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        D66井區(qū)固井質(zhì)量影響因素分析與對(duì)策

        2012-10-08 05:22:50李偉鋒
        地質(zhì)裝備 2012年4期
        關(guān)鍵詞:井徑氣層井區(qū)

        李偉鋒

        (中國(guó)石化集團(tuán)華北石油局井下作業(yè)公司,河南 鄭州450042)

        1 引言

        大牛地氣田D66井區(qū)位于陜西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)交界處。地層為沙漠、鹼灘和草地,地形相對(duì)高差30m左右,海拔一般為1300~1400m,主要含氣目的層為上古生界,埋深在2400~2900m,平均埋深2900m。地層平緩,地層傾角1°左右,年平均氣溫7.2℃。

        大牛地氣田自開(kāi)發(fā)以來(lái),D66井區(qū)的固井質(zhì)量一直較為穩(wěn)定。2011年5、6月間出現(xiàn)了較為明顯的波動(dòng),經(jīng)甲方驗(yàn)收有5口良好井(D66-182、D66-187、D66-186、D66-197、D66-213)和 2 口 合 格 井(D66-180、D66-189)。從聲幅測(cè)井曲線顯示的結(jié)果來(lái)看,造成固井質(zhì)量下降的直接原因是發(fā)生了氣竄。針對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,通過(guò)多次技術(shù)分析,從工程、地質(zhì)和固井幾個(gè)方面進(jìn)行了對(duì)比分析,制定了相應(yīng)的技術(shù)措施,在后續(xù)固井施工中,取得了較好的效果。

        2 影響D66井區(qū)固井質(zhì)量原因分析

        2.1 開(kāi)采井網(wǎng)與氣層影響

        隨著D66井區(qū)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,造成地下原始?jí)毫w系發(fā)生了改變,縱向剖面上形成多壓力層系,層間壓力各異,層內(nèi)壓力不平衡,水泥漿很難滿足各層壓力需求,極易發(fā)生油氣水竄。而且,隨著井網(wǎng)加密、井距縮小和壓裂規(guī)模的擴(kuò)大,相鄰井開(kāi)采層位壓力傳遞敏感,層間相互干擾嚴(yán)重,使得地層中流體相對(duì)活躍,在水泥漿凝固過(guò)程中很容易侵入井筒,污染水泥漿,破壞水泥環(huán)的正常膠結(jié)進(jìn)程,影響膠結(jié)質(zhì)量。

        D66-180、D66-182 井 距 D66-120 井 分 別 為754m、479m;D66-187井距D66-28井626m,該井僅盒1層無(wú)阻流量就達(dá)7.5萬(wàn)方,臨井D66-115僅太2層無(wú)阻流量為45.7萬(wàn)方。

        D66-180、D66-182、D66-197、D66-186、D66-187、D66-213位于盒3段和太2段砂體發(fā)育有利區(qū)邊緣,厚度大,且都位于一個(gè)等值曲線上,氣層多而厚且全烴值高(表1)。D66-180、D66-182、D66-197都集中在D66-120井周?chē)揖嚯x很近。查閱資料發(fā)現(xiàn)D66-120井壓裂加砂量94m3,該井山2氣層產(chǎn)量3.8萬(wàn)方/天,太2氣層產(chǎn)量4.8萬(wàn)方/天(全井試采無(wú)阻流量為14.8萬(wàn)方),而以上井發(fā)生氣竄的層位就出現(xiàn)在山2和太2層。分析認(rèn)為:由于井間距小,D66-120井大型壓裂后可能使得地層中流體相對(duì)活躍致使影響固井質(zhì)量。

        2.2 井徑不規(guī)則的影響

        “提速提效”后,部分鉆井隊(duì)在上部井段(0~2300m)甚至全井采用性能較差的鉆井液和雙泵大排量打鉆措施,加之目的層井段煤層厚且多,鉆井液沖蝕嚴(yán)重,井眼條件差,井徑不規(guī)則,形成大肚子和狗腿井眼,導(dǎo)致井眼擴(kuò)大率較大(如圖1),頂替效率降低而形成竄槽現(xiàn)象,影響了封固質(zhì)量(如圖2)。

        表1 D66-180井氣層表

        圖2 D66-180固井質(zhì)量測(cè)井截圖

        由D66-180井的綜合曲線可以看出,該井目的層段井徑不規(guī)則,目的層段的眼擴(kuò)大率在6.5%,而氣層段的井眼擴(kuò)大率16%,按該井水泥漿性能和氣層段的井徑算得紊流臨界排量為50.6L/s,而現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際最大替漿排量則為41.0L/s,未能達(dá)到紊流,頂替效率低而導(dǎo)致氣竄。

        2.3 套管居中度的影響

        流變學(xué)和水動(dòng)力學(xué)證明在偏心環(huán)空中水泥漿頂替過(guò)程極易發(fā)生竄槽,窄邊間隙小,液體流動(dòng)阻力大,流速小,易滯留鉆井液,反之寬邊間隙大,液體流動(dòng)阻力小,流速高,水泥漿易發(fā)生竄槽。因此,套管居中問(wèn)題直接關(guān)系到固井質(zhì)量的好壞。由于有些鉆井隊(duì)為了趕進(jìn)度、搶時(shí)間,簡(jiǎn)化下套管的技術(shù)要求,扶正器少安裝且安裝不規(guī)范、位置不合理或不安裝,特別是在大肚子井眼、狗腿井眼和定向井的造斜段,如不注意扶正器的合理加放,會(huì)導(dǎo)致套管的居中度偏低,為固井質(zhì)量留下隱患。

        2.4 頂替效率的影響

        2011年3~4月份,在D66井區(qū)出現(xiàn)多口井固井漏失問(wèn)題后,為了防漏,我們對(duì)頂替工藝進(jìn)行了微調(diào):降低了替漿排量和井口大泵替漿壓力,這樣井漏減少了,但致使紊流接觸時(shí)間很短或根本達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的紊流頂替,造成頂替效率降低而形成竄槽現(xiàn)象,影響了封固質(zhì)量。

        2.5 鉆井液性能的影響

        實(shí)施降本增效后,各鉆井隊(duì)鉆井液性能差異較大,個(gè)別井鉆井液失水過(guò)大,泥餅厚。同時(shí),在泥餅附近還會(huì)形成一個(gè)具有很稠的、流動(dòng)性差的鉆井液區(qū)域,使頂替效率下降,而且由于厚泥餅大大減小了套管外的環(huán)形流動(dòng)面積,在注水泥時(shí)也能造成堵塞。測(cè)井結(jié)果表明,鉆井液濾餅較厚的井段水泥膠結(jié)均較差。

        通井及固井前循環(huán)鉆井液時(shí)間過(guò)短,固井前鉆井液性能調(diào)整不到位,為了降低鉆井液粘度直接加水降粘,導(dǎo)致不能消除鉆井液在窄間隙、井壁上的滯留范圍,有效降低泥餅厚度,從而大大降低了頂替效率,影響固井質(zhì)量。

        D66-180、D66-182、D66-213井固井前鉆井液性能見(jiàn)表2。

        表2 固井前鉆井液性能對(duì)比表

        3 采用的技術(shù)措施

        為了有效地遏制住D66井區(qū)固井質(zhì)量下滑,根據(jù)以上分析,針對(duì)存在的問(wèn)題,主要從漿體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)優(yōu)化和現(xiàn)場(chǎng)施工工藝控制等方面入手解決影響D66井區(qū)固井質(zhì)量下滑問(wèn)題。

        3.1 水泥漿的調(diào)整

        在繼續(xù)應(yīng)用本工區(qū)成熟配方的基礎(chǔ)上,進(jìn)行下列微調(diào):

        (1)漿體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):漿體結(jié)構(gòu)依次按照低密度、過(guò)渡漿、尾漿逐漸增稠的方式進(jìn)行調(diào)整。每罐低密度水泥必須做六速試驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)控制低密度水泥漿的密度和稠度,按照由低到高的順序注入。

        (2)調(diào)整低密度水泥漿可泵時(shí)間在240min以上,控制低密度與尾漿稠化時(shí)間差在170~190min左右,初始稠度不大于18Bc。

        (3)盡可能縮短尾漿初終凝過(guò)渡時(shí)間,實(shí)現(xiàn)地層流體侵入界面前水泥漿快速膠結(jié),且具有強(qiáng)觸變性。尾漿可泵時(shí)間控制在55~65min,稠化時(shí)間控制在65~75min,同時(shí)提高尾漿稠度,初始稠度控制在20~30Bc之間(表3),同時(shí)嚴(yán)格控制密度為1.75g/cm3過(guò)渡漿的稠化時(shí)間。

        (4)每次大樣試驗(yàn)后,化驗(yàn)室必須計(jì)算水泥漿的流性指數(shù)及稠度系數(shù)(井徑按5%擴(kuò)大率算),為設(shè)計(jì)漿體結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。

        (5)加強(qiáng)對(duì)混灰站的監(jiān)控力度,化驗(yàn)室必須派人與混灰人員一起監(jiān)督混灰,杜絕不按要求進(jìn)行混配添加材料和藥品的行為。

        3.2 設(shè)計(jì)優(yōu)化

        (1)由于目前采用的前置液為清水,為避免低密度水泥漿遇水后分層嚴(yán)重,將前置液從7.0m3降到6.0m3。

        (2)低密度水泥漿控制在1.30~1.35g/cm3之間,并根據(jù)稠度確定密度,防止低密度提前稠化影響壓力傳遞。

        (3)尾漿的附加量從8%降到5%,其余全部設(shè)計(jì)成過(guò)渡漿,在規(guī)范允許的條件下通過(guò)適當(dāng)減少尾漿封固段長(zhǎng)來(lái)提高壓穩(wěn)系數(shù)。

        (4)采用“紊流-塞流”復(fù)合頂替模式:井口壓力在11MPa以內(nèi)采用40~55L/s的紊流排量替漿,尾漿出套管后采用塞流方式頂替;控制注替時(shí)間,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“即時(shí)稠化”,即尾漿到位后在最短時(shí)間內(nèi)稠化形成較強(qiáng)的膠凝結(jié)構(gòu),使自由水和水泥沉降減少到最低程度,減少和防止氣竄發(fā)生。

        優(yōu)化后的固井施工設(shè)計(jì)較以前更合理:適當(dāng)減少了低密度水泥漿遇水分層的影響,壓穩(wěn)系數(shù)也提高較多,且基本實(shí)現(xiàn)了“即時(shí)稠化”,增強(qiáng)了抗竄阻力。

        3.3 現(xiàn)場(chǎng)控制

        (1)駐井期間,技術(shù)員要詳細(xì)了解井況(漏失、氣侵、坍塌掉塊和其它井內(nèi)事故等)、設(shè)備情況(泥漿泵、循環(huán)系統(tǒng))以及油氣顯示情況,特別是影響井徑的因素;要坐崗觀察前500m套管下放,以及浮鞋、浮箍、扶正器連接、安放,督促現(xiàn)場(chǎng)灌漿,出現(xiàn)異常情況必須在場(chǎng)并做好相關(guān)記錄。

        (2)套管到位后,以不低于30~35 L/s的排量進(jìn)行循環(huán),且要打開(kāi)振動(dòng)篩,確保井眼清潔。

        (3)注低密度水泥漿排量根據(jù)設(shè)備性能提高到1.3~1.5m3/min,確保前置液經(jīng)過(guò)目的層時(shí)能有效沖刷井壁。

        (4)在替漿壓力不超過(guò)11MPa的前提下,控制紊流排量在40~55L/s,時(shí)間在8min以上,不必降低排量,以保證有效沖刷井壁(表4)。

        (5)必須確保配漿水、替漿水干凈、足量,替漿罐相對(duì)獨(dú)立,便于計(jì)量。

        4 取得的效果

        漿體結(jié)構(gòu)優(yōu)化、設(shè)計(jì)優(yōu)化和現(xiàn)場(chǎng)施工工藝控制等技術(shù)措施實(shí)施后,D66井區(qū)固井施工中漏失井明顯減少,固井質(zhì)量全部?jī)?yōu)質(zhì)(表5),且非目的層的封固質(zhì)量也明顯提高(圖3、圖4)。其他井區(qū)如D12井區(qū)也根據(jù)實(shí)際情況對(duì)固井措施進(jìn)行類似調(diào)整,調(diào)整后的固井質(zhì)量也全部?jī)?yōu)質(zhì)。

        表3 水泥漿微調(diào)前性能后對(duì)比表

        表4 調(diào)整前后替漿排量及井口壓力控制對(duì)比表

        表5 調(diào)整后部分井固井資料統(tǒng)計(jì)

        圖3 D66-224井非目的層部分(最上部井口部分)固井質(zhì)量測(cè)井截圖

        圖4 是D66-220井非目的層部分固井質(zhì)量測(cè)井截圖

        5 結(jié)論與建議

        (1)合理設(shè)計(jì)水泥漿柱結(jié)構(gòu),使水泥漿液柱壓力增大、壓穩(wěn)系數(shù)提高,能防止固井后發(fā)生氣竄。

        (2)良好的水泥漿性能是保證固井質(zhì)量的關(guān)鍵,微調(diào)后的水泥漿體系適合于D66井區(qū)固井作業(yè)。

        (3)采取綜合措施提高頂替效率能大幅度提高封固質(zhì)量。

        (4)及時(shí)發(fā)現(xiàn)研究問(wèn)題,迅速采取應(yīng)變措施,確保了D66井區(qū)固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率100%。

        (略)

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