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        成莊選煤廠介質(zhì)制調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化改造

        2012-09-14 07:22:54趙棟梁張春平
        山西焦煤科技 2012年10期
        關(guān)鍵詞:渣漿泵混料球磨機(jī)

        趙棟梁,張春平

        (晉煤集團(tuán)成莊洗選廠,山西 晉城 048021)

        ·技術(shù)經(jīng)驗(yàn)·

        成莊選煤廠介質(zhì)制調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化改造

        趙棟梁,張春平

        (晉煤集團(tuán)成莊洗選廠,山西 晉城 048021)

        針對成莊洗選廠介質(zhì)制調(diào)系統(tǒng)存在的管理損耗大、需要的崗位人員多、勞動強(qiáng)度大、開啟設(shè)備多、設(shè)備利用率低等諸多問題。經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化改造,簡化了工藝,降低了介質(zhì)損耗,提高了設(shè)備利用率,同時還大大降低了職工勞動強(qiáng)度,取得了較好的效果。

        介質(zhì)制調(diào);改造;效果

        晉煤集團(tuán)成莊礦選煤廠是一座年設(shè)計能力400萬t的礦井選煤廠,1997年投產(chǎn)運(yùn)行,入選煤種為無煙煤,主要產(chǎn)品有洗中塊、洗小塊、洗末煤、篩末煤等。塊煤采用重介斜輪分選,末煤采用重介旋流器分選,塊末分選均采用重介質(zhì)選煤,重介質(zhì)為磁鐵礦粉。介質(zhì)制調(diào)系統(tǒng)是重介選煤的輔助系統(tǒng),是對洗煤過程所必需的磁鐵礦粉進(jìn)行磨碎加工,使其粒度符合分選要求,并經(jīng)過相關(guān)設(shè)備轉(zhuǎn)載進(jìn)入洗煤系統(tǒng)的生產(chǎn)過程,它在重介洗煤中是必不可少的一個準(zhǔn)備過程。

        1 存在問題

        介質(zhì)制調(diào)設(shè)備主要由三用橋式起重機(jī)、垂直螺旋輸送機(jī)、配料漏斗、圓盤給料機(jī)、球磨機(jī)、混料桶、4/3-AH渣漿泵、旋流器組成。工藝流程見圖1。磁鐵礦粉從介質(zhì)庫用汽車倒運(yùn)到選煤樓吊裝孔,通過垂直螺旋輸機(jī)送到配料漏斗,經(jīng)圓盤給料機(jī)進(jìn)入混料桶,在混料桶內(nèi)和水混合,再用渣漿泵打到旋流器,旋流器的溢流(合格介質(zhì))進(jìn)稀介桶,然后進(jìn)入介質(zhì)洗選系統(tǒng),大顆粒磁鐵礦粉隨底流進(jìn)入球磨機(jī),經(jīng)過球磨機(jī)研磨成小顆粒介質(zhì),直至符合洗煤要求,然后流回混料桶,經(jīng)渣漿泵再次打入旋流器,旋流器溢流進(jìn)入介質(zhì)洗選系統(tǒng)。

        在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)介質(zhì)制調(diào)系統(tǒng)存在以下問題:

        1)在進(jìn)入制調(diào)系統(tǒng)前的運(yùn)輸過程造成磁鐵礦粉損耗大,洗煤成本高,管理難度大。

        圖1 改造前工藝流程示意圖

        2)由于磁鐵礦粉粒度細(xì),受自然條件變化和水分影響大,水分小時,垂直螺旋輸送機(jī)輸送效率低;水分大時,造成圓盤給料機(jī)和配料漏斗堵塞,特別是在冬天,磁鐵礦粉受凍結(jié)塊,整套系統(tǒng)幾乎癱瘓,無法保證洗煤系統(tǒng)正常運(yùn)行。

        3)由于磁鐵礦粉需要同汽車輸送,運(yùn)送物料裝車和卸車的人員多,工人勞動強(qiáng)度大。

        4)開啟設(shè)備多,電耗大,設(shè)備利用率低。

        2 改造目的及改造方案

        2.1 改造目的

        降低職工勞動強(qiáng)度,提高設(shè)備利用率,降低介質(zhì)損耗。

        2.2 改造方案

        1)由于受季節(jié)影響,一到冬季介質(zhì)易結(jié)塊,對于系統(tǒng)中輸送介質(zhì)的垂直螺旋輸送機(jī)來說,輸送介質(zhì)特別困難,介質(zhì)無法提升到下一環(huán)節(jié)。為了解決結(jié)塊的介質(zhì)對環(huán)節(jié)造成的影響,對提升設(shè)備進(jìn)行更換,更換成斗子提升機(jī),緩解冬天介質(zhì)受凍結(jié)塊的影響。

        2)由于來料介質(zhì)存在粒度粗,-200目以下的含量不能達(dá)到90%以上,不能滿足洗煤懸浮液特性要求。從介質(zhì)質(zhì)量入手進(jìn)行改造,減化介質(zhì)制調(diào)工藝,以減輕職工勞動強(qiáng)度并提高設(shè)備利用率。

        從旋流器的溢流和底流介質(zhì)粒度組成分析,得出如下結(jié)論:-200目的介質(zhì)可以直接進(jìn)入洗選系統(tǒng),并且滿足生產(chǎn)需要。因此,系統(tǒng)改造中對入庫磁鐵礦粉質(zhì)量做了嚴(yán)格規(guī)定:介質(zhì)中-200目粒度所占比例必須≥90%,磁性物含量>95%,入庫磁鐵礦粉經(jīng)檢驗(yàn)必須達(dá)到質(zhì)量要求,這樣符合要求的介質(zhì)不需通過分級旋流器和球磨機(jī)就可直接進(jìn)入洗選系統(tǒng),整個系統(tǒng)可優(yōu)化掉分級旋流器和球磨機(jī),簡化了系統(tǒng)工藝。

        3)由于重介質(zhì)磁選礦粉密度大,易沉淀,因此在混料桶底部加裝風(fēng)管,防止磁鐵礦粉沉淀,使分選機(jī)入料更加均質(zhì)化;輸送介質(zhì)的4/3-AH渣漿泵能力不足,更換成8/6-AH的大渣漿泵,在旁邊增加1條長7 m,寬650 mm的膠帶機(jī),介質(zhì)首先由人工運(yùn)送到膠帶機(jī)尾部,由膠帶機(jī)運(yùn)送到混料桶,鼓風(fēng)混合后,再由渣漿泵直接打到稀介質(zhì)桶,進(jìn)入洗選系統(tǒng)。改造后,仍需人工運(yùn)送介質(zhì),因此又進(jìn)行了改進(jìn)。

        4)第三次改造在保證介質(zhì)質(zhì)量滿足要求的基礎(chǔ)上,簡化了工藝,減少了運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,降低了電耗。在洗煤廠房外修建了介質(zhì)庫,外來運(yùn)送的介質(zhì)直接運(yùn)送到介質(zhì)庫,不再需要汽車裝車卸車,減少了介質(zhì)管理損耗;在介質(zhì)庫旁邊修建介質(zhì)收集池,安裝了專門的介質(zhì)輸送泵和介質(zhì)收集泵,崗位人員用水管直接沖介質(zhì),流入收集坑池,再用泵直接打入稀介質(zhì)桶。改造后,不再需要人工運(yùn)送介質(zhì),大大降低了勞動強(qiáng)度。改造后工藝流程示意圖見圖2。

        圖2 改造后工藝流程示意圖

        3 效果

        經(jīng)過改造,解決了設(shè)計時介質(zhì)制調(diào)系統(tǒng)存在的問題,簡化了工藝,介質(zhì)不受自然條件變化和水分影響,不再需要人工運(yùn)送介質(zhì),可直接將介質(zhì)沖入介質(zhì)收集池內(nèi)用泵輸送;降低了介質(zhì)的管理損耗,提高了設(shè)備利用率,同時還大大降低了職工勞動強(qiáng)度。

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        Medium preparation system;Transformation;Effect

        TD922

        A

        1672-0652(2012)10-0048-02

        2012-08-03

        趙棟梁(1972—),男,山西陽城人,1995年畢業(yè)于太原工業(yè)大學(xué),工程師,主要從事煤質(zhì)管理工作(E -mail)zcp961023@163.com

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