王 超,尚嘉麗,齊亞平
(濰柴動(dòng)力(濰坊)鑄鍛有限公司,山東濰坊 261061)
發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車(chē)動(dòng)力的源泉,直接影響著汽車(chē)的油耗、排放和動(dòng)力性能。氣缸蓋是發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件之一,聯(lián)體缸蓋相比單體缸蓋來(lái)說(shuō)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,功能性要求更高,生產(chǎn)中所使用的砂芯眾多,在澆注過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的氣體。如果砂芯產(chǎn)生的氣體不能順利排出,則極易產(chǎn)生氣孔缺陷。
氣孔是鑄件最常見(jiàn)的一種缺陷。它不但減少鑄件的有效斷面積,而且還產(chǎn)生應(yīng)力集中,成為零件斷裂的裂紋源,明顯降低鑄件的強(qiáng)度和塑性。尤其是形狀不規(guī)則的氣孔不僅增加缺口敏感性使金屬?gòu)?qiáng)度下降,而且還降低鑄件的疲勞強(qiáng)度。彌散性的氣孔使鑄件組織疏松,降低鑄件的氣密性。氣孔缺陷占總廢品率的25%~80%,氣孔的防止成為鑄造工作者急需解決的問(wèn)題。
我公司生產(chǎn)的某型號(hào)缸蓋材料的牌號(hào)為HT280,采用的是德國(guó)HOS靜壓造型線生產(chǎn)。其水腔形狀復(fù)雜,最薄處厚度僅有5mm。澆注系統(tǒng)采用底注式,澆注溫度在1390℃~1410℃。采用的砂芯數(shù)量較多,芯子的排氣問(wèn)題成為影響缸蓋質(zhì)量的重要因素。除了水夾層外均采用冷芯,發(fā)氣速度慢,發(fā)氣量大,容易產(chǎn)生氣孔。氣孔缺陷主要在鑄件的頂面上或者頂面的皮下,氣孔數(shù)量少,但尺寸較大;孔壁光滑,一般呈圓形或者梨形。氣孔在缸蓋的位置如圖1所示。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)得知?dú)饪兹毕菡伎倧U品數(shù)的60%以上(圖 2)。
圖1 氣孔缺陷在缸蓋上的位置
圖2 缺陷原因的pareto圖
氣缸蓋上的氣孔屬于侵入性氣孔,經(jīng)過(guò)分析,氣孔的產(chǎn)生主要與以下幾個(gè)方面有關(guān):①因?yàn)闅飧咨w自身帶有氣道、水道、燃燒室等復(fù)雜的內(nèi)腔結(jié)構(gòu),使用芯子眾多,鑄型、砂芯還有涂料中的水分、粘結(jié)劑、樹(shù)脂等分解或者燃燒產(chǎn)生的大量氣體因?yàn)榕艢獠煌〞尺M(jìn)入鐵液,凝固時(shí)不能順利排出從而形成氣孔;②澆注速度太慢,鐵液充型不平穩(wěn),有氣體卷入;③鑄型中水分蒸發(fā),其他原輔材料的燃燒或者分解產(chǎn)生大量氣體;④砂芯整體浸涂后涂料的二次烘干水分超標(biāo);⑤鐵液溫度低、流動(dòng)性不足也是導(dǎo)致氣體無(wú)法排出的重要原因。
起初澆注系統(tǒng)模擬充型過(guò)程如圖3所示,三四缸位置的頂部溫度較低,氣孔缺陷主要集中在這兩處。后考慮在中間增加一組內(nèi)澆道,如圖4紅色部分所示,增加一組內(nèi)澆道后充型更加平穩(wěn),氣孔大小明顯變小,數(shù)量大大減少。
圖3 氣缸蓋充型模擬圖
圖4 增加一組內(nèi)澆道
(1)進(jìn)排氣道芯鉆孔
進(jìn)排氣道芯是實(shí)心的,發(fā)氣量大,氣體容易聚集在頂部,采用?5mm鉆頭在芯頭處鉆30mm~40mm深的出氣孔后,產(chǎn)生的氣體通過(guò)中間的孔到達(dá)出氣冒口,排氣效果好,可以有效防止氣孔的產(chǎn)生。下圖5為鉆孔后的進(jìn)排氣道照片。
(2)配合間隙的調(diào)整
氣缸蓋水夾層砂芯、氣道芯芯頭與芯座配合間隙要適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整,保證芯頭密封良好,防止鐵液進(jìn)入排氣通道,保證氣體順利排出。
圖5 鉆孔后的進(jìn)排氣道
(3)增加出氣針的數(shù)量
原先設(shè)計(jì)上模板中間有3個(gè)出氣針,后來(lái)增加到7個(gè),如圖6所示。
圖6 上模板中間增加出氣針
(4)增加石棉墊圈
水夾層砂芯位置放置耐火石棉墊圈,既能阻擋鐵液封住排氣通道,又可以保證氣體順利排出。這樣可以有效防止氣孔缺陷。
砂芯整體浸涂涂料后需要進(jìn)表干爐烘干,起初設(shè)置表干爐的溫度為170℃,在該溫度下粘結(jié)砂芯的熱熔膠沒(méi)有超過(guò)熔點(diǎn),揮發(fā)較少,雖然能夠保證砂芯之間的有效結(jié)合,但是二次烘干水分達(dá)到了1.0%。后改變單純采用熱熔膠粘結(jié)砂芯的方式,采用熱熔膠與砂芯粘結(jié)劑同時(shí)使用,熱熔膠起到快速固化的作用,設(shè)置表干爐的溫度為190℃,加熱時(shí)間為90min,砂芯通過(guò)表干爐時(shí)熱熔膠已經(jīng)揮發(fā),粘結(jié)劑起到粘結(jié)作用。通過(guò)改變粘結(jié)方式,提高表干爐的溫度和時(shí)間,有效降低了二次烘干水分,可以達(dá)到要求的0.6%以下。
澆注溫度低,鐵液粘度大,卷入鐵液的氣體上浮阻力大,就容易產(chǎn)生氣孔缺陷。但是澆注溫度太高又容易引發(fā)粘砂、斷芯等缺陷,因此需要找一個(gè)平衡點(diǎn),綜合考慮將澆注溫度由原先的1390℃~1410℃提高到1400℃~1420℃。合適的澆注速度對(duì)防止氣孔的產(chǎn)生也有很大影響,澆注速度太慢,金屬液冷卻快,容易產(chǎn)生澆不足、冷隔及夾渣等缺陷;澆注速度太快,鑄型中的氣體來(lái)不及排出容易產(chǎn)生氣孔。同時(shí)還容易產(chǎn)生沖砂、跑火等。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式和現(xiàn)場(chǎng)情況,確定采用先慢后快再慢的澆注方式,澆注時(shí)間控制在 20s~24s之間。
現(xiàn)在經(jīng)過(guò)對(duì)工藝優(yōu)化及改進(jìn)措施的固化,聯(lián)體缸蓋的氣孔缺陷得到有效控制,圖7為氣孔缺陷得到解決后的缸蓋鑄件。
圖7 氣孔缺陷得到解決后的缸蓋
通過(guò)增加砂芯、砂型出氣通道;嚴(yán)格控制二次烘干水分和適當(dāng)提高澆注溫度和澆注速度等措施來(lái)防止氣孔的產(chǎn)生。現(xiàn)在經(jīng)過(guò)對(duì)工藝優(yōu)化及改進(jìn)措施的固化,聯(lián)體缸蓋的氣孔缺陷得到有效控制,廢品率已經(jīng)明顯降低,達(dá)到了公司質(zhì)量控制目標(biāo)。
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