劉彥生 張 明 王勇煥 丁 毅
(1.河南油田水電廠,河南 南陽(yáng) 473132;2.河南油田油建工程建設(shè)公司,河南 南陽(yáng) 473132)
河南油田五里崗變電站為110kV降壓變電站,主變?yōu)闉?10/35/6kV三圈變壓器。近年來,該站在35kV系統(tǒng)運(yùn)行方式調(diào)整時(shí)曾多次出現(xiàn)過電壓不平衡現(xiàn)象。如:2010年7月31日16:30,35kV雙井線退出運(yùn)行時(shí),中央信號(hào)盤報(bào)35kV系統(tǒng)單相接地信號(hào),同時(shí)三相電壓嚴(yán)重不平衡,A、B、C三相電壓分別為:20kV、26kV、20kV,三相電壓不平衡度達(dá)到27.3%,B相運(yùn)行電壓超過額定電壓的30%。
對(duì)于中性點(diǎn)絕緣電網(wǎng),特別是中壓電網(wǎng),當(dāng)線路未換位或換位不好時(shí),電網(wǎng)的三相對(duì)地電容互不相等。因此,中性點(diǎn)對(duì)地必然存在一定數(shù)值的對(duì)地電位差,即所謂的“不對(duì)稱電壓”。當(dāng)消弧線圈投入運(yùn)行后,電網(wǎng)的三相對(duì)地電容與消弧線圈的電感便會(huì)構(gòu)成串聯(lián)諧振回路。如果消弧線圈恰好在諧振點(diǎn)附近運(yùn)行,此時(shí)便會(huì)出現(xiàn)電壓諧振現(xiàn)象,使電網(wǎng)的中性點(diǎn)發(fā)生顯著的位移,嚴(yán)重破壞三相電壓的對(duì)稱平衡。長(zhǎng)期運(yùn)行危及設(shè)備絕緣,釀成設(shè)備損壞事故或引起電網(wǎng)單相接地及短路跳閘故障。DL/T 620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護(hù)和絕緣配合》規(guī)定:中壓電網(wǎng)的最高允許不平衡電壓不得超過額定電壓的15%。
中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地電網(wǎng),在消弧線圈投入運(yùn)行前或退出運(yùn)行后,電網(wǎng)中性點(diǎn)處于不接地狀態(tài)下運(yùn)行,中性點(diǎn)對(duì)地的不對(duì)稱電壓為
式中,u00為網(wǎng)絡(luò)的不對(duì)稱度,架空線路電網(wǎng)的不對(duì)稱度通常為0.5%~1.5%;d為網(wǎng)絡(luò)的阻尼率,一般為1.5%~2.0%;Uφ為相電壓。
當(dāng)消弧線圈投入運(yùn)行后,補(bǔ)償電網(wǎng)在正常運(yùn)行情況下,消弧線圈的電感與電網(wǎng)的三相對(duì)地電容構(gòu)成電壓諧振回路。由于電網(wǎng)中性點(diǎn)有不對(duì)稱電壓U00的存在,回路中就有零序電流I0流過,于是在消弧線圈的兩端產(chǎn)生了電位差,該電位差即為通常所稱的中性點(diǎn)位移電壓U0。
式中,υ為脫諧度。
五里崗變電站35kV系統(tǒng)為中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地方式,消弧線圈為預(yù)調(diào)試,型號(hào)為XDZJ1-500/35,調(diào)節(jié)檔位數(shù)為14檔,補(bǔ)償電流為10~25A,每檔級(jí)差為1.1A、1.2A。
五里崗變電站35kV系統(tǒng)包括以下兩種運(yùn)行方式:
方式1:五雙線-雙井線-井樓開關(guān)站,井古線、五下線、里王線線路充電,五安線、五雷線運(yùn)行。
方式2:五雙線-雙井線,五下線、里王線線路充電,五安線、五雷線運(yùn)行。
方式1:電網(wǎng)不對(duì)稱電壓U00=0.133kV,消弧線圈在3檔運(yùn)行,補(bǔ)償電流IL=12.3A,系統(tǒng)電容電流IC=19.08A,失諧度υ=(IC-IL)/IC=(19.08-12.3)/19.08=35.5%,阻尼率d取1.5%,則中性點(diǎn)位移電壓為
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)到的中性點(diǎn)位移電壓為 0.344kV,考慮到系統(tǒng)電容電流的測(cè)量誤差,理論計(jì)算值基本與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際值吻合;消弧線圈投入運(yùn)行后電網(wǎng)不對(duì)稱電壓被放大2.86倍。
方式2:電網(wǎng)不對(duì)稱電壓U00=0.228kV,消弧線圈在3檔運(yùn)行,補(bǔ)償電流IL=12.3A(3檔),系統(tǒng)電容電流IC=11.7A,則失諧度υ=(IC-IL)/ IC=(11.75-12.3)/11.7=-5.13%。阻尼率d取1.5%,則中性點(diǎn)位移電壓為
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)到的中性點(diǎn)位移電壓 4.88kV、為24%Uφ,理論計(jì)算值與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試值差別的原因?yàn)橄到y(tǒng)電容電流測(cè)量誤差所致;消弧線圈投入運(yùn)行后電網(wǎng)不對(duì)稱電壓被放大了20.4倍。
通過上述理論計(jì)算可知,該站在運(yùn)行方式2下中性點(diǎn)位移電壓較大,造成三相電壓嚴(yán)重不平衡的根本原因?yàn)椋孩匐娋W(wǎng)不對(duì)稱電壓較大,U00=0.228kV;②消弧線圈中性點(diǎn)無限壓措施。
“預(yù)調(diào)式”消弧線圈在電網(wǎng)單相接地故障發(fā)生前,即調(diào)整消弧線圈接近諧振點(diǎn)運(yùn)行,失諧度υ=-5%~-10%,易使中性點(diǎn)位移電壓被放大后不滿足要求。該站中性點(diǎn)位移電壓被放大20.4倍,為額定相電壓的24%,遠(yuǎn)大于規(guī)程規(guī)定的不超過15%額定相電壓。
按照失諧度 υ=-5%~-10%、補(bǔ)償后的殘流Iδ≤5A的標(biāo)準(zhǔn)合理調(diào)整消弧線圈檔位。在方式1下運(yùn)行時(shí),消弧線圈調(diào)為 10檔,補(bǔ)償電流為 20.4A,Iδ=1.32A。υ=-6.9%;在方式2下運(yùn)行時(shí),消弧線圈調(diào)為3檔,補(bǔ)償電流為12.3A,Iδ=0.6A,υ=-5.1%。
根據(jù)該站不同運(yùn)行方式下電網(wǎng)最大不對(duì)稱電壓及消弧線圈補(bǔ)償電流最小檔位的感抗,由公式d計(jì)算出限壓電阻R=152Ω,取150Ω。
限壓電阻采用真空接觸器和晶閘管雙短接措施,如圖1所示。
圖1 預(yù)調(diào)式消弧線圈限壓電阻接線圖
電網(wǎng)正常運(yùn)行時(shí),消弧線圈通過限壓電阻接地,抑制電網(wǎng)中性點(diǎn)位移電壓的升高;電網(wǎng)發(fā)生單相接地時(shí),真空接觸器和晶閘管動(dòng)作接點(diǎn)閉合,將限壓電阻短接,避免通過較大的接地電流使限壓電阻燒毀。
2011年4月,在該站35kV系統(tǒng)消弧線圈中性點(diǎn)安裝阻尼電阻箱及自動(dòng)調(diào)諧控制器一套。裝置投運(yùn)后,35kV系統(tǒng)在不同運(yùn)行方式下,系統(tǒng)三相電壓差別不大,未再出現(xiàn)電壓嚴(yán)重不平衡及系統(tǒng)虛報(bào)單相接地現(xiàn)象。如在方式2下運(yùn)行,A、B、C三相電壓分別為:21.5kV、22kV、20.8kV,三相電壓不平衡度為5.6%,B相最高不平衡電壓超過額定電壓的8.9%,小于規(guī)程規(guī)定的15%。