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        變負荷對制氬系統(tǒng)工況的影響

        2012-08-15 00:45:02姜莉
        河南化工 2012年17期
        關(guān)鍵詞:液氧空分餾分

        姜莉

        (河南煤業(yè)化工集團中原大化公司,河南濮陽457000)

        變負荷對制氬系統(tǒng)工況的影響

        姜莉

        (河南煤業(yè)化工集團中原大化公司,河南濮陽457000)

        闡述了提高氬提取率的正確操作方法,在理論上講述了氬系工況操作時氮塞發(fā)生的原因,調(diào)整手段及預(yù)防措施。

        氮塞;氬餾分;粗氬塔;變工況

        中原大化公司空分裝置于2007年12月1日建成投產(chǎn),并一次試車成功,整套空分裝置采用全低壓分子篩純化、膨脹機帶增壓機制冷,是無氫精餾制氬流程,設(shè)計含氧99.74%產(chǎn)品52 000 Nm3/h,含氮99.96%產(chǎn)品60 600 Nm3/h,含氬99.999%產(chǎn)品1600 Nm3/h,所以在空分裝置變負荷操作是一項比較復(fù)雜的工況調(diào)節(jié),操作不當(dāng),極易造成產(chǎn)品純度、供氣壓力波動,尤其對帶制氬系統(tǒng)的空分設(shè)備而言,稍有不慎,就會引起制氬系統(tǒng)工況波動,輕者減產(chǎn),嚴重時還會發(fā)生氮塞。本文就對部分變負荷調(diào)整對制氬系統(tǒng)的影響進行解析。

        1 變負荷操作及其對制氬系統(tǒng)的影響

        1.1 變負荷操作

        空分設(shè)備的變負荷操作,主要指加工空氣量的變化,包括加負荷操作和減負荷操作兩個主要方面。無論向哪個方向調(diào)整,在具體實施過程中,都應(yīng)該緩慢進行,穩(wěn)中求變,尤其對于現(xiàn)場供氣裝置,不可操之過急,否則會使工況發(fā)生波動,影響產(chǎn)品質(zhì)量和供氣壓力。

        調(diào)整過程中為保持系統(tǒng)工況的相對穩(wěn)定,負荷的調(diào)整是通過若干次加、減量來完成的。究竟每次加減量以多少為宜,要根據(jù)裝置不同,靈活掌握。一般每次加減量控制在設(shè)備加工空氣量的0.5%~1%范圍內(nèi),以主塔物料純度不發(fā)生較大波動為原則。另外,還要注意加量的時間間隔,例如:每5 min加一次。但必須滿足在下一次加量前,空分設(shè)備已充分消化了上一次加量,從空壓機、增壓機、膨脹機、主塔液體節(jié)流閥、制氬系統(tǒng)到氣液態(tài)產(chǎn)品取出、輸出值已經(jīng)達到設(shè)定值要求,且氣氧、液氮、壓力氮、低壓氮、氬餾分和精氬等主要指標不產(chǎn)生較大波動。

        為確保產(chǎn)品純度不產(chǎn)生較大波動,加量時一般采取從空壓機到制氬系統(tǒng)由前向后的順序,減量時則相反。在調(diào)整過程中,可以充分利用DCS系統(tǒng)提供的產(chǎn)品純度分析趨勢記錄。由于純度檢測本身滯后比較嚴重,操作員可以根據(jù)變化的趨勢,對操作幅度做相應(yīng)的調(diào)整。理想的加、減量操作,各流量趨勢圖是一條平滑的上升和下降的直線。

        1.2 變負荷操作對制氬系統(tǒng)的影響

        在變負荷操作過程中,上塔液氮、液空回流量,氣氧取出量、氣氮取出量和氬餾分抽取量都會發(fā)生變化,對制氬系統(tǒng)的影響十分明顯。眾所周知,氬在上塔分布是有規(guī)律的。在上塔提餾段(液空進料口以下)形成一個富氬區(qū),最高氬含量可達到15%。但由于此處氮含量較高,一般將氬餾分抽口設(shè)在富氬區(qū)偏下一點。在氬餾分氧、氮、氬三元混合物中,設(shè)計值一般為:氧90%~91%、氬9%~10%、氮小于0.02%。但是富氬區(qū)在上塔的位置不是固定的,當(dāng)進行變負荷調(diào)整時,富氬區(qū)在上塔是不斷變化的,當(dāng)進行變負荷操作時,富氬區(qū)在上塔是不斷變化的,而氬餾分抽口位置是固定不變的,因此,氬餾分抽口的物料組分也在不斷發(fā)生變化。

        以加負荷操作為例,隨著進塔空氣流量的增加,進入壓力塔(下塔)頂部的冷凝蒸發(fā)器的氮氣流量和壓力都會增加,冷凝蒸發(fā)器熱負荷增大,冷凝液氮量增加;同時,冷凝蒸發(fā)器氧側(cè)液氧蒸發(fā)量增大,氣氧推動富氬區(qū)上移,氬餾分抽口處回流比變小,氬餾分氧含量增加,氬含量降低。為維持氬餾分抽口氧含量不變,一種方法是將下塔冷凝的液氮導(dǎo)入上塔,增加回流液氮量,以維持氬餾分抽口回流比不變。這種調(diào)節(jié)方法會導(dǎo)致液氧、液氮生產(chǎn)比例發(fā)生改變,將產(chǎn)生更多的液氧產(chǎn)品。另外一種方法是增加上塔底部氣氧取出量,控制富氬區(qū)不上移。當(dāng)然,增加的產(chǎn)品氧量和進塔的空氣量應(yīng)該匹配,否則,富氬區(qū)位置將會發(fā)生變化。

        在對主塔進行負荷調(diào)整時,難免會對液空純度產(chǎn)生影響,由于有一部分液空(約1/2)被引到粗氬冷凝器,液空純度直接影響粗氬冷凝器的熱負荷。當(dāng)液空氧含量增加時,其飽和溫度升高,縮小了粗氬冷凝器的換熱溫差,熱負荷縮小,從而導(dǎo)致粗氬氧含量升高,粗氬取出量減少,降低氬的提取量和純度。

        2 變比例操作及其對制氬系統(tǒng)的影響

        空分設(shè)備的變比例調(diào)整,要嚴格遵守物料平衡原則和能量守恒定律。在膨脹機的效率和膨脹空氣量一定的情況下,制冷量(焓降)基本確定下來,設(shè)備所能產(chǎn)生的液體總量是一定的。根據(jù)物料平衡的原則,所能產(chǎn)生的產(chǎn)品氧是不變的。通過對上塔回流的液氮量和上升的氧氣量進行同步的增加和減少,完成液氧和液氮產(chǎn)品的相互轉(zhuǎn)移。以氬餾分氧含量為基準,回流比是不變的,只是回流液氮和上升氣氧之間量的變化。當(dāng)向氧工況轉(zhuǎn)移時,減少產(chǎn)品氧取出量,增加上塔液氮回流量,進入上塔的液氮將上升的氣氧冷凝成液氧,液氧回流至低壓塔(上塔)底部,作為液氧產(chǎn)品引出;同時,液氮被汽化成氣態(tài),以氣態(tài)氮產(chǎn)品引出塔外,完成冷量的轉(zhuǎn)移。向氮工況轉(zhuǎn)移時與上述步驟相反。

        一般稱主要生產(chǎn)液氧的工況為液氧工況,主要生產(chǎn)液氮的工況為液氮工況。在液氧工況時,上塔回流的液氮充分,冷量充分,氬餾分在同等氧含量的情況下,氬含量升高,氮含量減少。因此,在液氧工況時,氬的提取率最高。在液氮工況時,由于上塔頂部回流的液氮量較少,上塔精餾段氣氧、氣氬冷凝不充分,部分氧、氬從污氮通道流失。在液氮工況時,污氮中氧含量可以控制在0.3%~3%之間;而液氧工況時,污氮中氧含量要在3%~6%之間,由于氧、氮的沸點比較接近,液氮工況的污氮中流失的氬更多一些。

        氬餾分作為氧、氮、氬三元混合物,在相同的氧含量的情況下,液氧工況時氬餾分中氬含量高,氮含量低;液氮工況時氬餾分中氬含量低,氮含量高。因此,在實際操作中,液氧工況時則要控制高一些,以避免過多的氮進入精氬塔,引起粗氬塔工況波動,甚至發(fā)生氮塞。在由液氧工況向液氮工況轉(zhuǎn)移時,制氬系統(tǒng)則要適當(dāng)減量操作。

        3 變工況時氬塔負荷的確定

        對于變工況液體空分流程,設(shè)計時已給出幾種典型的工況操作參數(shù),但不是從最小空氣負荷到最大空氣負荷的所有操作參數(shù)都已給出。在實際操作中通過標準工況的工藝參數(shù),可以估算出非標準工況氬塔操作負荷的運行參數(shù),避免盲目操作。某套空分設(shè)備的設(shè)計參數(shù):進塔空氣量為75 000 m3/h,氬餾分取出量15 800 m3/h,粗氬量560 m3/h,用等比例法可求得當(dāng)加工空氣量為279 000 m3/h時,氬餾分取出量參考值為58 776 m3/h,粗氬量為1 620 m3/h。為實際操作提供可靠參考依據(jù),一般控制氬餾分量為粗氬量的27~29倍。當(dāng)然,在實際操作中還要根據(jù)實際情況有針對性的進行調(diào)整。

        粗氬塔熱負荷,通過粗氬冷凝器液空蒸發(fā)量的多少來控制粗氬塔的氬餾分流量。如果粗氬冷凝器熱負荷不足,進粗氬塔氬餾分量少,氬產(chǎn)量和氬提取率都會降低。而粗氬塔熱負荷過大,進入粗氬塔的氬餾分量增加,導(dǎo)致富氬區(qū)上升氣量不足,富氬區(qū)下移,氬餾分回流比增大,氬餾分中氮含量增加。當(dāng)氬餾分中氮含量大于0.5%以上,就會對氬塔產(chǎn)生影響,超過精氬塔的排氮能力,就會出現(xiàn)不同程度的氮塞現(xiàn)象。

        4 變工況時氮塞的預(yù)防和處理

        氮塞的發(fā)生,除去設(shè)計制造缺陷外,多數(shù)是由操作不當(dāng)引起的。一方面是由于主塔氬餾分控制失常;另一方面是由于粗氬塔冷凝器熱負荷過大。一般的空分流程對氬餾分的檢測都設(shè)有氬餾分氧含量在線分析。氧含量一般控制在88%~92%之間。當(dāng)發(fā)生偏差時,通常改變氣氧取出量和上塔液氮回流量來調(diào)整。而對氬餾分中的氮組分做在線分析的流程并不多見。氬餾分的三元組分,氬餾分中氧含量符合工藝指標,并不能代表氮含量不超標。在實際操作中,有時會發(fā)生在氧含量不低的情況下卻發(fā)生了不同程度的氮塞現(xiàn)象。另外,氬餾分中氧含量的真實情況,為時已晚。因此,同時檢測氬餾分中的氮組分非常重要。

        有的空分流程沒有直接檢測氮含量,而設(shè)置了一個氬餾分溫度檢測儀。相比于純度監(jiān)測儀。相比于純度監(jiān)測,溫度監(jiān)測反應(yīng)更加及時、直觀。在上塔壓力控制在45 kPa的情況下,氬餾分溫度控制在88.65 K左右,如果氬餾分取出量過大,氮含量升高,氬餾分溫度會下降。當(dāng)氬餾分溫度降至87.15 K以下,并且長時間運行,就有氮塞發(fā)生的可能,如果調(diào)整及時,能避免氮塞的發(fā)生。

        氮塞一旦發(fā)生,應(yīng)根據(jù)氬塔工況波動的程度,適度打開粗氬管線上的排放閥,使聚集在粗氬冷凝器冷凝側(cè)的氮氣隨粗氬排出塔外;還應(yīng)加大精氬塔中氮氣的排放。調(diào)整主塔氬餾分,使其各項工作指標恢復(fù)正常。如果發(fā)生極嚴重的氮塞現(xiàn)象,必要時關(guān)閉精氬塔,粗氬直接排放。待氬餾分恢復(fù)正常,再運行精氬塔。

        總之,空分裝置對于系統(tǒng)負荷的調(diào)整一定要緩慢,太開快了很可能影響產(chǎn)品氧、氮、氬的純度,氬系統(tǒng)則可能出現(xiàn)嚴重氮塞而逼迫甩氬系統(tǒng),我們在操作時要謹記。

        TQ051.8,TQ028.2

        B

        1003-3467(2012)17-0055-02

        2012-07-02

        姜莉(1982-),女,本科,助理工程師,從事空分工段主控主操,電話:15083247218。

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