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        QHD32-6油田電泵井憋壓曲線模型的設(shè)計與應(yīng)用

        2012-09-15 01:04:32鄭春峰宮紅方岳世俊
        特種油氣藏 2012年3期
        關(guān)鍵詞:氣油電泵油壓

        鄭春峰,宮紅方,岳世俊,李 芳,沈 思

        (1.中海油能源發(fā)展股份有限公司,天津 塘沽 300452; 2.中石化勝利石油管理局,山東 東營 257000; 3.中油勘探開發(fā)研究院西北分院,甘肅 蘭州 730020)

        QHD32-6油田電泵井憋壓曲線模型的設(shè)計與應(yīng)用

        鄭春峰1,宮紅方2,岳世俊3,李 芳1,沈 思1

        (1.中海油能源發(fā)展股份有限公司,天津 塘沽 300452; 2.中石化勝利石油管理局,山東 東營 257000; 3.中油勘探開發(fā)研究院西北分院,甘肅 蘭州 730020)

        為加強QHD32-6油田電泵井管理和有效判斷電泵井井下工況,根據(jù)電泵井工作原理和井下流體力學(xué)理論,結(jié)合電泵井結(jié)構(gòu)特征,對電泵井憋壓值與時間的變化關(guān)系進行論證分析,從而建立了電泵井憋壓曲線模型。該模型可繪制并分析不同工況下電泵井憋壓曲線及其對應(yīng)規(guī)律。實際應(yīng)用表明,該電泵井憋壓曲線模型(結(jié)合其他生產(chǎn)及測試資料)可實現(xiàn)對電泵井井下工況的相對準確分析,為現(xiàn)場施工提供理論依據(jù)。

        潛油電泵井;憋壓曲線模型;憋壓峰值;工況分析;QHD32-6油田

        引言

        QHD32-6油田開發(fā)生產(chǎn)過程中,均采用電泵井進行油田開發(fā)。統(tǒng)計表明,電泵井在生產(chǎn)過程中會因氣油比過高、乳化,管柱漏失和泵軸斷裂等因素的影響,造成泵排量效率偏低,導(dǎo)致開發(fā)效果變差[1-3]。在日常電泵井管理中,除了電流卡片、油壓變化曲線,動液面等檢測資料外,經(jīng)常應(yīng)用井口憋壓手段來判斷井下工況。因此,急需建立1套有效的電泵井憋壓曲線模型,對電泵井憋壓曲線進行準確的判斷,進而對實際油田電泵井工況進行分析[4-5]。

        1 模型建立

        1.1 理論憋壓模型建立

        以往學(xué)者根據(jù)憋壓過程中壓力上升速度將其過程分為4個階段,并給出不同階段的壓力響應(yīng)特征方程[6],見圖1、2中曲線 。

        (1)憋壓第Ⅰ階段:井口油壓與憋壓時間呈指數(shù)上升關(guān)系(油管內(nèi)自由氣的壓縮過程)。

        式中:p為t時刻井口油壓,MPa;p0為憋壓初始時刻井口油壓,MPa;VP為單位時間內(nèi)電泵泵入油管內(nèi)的液體量,m3/s;Vg為t時刻油管內(nèi)氣體體積,m3;t為憋壓時間,s。

        (2)憋壓第Ⅱ階段:井口油壓與憋壓時間呈線性關(guān)系(油管內(nèi)混合液體的壓縮過程)。

        式中:βl為油管內(nèi)液體綜合壓縮系數(shù),m3/m3;Vt為油管內(nèi)液體體積,m;t1為氣體壓縮結(jié)束時間,s。

        (3)憋壓第Ⅲ階段:井口油壓與憋壓時間呈現(xiàn)關(guān)井壓力恢復(fù)的對數(shù)關(guān)系(泵排出口壓力與液面恢復(fù)造成的吸入口壓力同步增加)。

        式中:t2為混合液體壓縮結(jié)束時間,s;p2為混合液體壓縮過程結(jié)束時的井口油壓,MPa;q為油井產(chǎn)量,m3/d;μ為井液黏度,mPa·s;B為地層流體體積系數(shù);K為儲層滲透率,10-3μm2。

        (4)憋壓第Ⅳ階段:井口油壓與憋壓時間呈現(xiàn)水平直線關(guān)系(憋壓不停泵,無流體與外部介質(zhì)進行交換,壓力將保持在停泵前的水平上)。

        式中:pa為恒定油壓,MPa。

        1.2 不同影響因素下憋壓曲線模型

        1.2.1管柱漏失情況下憋壓曲線模型

        電泵井管柱存在漏失時,在憋壓過程中由于內(nèi)外壓力差的作用,油管內(nèi)井液流入油套環(huán)空中,其流動特征可歸結(jié)為孔口滲流過程。選取油管漏失點及井口壓力表處為基準面建立伯努利方程[7],得:

        式中:H1為油管內(nèi)液柱高度,m;H2為套管內(nèi)液柱高度,m;pc為套壓,MPa;p為井口油壓,MPa;v1為井口處液面的運動速度,m/s;v為油管壁漏失處液體流動速度,m/s;ξ為孔口阻力系數(shù)。

        因v1為井口處液面的運動速度,可近似認為液面始終保持不動,速度為0。對于圓形薄壁小孔口來說,ξ=0.06。一般認為套壓pc是常數(shù),得:

        式中:V為單位時間內(nèi)油管內(nèi)漏失體積,m3/s;ε為孔口的收縮系數(shù);A為孔口處的液流斷面,m2。

        管柱存在漏失時,油管內(nèi)的液體量應(yīng)該為單位時間內(nèi)電潛泵泵入液體量與管柱漏失量之差,即:

        式中:βm為油管內(nèi)流體混合物的綜合壓縮系數(shù);為單位時間內(nèi)管柱漏失量,m3;ΔP為單位時間內(nèi)的壓力變化量,MPa。

        將式(9)變換成積分式并積分,得出管柱漏失情況下憋壓曲線變化關(guān)系為:

        由初始條件t=T2,p=p2,可得管柱漏失條件下的井口油壓變化關(guān)系式:

        根據(jù)式(11)繪制憋壓曲線(圖1)。管柱存在漏失情況下,電泵井憋壓曲線主要體現(xiàn)3個特點:①油壓憋壓值相比正常工況下憋壓值l上升緩慢(圖1中曲線l1);②油壓憋壓峰值小于正常工況下憋壓峰值;③不停泵憋壓,當(dāng)油壓達到最大值后會緩慢下降,后期井口油壓的憋壓峰值維持在較低水平線上(圖1中曲線l2、l3)。

        圖1 管柱漏失情況下不停泵電泵井憋壓曲線示意圖

        1.2.2高生產(chǎn)氣油比、乳化或泵軸斷裂情況下憋壓曲線模型

        高生產(chǎn)氣油比,乳化或泵軸斷裂等因素造成電泵井實際運行情況發(fā)生改變都可以歸結(jié)為電泵井實際提供的揚程減少,即可歸結(jié)為電泵揚程系數(shù)下降。

        (1)假設(shè)電泵級數(shù)為n,距離泵出口處第n1個泵軸斷裂,則泵的實際運行級數(shù)為n-n1,此時電泵提供的實際揚程降低,電泵揚程系數(shù)減小,即:

        式中:η為電泵的揚程系數(shù);H為電泵提供的實際揚程,m。

        (2)若因乳化或高生產(chǎn)氣油比等原因,造成井液黏度變大或造成電泵欠載。此時電泵提供的實際揚程降低,電泵揚程系數(shù)減小,即:式中:η2為因乳化或高生產(chǎn)氣油比等原因產(chǎn)生的潛油電泵實際揚程系轉(zhuǎn)換系數(shù)。

        總體來看,可將二者歸并到電泵實際揚程系數(shù)減小上,即:

        式中:η1為因其他原因產(chǎn)生的潛油電泵實際揚程系轉(zhuǎn)換系數(shù)。

        實際上在4個不同憋壓階段,揚程系數(shù)的降低均可導(dǎo)致實際提供揚程的減小,即:

        根據(jù)式(15)~(18)繪制憋壓曲線(圖2),可以看出因高生產(chǎn)氣油比,乳化或泵軸斷裂等因素造成電泵實際提供揚程減小,其憋壓井口曲線主要呈現(xiàn)以下3個特點:①在相同的憋壓時間內(nèi),油壓上升的值小于正常工況下憋壓值;②憋壓至相同的壓力下,需要更長的憋壓時間(圖2中曲線l1);③不停泵憋壓,井口憋壓峰值小于正常工況下泵憋壓峰值,且維持在較低水平線上(圖2中曲線l2、l3)。

        圖2 高生產(chǎn)氣油比,乳化或泵軸斷裂情況下不停泵電泵井憋壓曲線

        2 現(xiàn)場應(yīng)用

        2.1 管柱漏失對潛油電泵井影響判別

        QHD32-6油田X1井檢泵后產(chǎn)液量突然下降,含水變化不大,電流變化微小,分析認為電泵上方管柱存在漏失點。于2011年1月平臺操作人員進行井口不停泵憋壓測試。憋壓前動液面為396 m,運行電流為29.5 A,油壓為2.9 MPa,套壓為1 MPa,憋壓過程中運行電流為27.7 A。

        圖3為QHD32-6油田X1井實際電泵井憋壓曲線,分為3個階段(與理論曲線相比缺少指數(shù)上升階段)。缺少指數(shù)上升階段主要是因為該井生產(chǎn)氣油比較低(僅20 m3/m3),進入電泵腔體內(nèi)的氣體基本忽略不計,導(dǎo)致憋壓第Ⅰ階段氣體壓縮過程不明顯,壓力傳導(dǎo)直接進入憋壓第Ⅱ階段。

        圖3 QHD32-6油田X1井實際憋壓曲線

        憋壓過程中運行電流與憋壓前運行電流相比相差2 A,表明電泵對井液做功略有減少,電泵吸入口產(chǎn)液量與電泵正常運轉(zhuǎn)時產(chǎn)液量相差不大。X1井采用分采管柱生產(chǎn),該管柱井下工具Y堵是管柱漏失最為薄弱點,初步分析認為X1井Y堵有漏失點。

        2011年3月對X1井打壓驗證Y堵的密封性,打壓后日產(chǎn)液量上升55 m3/d左右,日產(chǎn)油量上升10 m3/d左右,含水率保持在75%左右不變,打壓驗封后該井開發(fā)效果與檢泵作業(yè)前相當(dāng)。表明結(jié)合電泵井實際生產(chǎn)及測試數(shù)據(jù),應(yīng)用憋壓曲線模型驗證管柱漏失是可行的。

        2.2 泵效降低或泵軸斷裂對潛油電泵井影響判別

        QHD32-6油田X2井,2009年12月檢泵開井生產(chǎn),該井于2010年10月產(chǎn)液量下降30 m3/月左右,電流下降8 A左右,含水維持在42%左右,單井產(chǎn)液能力下降明顯。根據(jù)產(chǎn)液量及電流變化情況,初步分析X1井因泵效降低導(dǎo)致單井開發(fā)效果變差。

        2010年11月平臺操作人員進行井口不停泵憋壓測試。憋壓前測試動液面為440 m,油壓為2.0 MPa,套壓為1.3 MPa,運行電流為20 A,憋壓過程中運行電流為19.3 A,運行電流變化不明顯。由圖4可知,X井憋壓曲線呈現(xiàn)一條水平直線,井口憋壓最高恢復(fù)到2.2 MPa,遠小于檢泵后新機組井口憋壓測試值(12 MPa)。分析認為電泵存在葉導(dǎo)輪流道的變形、磨損、結(jié)垢或泵軸、乳化和高生產(chǎn)氣油比因素影響電泵揚程系數(shù)下降,建議X2井主動換泵作業(yè),主動換泵作業(yè)提井時發(fā)現(xiàn)電泵葉導(dǎo)輪流道變形,下部泵軸斷裂,嚴重影響了泵的實際揚程系數(shù)。檢泵后X1井生產(chǎn)恢復(fù)至正常生產(chǎn)水平上。研究表明,結(jié)合電泵井實際生產(chǎn)及測試數(shù)據(jù),應(yīng)用憋壓曲線模型驗證泵效下降情況是可行的。

        圖4 QHD32-6油田X2井憋壓曲線

        3 結(jié) 論

        (1)應(yīng)用電泵井憋壓曲線模型,可繪制不同影響因素下對應(yīng)的電泵井憋壓曲線,結(jié)合電泵井實際生產(chǎn)及測試數(shù)據(jù),可用于驗證電泵井井況。

        (2)管柱漏失情況下不停泵電泵憋壓值相比正常工況下憋壓值上升緩慢,且其憋壓峰值小于正常工況下的憋壓峰值,后期油壓達到最大值后緩慢下降,最后油壓維持在相對較低水平上。

        (3)高生產(chǎn)氣油比、乳化或泵軸斷裂情況下相比正常工況下憋壓值上升緩慢,且憋壓至相同的壓力下,需要更長的憋壓時間,最后油壓維持在相對較低水平上。

        (4)QHD32-6油田X1、X2井的現(xiàn)場試驗證明,應(yīng)用電泵井憋壓曲線模型可有效驗證管柱漏失及電泵泵效下降情況。

        [1]梅思杰,邵永實,劉軍,等.潛油電泵技術(shù)(上下冊)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009:85-125.

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        [6]李青.用憋壓曲線判斷電泵井管柱漏失的方法[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),1989,8(2):57-59.

        [7]袁恩熙.工程流體力學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1986:118-235.

        編輯 周丹妮

        TE358

        A

        1006-6535(2012)03-0140-04

        10.3969/j.issn.1006-6535.2012.03.037

        20111022,改回日期:20120320

        鄭春峰(1983-),男,助理工程師,2006年畢業(yè)于東北石油大學(xué)信息與計算科學(xué)專業(yè),2010年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京)油氣田開發(fā)專業(yè),獲碩士學(xué)位,現(xiàn)主要從事油氣田開發(fā)方面的生產(chǎn)及科研工作。

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