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        ⅢJD-2000Φ2500氨合成塔降低阻力改造運(yùn)行總結(jié)

        2012-09-27 06:13:08徐嚴(yán)偉
        河南化工 2012年23期
        關(guān)鍵詞:合成塔觸媒冷氣

        徐嚴(yán)偉 ,周 翔 ,王 攀 ,劉 欣

        (河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453731)

        河南心連心化肥有限公司“24·40”項目(24萬t/a合成氨,40萬t/a尿素)氨合成工段采用湖南安淳高科技有限公司設(shè)計的ⅢJD-2000Φ2500氨合成塔,已運(yùn)行數(shù)年,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,但存在著合成塔阻力較大的問題。塔阻力較大增加了氨合成系統(tǒng)的阻力,會使合成氨的成本因電耗的增加而增加。如何在不改變合成塔內(nèi)件的情況下,適當(dāng)調(diào)整氣體在塔內(nèi)的流程,從而降低合成塔的阻力,我公司進(jìn)行了大膽的探索。

        1 氨合成塔

        1.1 氨合成塔內(nèi)件結(jié)構(gòu)

        氨合成內(nèi)件由一個直形異徑的冷管束、一個氣體混合分布器和一個分氣筒組成,把觸媒床分成一軸兩徑,三個絕熱段,一個內(nèi)冷段,凈空高22 m,觸媒容積68 m3,徑向段占整個觸媒床層80%,采用分流工藝,床層上下直通,觸媒可以自卸。

        1.2 塔內(nèi)流程

        含氨2%未反應(yīng)氣分股進(jìn)塔。一股25%~30%未反應(yīng)冷氣,由合成塔下部環(huán)隙進(jìn)入,由下而上,在塔頂引出,匯合塔外熱交換器加熱的10% ~15%的熱氣,再進(jìn)冷管束。在冷管加熱后,直接由上升管進(jìn)入催化劑床層“0”米。另一股65% ~70%的氣體經(jīng)由塔外熱交換器加熱至175~190℃,其中50% ~60%進(jìn)塔內(nèi)下部換熱器管內(nèi),與出塔氣體換熱后進(jìn)上部換熱器的管內(nèi),與出混合分布器氣體換熱,加熱至370℃,從換熱器與中心管之間的環(huán)隙向下翻進(jìn)中心管,經(jīng)中心管進(jìn)入催化劑床“0”米,與冷管束出來的未反應(yīng)氣體混合,進(jìn)入上絕熱層反應(yīng)。反應(yīng)后氣體經(jīng)由混合分布器進(jìn)入塔內(nèi)上換熱器間冷卻,進(jìn)入第二層徑向絕熱反應(yīng),在徑向進(jìn)入內(nèi)冷層反應(yīng),進(jìn)入塔內(nèi)換熱器間,被管內(nèi)冷氣冷卻至350℃出塔[1]。

        2 降低塔壓差改造

        合成塔降低壓力改造前主進(jìn)氣是通過底部換熱器、上部換熱器再通過中心管進(jìn)入觸媒層。改造后部分主進(jìn)氣通過底部副線不經(jīng)底部換熱器直接進(jìn)入上部換熱器在經(jīng)過中心管進(jìn)入觸媒層,避免了底部換熱器的阻力,從而達(dá)到降低塔壓差目的。2012年中修我廠對合成底部副線進(jìn)行了改造,開車投運(yùn)后,對底部副線全關(guān)與全開兩種狀況進(jìn)行了對比,得到以下數(shù)據(jù):

        從表1可以看出,在同樣的條件下,合成塔底部副線全開與全關(guān)相比,塔壓差降低了0.042 MPa,系統(tǒng)壓差降低了0.078 MPa。一層與三層爐溫有所下降,出塔溫度升高3℃(主要是底部換熱氣冷氣量減少),每小時多產(chǎn)蒸汽約500 kg,合成系統(tǒng)壓力降低0.53 MPa,主要是降低塔壓差后,增加了循環(huán)量,合成系統(tǒng)壓力下降。

        3 改造前后正常工況下工藝對比

        改造前后,我們分別增加循環(huán)量,調(diào)整其它副線,將合成塔壓差都控制在0.992 MPa以達(dá)到相對穩(wěn)定的工況,此時工藝對比如表2所示。

        表1 底部副線全關(guān)與全開兩種狀況工藝對比

        表2 改造前后正常工況工藝對比

        從表2可以看出:①環(huán)隙氣的流量由改造前的79 080 Nm3/h降低到改造后的55 270 Nm3/h,主要是塔底副線改造后,底部副線阻力的降低以及減少冷量降低三層爐溫的氣量;使熱交主進(jìn)氣流量由改造前的215 000 Nm3/h增加到改造后的239 900 Nm3/h,由于主進(jìn)氣溫度在220℃左右而冷氣溫度在20℃左右,所以增加主進(jìn)氣的流量,有利于合成氨反應(yīng),這樣就達(dá)到降低合成系統(tǒng)壓力和噸氨電耗的目的。同時熱交冷氣流量增加后,熱交熱氣的流量不變,換熱能量增加,從而出熱交出口溫度由改造前的87.4℃降低到78.6℃,這樣使軟水加熱器氣體出口由改前的57℃降低到48.9℃,從而使冷交熱氣出口溫度由改前的0.8℃降低到-1.5℃。冷交熱氣出口溫度降低后,減輕了氨冷負(fù)荷,也就降低了冰機(jī)的負(fù)荷,使冰機(jī)耗電量降低(2#冰機(jī)負(fù)荷由原來的76%降低到40%,電流降低5~6 A,經(jīng)計算每安電流耗電1 2 kW·h,每天電耗可以降低1 728 kW·h)。②合成塔出氣溫度升高,主要是因?yàn)橐徊糠謿怏w通過底部副線直接進(jìn)入上部換熱器,使入塔冷氣進(jìn)入合成塔底部換熱器的流量減少,而出塔熱氣的流量不變,這樣使出塔溫度由改造前的332.8℃升高到改后的338.2℃。合成塔出塔氣溫度升高后,使廢鍋產(chǎn)出的蒸汽量由原來的21.8 t/h增加至 23.47 t/h,蒸汽量多產(chǎn)約 1.67 t/h。

        4 結(jié)語

        我公司對ⅢJD-2000Φ2500氨合成塔降低阻力的改造,在不改變合成塔內(nèi)件的前提下,適當(dāng)調(diào)整工藝氣體在合成塔內(nèi)流程,取得了一定的效果,此種改造方式投資費(fèi)用低,見效快,為公司節(jié)能降耗起到了促進(jìn)作用。我們將對新增的底部副線全開,將合成塔控制在0.950 MPa,減小合成循環(huán)量,適當(dāng)提高合成系統(tǒng)壓力,對比合成循環(huán)量高低對高壓機(jī)、循環(huán)機(jī)和冰機(jī)電耗的影響,探索更加經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行模式。

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