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        甲醇合成系統(tǒng)精脫硫技術(shù)改造總結(jié)

        2012-10-20 04:43:14
        化工設(shè)計通訊 2012年6期
        關(guān)鍵詞:側(cè)線脫硫劑焦?fàn)t

        巨 濤

        (寧夏寶豐能源集團(tuán),寧夏 銀川 750411)

        0 引 言

        寧夏東毅環(huán)??萍脊炯状佳b置是國內(nèi)第一套采用焦?fàn)t氣非催化轉(zhuǎn)化制合成氣生產(chǎn)甲醇的裝置,其工藝流程具有獨(dú)特性。脫硫部分采用NHD濕法粗脫硫和中溫水解串氧化鋅精脫硫,精脫硫系統(tǒng)設(shè)計操作壓力5.7MPa,溫度220℃,原料氣總硫≤10×10-6,硫化物形態(tài)為H2S和COS,出口總硫≤0.1×10-6。裝置原采用淄博魯源催化劑公司的中溫水解劑和高溫氧化鋅脫硫劑,在使用過程中,氧化鋅精脫硫段出口出現(xiàn)甲硫醚,偶爾有甲硫醇和丙硫醇,出口總硫一直無法達(dá)標(biāo),在(2~3)×10-6范圍,超標(biāo)20~30倍。后來,根據(jù)廠家建議降溫至140℃操作,情況雖有改善,但仍達(dá)不到設(shè)計要求,嚴(yán)重影響了甲醇合成催化劑的正常使用,導(dǎo)致兩爐精脫硫催化劑和合成催化劑提前結(jié)束使用壽命。經(jīng)專家研討會診,認(rèn)為原料氣中的H2S和COS在精脫硫裝置中發(fā)生了副反應(yīng),產(chǎn)生硫醇和硫醚等產(chǎn)物;于是決定使用國內(nèi)其他公司的催化劑和精脫硫劑進(jìn)行側(cè)線實驗及篩選。自2011年5月18日至8月18日先后進(jìn)行了6家公司產(chǎn)品的側(cè)線實驗。據(jù)實驗結(jié)果,只有華爍科技公司的精脫硫方案能滿足工藝需求。裝置于2011年11月正式采用華爍科技公司的DJ-1多功能催化劑和EZ-3氧化鋅脫硫劑后,精脫硫系統(tǒng)出口總硫≤0.1×10-6,達(dá)到設(shè)計要求,至今合成裝置運(yùn)行平穩(wěn)。

        1 焦?fàn)t氣非催化轉(zhuǎn)化制合成氣脫硫工藝流程簡介

        由焦化來的焦?fàn)t氣,除去其中微量的焦油和粉塵后,經(jīng)焦?fàn)t氣壓縮機(jī)加壓至3.2MPa送往轉(zhuǎn)化爐。焦?fàn)t氣與氧氣在1350℃、3.2MPa條件下反應(yīng)制得合格的轉(zhuǎn)化氣,并將焦?fàn)t氣中的絕大部分有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫。高溫的轉(zhuǎn)化氣回收熱量后降溫至110℃左右,進(jìn)入水洗塔洗滌,降溫除塵后送往脫硫。轉(zhuǎn)化氣用NHD溶液在低溫下吸收脫除H2S,總硫降至10×10-6以下送往合成氣壓縮機(jī);吸收H2S后的NHD溶液通過減壓升溫再生后循環(huán)使用。脫硫氣經(jīng)合成氣壓縮機(jī)升壓至5.7MPa,再經(jīng)過精脫硫槽將總硫降至0.1×10-6以下進(jìn)入甲醇合成塔,在225℃、5.5MPa和催化劑的作用下反應(yīng)生成甲醇;反應(yīng)后的氣體在合成汽包內(nèi)與鍋爐給水換熱副產(chǎn)2.5MPa蒸汽,再經(jīng)甲醇分離器分離出粗甲醇,未反應(yīng)的氣體經(jīng)壓縮機(jī)升壓后循環(huán)使用,粗甲醇則進(jìn)入精餾工段。工藝流程見圖1。

        圖1 焦?fàn)t氣非催化轉(zhuǎn)化制甲醇工藝流程框圖

        2 精脫硫側(cè)線實驗

        2.1 實驗設(shè)備

        實驗設(shè)備主體采用φ108×4mm的304不銹鋼管制作,外部加裝套管,用蒸汽進(jìn)行加熱。側(cè)線實驗裝置示意見圖2。

        圖2 精脫硫側(cè)線實驗裝置示意

        計量裝置采用金屬裝置流量計,量程0~2.5m3/h(20℃,空氣)。

        測溫儀器為水銀溫度計,量程0~220℃。

        2.2 分析儀器

        XA4002的分析儀采用大連科瑞的GS2010,XA4004的分析儀采用安捷倫A7890氣相色譜,分析頻次為1次/4h。

        2.3 實驗方案

        側(cè)線實驗裝置的上段裝填水解催化劑,下段裝填精脫硫劑,上、下段兩端各裝填φ8mm氧化鋁瓷球100mm(厚)。管底用玻璃絲布封堵。實驗時用蒸汽加熱,控制溫度和流量在方案要求范圍內(nèi);實驗裝置的入口閥門為全開狀態(tài),保證其壓力與生產(chǎn)裝置相同。具體方案見表1。

        2.4 實驗結(jié)果與分析

        實驗結(jié)果見表2,具體情況及分析如下。

        (1)廠家A的方案進(jìn)行了11d的實驗。其第一階段從5月21日至5月27日,采用上段裝填水解催化劑+加氫轉(zhuǎn)化劑,下段裝填氧化鋅精脫硫劑的方案;從第三天下午開始出現(xiàn)氧化鋅段出口總硫超標(biāo)現(xiàn)象,副反應(yīng)逐漸加劇,主要產(chǎn)物是甲硫醚,最高達(dá)到5.97×10-6(5月26日12:00);COS的轉(zhuǎn)化率88.87%,總硫脫除率85.82%,氧化鋅段出口合格率為54.05%。

        (2)廠家B的方案進(jìn)行了8d的實驗。實驗期間脫硫氣中總硫A3002為(2.1~8.9)×10-6;從實驗第二天即開始出現(xiàn)氧化鋅段出口總硫超標(biāo),最高達(dá) 到 0.59×10-6(6 月 5 日 8:00);COS的轉(zhuǎn)化率為55.30%,總硫脫除率為96.07%,氧化鋅段出口合格率為31.82%。

        (3)廠家C的方案與目前生產(chǎn)裝置使用情況相同,氧化鋅段出口前三天均未檢出硫,第八天氧化鋅段出口硫含量開始超標(biāo),主要為甲硫醚;氧化鋅段出口總硫最高為0.57×10-6(6月25日12:00,6月28日12:00)。共進(jìn)行實驗15d,實驗期間脫硫氣中總硫A3002為 (1.35~10.25)×10-6,COS的水解率為79.56%,總硫脫除率為87.56%,氧化鋅段出口合格率為66.29%。

        (4)廠家D的方案,其脫硫劑改用銅基脫硫劑,共進(jìn)行了14d的實驗。第一周實驗溫度在140℃,第二周實驗溫度在180℃。低溫度實驗在第六天開始出現(xiàn)氧化鋅段出口總硫超標(biāo),最高達(dá)到0.42×10-6(7月22日0:00);高溫度實驗在第五天開始出現(xiàn)氧化鋅段出口總硫超標(biāo),最高達(dá)到0.50×10-6(7月29日4:00)。據(jù)實驗結(jié)果來看,溫度升高,副反應(yīng)加劇,脫硫效率下降。整個實驗COS的水解率為85.65%,總硫脫除率為98.03%,氧化鋅段出口合格率為77.78%。

        (5)廠家E的復(fù)合脫硫劑進(jìn)行了15d的實驗。脫硫氣中總硫A3002在(1~13.28)×10-6范圍內(nèi),脫硫劑出口均未檢測到硫,硫脫除效率達(dá)到100%,效果最佳,但實驗結(jié)束,取出時發(fā)現(xiàn)脫硫劑強(qiáng)度下降很厲害,粉化嚴(yán)重。

        表1 側(cè)線實驗方案

        表2 精脫硫側(cè)線實驗結(jié)果匯總表

        (6)湖北華爍科技股份有限公司的精脫硫催化劑進(jìn)行了10d(240h)的實驗。實驗溫度為120~170℃,實驗期間脫硫氣中總硫A3002為(1.35~10.25)×10-6,COS的水解率為99.99%,總硫脫除率為99.61%,氧化鋅段出口合格率為100%。

        近三個月六種方案側(cè)線實驗的結(jié)果表明,除華爍公司DJ-1多功能凈化劑+EZ-3精脫硫劑組合方案和廠家E復(fù)合催化劑方案以外,脫硫劑出口均檢測到甲硫醇或甲硫醚,存在不同程度的副反應(yīng)。但廠家E樣品脫硫后出現(xiàn)嚴(yán)重粉化;同時,開車時要求提高溫度來進(jìn)行氫氣還原催化劑,需對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造,工業(yè)應(yīng)用有一定困難。華爍公司的產(chǎn)品效果最好,適應(yīng)溫區(qū)寬,不需對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造即可使用。

        3 生產(chǎn)實踐

        2011年11月,東毅公司停車檢修時,精脫硫槽R4002A改裝湖北華爍科技股份有限公司的DJ-1多功能凈化劑和EZ-3氧化鋅脫硫劑;11月30日投入使用,出口總硫≤0.1×10-6,沒有生成硫醇、硫醚等的副反應(yīng),達(dá)到了設(shè)計要求,滿足了合成催化劑的要求。2012年2月底,東毅公司將精脫硫槽R4002B也換為DJ-1多功能凈化劑和EZ-3氧化鋅脫硫劑。至今,精脫硫槽R4002A已平穩(wěn)運(yùn)行近1a,脫硫劑出口沒有檢測到有機(jī)硫,氧化鋅段出口總硫≤0.1×10-6,達(dá)到了設(shè)計要求。

        4 結(jié) 語

        焦?fàn)t氣非催化轉(zhuǎn)化制合成氣,在工藝上具有流程短、投資少、操作簡便等優(yōu)點(diǎn),但因目前該生產(chǎn)裝置只有我公司擁有,在技術(shù)上有許多需要探索和完善的地方。根據(jù)側(cè)線實驗選定的華爍科技股份有限公司的DJ-1多功能凈化劑+EZ-3氧化鋅脫硫劑的精脫硫組合,可以滿足生產(chǎn)需要,有效解決了困擾我公司近兩年的合成塔入口氣體硫含量超標(biāo)嚴(yán)重的問題。

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