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        等離子煤粉點(diǎn)火燃燒技術(shù)的應(yīng)用及運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)

        2012-08-31 06:06:40劉俊臻
        電力與能源 2012年6期
        關(guān)鍵詞:磨煤機(jī)燃燒器煤粉

        劉俊臻

        (上海電力股份有限公司 吳涇熱電廠,上海 200241)

        0 引言

        大型工業(yè)燃煤鍋爐的點(diǎn)火和穩(wěn)燃,通常采用燃油或天然氣來(lái)實(shí)現(xiàn)。隨著能源緊張、原油價(jià)格不斷上漲,火力發(fā)電燃油持續(xù)受到限制的態(tài)勢(shì)下,為了降低鍋爐點(diǎn)火和穩(wěn)燃用油、采用預(yù)燃室燃燒器,選用小油槍點(diǎn)火等措施已經(jīng)增效不小,若要進(jìn)一步減少燃油到不用油,可以采用交流等離子點(diǎn)火技術(shù)。它是通過(guò)電離空氣獲得溫度較高的等離子體,利用高能等離子體射流加熱風(fēng)粉混合物直接點(diǎn)燃煤粉,從而在不需要燃油的情況下達(dá)到無(wú)油點(diǎn)火及穩(wěn)燃的目的。

        自2011年起,吳涇熱電廠8、9號(hào)鍋爐采用等離子點(diǎn)火技術(shù)后,實(shí)現(xiàn)了鍋爐點(diǎn)火零油耗,燃燒效率高于11、12號(hào)鍋爐采用的微油技術(shù)。

        1 等離子點(diǎn)火系統(tǒng)

        我國(guó)從20世紀(jì)70年代中期進(jìn)行等離子點(diǎn)火技術(shù)的研究。到目前為止,等離子點(diǎn)火作為以煤代油的新技術(shù),已經(jīng)在全國(guó)新建燃煤機(jī)組上廣泛使用。吳涇熱電廠采用煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司的產(chǎn)品,將8、9號(hào)鍋爐A層4臺(tái)煤粉燃燒器,改為兼有等離子點(diǎn)火和穩(wěn)定燃燒功能的燃燒器。鍋爐在正常運(yùn)行時(shí),該燃燒器具有主燃燒器功能,出力及燃燒工況基本上與原上海鍋爐廠設(shè)計(jì)的燃燒器指標(biāo)一致。

        等離子發(fā)生器采用軸向插入式,將儀用壓縮空氣作為載體風(fēng),采用閉冷水直接冷卻發(fā)生器的陰極和陽(yáng)極,獨(dú)立的火焰檢測(cè)影像系統(tǒng),信號(hào)采用硬接線方式與DCS連接,并且利用DCS的操作員站實(shí)現(xiàn)等離子系統(tǒng)的監(jiān)控與操作。4臺(tái)等離子發(fā)生器電源控制柜,系8、9號(hào)兩臺(tái)鍋爐共用,可以相互切換。

        2 等離子點(diǎn)火燃燒器

        等離子點(diǎn)火的工作原理是直流電在一定介質(zhì)氣壓下引弧,在強(qiáng)磁場(chǎng)控制下獲得穩(wěn)定功率的定向流動(dòng)空氣等離子體,在點(diǎn)火燃燒器中形成大于4 000K的局部高溫火核,當(dāng)煤粉顆粒經(jīng)過(guò)時(shí),在極短時(shí)間內(nèi)解析煤粉中的揮發(fā)分、破碎顆粒、加快燃燒,減少煤粉燃燒所需的引燃能量,如圖1所示。

        圖1 等離子發(fā)生器工作原理

        等離子發(fā)生器是點(diǎn)火系統(tǒng)的核心部件之一,用以提供穩(wěn)定、可靠、持續(xù)不斷的電弧,由穩(wěn)弧線圈、陰極和陽(yáng)級(jí)組成。在一定的輸出電流下,當(dāng)陰極前行與陽(yáng)極接觸后,整個(gè)系統(tǒng)具有抗短路的能力,而且電流恒定不變;當(dāng)陰極緩慢離開(kāi)陽(yáng)極時(shí),電弧在線圈磁力的作用下拉出噴管。在電弧的作用下,具有30kPa左右的空氣被電離為高溫等離子體,進(jìn)入燃燒器為點(diǎn)燃煤粉創(chuàng)造條件。

        3 等離子燃燒機(jī)理

        由于高溫等離子體的有限能量不可能與大量的煤粉及風(fēng)速相匹配,所以設(shè)計(jì)了多級(jí)燃燒器,應(yīng)用多級(jí)放大的原理,使系統(tǒng)的風(fēng)粉濃度、氣流速度等參數(shù),始終處于一個(gè)有利于點(diǎn)火的工況條件,從而完成一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定的點(diǎn)火及燃燒過(guò)程。

        點(diǎn)火燃燒器分4個(gè)區(qū)域。

        第一區(qū)為初期燃燒區(qū),設(shè)計(jì)出力為500~800kg/h,噴口溫度不低于1 200℃,采用第一級(jí)氣膜冷卻技術(shù),避免煤粉貼壁流動(dòng)及掛焦,解決燃燒器的燒蝕問(wèn)題。

        第二區(qū)為混合燃燒區(qū),應(yīng)用環(huán)形濃淡燃燒器,將淡粉流貼壁而濃粉摻入主點(diǎn)火燃燒器燃燒,既有利于混合段的點(diǎn)火,又冷卻了混合段的壁面。

        3)航道長(zhǎng)度是航道的固有屬性,對(duì)于不同長(zhǎng)度的航道,船舶通過(guò)航道的時(shí)間不同,而船舶減速過(guò)程實(shí)際上是船舶速度差異性隨通航時(shí)間的累積過(guò)程,這一過(guò)程對(duì)航道長(zhǎng)度具有明顯的依賴性,航道長(zhǎng)度越長(zhǎng),船舶減速的可能性會(huì)提升。

        第三區(qū)為強(qiáng)化燃燒區(qū),煤粉在第一區(qū)和第二區(qū)的揮發(fā)分基本燃盡。為了進(jìn)一步提高疏松炭的燃盡率,采取提前補(bǔ)氧強(qiáng)化燃燒措施,提高第三區(qū)內(nèi)的熱焓及拉弧初速,達(dá)到加大火焰長(zhǎng)度,提高燃盡度的目的。

        第四區(qū)為燃盡燃燒區(qū),隨著火焰長(zhǎng)度的加大、煙溫的提升,燃盡率也逐漸加大。

        4 等離子點(diǎn)火運(yùn)行

        在“上大壓小”的形勢(shì)下,吳涇熱電廠8、9號(hào)機(jī)組經(jīng)過(guò)設(shè)備改造,于2010年投入商業(yè)運(yùn)行。鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的Π型亞臨界循環(huán)鍋爐,蒸發(fā)量為1 125t/h,設(shè)計(jì)煤種為神木煤,揮發(fā)分為32.96%,低位發(fā)熱量為22.12MJ/kg,配置5臺(tái)HP863中速磨煤機(jī),在A磨煤機(jī)設(shè)置等離子點(diǎn)火裝置和輕油點(diǎn)火系統(tǒng)。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)由等離子點(diǎn)火。在點(diǎn)火初期,由于磨煤機(jī)出口溫度較低,著火困難、煤粉燃盡率低,存在尾部煙道二次燃燒的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān)和不斷完善,取得了較好的以煤代油、無(wú)油啟動(dòng)的點(diǎn)火效果。

        1)在原煤倉(cāng)進(jìn)煤時(shí),要選擇揮發(fā)分高、水分低的優(yōu)質(zhì)煤,便于啟動(dòng)點(diǎn)火時(shí)煤粉迅速被點(diǎn)燃。為了防止?fàn)t內(nèi)發(fā)生爆燃,必須先啟動(dòng)等離子,再給A磨煤機(jī)通風(fēng),通風(fēng)前等離子運(yùn)行時(shí)間不得超過(guò)10min。要提前對(duì)暖風(fēng)器進(jìn)行暖管和疏水,加熱的輔汽溫度約在350℃,暖風(fēng)器投用時(shí)熱一次風(fēng)溫要達(dá)到設(shè)計(jì)值140℃,初期A磨煤機(jī)出口風(fēng)溫應(yīng)維持在70℃左右。

        2)當(dāng)A磨煤機(jī)出口風(fēng)溫超過(guò)70℃時(shí),將進(jìn)口風(fēng)量提高到50t/h,風(fēng)壓保持在5~5.5kPa,然后啟動(dòng)給煤機(jī)并調(diào)整給煤量為15t/h,待1~2min,當(dāng)煤粉濃度達(dá)到一定比例時(shí),監(jiān)視等離子火檢屏點(diǎn)著火。著火穩(wěn)定后,按照升溫、升壓曲線的要求,逐漸減少煤粉量。隨著煤粉著火后煙溫的升高,磨煤機(jī)出口風(fēng)溫也會(huì)逐步升高。

        3)通過(guò)調(diào)整磨煤機(jī)出口折向門來(lái)調(diào)整煤粉細(xì)度。一般A磨煤機(jī)的煤粉細(xì)度要調(diào)得細(xì)一些,便于煤粉干燥和著火(校核煤種的煤粉細(xì)度R90=18.38%,考慮到實(shí)際煤種的變化,可以將細(xì)度適當(dāng)放細(xì)些)。

        4)降低A磨煤機(jī)出口一次風(fēng)速,使煤粉氣流在等離子燃燒器的高溫區(qū)停留時(shí)間延長(zhǎng),便于煤粉中揮發(fā)分的析出和燃燒。初始點(diǎn)火時(shí)一次風(fēng)速控制在20m/s以下,等離子投運(yùn)階段一次風(fēng)速不宜超過(guò)30m/s,在煤質(zhì)允許的情況下一次風(fēng)速控制在25m/s為最佳,這是通過(guò)試驗(yàn)得出的。

        8號(hào)爐在給煤機(jī)轉(zhuǎn)速為450r/min時(shí)保持煤粉濃度,通過(guò)1號(hào)角燃燒器進(jìn)行煤粉濃度對(duì)著火特性的影響試驗(yàn),如圖2所示。

        圖2 煤粉濃度對(duì)著火特性的影響

        8號(hào)爐在二次風(fēng)擋板開(kāi)度基本不變的工況下,通過(guò)1號(hào)角燃燒器進(jìn)行一次風(fēng)對(duì)著火特性的影響試驗(yàn),如圖3所示。

        圖3 一次風(fēng)對(duì)著火特性的影響

        由圖3可以看出,冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)一次風(fēng)速在22~23m/s時(shí)火焰溫度最高,而熱態(tài)是在24m/s左右,在此一次風(fēng)速下,煤粉氣流的著火和燃燒穩(wěn)定性為最好,火焰明亮,可以定為最佳風(fēng)速。

        5)合理配置一次風(fēng)和二次風(fēng)。由于開(kāi)始點(diǎn)火階段二次風(fēng)溫較低,如果將A磨煤機(jī)相鄰的二次風(fēng)門開(kāi)得過(guò)大,不但不利于煤粉著火,反而會(huì)使燃燒變差,這是通過(guò)試驗(yàn)得出的。

        8號(hào)爐在保持拉弧功率、給煤機(jī)轉(zhuǎn)速為450r/min、一次風(fēng)速為22m/s、總風(fēng)壓為3.5kPa工況下,改變二次風(fēng)擋板開(kāi)度,測(cè)量冷態(tài)啟動(dòng)和溫態(tài)啟動(dòng)工況下的火焰溫度,如圖4所示。

        圖4 火焰溫度與二次風(fēng)擋板開(kāi)度的關(guān)系

        由圖4可見(jiàn),二次風(fēng)擋板開(kāi)度不宜太大。這是因?yàn)橄噜弻佣物L(fēng)溫較低,如果開(kāi)大二次風(fēng)門,會(huì)使火焰溫度降低。試驗(yàn)結(jié)果為二次風(fēng)擋板開(kāi)度在20%~30%比較合適。矛盾的是,隨著爐膛溫度的升高,為了防止結(jié)焦和縮短電極壽命,應(yīng)該處理好火焰溫度與二次風(fēng)擋板開(kāi)度的關(guān)系,逐漸開(kāi)大相鄰的二次風(fēng)擋板開(kāi)度。

        6)由于點(diǎn)火時(shí)總風(fēng)量在30%~40%,煤粉的燃盡率較低,部分未燃盡的煤粉會(huì)沉積在尾部煙道,隨著煙氣溫度升高,有可能發(fā)生二次燃燒,特別是在空氣預(yù)熱器處。有效的做法是在點(diǎn)火后對(duì)空氣預(yù)熱器連續(xù)吹灰,減少空氣預(yù)熱器內(nèi)部積灰和二次燃燒,同時(shí)在省煤器下放灰斗處,及時(shí)放掉未燃盡的煤粉,防止煙氣溫度升高后煤粉自燃。

        7)做好等離子設(shè)備的日常維護(hù)工作。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間及時(shí)更換等離子陰極和陽(yáng)極,并在啟動(dòng)前進(jìn)行試?yán)?,避免因等離子斷弧致使大量煤粉直接吹入爐膛。等離子陰極壽命一般為100h,陽(yáng)極壽命一般為400h。當(dāng)陰極運(yùn)行至80h、陽(yáng)極運(yùn)行至350h時(shí),點(diǎn)火前應(yīng)該對(duì)等離子陰極和陽(yáng)極進(jìn)行檢查,根據(jù)使用情況及時(shí)更換,防止等離子陰極和陽(yáng)極漏水,造成損壞燃燒器的事故發(fā)生。我廠陰極大多運(yùn)行80h就會(huì)被擊穿,為了便于檢查,采用關(guān)閉冷卻水閥門,就地查看冷卻水壓變化來(lái)判斷陰極是否被擊穿出現(xiàn)漏水。

        8)由于A磨煤機(jī)配有等離子設(shè)備,不參與燃燒器火嘴的擺動(dòng),同時(shí)也為了減少磨煤機(jī)的磨損,A磨煤機(jī)做備用,只在每周例行試驗(yàn)時(shí)運(yùn)行4h,而另外4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行帶滿負(fù)荷。

        9)等離子設(shè)備投運(yùn)期間一定要嚴(yán)密監(jiān)視等離子壁溫,一旦發(fā)現(xiàn)等離子前壁溫或后壁溫超過(guò)400℃時(shí),應(yīng)該及時(shí)采取降溫措施,包括降低A磨煤機(jī)出力、加大A磨煤機(jī)的入口風(fēng)量、降低等離子發(fā)生器的功率等。當(dāng)?shù)入x子前壁溫或后壁溫超過(guò)500℃時(shí),應(yīng)該立即停運(yùn)等離子設(shè)備,檢查超溫原因。

        5 運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)驗(yàn)

        吳涇熱電廠對(duì)等離子設(shè)備的日常運(yùn)行及維護(hù)工作極為重視,無(wú)論是鍋爐啟停,還是日常穩(wěn)燃運(yùn)行,都能確保等離子設(shè)備良好運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)燃油零消耗。

        1)針對(duì)等離子設(shè)備容易出現(xiàn)的常見(jiàn)故障,實(shí)行檢修項(xiàng)目規(guī)范化。重點(diǎn)檢查陰極頭燒損和漏水情況;檢查陽(yáng)極瓷環(huán)安裝位置、清潔度、損壞面和漏水情況;清理陰極尾座接線面的氧化物;檢查陰極旋轉(zhuǎn)電機(jī)和齒輪組的損壞及清潔情況;進(jìn)入爐膛檢查等離子燃燒器內(nèi)壁的結(jié)焦及燒損情況。

        2)在投運(yùn)等離子點(diǎn)火裝置前,必須對(duì)陰極和陽(yáng)極進(jìn)行檢查和清掃,并根據(jù)檢查情況及時(shí)修理或更換,避免在啟動(dòng)和并網(wǎng)過(guò)程中再去更換陰極,影響機(jī)組啟動(dòng)。

        3)必須加強(qiáng)對(duì)冷卻水和壓縮空氣系統(tǒng)的泄漏檢查,包括管道、閥門、儀表、開(kāi)關(guān)等部件有無(wú)泄漏;冷卻水泵出口壓力為200~400kPa,水溫不高于40℃,而且回水暢通;等離子冷卻風(fēng)機(jī)和冷卻水泵要按規(guī)范要求檢查,做好預(yù)防性的檢查及試開(kāi)工作;冬季停爐后要停止冷卻水泵運(yùn)行,并且將系統(tǒng)內(nèi)的積水放盡。

        4)利用檢修對(duì)磨煤機(jī)磨損情況做檢查,對(duì)一次風(fēng)速進(jìn)行調(diào)整,對(duì)燃燒器進(jìn)行檢修等。

        6 結(jié)語(yǔ)

        投運(yùn)等離子煤粉點(diǎn)火系統(tǒng)的好處是,電除塵器可以在鍋爐啟動(dòng)及低負(fù)荷運(yùn)行期間正常投入,減少粉塵的排放,改善廠區(qū)周邊環(huán)境的空氣質(zhì)量,帶來(lái)顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。吳涇熱電廠經(jīng)過(guò)技術(shù)改造和完善管理措施,實(shí)現(xiàn)了以煤代油、零油耗啟動(dòng)鍋爐,做到燃燒穩(wěn)定和安全運(yùn)行。

        通過(guò)對(duì)等離子煤粉點(diǎn)火燃燒技術(shù)的應(yīng)用分析和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),證實(shí)了等離子煤粉點(diǎn)火燃燒技術(shù)在節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、提高機(jī)組快速升負(fù)荷方面發(fā)揮了重要作用。以煤代油、零油耗啟動(dòng)鍋爐,單一燃料運(yùn)行,不但簡(jiǎn)化了點(diǎn)火系統(tǒng),而且簡(jiǎn)化了運(yùn)行方式,是一項(xiàng)值得推廣的節(jié)能新技術(shù)。

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