滕憲斌,徐燕銘,王冉然
(天津海運職業(yè)學(xué)院,天津 300350)
安慶大發(fā)柴油機累計運轉(zhuǎn)26 548 h,上次吊缸后累計使用2 612 h,當(dāng)運轉(zhuǎn)使用2 580 h時,按檢修計劃將6只缸頭悉數(shù)吊下清潔,進排氣閥研磨。檢修調(diào)整后測試顯示該機運行狀況良好,工況平衡。在定時齒輪故障發(fā)生之前,曾出現(xiàn)過正時齒輪室殼的惰齒輪軸座蓋3有滑油飛濺出到地板,當(dāng)時正在航行期間,發(fā)電機單機運行,參數(shù)及運轉(zhuǎn)聲音皆正常;經(jīng)二管輪檢查,發(fā)現(xiàn)螺絲2松動 (如圖1所示),上緊后漏泄消除,觀察整機沒有任何異常情況,在此后的曲拐箱內(nèi)部例檢中也未發(fā)現(xiàn)異常。
2007年4月2日船到達秦皇島碼頭,裝妥貨,待天亮離港。02∶25值班機工巡回檢查時發(fā)現(xiàn)3#發(fā)電機齒輪箱里有異常聲音發(fā)出,細看惰齒輪軸座蓋3的螺絲2又松動了,且有滑油外濺,為避免造成更大的損壞,值班機工當(dāng)機立斷立即換用發(fā)電機并通知二管輪,二管輪上緊外蓋螺絲并作盤車檢查,盤2圈覺得沒有任何異常,沖車檢查也無不妥,再作試車檢查,剛啟動運行又聽到異常聲響,立刻停機。在未查明異響來源而主觀盲目啟動的行為,雖然未導(dǎo)致直接的后果,但無疑是很危險和錯誤的。
圖1 正時齒輪之惰齒輪零件示意圖
檢查中,發(fā)現(xiàn)曲拐箱軸系均正常。但是從No.6缸底部拾到一些金屬碎塊,其中最大一塊約15 mm長,成齒形,初步懷疑是某齒輪的齒崩塊,后經(jīng)證實是螺尾錐銷的頭部圓柱體斷塊,被運行中的齒輪趴合壓出的模型。這些螺絲斷塊,帶有明顯被壓過的痕跡,后證實是螺尾錐銷的尾部螺紋部分,其他皆是小碎塊。
拆惰齒輪軸座蓋3時,發(fā)現(xiàn)其4只螺絲2均被剪切并已變形,其中一只已發(fā)生斷裂。再檢查正時齒輪,發(fā)現(xiàn)4只傳動齒輪并沒有按原有的記號進行裝配,也沒有重新做記號,說明該正時齒輪曾被拆檢過,裝配惰齒輪時沒有按廠家記號進行,但凸輪齒輪和曲軸齒輪的相對位置在裝配過程中保持正確。
拆卸凸輪齒輪后,此時正時齒輪室的損壞如圖2、圖3、圖4所示。
圖2 惰齒輪2#損傷齒位 (箭頭所指)
圖3 凸輪軸齒輪損壞情況
圖4 惰齒輪軸及放松墊片損壞情況
1)惰齒輪1#和曲軸齒輪完好無損。
2)惰齒輪2#有一齒中間約有15 mm寬、凹進2~3 mm深的月亮形,其鄰齒少許,余齒皆正常。見圖2。
3)凸輪齒輪整齒中位有一圈明顯的擠壓凹痕,如車轍印一樣由重逐漸變輕,其形、位和惰齒輪2#相呼應(yīng),見圖3。
4)惰齒輪軸防松裝置面目全非,其防松墊嚴重缺損;4只鎖緊螺栓5有一折斷、其余發(fā)生變形;軸定位的螺尾錐銷及其鎖緊螺母6均不見蹤影;軸及其螺孔未變形,見圖4。拆卸前,惰齒輪明顯處于松弛狀態(tài)。
5)機體上惰齒輪軸7的定位孔內(nèi)均留有螺尾錐銷的頭部斷塊。
說明書提供正時齒輪的拆卸程序,不妨參照執(zhí)行。
由于受空間限制,說明書上“拆開一只飛輪螺栓并將其移到聯(lián)軸節(jié)上”拆卸程序,實際操作起來很費勁。飛輪螺栓是過盈配合的,受諸多限制,只能用恰當(dāng)?shù)穆菟▉眄斖耍椠X輪1#可作支撐面,將飛輪螺栓慢慢頂移至聯(lián)軸節(jié)上,注意不要頂偏,當(dāng)僅露出銷孔時就算到位,惰齒輪正好能取出。
禁止盤車,在拆卸過程中曲軸不得有任何轉(zhuǎn)動位移變化。
凸輪軸同樣禁止轉(zhuǎn)動,不得改變其與曲軸的相對位置。因此拆卸凸輪齒輪前要自制專用工具來卡住 (廠家未提供專用工具),防止在拆卸齒輪過程中產(chǎn)生任何位移。
凸輪齒輪與凸輪軸是靠鍵傳動,緊配合,軸位上有一定的錐度,廠家未提供專用拉碼工具來拆卸,也需自制。若太緊,平衡拉緊后用銅錘敲擊,使之松動,切不可強拉,以防損壞部件。
正時齒輪機構(gòu)是由曲軸齒輪通過惰齒輪帶動凸輪軸齒輪。惰齒輪則由惰齒輪1#和惰齒輪2#用鉸制螺栓4緊固在一起組成,而支撐它的惰齒輪軸7的一端是由4只螺栓5(Bolt M16×2.0×38)固定在機體上,且由2只螺尾錐銷(Knock bolt 10×35)來定位,而螺尾錐銷則是由螺母 (Nut M8×1.25)鎖緊固定在防松墊片上,另一端由安裝在正時齒輪箱殼的惰齒輪座3來牢固支撐,并由油孔螺栓1注入滑油。
惰齒輪軸是正時齒輪傳動的關(guān)鍵和保證,除維系惰齒輪外,還承受著兩對齒輪嚙合傳動產(chǎn)生的推力,以及由此而產(chǎn)生的剪切力,當(dāng)然還有機體固有的震動。從拆下的惰齒輪軸來看,鎖緊螺栓5的防松僅靠墊片簡單地折邊,螺母6卻毫無防松措施。
柴油機運行產(chǎn)生的震動。當(dāng)功率不平衡、軸承間隙變大等引起震動加劇,在長期作用下,使惰齒輪軸防松裝置逐漸失效,導(dǎo)致螺栓5逐漸松動,引起防松墊片松動而不斷劇烈震動,也使得螺尾錐銷的螺母6逐步松動并最終脫落。
惰齒輪軸和防松墊片一旦產(chǎn)生震動,就使螺尾錐銷不斷被剪切,長期作用的結(jié)果終使其頭部圓柱體被磨切分斷而掉落到惰齒輪2#上,并被高速傳動的齒輪壓扁,從而引起嚙合齒輪的損傷。而錐銷插埋在機體上的頭部尚斷留在其孔洞里,最細的螺尾頸部 (D5.8)更是早被防松墊片劇烈的來回震動而生生切斷。
上述現(xiàn)象的存在,終使惰齒輪軸不緊湊,嚙合間隙變大,運轉(zhuǎn)聲音變大,震動加劇,由此形成惡性循環(huán),導(dǎo)致故障發(fā)生。
早期那次拆檢未按要求進行或有所忽略而留下隱患,惰齒輪軸防松裝置設(shè)計過于簡單,甚至不合理,保險系數(shù)不夠。
1)螺尾錐銷的作用是為惰齒輪軸定位,應(yīng)有足夠的防范措施來保證。一是防松墊片上留有的孔過大,該孔應(yīng)是10 mm>D>8 mm,并以稍大于8 mm為宜,這樣即使螺母6松脫,也不至于讓螺尾錐銷輕易掉出;二是螺母6要有有效的防松措施,對螺栓5的防松不夠。
2)整機設(shè)計欠缺,沒有留有正時齒輪室檢修的空間。尤其是常規(guī)例檢太麻煩,僅能從No.6缸主軸承撐桿空隙來觀察,且受限制太多,也無法看到齒輪的嚙合處,因而這一重要工作很容易地被疏忽甚至廢棄。
3)輪機管理人員重視不夠,使用說明書之維護保養(yǎng)“正時齒輪2年拆檢一次,檢查齒面并作比色檢查”的要求形同虛設(shè)。
用1 mm厚薄鋼板做惰齒輪軸的防松墊片。螺母6及螺栓5采用鉆孔鋼絲“8”字串聯(lián)在一起和墊片折邊貼緊兩種防松措施。
惰齒輪2#及凸輪經(jīng)精密修銼后,傳動正常。檢查齒隙正常、齒間嚙合情況良好,考慮傳動摩擦副的配合及經(jīng)濟性,決定仍然繼續(xù)使用。裝配時絕不改變凸輪軸與曲軸的相對位置。需做一把由三角鍥塊焊接加長鐵桿的專用工具來頂回那只飛輪螺栓。
圖5 惰齒輪軸修理示意圖
1)管理大發(fā)柴油機一定要細致認真,嚴格要求,不抱僥幸心理,不放過任何異常。事發(fā)前端蓋螺絲松動,滑油外泄飛濺,實際就是故障征兆,但重視不夠,沒有作更細致深入的檢查。望同仁引以為戒、提高警惕。
2)雖然難以做到拆下正時齒輪箱殼來檢查齒輪傳動機構(gòu),但只要認真對待,在每次內(nèi)部例檢中從第6缸位盤車仔細檢查齒輪接觸面還是可以做到的,建議至少每3個月檢查一次。
3)保持良好工況,更重要是功率平衡,減少震動。運行中經(jīng)常傾聽聲音是很有必要的,在機房對于逐漸而緩慢變差的聲音有時是難以察覺,當(dāng)時聽該機的聲音之所以無覺不妥,其實是習(xí)慣和錯覺的延續(xù),現(xiàn)在聽之方知差別。
4)船舶上備一套正時齒輪機構(gòu)備件。
5)對正在大修或廠修的機器,不妨增加正時齒輪的檢修。
筆者從事船舶輪機管理十幾年,很少碰到正時齒輪故障,管理大發(fā)柴油機以來也是第一次打開箱殼檢修正時齒輪,難免對其結(jié)構(gòu)理解不足、故障判斷分析存在偏差。故障的根源,也許就是該機自身的隱疾。待日后同行們有機會再對此作拆檢時,不妨參照并找出共異性,不吝勘誤指正。