3,需處理的污泥約為910t。離心機(jī)3班21h運(yùn)行,需達(dá)到的污泥處理能力為910÷21×1.2(含水率平均20%)=52(t/h)。而離心機(jī)平均處理能力為272.5m3/h,廢水濃度為25% ~30%,其平均脫泥量52.14t/h,泥塊含水率在18%~22%之間,4臺(tái)離心機(jī)配置基本滿(mǎn)足處理需要。
(2)在不加藥情況下,經(jīng)離心機(jī)處理后的尾水沉淀效果差,無(wú)法及時(shí)處理。這部分尾水經(jīng)污泥干化池沉淀處理后排放,約230m3/h,加上泥餅含水帶走水量52.14×20%=10.4(m3/h)。系統(tǒng)需補(bǔ)充損失水量240.4m3/h,其有效利用水量789.6m3/h,循環(huán)利用率76%。若離心機(jī)尾水采取加藥方案,除泥餅含水損失10.4m3/h,其余用水均可回收利用,循環(huán)利用率可達(dá)99%。
(3)從廢水處理系統(tǒng)目前實(shí)際運(yùn)行情況分析,若采取加藥方案,按300g/m3加藥量計(jì)算,每天處理14 000m3廢水,需消耗藥量230×21×0.3=1 449(kg),以目前 APAM絮凝劑市場(chǎng)價(jià)15 000元/t計(jì)算,平均每天需花費(fèi)成本2.17萬(wàn)元。成品骨料平均生產(chǎn)成本增加25 800÷(2 700×14)=0.57(元/t),整個(gè)運(yùn)行期增加費(fèi)用約1 000萬(wàn)元。
(4)通過(guò)主要組合采用半成品含泥量控制、黑旋風(fēng)回收、離心分離等組合工藝對(duì)砂石系統(tǒng)廢水進(jìn)行處理,可基本完成固液分離、廢水回收利用。
觀音巖水電站砂石系統(tǒng)作為世界上最大的人工砂石生產(chǎn)系統(tǒng)之一,其能耗也相當(dāng)巨大,達(dá)標(biāo)排放壓力也較大,在節(jié)能減排技術(shù)方面沒(méi)有同類(lèi)經(jīng)驗(yàn)可尋,需要通過(guò)實(shí)際運(yùn)行不斷地摸索與總結(jié)分析。該系統(tǒng)所采用的節(jié)能減排技術(shù)取得了較為明顯成效,不僅大幅度降低了系統(tǒng)運(yùn)行成本,也基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)家行業(yè)關(guān)于達(dá)標(biāo)排放的環(huán)保要求。