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        300MW鍋爐臨爐加熱系統(tǒng)改造分析

        2012-09-01 02:13:10輝,張
        河北電力技術(shù) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:電動門冷態(tài)汽包

        李 輝,張 琳

        (大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044)

        1 概述

        大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司9、10號鍋爐為 DG1025/17.4-II12,亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置、全鋼構(gòu)架的∏型汽包鍋爐。鍋爐底部加熱系統(tǒng)的作用是在機(jī)組啟動前鍋爐上滿水后,將熱源的熱量引至鍋爐底部聯(lián)箱,加熱鍋爐爐水,使鍋爐爐水達(dá)到點(diǎn)火啟動要求的溫度和壓力。9、10號鍋爐底部加熱聯(lián)箱布置在鍋爐0m處,水冷壁前墻西側(cè)中間位置。南、北側(cè)各布置1組加熱集汽聯(lián)箱,東西方向布置,每組加熱集汽聯(lián)箱管道前分別布置逆止閥前疏水閥、逆止閥、手動截止閥、電動截止閥各1只。每只集汽聯(lián)箱分別引出12根加熱分管,利用12只手動截止閥控制,分別進(jìn)入鍋爐水冷壁下聯(lián)箱。原鍋爐底部加熱汽源引自汽輪機(jī)輔助蒸汽聯(lián)箱處,蒸汽壓力0.75MPa,溫度310℃。鍋爐底部加熱逆止閥門前主管道規(guī)格分別為φ133mm×4mm、φ159mm×4.5mm、φ273mm×7mm、φ219mm×6 mm,材質(zhì)為20G,底部加熱逆止閥后至加熱集汽聯(lián)箱管道規(guī)格為φ133mm×18mm,材質(zhì)為20G。

        由于底部加熱系統(tǒng)汽輪機(jī)輔助蒸汽進(jìn)汽壓力較低,在鍋爐啟動中,若系統(tǒng)壓力大于汽輪機(jī)輔汽壓力,易導(dǎo)致蒸汽返回汽輪機(jī)輔助蒸汽聯(lián)箱。在機(jī)組運(yùn)行過程中,汽輪機(jī)輔汽聯(lián)箱至鍋爐底部加熱聯(lián)箱管道始終處于承壓狀態(tài),增加了機(jī)組運(yùn)行的不穩(wěn)定性。同時(shí)由于汽輪機(jī)輔助蒸汽進(jìn)汽溫度較低,致使加熱速度慢,因而遲延了機(jī)組的啟動時(shí)間,影響了發(fā)電量。

        2 原因分析

        2.1 運(yùn)行狀況

        鍋爐底部加熱汽源為鄰機(jī)輔助汽源,考慮到鄰機(jī)的安全運(yùn)行、輔助蒸汽運(yùn)行和承壓等情況,在調(diào)整輔助蒸汽的壓力時(shí),一般控制在0.75~0.8MPa。由于鍋爐水冷壁水柱高度較高對鍋爐底部的壓力較大,而進(jìn)汽參數(shù)較低,導(dǎo)致其加熱效果不好。

        2.2 設(shè)計(jì)狀況

        從汽輪機(jī)輔汽聯(lián)箱引至鍋爐0m處,經(jīng)過逆止門、截止門和電動門進(jìn)入鍋爐底部聯(lián)箱。投運(yùn)底部加熱系統(tǒng)時(shí),當(dāng)逆止門、截止門發(fā)生異常后只能靠關(guān)閉機(jī)側(cè)電動門解列,如果機(jī)側(cè)電動門發(fā)生密封不嚴(yán)等異常狀況則無法有效解列底部加熱系統(tǒng),并且該系統(tǒng)位于鍋爐0m處,過往人員較多,加大了安全隱患。

        3 改造措施

        為縮短鍋爐啟動時(shí)間,提高經(jīng)濟(jì)效益,將9、10號鍋爐底部加熱改為由汽包引出。具體方案為9、10號鍋爐汽包抽汽至底部加熱管道系統(tǒng)分別從9、10號鍋爐汽包頂部引出1根φ60mm×8mm鋼管,在南側(cè)司水小間處安裝J61Y-32型DN50手動截止閥,J961Y-32型DN50電動截止閥各1只。設(shè)計(jì)管路系統(tǒng)分別由9、10號鍋爐汽包抽汽電動門后引出1根φ60mm×8mm鋼管接至9、10號鍋爐底部加熱操作平臺,并在9、10號鍋爐左、右側(cè)底部加熱母管電動總門與手動總門之間安裝異徑三通,實(shí)現(xiàn)管道連通。

        4 改造效果

        4.1 縮短啟動時(shí)間

        改造前爐底加熱數(shù)據(jù)見表1(進(jìn)汽壓力0.75 MPa,進(jìn)汽溫度310℃,汽包壁溫度46℃,水冷壁溫度43℃)。

        表1 改造前爐底加熱數(shù)據(jù)

        改造后爐底加熱數(shù)據(jù)見表2(汽包壓力18 MPa,進(jìn)汽溫度360℃,汽包壁溫度23℃,水冷壁溫度20℃)。

        表2 改造后爐底加熱數(shù)據(jù)

        由表1、表2對比可知,加熱汽源改為鄰爐汽包抽汽汽源后,進(jìn)汽參數(shù)高,加熱速度快,縮短了啟動時(shí)間,降低了系統(tǒng)發(fā)生水沖擊的可能性。

        4.2 提高安全性

        a.該加熱系統(tǒng)使用完畢后可開啟加熱聯(lián)箱放水門將加熱系統(tǒng)內(nèi)存水放盡,然后關(guān)閉母管電動總門,避免出現(xiàn)管道內(nèi)承壓,汽水未放盡發(fā)生凍管及管壁腐蝕等故障。

        b.因系統(tǒng)有可能瞬間從17.4MPa降至0 MPa,考慮到管系膨脹位移,在管系遇有障礙物處,進(jìn)行相應(yīng)膨脹彎設(shè)計(jì),確保了系統(tǒng)的安全可靠性。

        c.管路通過異徑三通裝置,可以利用電動門實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控操作,通過手動總門截?cái)噍o汽側(cè)低壓力汽源,實(shí)現(xiàn)操作可靠性及系統(tǒng)安全性。

        5 改造效益

        5.1 安全效益

        a.鍋爐冷態(tài)啟動時(shí)使用汽包抽汽投運(yùn)底部加熱,能夠在啟動初期建立穩(wěn)定的水循環(huán),點(diǎn)火前鍋爐蒸發(fā)受熱面各部件已得到了均勻加熱,因而對點(diǎn)火后鍋爐各受熱面的冷卻以及防止管壁金屬超溫都十分有利,可延長受熱面的使用壽命。

        b.鍋爐冷態(tài)啟動時(shí)使用汽包抽汽投運(yùn)底部加熱,可減小啟動時(shí)汽包上、下壁溫差。

        c.鍋爐冷態(tài)啟動時(shí)使用汽包抽汽投運(yùn)底部加熱,當(dāng)鍋爐點(diǎn)火時(shí)已具有一定產(chǎn)汽量,鍋爐需要連續(xù)進(jìn)水,解決了省煤器的冷卻問題,延長了省煤器的使用壽命。

        d.從臨爐汽包到底部加熱系統(tǒng)要經(jīng)過1只電動門和3只手動門,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生異常時(shí),能夠有效、可靠的解列系統(tǒng),提高運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。

        5.2 經(jīng)濟(jì)效益

        a.節(jié)約燃油。冷態(tài)啟動時(shí),采用底部加熱,可縮短啟動投油時(shí)間約3h,平均投運(yùn)12支油槍,每支油槍出力1 750kg/h,燃油價(jià)格0.6萬元/t,2臺機(jī)按平均每年每臺機(jī)冷態(tài)啟動1次計(jì)算,節(jié)約燃油費(fèi)用75.6萬元/年。

        b.節(jié)約動力耗電。冷態(tài)啟動時(shí),僅投運(yùn)鍋爐底部加熱系統(tǒng),風(fēng)機(jī)及空預(yù)器均無需投運(yùn)。冷態(tài)啟動時(shí),引風(fēng)機(jī)平均電流178A,送風(fēng)機(jī)平均電流52A,空氣預(yù)熱器平均電流43A,上網(wǎng)電價(jià)0.525元/kWh,則每年節(jié)約動力耗電2.198 7萬元,其中風(fēng)機(jī)節(jié)約1.340 85萬元,空氣預(yù)熱器節(jié)約0.857 85萬元。綜上所述,冷態(tài)啟動時(shí)采用鄰爐爐底加熱,每年可節(jié)約資金77.798 7萬元。系統(tǒng)改造總投資為7.237 9萬元。

        6 結(jié)束語

        該次改造節(jié)約了生產(chǎn)成本,縮短了啟動時(shí)間,還可在機(jī)組檢修、備用保養(yǎng)、設(shè)備防凍等方面發(fā)揮作用。而且冷態(tài)啟動時(shí)采用鍋爐底部加熱也可延長受熱面壽命、提高設(shè)備可靠性。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)比較簡易,增裝了部分閥門便于工作人員操作和維護(hù),具有一定的可行性,有利于設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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