劉建東,李明志
(大唐烏沙山發(fā)電有限責任公司,浙江 寧波 315722)
浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責任公司一期工程共有4臺600 MW燃煤機組,配套8臺循環(huán)水泵(即一機兩泵),每臺循環(huán)水泵入口配1套旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)裝置。2臺機組的4臺旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)共用1套沖洗水系統(tǒng),沖洗水泵為3臺立式自吸長軸泵。運行中該泵經(jīng)常發(fā)生振動超標、出力下降等情況,每次檢修均需投入大量的人力,同時損壞及缺陷超標部件較多,大量更換這些部件增大了維護成本。因此,急需對沖洗水泵進行改造。
原旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵選型及布局為傳統(tǒng)設計布置,即沖洗泵安裝于旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)后的進水間上部,泵型選用150HLY6-60型自吸立式多級長軸泵。泵體長達13.6 m,其中近8 m長期浸泡于海水中,受海水腐蝕嚴重,特別是受潮汐影響部位腐蝕尤為明顯。該泵葉輪級數(shù)為6級,而泵軸頸僅為Φ45 mm,運行中時常發(fā)生振動超標,每次解體檢修均有軸彎曲、斷軸、密封環(huán)及葉輪和支架組橡膠導軸承磨損報廢等問題,所以每次故障檢修需更換大量部件,造成維護成本及維護工作量增加。
另外沖洗水泵的故障還將影響到旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的正常沖洗,直接威脅到循環(huán)水泵的安全運行,給機組安全穩(wěn)定運行帶來隱患。
為滿足1臺機2臺旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗要求,泵的比轉(zhuǎn)速計算見式(1)。
式中:ns為比轉(zhuǎn)速;qv為流量,取200 m2/h;n為轉(zhuǎn)速,取1 450 r/min;H為揚程,取50 m。
通過計算并參考目前國外循環(huán)水泵房入口旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水系統(tǒng)設計、選型相關資料,選擇KQH150-400型單級離心水泵。水泵的離心性能曲線如圖1所示,改造前后參數(shù)見表1。
圖1 沖洗水泵的性能曲線
表1 改造前后沖洗水泵參數(shù)及效益對比
綜合考慮水泵的使用壽命及工程投資費用,水泵與海水介質(zhì)接觸的部件選用耐海水性能較好的不銹鋼316L材質(zhì),水泵殼體選用耐海水鎳鉻鑄鐵材質(zhì);配套電機選用戶外型IP55型電機。
在大氣壓力Pamb=100 kPa,循環(huán)水溫度最高為33.7℃的工作條件下,查飽和蒸汽壓力對應表得知循環(huán)水壓力Pv=5.43 kPa;查詢得知KQH150-400型單級離心水泵的有效汽蝕余量Δp=38 kPa;考慮吸水管道長度和彎頭數(shù)量,取流動損失壓力pw=10 kPa;如果水泵入口水無靜壓頭,允許幾何安裝高度Hg為:
式中:ρ為水的密度;g取10 N/kg。
由于單級臥式或立式離心水泵啟動時需具有一定的水壓,因此旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)后進水間上部的原取水口位置已不能滿足離心水泵使用技術要求,為此沖洗水泵實際安裝高度為6.30 m,需要最少16.43 kPa的入口水靜壓力。根據(jù)現(xiàn)場情況,水泵取水口改至循環(huán)水泵出口壓力母管,循泵出口壓力冬季最低為109.7 kPa,可滿足水泵要求。
另外,考慮到單臺機組停運會影響到同單元另外一臺機組的旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)正常沖洗,因此取水口由同單元2臺機組循環(huán)水壓力母管分別取水,經(jīng)串聯(lián)后至沖洗水泵入口母管。此設計避免了沖洗水泵在惡劣工況下工作,從而提高其使用壽命。
由表1可以清楚看出,改造后水泵流量、揚程滿足現(xiàn)場要求,效率提高、造價降低、體積減小、故障減少,檢修工時也有大幅下降。
沖洗水泵改造后,已運行兩年時間,再未發(fā)生振動超標、軸彎曲、斷軸、密封環(huán)及葉輪和支架組橡膠導軸承磨損報廢等問題,能滿足旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗要求,安全性、經(jīng)濟性、檢修工作量等指標都有較大的改善,使用效果良好。
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