姜少軍,劉大易
(1.綏芬河市特種設(shè)備檢驗研究所;2.黑龍江省特種設(shè)備檢驗研究所)
角置式切圓燃燒鍋爐以其燃料適應(yīng)性強、燃燒效率高等優(yōu)點,被我國電站鍋爐廣泛采用。但它存在的爐膛和受熱面結(jié)渣問題,嚴重影響著鍋爐機組的安全、經(jīng)濟運行,尤其隨著高參數(shù)、大容量發(fā)電機組的不斷投入運行,這個問題的嚴重性日益引起人們的關(guān)注。
在理論與實踐的反復(fù)結(jié)合過程中,人們發(fā)現(xiàn),鍋爐爐內(nèi)空氣動力場特性是結(jié)渣的一個重要影響因素,而切向燃燒鍋爐的爐內(nèi)氣流流動是一個帶有強回流的三維湍流流動過程,目前國內(nèi)外對于四角切圓燃燒鍋爐的研究已初見成效,但六角切圓燃燒鍋爐由于它自身結(jié)構(gòu)的特殊性,爐內(nèi)空氣動力特性不能由其他類型的研究成果推廣得到,至今還沒有比較成型的研究成果,國內(nèi)學(xué)者曾做過一些有益的基礎(chǔ)性研究,但在工程中應(yīng)用的效果都不是很好.
多年的實踐經(jīng)驗表明,冷態(tài)?;囼?zāi)軌虮容^真實地反映實際鍋爐的爐內(nèi)空氣動力場狀況。本試驗是以富拉爾基發(fā)電廠4#爐為原型,通過不同試驗工況的對比分析,目的是了解六角切圓燃燒鍋爐的燃燒器布置方式和運行參數(shù)對爐內(nèi)空氣動力特性和結(jié)渣狀況的影響,研究如何組織合理的爐內(nèi)空氣動力場,并把研究結(jié)果應(yīng)用到原型中,對于指導(dǎo)工程實際具有十分重要的價值。
鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-670/14-12型煤粉鍋爐。六組燃燒器分別布置在爐膛四壁上:前后墻各兩組,兩側(cè)墻各一組.每組燃燒器共有三層一次風(fēng)噴口,每個一次風(fēng)噴口上下分別配制兩個二次風(fēng)噴口,一、二次風(fēng)相間布置,即采用均等配風(fēng)方式,設(shè)計假想切圓直徑為1000 mm。
試驗采用冷態(tài)等溫?;姆椒?,爐膛模型采用純幾何模化,保證模型與原型的一、二次風(fēng)動量比相等,試驗在第二自模化區(qū)進行。原型與模型的模化比例為:18.21∶1。試驗采用乙二醇示蹤爐內(nèi)氣流運動軌跡的方法,在一、二次風(fēng)噴口上開有示蹤孔,用加熱器將乙二醇液體加熱成蒸汽,通過示蹤孔加入燃燒器射流中,用攝像機進行示蹤射流的運動軌跡和擴散情況的錄像。
試驗臺為正壓通風(fēng)系統(tǒng),由風(fēng)機、分配集箱、管道、風(fēng)箱、閘閥、笛形管流量計、爐膛和燃燒器模型組成。試驗臺系統(tǒng)如表1所示。
表1 試驗工況安排
1)六角切圓燃燒鍋爐與四角相比,切圓直徑小、氣流旋轉(zhuǎn)強度低、旋轉(zhuǎn)動量衰減快,特別是在上層燃燒器到爐膛出口區(qū)域,氣流旋轉(zhuǎn)衰減明顯并很快消失。下層燃燒器切圓較大,上、中層燃燒器切圓較小,一次風(fēng)切圓比二次風(fēng)大.一、二次風(fēng)出口射流與壁面形成回流區(qū),并且自下而上逐漸增大。各層一、二次風(fēng)均有不同程度的偏轉(zhuǎn)并在下部偏轉(zhuǎn)的大一些,從而一次風(fēng)被卷吸進角部回流區(qū)。
2)一、二次風(fēng)動量比對爐內(nèi)空氣動力場影響較大。一、二次風(fēng)動量比偏小,即一次風(fēng)動壓頭較低,則一次風(fēng)射流抗偏轉(zhuǎn)的“剛性”較弱,一次風(fēng)射流將與二次風(fēng)相分離,形成一次風(fēng)切圓在外、二次風(fēng)切圓在爐膛中央的現(xiàn)象。提高一、二次風(fēng)動量比后一、二次風(fēng)分離現(xiàn)象明顯減小。
3)側(cè)墻燃燒器對爐內(nèi)流場影響較大。前后墻與側(cè)墻上燃燒器射流的擴展區(qū)域不同,對上、下游的影響也不同。側(cè)墻燃燒器的射流對其上游燃燒器形成氣屏,不僅阻止上游射流的偏轉(zhuǎn),也防止下游射流的偏轉(zhuǎn)。關(guān)停側(cè)墻燃燒器時,其下游燃燒器的射流將受上游燃燒器射流的直接沖擊,導(dǎo)致被沖擊氣流嚴重偏轉(zhuǎn),氣流貼壁嚴重,將增大結(jié)渣傾向。
4)中、上排燃燒器噴口下傾對降低結(jié)渣作用不大。中上排燃燒器下傾雖然可以降低火焰中心的位置,有利于煤粉的燃盡,但從示蹤試驗可見,上層水平切圓進一步減小,氣流旋轉(zhuǎn)強度減弱,不利于煤粉顆粒的螺旋上升,縮短了顆粒在爐內(nèi)的行程和停留時間。
5)加頂二次風(fēng)作用不顯著.加頂二次風(fēng)對上排燃燒器切圓的旋轉(zhuǎn)有一定的增加,但總體旋轉(zhuǎn)水平仍然很弱,射流達到切圓邊緣即有大部卷起,而并未卷進中心切圓。
6)上層二次風(fēng)切圓加大有利于爐內(nèi)燃燒.示蹤顯示上層燃燒器處的氣流旋轉(zhuǎn)明顯加強,沿爐膛軸向速度降低。
試驗原型的設(shè)計煤種為扎責(zé)諾爾褐煤,自1996年大修后,后屏和高溫對流過熱器嚴重掛渣,幾乎被堵滿,頂部的抽熱煙氣口也存在著較重的結(jié)渣現(xiàn)象,只能通過降負荷來甩渣,曾幾次造成熄火,嚴重影響著電廠的安全經(jīng)濟運行。
以此試驗研究成果確立的工程技術(shù)改造方案:(1)提高一、二次風(fēng)動量比,(2)加大上排燃燒器的二次風(fēng)切圓直徑,已經(jīng)通過可行性論證,被電廠采用并在大修期間完成了工程改造。改造后爐膛內(nèi)氣流旋轉(zhuǎn)強度增大,氣流擾動明顯增強,射流偏轉(zhuǎn)程度減輕,無疑促進了一、二次風(fēng)的充分混合,有利于煤粉的燃盡。取得了良好的效果:爐膛結(jié)渣明顯減輕,穩(wěn)燃性能很好,飛灰含碳量和排煙溫度不升高,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)不僅沒有降低,而且有所提高。
對工廠今后改造和運行提出了建議:(1)盡可能使側(cè)墻燃燒器處于備用狀態(tài),(2)提高一次風(fēng)速度。實踐證明本試驗結(jié)果具有較高的工程應(yīng)用價值。
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