陰建生,劉玉卜,陳 剛
(1.河北華電石家莊熱電有限公司,石家莊 050041;2.東方鍋爐集團(tuán)股份有限公司,成都 611731)
近年來,隨著全國(guó)大范圍的煤炭整合,煤炭受產(chǎn)業(yè)集中度提高和運(yùn)輸能力制約等因素影響,國(guó)內(nèi)煤價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行,煤炭供應(yīng)緊張,符合設(shè)計(jì)煤種的原煤價(jià)格不斷上漲,電力企業(yè)面臨前所未有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。目前煤炭市場(chǎng)難以滿足鍋爐原設(shè)計(jì)煤種,煤質(zhì)變差使鍋爐出力長(zhǎng)期達(dá)不到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),已嚴(yán)重影響到企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益,成為電力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)。因此,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,燃用低發(fā)熱量、高灰分煤種勢(shì)在必行。河北華電石家莊熱電有限公司(簡(jiǎn)稱“石家莊熱電廠”)針對(duì)DG 410/9.81-9型CFB鍋爐燃燒煤種適應(yīng)性差,長(zhǎng)期出力不達(dá)標(biāo)問題,對(duì)CFB鍋爐進(jìn)行了爐膛改造,使鍋爐恢復(fù)了額定出力,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
石家莊熱電廠八期技改工程,共安裝了4臺(tái)DG 410/9.81-9型 CFB鍋爐(21~24號(hào)爐)和2臺(tái)200MW雙抽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組(21、22號(hào)機(jī)組)。2臺(tái)鍋爐1臺(tái)機(jī)組為1個(gè)單元(23、24號(hào)鍋爐與22號(hào)機(jī)組為第1單元,21、22號(hào)鍋爐和21號(hào)機(jī)組為第2單元),分別于2003年7月31日和12月1日正式移交試生產(chǎn)。
鍋爐原設(shè)計(jì)煤種的低位發(fā)熱量為24 200kJ/kg、灰分為23.1%。近幾年鍋爐實(shí)際燃煤偏離設(shè)計(jì)及校核煤質(zhì)(熱值降低、灰分增大),由于煤種的變化,造成鍋爐設(shè)備出力不足、效率降低。2009年全年平均負(fù)荷為290t/h左右,最大負(fù)荷為310t/h,鍋爐效率只能達(dá)到86%左右,經(jīng)濟(jì)效益較差。由于鍋爐出力不足,整個(gè)采暖期被迫采取壓電保熱、停機(jī)供熱等極不經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式,但仍不能滿足市場(chǎng)供熱需求。
采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)設(shè)計(jì)的鍋爐種類較多、煤種適應(yīng)性較廣,但對(duì)給定的1臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐,并不能燃用所有煤種。當(dāng)燃料發(fā)熱量、灰分等改變時(shí),床內(nèi)熱平衡的改變將直接影響床溫、負(fù)荷等參數(shù)變化。
隨著煤炭市場(chǎng)的波動(dòng),CFB鍋爐面臨著出力不足的難題。鍋爐燃煤熱值降低、灰分增大時(shí),為恢復(fù)鍋爐出力,必須增加爐膛的輻射吸熱量,是首先需要解決的關(guān)鍵性問題。解決了這個(gè)問題,才可以防止鍋爐大負(fù)荷時(shí)出現(xiàn)床溫高及各處煙溫高的現(xiàn)象,保證鍋爐各受熱面安全,并降低排煙熱損失,提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
由于CFB鍋爐特有的燃燒機(jī)理,在由爐膛、分離器和回料器組成的主回路中存在大量高溫、高濃度的物料粒子,對(duì)受熱面不斷進(jìn)行沖刷,因此帶來的鍋爐受熱面磨損問題,已成為循環(huán)流化床鍋爐普遍存在的難題。
恢復(fù)出力改造,應(yīng)該從性能上改善主循環(huán)回路(尤其是爐膛)的運(yùn)行環(huán)境,解決CFB鍋爐的磨損問題。由于目前鍋爐燃用煤質(zhì)較差,灰量和煙氣量都較大,造成爐膛上部煙氣速度較高,爐膛磨損嚴(yán)重。流化風(fēng)速是循環(huán)流化床運(yùn)行的控制變量之一,為使快速流化床過程獲得最佳效益,流化床需在一定的速度和循環(huán)灰流量范圍內(nèi)運(yùn)行。
物料對(duì)管壁的磨損與其速度、濃度及粒度的關(guān)系為:E∝W3D2U(式中:E為磨損速度;W為灰粒速度;D為物料粒度;U為灰粒濃度)。物料對(duì)管壁的磨損速率與物料流化速度的三次方成正比,與物料濃度二次方成正比,與貼壁流物料濃度成正比。影響磨損的諸因素中最重要的是灰粒速度(即煙氣速度),其次是灰粒濃度,其余因素只要合理考慮,對(duì)磨損的影響較小。為降低磨損,必須使灰粒速度和灰粒濃度在合理的設(shè)計(jì)范圍。
鍋爐改造確定設(shè)計(jì)煤的低位發(fā)熱量為17 320 kJ/kg、灰分為39.59%。煤質(zhì)變差、發(fā)熱量降低、灰分增大,則單位質(zhì)量燃料在主循環(huán)回路中的有效放熱量會(huì)較小。采用適當(dāng)擴(kuò)大爐膛和增加水冷屏受熱面,來實(shí)現(xiàn)增加爐膛輻射受熱面的目的,提高主循環(huán)回路吸熱量。
為使流化床快速流化過程獲得最佳效益,流化床需在一定的速度和循環(huán)灰流量范圍內(nèi)運(yùn)行,選取合理的爐膛截面適當(dāng)擴(kuò)大爐膛寬度,將爐膛上部軸向煙氣速度控制在5m/s左右,控制合理的流化速度,適當(dāng)降低爐膛煙速,減小受熱面磨損,延緩水冷壁磨損速度。
3.1.1 擴(kuò)大爐膛寬度
原設(shè)計(jì)鍋爐爐膛截面尺寸為6 705.6mm(深度)×13 716mm(寬度)。
本次研究數(shù)據(jù)采用統(tǒng)計(jì)軟件SPP19.0進(jìn)行處理,其中計(jì)量資料以(±s)表示,采用t校驗(yàn),計(jì)數(shù)資料采用χ2校驗(yàn),以%表示,P<0.05表示差異具有顯著性。
改造后爐膛深度尺寸不變(6 705.6mm),在爐膛寬度方向兩側(cè)各增加4根管(寬度尺寸增加609.6 mm)。水冷壁增加面積:47m2,約占4%。改造后爐膛截面尺寸為6 705.6mm(深度)×14 325.6mm(寬度)。
擴(kuò)大爐膛主要涉及的鍋爐設(shè)備包括:加寬布風(fēng)板、加寬前后墻水冷壁、延長(zhǎng)前后墻水冷壁上下集箱、兩側(cè)墻水冷壁集箱位置外移、原有前后墻剛性梁加長(zhǎng)并加高、兩側(cè)墻平臺(tái)樓梯局部修改。
3.1.2 增加水冷屏寬度
原設(shè)計(jì)鍋爐水冷屏為3片,原寬度尺寸為1 981.2mm。原水冷屏尺寸見圖1。
圖1 原水冷屏尺寸
改造后增加水冷屏寬度,即保持水冷屏為3片,在原水冷屏寬度方向上增加10根管子,寬度尺寸增加762mm。水冷屏增加面積59m2,約占40%。改造后水冷屏尺寸見圖2。
圖2 改造后水冷屏尺寸
增加水冷屏寬度主要涉及的鍋爐設(shè)備包括:水冷屏、水冷屏分配集箱、水冷屏固定、分散下降管。
經(jīng)水循環(huán)計(jì)算,水冷屏加寬后循環(huán)回路的自補(bǔ)償能力沒有喪失,滿足各管子冷卻條件,水循環(huán)安全可靠。
3.2.1 增加蒸發(fā)受熱面
爐膛加寬后,不僅增加爐膛水冷壁的換熱面積,還通過加寬原有爐內(nèi)水冷屏,可以有效增加爐內(nèi)蒸發(fā)受熱面,使提高鍋爐出力得到保證。經(jīng)過水循環(huán)計(jì)算,增加水冷壁及水冷屏后,鍋爐水循環(huán)安全可靠,不需要另外增加汽水引入和引出管,避免了在汽包上現(xiàn)場(chǎng)增加大直徑開孔的難題。
3.2.2 降低流化速度
按照物料對(duì)管壁的磨損速度與其流度、濃度及粒度的關(guān)系E∝W3D2U,磨損速度將下降20%。從國(guó)內(nèi)已投運(yùn)CFB鍋爐的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)看,在爐內(nèi)防磨措施具備的情況下,爐內(nèi)流化速度在5m/s及以下的,其爐內(nèi)磨損較小,當(dāng)達(dá)到5.4m/s及以上,爐膛的磨損速度非常快,并經(jīng)常出現(xiàn)爆管停爐。今后更嚴(yán)格的環(huán)保要求,鍋爐石灰石投入量繼續(xù)增大,將進(jìn)一步增加鍋爐的煙氣量,擴(kuò)大爐膛尺寸,爐內(nèi)流化速度可控制在5m/s及以下,磨損問題會(huì)得到緩解。
3.2.3 降低截面瞬時(shí)灰濃度
爐膛截面擴(kuò)大后,隨著爐內(nèi)煙氣流速的降低,單位截面的瞬時(shí)灰濃度有所降低,進(jìn)一步降低了磨損速度。實(shí)際燃煤灰量的增加、脫硫指標(biāo)需求的石灰石量增加,都在恢復(fù)出力后使?fàn)t內(nèi)保持較高的灰濃度,擴(kuò)大爐膛將降低單位時(shí)間內(nèi)的截面灰濃度,利于防止?fàn)t內(nèi)受熱面磨損。
3.2.4 增強(qiáng)煤種適應(yīng)性
鍋爐投運(yùn)初期,在燃煤熱值接近原設(shè)計(jì)煤種時(shí)鍋爐出力是能夠達(dá)到410t/h的。隨著燃煤熱值降低、灰分或水分明顯增加,鍋爐逐漸凸顯帶負(fù)荷困難、爐內(nèi)受熱面磨損速度加劇、爆管頻繁的問題,極大地影響了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。雖然采取了增加防磨梁、防磨噴涂等防磨措施,起到了一定的防磨效果,但由煤質(zhì)特性和爐膛截面尺寸以及旋風(fēng)分離器決定的煙氣流速、灰濃度、灰粒徑無法改變,而這些卻是影響爐膛受熱面磨損速度的直接因素。
近年來,鍋爐實(shí)際燃煤的發(fā)熱量基本在14 000~21 000kJ/kg。有時(shí)低發(fā)熱量的煤來煤時(shí)間還比較長(zhǎng),特別是在冬季供暖期間,鍋爐需要帶滿負(fù)荷運(yùn)行才能滿足外界熱負(fù)荷,燃用發(fā)熱量較低、灰分較大的煤,要避免鍋爐磨損爆管就非常困難,缺乏進(jìn)一步降低磨損的有利手段。增大爐膛截面后,在燃用低發(fā)熱量煤時(shí),煙氣流速明顯降低,截面灰濃度得到一定削減,可以使磨損速度明顯降低,對(duì)提高或恢復(fù)鍋爐蒸發(fā)量非常有利。即使在燃用煤質(zhì)偏好時(shí),鍋爐也能通過增加灰濃度來提高燃盡率,減少燃煤損耗。因此,爐膛擴(kuò)大后鍋爐的煤種適應(yīng)性明顯增強(qiáng)。
改造后的鍋爐爐膛增大,爐膛計(jì)算流化速度由5.4m/s降低到5m/s,緩解了灰顆粒對(duì)水冷壁以及水冷屏的磨損,提高了鍋爐安全運(yùn)行的水平。22號(hào)鍋爐改造后,從2010年11月正式投入運(yùn)行到2011年3月供熱結(jié)束才按計(jì)劃停爐檢修,鍋爐長(zhǎng)期滿負(fù)荷運(yùn)行,運(yùn)行情況良好,沒有出現(xiàn)爐膛磨損爆管,運(yùn)行可靠性顯著提高,連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行性能在同類型鍋爐中最高。
鍋爐改造前最大負(fù)荷只能在310t/h運(yùn)行,改造后,鍋爐出力能長(zhǎng)期穩(wěn)定在410t/h,鍋爐最大負(fù)荷曾達(dá)到415t/h,與改造前相比增加鍋爐負(fù)荷100 t/h,鍋爐帶負(fù)荷能力達(dá)到或超過額定出力。鍋爐滿出力運(yùn)行后,供熱期不需要采取壓電保熱的不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式,提高了公司的盈利水平。
改造后鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性好,各項(xiàng)指標(biāo)水平優(yōu)于同類型、同煤質(zhì)的鍋爐。鍋爐改造前飛灰可燃物為13.9%,改造后為10.3%;改造前熱效率86.44%,改造后鍋爐平均熱效率為89.07%,修正到改造前試驗(yàn)煤質(zhì)平均熱效率為89.85%,比修正前提高熱效率3.41%。
鍋爐煤種適應(yīng)性更寬,改造后燃燒熱值17 320 kJ/kg的煤就能滿足出力,而改造之前鍋爐需燃用21 000kJ/kg以上的燃煤,改造后燃料成本降低1 700萬元/年。
鍋爐改造后加寬了爐膛和爐內(nèi)水冷屏的寬度,有效增加爐膛水冷壁換熱面積、增加爐內(nèi)蒸發(fā)受熱面,共增加爐膛輻射受熱面106m2,使鍋爐恢復(fù)出力得到保證??刂茽t內(nèi)流化速度由5.4m/s降低到5m/s左右,有效減輕了受熱面磨損,果已被東方鍋爐用作設(shè)計(jì)規(guī)范。鍋爐改造后各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)合格,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,對(duì)同類鍋爐出力不足問題的解決具有參考價(jià)值。