李曉輝
(濟鋼集團有限公司檢修工程公司 山東 濟南 250101)
濟鋼2500 線軋后冷卻系統(tǒng)中軋后冷卻系統(tǒng)與輥道系統(tǒng)各自獨立,無法實現(xiàn)通訊,軋后冷卻二級系統(tǒng)無法對輥道進行控制,導(dǎo)致冷卻效果不佳;操作人員緊張而無法配備足夠的操作人員對現(xiàn)有設(shè)備進行操作。由于中厚板廠2500 產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)奏很快,停產(chǎn)改造勢必影響集團公司的效益[1],所以利用現(xiàn)有設(shè)備進行不停產(chǎn)改造來實現(xiàn)控制目的是最佳選擇。
為實現(xiàn)控冷輥道的高級控制,需對原控制線控制變頻器進行現(xiàn)場總線化改造,通過對控冷輥道進行通訊,控冷輥道線速度統(tǒng)一控制。通過OPC 技術(shù),實現(xiàn)軋后冷卻系統(tǒng)與輥道系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,可以對相應(yīng)的設(shè)備進行精確控制。 硬件構(gòu)造示意圖如圖1 所示:
圖1 軋后冷卻系統(tǒng)硬件設(shè)備整合示意圖
軋后冷卻系統(tǒng)二級自動化為基于數(shù)據(jù)庫技術(shù)的WINCC 系統(tǒng),控冷輥道系統(tǒng)為基礎(chǔ)自動化, 為羅克韋爾公司的的Controllogix 集成構(gòu)架和RSview 上位界面,Controllogix 集成構(gòu)架通過以太網(wǎng)與RSview 上為數(shù)據(jù)通訊, 怎么將WINCC 系統(tǒng)與RSview 兩者之間進行數(shù)據(jù)傳輸,是實現(xiàn)控冷輥道與軋后冷卻系統(tǒng)整合改造的瓶頸。
經(jīng)過對兩者的研究,依托OPC 技術(shù)是解決數(shù)據(jù)問題的有效手段,OPC 技術(shù)定義了一個開放的接口,在這個接口上,基于PC 的軟件組件能交換數(shù)據(jù)。 它是基于Windows 的OLE——對象鏈接和嵌入、COM——部件對象模型和DCOM——分布式COM 技術(shù)。 具體方法為OPC 數(shù)據(jù)讀取方式和周期定義。 在Rsview 服務(wù)器上利用雙網(wǎng)卡,建立與WINCC 服務(wù)器和下位Controllogix 集成構(gòu)架的數(shù)據(jù)連接。 Wincc 服務(wù)器的鏈接是用來讀寫WINCC 中的需要變量, 在Rsview SE 的OPC DATA SERVER 中建立OPCServer.WinCC, 并在相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)中查找WinCC 服務(wù)器的IP ,即完成了Server.WinCC 的設(shè)置。RSVIEW Tag 中讀取一級需要的數(shù)據(jù)。這一環(huán)節(jié),數(shù)據(jù)讀取周期的確認十分重要,因為他決定了數(shù)據(jù)的更新速率。 在自動出鋼技術(shù)中,充分利用events 的功能和一級Controllogix 集成構(gòu)架編寫速率可調(diào)的數(shù)據(jù)采取周期, 進行數(shù)據(jù)的讀取。 定義RSVIEW Macros 對Events 進行啟停操作,讀取時充分考慮數(shù)據(jù)類型問題,防止鏈接無效和寫入錯誤。
通過OPC 技術(shù)采集軋后冷卻系統(tǒng)二級自動化系統(tǒng)的速度給定變量, 通過控冷輥道PLC 的運算將線速度轉(zhuǎn)化為0-32767 數(shù)制, 通過Controlnet 現(xiàn)場總線利用MOV 指令給至變頻器。 0-32767 對應(yīng)變頻器頻率為0-50Hz,通過機械提供的減速比和輥徑計算出實際的線速度,從而實現(xiàn)調(diào)整頻率達到調(diào)整線速度的目的。
由于控冷輥道系統(tǒng)采用的為羅克韋爾旗下AB 品牌的變頻器,現(xiàn)有的1336PLUS2 變頻器只需要增加1203-GU6 網(wǎng)絡(luò)通訊模塊及1203-C10 的數(shù)據(jù)線,POWERFLEX700 變頻器只需增加20-COMM-D 通訊模塊[2],即可對變頻器實現(xiàn)現(xiàn)場總線通訊改造。
對程序所做的修改僅需要增加Devicenet 網(wǎng)絡(luò)使能, 將原先控制線的實際點改為變頻器相關(guān)控制字, 對原有程序稍作改動即可實現(xiàn)。根據(jù)機械專業(yè)提供的輥徑, 通過測速儀算出在變頻器輸出50Hz 的情況下輥道的實際轉(zhuǎn)速, 通過計算相應(yīng)的K 值對變頻器的給定進行調(diào)整,實際輸出頻率限制在低于50Hz,從軋后冷卻系統(tǒng)接受的速度給定為14077,乘以相應(yīng)的K 值0.6,得出實際的輸出為8446,即為該組變頻器的實際給定值。
由于控冷系統(tǒng)需要速度反饋作為閉環(huán)調(diào)節(jié),所以通過AB 變頻器的DATALINK 數(shù)據(jù)采集功能,將變頻器的輸出頻率定義為輸出變量,通過軋后冷卻系統(tǒng)WINCC 組態(tài)軟件的OPC 采集得到。
由于原設(shè)計并不是每一組集管上都有流量計,標定頁面無法確保都能夠標定,這樣會導(dǎo)致整個系統(tǒng)中流量不準,冷卻效果不佳。
這樣我們把有流量計的集管流量視為Q2,通過測量水柱高度h1,h2,代入公式中計算,即可計算出相應(yīng)集管的流量。采取五點標定的方法進行標定,即可達到預(yù)先設(shè)計程度。
軋后冷卻系統(tǒng)正常運行后, 鋼種初驗性能合格率由95.64%提高到99.5%以上,鋼板改判率由0.88%降低到0.2%以內(nèi);鋼板屈服強度平均提高30-40MPa,性能改進效果顯著;薄規(guī)格水冷工藝得到全面開發(fā),在保證板型的基礎(chǔ)上提高了性能合格率。
本項目通過冷卻工藝優(yōu)化,使性能改判率由0.88%降低到0.2%以內(nèi),生產(chǎn)需控冷的鋼板Q345B 91071.55 噸,可降低質(zhì)量損失:
91075.55*(0.88%-0.2%)*300 元/噸=16.56 萬元
項目年預(yù)計可實現(xiàn)直接經(jīng)濟效益:16.56/3*12=66.24 萬元
通過軋后冷卻電氣控制系統(tǒng)二次開發(fā), 成功的實現(xiàn)了軋后冷卻、矯直機、輥道系統(tǒng)配合運行,使得產(chǎn)品性能有了極大的提高,收到了良好的效果。
[1]崔鳳萍,孫瑋,等.中厚板生產(chǎn)與質(zhì)量控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.
[2]鄧李.Controllogix 系統(tǒng)實用手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008,9.
[3]Rockwell Automation,1336 PLUS2 Adjustable Frequency AC Drive User manual[Z],1998.