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        軸流水泵在雙合抽水站運行工況分析

        2012-09-17 08:40:28孫淑云
        山西水利科技 2012年4期
        關鍵詞:進水閘軸流泵揚程

        孫淑云

        (陜西省禮泉縣水利工作隊 陜西禮泉 713200)

        在水泵運行與管理中,為了最大限度發(fā)揮水泵運行效益,經(jīng)常采用多臺水泵并聯(lián)形式運行,以便最大化發(fā)揮水泵性能。所以說研究單臺水泵運行工況顯得尤為關鍵。本文通過對雙合抽水站進水流道水位、出水池水位校核、軸流泵葉片安放角度等要素的計算,分析了16CJ-80型水泵(轉輪型號為I19的軸流水泵)在雙合抽水站運行工況。

        1 雙合抽水站概況

        雙合抽水站是利用寶雞峽泔河水庫為水源修建的中型電力提灌工程,屬二級抽水,灌區(qū)有干渠1條,長11 km,斗渠27條,總長33 km,農(nóng)渠292條,總長43.8 km。干渠沿線建有坡李抽水站、前山抽水站、前山趙抽水站、高家抽水站等4座,小高抽渠道長度12 km,控制面積360 hm2。目前雙合灌區(qū)設施灌溉面積1 400 hm2,有效灌溉面積973 hm2,涉及趙鎮(zhèn)、昭陵兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的15個行政村,受益農(nóng)業(yè)人口1.3萬人。其中雙合抽水站裝機容量987 kW,地形揚程為58 m,安裝高郵水泵廠生產(chǎn)的16CJ一80型全調(diào)節(jié)軸流泵4臺,研究其軸流水泵工況性能可以為抽水站在抗旱為農(nóng)服務的關鍵時刻實現(xiàn)水泵并聯(lián)形式運轉、最大化發(fā)揮水泵性能提供科學依據(jù)。

        2 對雙合抽水站進水流道水位分析

        2.1 進水閘前水位統(tǒng)計分析

        根據(jù)抽水站1991—2008年的閘前河道水位觀測資料,統(tǒng)計32個灌季的閘前水位觀測記錄有1 067次,其中:冬灌水位222次,春灌水位513次,夏灌水位323次,考慮到現(xiàn)有觀測資料局限性,故采用累計頻率計算法對現(xiàn)有水位資料進行概略分析,經(jīng)統(tǒng)計計算,各灌季在50%、75%、80%和95%頻率下的閘前水位分別如表1所示,又雙合抽水站灌區(qū)設計灌溉保證率為75%,而75%與80%頻率下的閘前水位接近(僅差0.05 m),因此最低水位分別按50%、80%和95%頻率考慮,抽水站灌季進水閘前水位最低水位分別為351.73 m、351.34 m和351.12 m。

        表1 不同頻率條件下進水閘前水位

        2.2 進水流道水位分析

        由于雙合抽水站進水池無水位實測資料,在此可根據(jù)進水閘前水位進行推算。根據(jù)現(xiàn)場多年觀察,前池水位較進水閘前水位約低0.30~0.60 m。按最不利情況,取進水閘至進水池間的水頭損失為0.50 m,則頻率為50%、80%和95%時,雙合抽水站進水池水位分別為351.23 m、350.84 m、350.62 m。

        2.3 出水池水位確定

        由于雙合抽水站是以寶雞峽泔河水庫為水源的電力提灌工程,工程引水閘設在禮泉縣雙合泔河河道1 km處,渠首中心線與泔河主流夾角75°,進水閘底板高程比泔河枯水位低4.05 m,比汛期河槽最深點低3.3 m,能在最不利的泔河低水位甚至是脫流情況下也能滿足抽水站引水要求。又因為泔河水含沙量大,對水泵磨蝕較為嚴重,管理單位在隧洞出口修建三個排沙漏斗,漏斗輸沙道出口底板高程最低為351.50 m,由此推算雙合抽水站出水池水位應為358 m,而出水池實際最高水位356.86 m,最低水位356.46 m,按最低水位356.46 m計,出水池水位應需提高1.54 m,以達到水泵正常運行之需要。

        3 水泵葉片安放角位確認

        軸流泵工作原理是水泵葉片下表面曲率大于上表面,當葉輪轉動時,流經(jīng)葉片下表面的水流速度必然高于上表面,因此,下表面的壓力要低于上表面,由于這個壓力差的存在,水對葉片產(chǎn)生一向下的壓力,而高速旋轉的葉片將對水產(chǎn)生一向上的推力使之上升,由于水流基本上沿著軸向流過葉輪,完成抽水工作。雙合抽水站軸流泵經(jīng)過改造,水泵葉片改為定漿式,其安放角位分別根據(jù)《多泥沙河流大型抽水站軸流泵技改實驗研究技術鑒定文件》和《陜西省禮泉縣雙合抽水站現(xiàn)場測試報告》進行分析,改造后的水泵安放角位應該在-4°~0°之間,為了確定改造后水泵的實際安放角,其具體計算方法和過程如下所述。

        3.1 管道水頭損失

        沿程水頭損失為h沿=10.29(n2L/d5.33)Q2,其中:鋼管糙率n取0.015,管道直徑d=1.8m,管道長度 L=5.7m,則:h沿=0.000575Q2;局部水頭損失為 h局=0.183ξ局(Q2/d4),局部損失主要數(shù)值為:進水口ξ取0.3、肘管按光滑90°彎管ξ取0.44、60°彎管ξ取0.295、伸縮節(jié)ξ取0.3、出水口ξ取1.0,以上數(shù)值因資料有限,局部損失等系數(shù)可能與實際稍微有差異,但對其損失計算影響并不大。經(jīng)過計算得出:h局=0.0197Q2;管路總水頭損失方程為 h損=h沿+h局=0.02028Q2。

        3.2 分析水泵實際性能曲線

        16CJ-80型水泵性能曲線圖來源于2002年4月中國水科院機電研究所對部分改造機組的《多泥沙河流大型抽水站軸流泵技改實驗研究技術鑒定文件》,而抽水站實際運行測試數(shù)據(jù)來源于山西抽水站現(xiàn)場測試中心提供的《陜西禮泉縣雙合抽水站現(xiàn)場測試報告》,詳見表2,水泵測試結果為:當H凈=4.729 m、Q=8.3037 m3/s時,按 h損=SQ2=0.02028Q2=0.02028×8.30372=1.398 m;h總=4.729+1.398=6.127 m,當H凈=5.004m、Q=8.007m3/s時,h總=6.304m;當 H凈=5.59m、Q=7.5961 m3/s時,h總=6.760 m。

        3.3 結論

        將上述三組數(shù)據(jù)結合多年實測數(shù)據(jù)與16CJ-80型水泵(性能曲線進行對比分析可以看出:該水泵葉片安放角在-4°~0°之間,接近-2°稍向左偏移。據(jù)此可以判定雙合抽水站軸流泵水泵實際安放角應該為-2°。

        表2 禮泉縣雙合抽水站軸流泵現(xiàn)場測試技術參數(shù)

        4 抽水站出水池水位抬高后水泵工作點校核

        4.1 繪制水泵性能曲線

        雙合抽水站水泵的性能曲線是在中國水科院機電研究所提供的I19型軸流泵轉輪(ns=680)和與之配套的C23型導葉水力模型的性能曲線圖基礎上,根據(jù)改造泵提供的性能參數(shù),繪制出安放角在-2°時的性能曲線。也根據(jù)其曲線推算出該泵葉片安放角β=-2°時,軸流泵技術參數(shù)如表3。

        表3 雙合抽水站軸流泵安放角與相關技術參數(shù)

        4.2 水泵凈揚程計算和工作點的確定

        根據(jù)上述統(tǒng)計分析結果,根據(jù)出水池水位和其水池水位推算,抽水站在50%、80%和95%頻率水位下,當水泵葉片β=-20時,其凈揚程分別為:6.77 m、7.16 m、7.38 m 和 h損=0.02028Q2。同時根據(jù)《多泥沙河流大型抽水站軸流泵技改實驗研究技術鑒定文件》和《陜西禮泉縣雙合抽水站現(xiàn)場測試報告》相關資料及軸流泵性能曲線圖計算出各頻率水位下水泵工作點參數(shù)見表4。

        表4 雙合抽水站各頻率水位下軸流泵泵工作點參數(shù)表

        5 軸流泵工況結論及建議

        按照排沙漏斗對雙合抽水站出水池水位的要求,通過對水泵工作點計算分析認為:該泵駝峰點揚程為8.3 m,當p=50%時,實際總揚程為7.73 m,富余揚程為0.57 m,水泵基本能保證安全運行,但其保證率較低;當p=80%、p=95%時,實際總揚程為8.02 m和8.16 m,富余揚程僅為0.28 m和0.14 m,一旦水位稍有不利變化,水泵就可能進入馬鞍形不穩(wěn)定區(qū)運行,出現(xiàn)噪音、振動和斷流等異?,F(xiàn)象,效率降低,導致水泵不能正常運行。若欲滿足排沙漏斗對水頭的要求,需對雙合抽水站水泵進行改造,即更換水泵轉輪。更換轉輪后水泵的主要參數(shù)應滿足轉速250 r/min,配套功率不超過800 kW,水泵揚程為8 m,流量為7~8 m3/s時,效率為76%~85%,以此使改造后的軸流水泵發(fā)揮最佳效益,為其并聯(lián)運行提供最佳性能。

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