摘要:本文主要介紹了重鋼一煉鋼廠利用干法除塵工藝的研究,主要針對(duì)泄爆的原因和處理措施進(jìn)行了分析,有利于提高干法除塵的穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:干法除塵;電除塵器;泄爆;措施
1.前言
轉(zhuǎn)爐在吹煉過(guò)程中產(chǎn)生含CO成分為主體、少量的C02和其他微量成分的氣體,其中還夾帶著大量氧化鐵、金屬鐵粒和其他細(xì)小顆粒固體塵埃,這股高溫、含塵的氣流,沖出爐口進(jìn)入煙罩和除塵系統(tǒng)。采用何種除塵技術(shù),首先要從各煉鋼廠實(shí)際情況考慮,更主要的是要從整個(gè)相關(guān)系統(tǒng)、而不是局部設(shè)備進(jìn)行綜合比較,比如采用傳統(tǒng)的OG濕法、或新0G法,其單項(xiàng)投資可能少,但加上龐大的水處理系統(tǒng)、比較大的除塵風(fēng)機(jī)、煤氣二次凈化,總投資就要高得多;而運(yùn)行費(fèi)用、高耗能、高維修則是更大的問(wèn)題。重鋼一煉鋼三座220t轉(zhuǎn)爐都采用了運(yùn)行費(fèi)用低、耗能低、維修強(qiáng)度小、除塵效果顯著無(wú)二次污染的干法除塵工藝,但干法除塵需要解決最大的問(wèn)題就是電除塵器泄爆。
2.電除塵器泄爆的原因分析
2.1煙氣中各種易發(fā)生爆炸的氣體的爆炸范圍
煙氣中各種易發(fā)生爆炸的氣體的爆炸范圍見(jiàn)表
2.2電場(chǎng)泄爆原因分析
(1)EC噴嘴蒸汽壓力流量不穩(wěn)定,導(dǎo)致電場(chǎng)內(nèi)煙氣量不穩(wěn)定,容易泄爆;
(2)轉(zhuǎn)爐開(kāi)吹點(diǎn)火不好,氧氣富集在電場(chǎng)內(nèi),容易引起泄爆;
(3)轉(zhuǎn)爐吹煉中斷,重新下槍冶煉,由于爐內(nèi)鋼水C含量高,容易泄爆;
(4)轉(zhuǎn)爐開(kāi)吹后,如果電場(chǎng)內(nèi)氧氣含量高于5%,加入第一批料容易引起泄爆;
(5)在開(kāi)始吹煉時(shí),風(fēng)機(jī)沒(méi)有提前高轉(zhuǎn)速運(yùn)行,電場(chǎng)內(nèi)的CO氣體,粉塵沒(méi)有去除干凈,在開(kāi)吹容易泄爆;
3.泄爆措施
3.1EC噴嘴霧化用蒸汽參數(shù)調(diào)整
蒸發(fā)冷卻器(EC)使用的是雙介質(zhì)噴嘴,利用蒸汽將水霧化,起到冷卻煙氣和粗除塵的作用。投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)粗灰濕灰嚴(yán)重,由此判斷為蒸汽壓力較低所致,調(diào)節(jié)蒸汽壓力使噴嘴處蒸氣壓力保持在0.8~1.2MPa,現(xiàn)霧化效果良好,且EC灰倉(cāng)積灰較少。通過(guò)以上的改造,有效地將轉(zhuǎn)爐開(kāi)吹時(shí)煙氣流量控制較為穩(wěn)定,避免了靜電除塵器泄爆的發(fā)生。
3.2風(fēng)機(jī)的運(yùn)行方式參數(shù)調(diào)整
由于轉(zhuǎn)爐開(kāi)始吹煉時(shí),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速偏低,電場(chǎng)內(nèi)的煙氣流速慢,容易造成煙氣在電場(chǎng)內(nèi)的聚集,為了消除這一容易導(dǎo)致泄爆的因素,在轉(zhuǎn)爐開(kāi)始吹煉時(shí),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由原來(lái)的1300r/min提高到1400r/min,允許氧槍下降吹煉。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速是根據(jù)煙氣量進(jìn)行變頻調(diào)速,由于在轉(zhuǎn)爐開(kāi)始吹煉時(shí),產(chǎn)生的煙氣量較大,轉(zhuǎn)速低導(dǎo)致煙氣在電場(chǎng)內(nèi)流速低氧氣與一氧化碳混合時(shí)間較長(zhǎng),誘發(fā)泄爆。
3.3轉(zhuǎn)爐開(kāi)吹氧氣流量的調(diào)整
從引起卸爆的原因看,轉(zhuǎn)爐開(kāi)始吹煉的氧氣流量太大會(huì)導(dǎo)致泄爆,所以開(kāi)始吹煉氧氣流量從不控制改為三段式控制
1)第一分鐘 0-380Nm3/min
2)第二分鐘 380-700Nm3/min 每秒鐘以5-6m3增加
3)再等1.5分鐘后開(kāi)始降罩,2-2.5分鐘后開(kāi)始準(zhǔn)備煤氣回收。
4)每次下槍間隔100s
這是為消除由于下槍點(diǎn)火不好造成煙氣中氧氣含量太高易引起粉塵爆炸的因素。
3.4轉(zhuǎn)爐工藝操作方法優(yōu)化
設(shè)備運(yùn)行參數(shù)固定后,可以直接消除一部分影響因素,重要的是更改以前的操作方法,從冶煉制度入手,根本上解決由于操作原因?qū)е码妶?chǎng)卸爆問(wèn)題。概括起來(lái)就是“一倒,二搖,三看,四動(dòng)手”。
“一倒”就是在濺渣后倒掉一部分爐渣,只留少許。
“二搖”就是在兌鐵加廢鋼后要進(jìn)行搖爐操作。
“三看”就是在開(kāi)吹后看電場(chǎng)內(nèi)的氧含量是否降低到5%以下。
“四動(dòng)手”就是要求操作人員必須在確認(rèn)各種條件滿足后,才可以進(jìn)行冶煉操作。
4.結(jié)論
通過(guò)對(duì)電除塵發(fā)生泄爆的原因分析總結(jié),提出了對(duì)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化和轉(zhuǎn)爐工藝操作方法的優(yōu)化,除塵泄爆次數(shù)大幅度的降低,每月從10次/臺(tái)套降低為3次/臺(tái)套以下,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,從開(kāi)始吹煉到出鋼結(jié)束,效果良好,都會(huì)達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:
馮兵(1985-),男,重慶市渝北區(qū)(籍貫),現(xiàn)職稱:助理工程師,學(xué)歷:大學(xué)本科,研究方向:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化。