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        440 t/h循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研究

        2012-08-18 08:44:34王秀蘭趙立虎牛雪峰
        東北電力技術(shù) 2012年9期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性

        王秀蘭,趙立虎,牛雪峰

        (赤峰熱電廠,內(nèi)蒙古 赤峰 024001)

        1 機(jī)組概況

        赤峰熱電廠1號(hào)、2號(hào)鍋爐采用哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造的440 t/h循環(huán)流化床 (CFB)鍋爐,超高壓一次中間再熱,與135 MW等級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)組匹配,可配合汽輪機(jī)定壓?jiǎn)?dòng)和運(yùn)行。分別于2006年12月和2007年6月相繼投產(chǎn)運(yùn)行。

        由于電廠老機(jī)組鍋爐是煤粉爐,1號(hào)、2號(hào)機(jī)組投產(chǎn)初期,運(yùn)行人員缺乏循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在燃燒調(diào)整方面,總是按照煤粉爐的要求進(jìn)行調(diào)整,曾多次發(fā)生運(yùn)行工況偏差和非計(jì)劃停運(yùn)情況,影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,且風(fēng)機(jī)電耗大、飛灰大、煤耗多、非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)多,因此提高循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行周期和經(jīng)濟(jì)性迫在眉睫。通過(guò)對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特性、運(yùn)行工況偏差的系統(tǒng)試驗(yàn)分析與論證,采取多項(xiàng)保證鍋爐安全運(yùn)行、降低鍋爐受熱面磨損、提高機(jī)組運(yùn)行周期和經(jīng)濟(jì)性的可行措施,并取得較好效果。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1,鍋爐設(shè)計(jì)燃料特性見(jiàn)表2。

        表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        表2 鍋爐設(shè)計(jì)燃料特性

        2 加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性

        在1號(hào)、2號(hào)鍋爐試運(yùn)初期,運(yùn)行人員積極掌握循環(huán)流化床特性,研討優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整的方案,結(jié)合熱力試驗(yàn)數(shù)據(jù),制定了運(yùn)行調(diào)整措施,針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的異常狀況進(jìn)行多次試驗(yàn)調(diào)整,在實(shí)際運(yùn)行中加以驗(yàn)證并改進(jìn),最后總結(jié)循環(huán)流化床鍋爐燃燒調(diào)整的經(jīng)驗(yàn),得到4項(xiàng)燃燒調(diào)整措施,使循環(huán)流化床鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性得到大幅提高[1]。

        2.1 降低床壓運(yùn)行

        在鍋爐運(yùn)行中,床壓的測(cè)量值會(huì)隨著鍋爐的負(fù)荷、爐內(nèi)灰的粒徑、煤的質(zhì)量、煤的破碎粒度及風(fēng)量而變化。爐內(nèi)床壓控制值不是一成不變的,應(yīng)根據(jù)大量運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)確定,在不同的鍋爐負(fù)荷下,依據(jù)床壓測(cè)量值,參考密相區(qū)3層床壓值對(duì)床料粒度組成作出正確判斷,控制床壓在合理范圍內(nèi)運(yùn)行。

        在1號(hào)、2號(hào)鍋爐投運(yùn)初期,運(yùn)行人員流化床鍋爐調(diào)整經(jīng)驗(yàn)少,為保證鍋爐滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,采用了較高的床壓控制值,結(jié)果造成流化風(fēng)量較高,爐內(nèi)耐火材料和水冷壁管交界處管壁磨損情況嚴(yán)重,多次被迫停爐,影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。根據(jù)這種情況,經(jīng)對(duì)床壓進(jìn)行多次測(cè)量,運(yùn)行人員結(jié)合測(cè)試數(shù)據(jù),多次降低床壓運(yùn)行控制值,并總結(jié)每次改變床壓值后的運(yùn)行情況,最終摸索出運(yùn)行控制值(8~9 kPa),比原控制值 (9~11 kPa)降低2 kPa。在鍋爐高負(fù)荷時(shí)床壓保持在9 kPa左右,低負(fù)荷時(shí)保持在8 kPa左右,在該范圍內(nèi)鍋爐床壓過(guò)低、過(guò)高的不利影響得到有效控制,具體數(shù)值如表3所示。

        表3 負(fù)荷、床壓對(duì)照表

        2.2 降低一次風(fēng)量

        爐內(nèi)床料由大量具有一定粒徑分布的顆粒組成,其厚度分布的均勻性決定了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。1號(hào)、2號(hào)鍋爐投產(chǎn)初期,分別對(duì)1 000 mm、800 mm和600 mm的床料厚度進(jìn)行臨界流化風(fēng)量標(biāo)定試驗(yàn),并檢查料床的均勻性。在3種不同的料層厚度下,臨界流化風(fēng)量都是100 Nm3/h,料床在600 mm已穩(wěn)定。針對(duì)鍋爐受熱面磨損嚴(yán)重、非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)較多等情況,經(jīng)研究分析,應(yīng)適當(dāng)降低一次風(fēng)量[2-3],最終將鍋爐的一次風(fēng)量從 170 kNm3/h降至140 kNm3/h,不但減輕了物料對(duì)鍋爐受熱面的磨損,而且降低了一次風(fēng)機(jī)單耗,使其從5.26 kWh/t降至3.13 kWh/t,風(fēng)機(jī)單耗下降了2.13 kWh/t。

        2.3 實(shí)施低氧量燃燒

        在循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行初期,運(yùn)行人員對(duì)其燃燒控制經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)氧量的控制大多沿襲傳統(tǒng)煤粉爐的燃燒經(jīng)驗(yàn)及運(yùn)行設(shè)計(jì)說(shuō)明書,采用了較大的過(guò)量空氣系數(shù),氧量控制值為4% ~6%,引起了一系列不利影響,如磨損大、床溫低、飛灰大、風(fēng)機(jī)電耗大等。通過(guò)多次氧量標(biāo)定試驗(yàn),對(duì)測(cè)定的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,最終將氧量確定在1% ~2%,運(yùn)行可行且有利于鍋爐經(jīng)濟(jì)燃燒。

        因此,對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的燃燒調(diào)整,應(yīng)打破固定思維,結(jié)合循環(huán)流化床鍋爐爐膛密封性好、漏風(fēng)系數(shù)極小、氧量隨煙氣流向逐漸降低等因素,采用低氧量燃燒技術(shù)[4]。同時(shí)應(yīng)減少風(fēng)量使風(fēng)機(jī)電耗降低;提高床溫使鍋爐燃燒效率升高、飛灰含碳量降低;降低風(fēng)速使磨損減輕。因此采用低氧量燃燒技術(shù)可提高鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性。

        2.4 控制燃煤粒度

        飛灰可燃物含量是循環(huán)流化床鍋爐主要性能指標(biāo)之一,電廠試運(yùn)初期,飛灰含碳量較高,達(dá)到5%左右,以至鍋爐熱效率低于設(shè)計(jì)值。根據(jù)飛灰化驗(yàn)結(jié)果,對(duì)煤的粒度提出了較高的要求:入爐煤粒度小于10 mm且小于200 μm的不大于25%[5]。調(diào)整后可優(yōu)化煤的粒度,減少了煤粒中過(guò)大、過(guò)小的成分,使煤在爐內(nèi)的燃盡程度有了較大提高,有效降低了飛灰可燃物和大渣含碳量,采用上述方式,將飛灰含碳量由投運(yùn)初期的5%控制到1.3%附近,飛灰可燃物下降3.6%。使1號(hào)鍋爐效率比投運(yùn)初期提高3.2%,2號(hào)鍋爐熱效率提高2.8%,大大提高了循環(huán)流化床鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性。

        3 改造設(shè)備提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性

        3.1 降低廠用電率

        2010年,為滿足國(guó)家對(duì)鍋爐煙塵排放的要求,電廠對(duì)石灰石脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了增容改造,同時(shí)將2臺(tái)靜電除塵器改為電袋式除塵器,系統(tǒng)的改造導(dǎo)致空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)增加、耗電率上升。針對(duì)廠用電率較高的情況,進(jìn)行了除塵器布袋區(qū)間斷輸灰試驗(yàn),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索,確定在靜電除塵器電場(chǎng)運(yùn)行正常的情況下,布袋區(qū)每個(gè)班次輸灰2 h,能保證灰斗粒位正常,這樣可減少1臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行,每年可節(jié)電197萬(wàn)kWh。

        3.2 延長(zhǎng)鍋爐運(yùn)行時(shí)間

        投產(chǎn)初期,由于運(yùn)行人員對(duì)流化床燃燒調(diào)整經(jīng)驗(yàn)少、風(fēng)量配比不合理、煤質(zhì)硬、粒徑大等,導(dǎo)致受熱面磨損嚴(yán)重,多次被迫停爐。針對(duì)這種情況,電廠組織檢修人員查找爐內(nèi)磨損部位,組織熱力試驗(yàn)組通過(guò)漏風(fēng)試驗(yàn)查找尾部煙道漏風(fēng)狀況,經(jīng)檢測(cè)漏風(fēng)率高達(dá)11%,比設(shè)計(jì)值 (4%)高7個(gè)百分點(diǎn)[6]。根據(jù)對(duì)爐內(nèi)的檢查情況和試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)受熱面重點(diǎn)磨損部位進(jìn)行噴涂,對(duì)尾部煙道的漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行堵漏治理,使1號(hào)、2號(hào)鍋爐因磨損引起的被迫停爐次數(shù)大大減少,同時(shí)鍋爐非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)也相應(yīng)減少,延長(zhǎng)了2臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間。1號(hào)鍋爐連續(xù)運(yùn)行254 d,達(dá)到了全國(guó)同類鍋爐連續(xù)運(yùn)行領(lǐng)先水平。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的燃燒調(diào)整,降低了灰渣含碳量,使循環(huán)流化床鍋爐的熱效率明顯提高,風(fēng)機(jī)單耗下降;通過(guò)設(shè)備改造,將靜電除塵改為電袋除塵,并通過(guò)運(yùn)行調(diào)整,減少1臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行,每年可節(jié)電197萬(wàn)kWh;通過(guò)設(shè)備治理,減少了被迫停爐和非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù),1號(hào)鍋爐連續(xù)運(yùn)行254 d,達(dá)到全國(guó)同類鍋爐領(lǐng)先水平。

        赤峰熱電廠通過(guò)采用合理的燃燒調(diào)整措施,依據(jù)熱力試驗(yàn)進(jìn)行鍋爐運(yùn)行調(diào)整及設(shè)備的改造治理,準(zhǔn)確把握了440 t/h循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行方式,針對(duì)鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,從循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性2方面尋求解決方法,努力在保證機(jī)組安全運(yùn)行的前提下,最大限度地提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。

        [1]鐘 輝,王曉嚴(yán).135 MW循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行分析[J].東北電力技術(shù),2005,26(11):31-35.

        [2]孫學(xué)信.燃煤鍋爐燃燒試驗(yàn)技術(shù)與方法[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

        [3]岑可法,周 昊,池作和.大型電站鍋爐安全及優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2003.

        [4]劉建平,關(guān)曉磊,陳慶武.220 t/h循環(huán)流化床鍋爐燃燒調(diào)整[J].東北電力技術(shù),2004,25(11):44-46.

        [5]黨黎軍.循環(huán)流化床鍋爐的啟動(dòng)調(diào)試與安全運(yùn)行 [M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

        [6]黃新元.電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

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